王 全
(大連化工研究設(shè)計(jì)院,遼寧 大連 116023)
聯(lián)堿生產(chǎn)制銨過程冷析結(jié)晶器和鹽析結(jié)晶器的溫升,或者說鹽析結(jié)晶器的溫升,行業(yè)朝野,包括一些專著都奉行“5℃”概念,沒有人懷疑,更沒有人深究,有的只是設(shè)計(jì)人員在作熱量平衡時(shí)的困惑與無奈,或者是生產(chǎn)人員在冷析結(jié)晶器溫度“拉”不下來時(shí)對(duì)逆料流程能耗的無端抱怨。
幾乎所有設(shè)計(jì)人員都曾為了湊夠鹽析溫升5℃的機(jī)械熱,或冷損失犯過愁,尤其在部分工廠鹽析結(jié)晶器溫度已提高到15~16℃,逆料流程生產(chǎn)農(nóng)業(yè)氯化銨的條件下,確實(shí)有些難為,也曾有設(shè)計(jì)人員試過按照通常的保冷計(jì)算方法計(jì)算冷損失,結(jié)果與“實(shí)際(指5 ℃)”有出入而仍然憑“經(jīng)驗(yàn)”選?。?、2、3]。以致出現(xiàn)如下不堪局面:
例某教材,冷析11℃,鹽析16℃,溫升5℃穩(wěn)定,逆料取出操作。冷析結(jié)晶器和外冷器系統(tǒng)的冷量損失,以外冷器移走熱負(fù)荷的經(jīng)驗(yàn)數(shù)字5%選取,為4.2805×104kJ/t,但是,為了湊足鹽析結(jié)晶器溫升5℃的熱量,鹽析結(jié)晶器的冷損失竟要選取9.8208×104kJ/t?。?]眾所周知,冷析結(jié)晶器是帶有外冷器的循環(huán)系統(tǒng),溫度低,且散熱面積大,而鹽析結(jié)晶器僅一圓桶形簡(jiǎn)單設(shè)備,散熱面積小,而且操作溫度比冷析結(jié)晶器高5℃,16℃操作已接近或達(dá)到環(huán)境溫度,然而其冷量損失卻要比冷析高出5.5403×104kJ/t,實(shí)在是被“5℃溫差”所累。
本文擬通過對(duì)聯(lián)合制堿氯化銨過程的再學(xué)習(xí)和重新認(rèn)識(shí),就冷、鹽析結(jié)晶器的溫差進(jìn)行討論,或許可以達(dá)到正本清源,更準(zhǔn)確地作出氯化銨過程的熱量平衡,進(jìn)一步降低制銨過程冰機(jī)冷凍能耗。
通常認(rèn)為鹽析過程發(fā)生的熱量造成鹽析結(jié)晶器溫升。[1]
氯化銨鹽析結(jié)晶過程發(fā)生的熱量計(jì)有原料帶入的顯熱,鹽析過程化學(xué)反應(yīng)與相變熱(或稱熱效應(yīng)),軸流泵及其它機(jī)泵水力功轉(zhuǎn)化熱(或稱機(jī)械熱)和結(jié)晶器表面及其它外界環(huán)境滲入的熱量(或稱冷損失)等,這些熱量造成鹽析結(jié)晶器物料溫升,產(chǎn)生的熱量多則鹽析溫升大。
由于鹽析結(jié)晶器溫升是指結(jié)晶器中物料(母液+結(jié)晶)的溫度升高,所以,鹽析溫升還與結(jié)晶器進(jìn)出母液帶出的顯熱增量有關(guān),帶出熱量增量少則表明鹽析溫升小,這一點(diǎn)以往沒有被關(guān)注。
諸熱量中原料鹽帶入顯熱基本上為一常數(shù)。
不同條件下氯化銨鹽析結(jié)晶過程的反應(yīng)熱和相變熱列于表1 。
表1 鹽析結(jié)晶過程熱效應(yīng)
由表1數(shù)字可見,隨著結(jié)晶器操作溫度和母液Ⅱ鈉離子濃度的提高,由于鹽析結(jié)晶器氯化銨產(chǎn)量比例增加,鹽析結(jié)晶過程的熱效應(yīng)跟著增大,但變化的幅度不大,僅1.5×104kJ/t左右。在鹽析結(jié)晶器溫升的過程中可作為參考因素。
早期的聯(lián)合制堿生產(chǎn),鹽析結(jié)晶器多數(shù)使用流量2 500m3/h,揚(yáng)程4m的φ500軸流泵,電機(jī)功率75kW 或100kW,機(jī)械熱為2.8384×104kJ/t[1]或2.93×104kJ/t[3]。
同時(shí),早期的鹽析結(jié)晶器采用母液Ⅱ調(diào)鹽方式加鹽,尤其是40kt/a規(guī)模及以下的工廠,鹽漿罐置于地面,用大功率的鹽漿泵輸送低濃度鹽漿,耗電和水力功比較大,少的如龍山廠耗電4kWh/t,多的如鄭州廠達(dá)到6.59kWh/t,按一般6kWh/t計(jì)的機(jī)械熱為2.1589×104kJ/t。
現(xiàn)今的聯(lián)合制堿生產(chǎn),不僅早就改為直接加固體鹽生產(chǎn),而且實(shí)現(xiàn)了設(shè)備大型化和生產(chǎn)規(guī)?;?,一冷析一鹽析一套150~200kt/a,甚至300kt/a,軸流泵還改進(jìn)為低揚(yáng)程、大流量設(shè)計(jì),大幅度減少了單位能力軸流泵的機(jī)械熱,后者僅0.5116×104kJ/t,是原來的1/5,或更小。
在早期聯(lián)堿生產(chǎn)構(gòu)成鹽析結(jié)晶器溫升5℃的諸熱量中,軸流泵和鹽漿泵等機(jī)械熱達(dá)到5.0×104kJ/t,是舉足輕重的。所以,近期的聯(lián)合制堿生產(chǎn),軸流泵的機(jī)械熱減少到1.02×104kJ/t,甚至0.51×104kJ/t,約為原來機(jī)械熱之和的1/10,鹽析結(jié)晶器的溫升便小得多是很自然的。
應(yīng)該明確一個(gè)概念,即造成冷損失的主要原因是結(jié)晶器操作溫度低于外界環(huán)境溫度,在結(jié)晶器設(shè)置保冷層的條件下,較小的溫差不可能造成比較顯著的冷損失。
氯化銨結(jié)晶露天布置,工廠所在地的年平均氣溫即為環(huán)境溫度。據(jù)近年國內(nèi)聯(lián)合制堿工廠的布局情況,有關(guān)地區(qū)的年平均氣溫摘錄于表2。
表2 有關(guān)地區(qū)年平均氣溫
在冷析5℃,鹽析10℃模式操作的聯(lián)合制堿工業(yè)化初期,鹽析結(jié)晶器有一定數(shù)量的冷損失,尤其是冷析結(jié)晶器5℃操作,與環(huán)境溫差大,離心分離氯化銨濾液的溫升及其冷損失比較大,甚至母液Ⅱ調(diào)鹽的循環(huán)過程中也有溫升現(xiàn)象,構(gòu)成一定量的冷損失,而且,當(dāng)時(shí)結(jié)晶器能力小,單位散冷面積大,加上工業(yè)化初期保冷材質(zhì)和施工水平差等等,鹽析結(jié)晶器的冷損失達(dá)到3.0×104kJ/t左右。
近年,隨著結(jié)晶器操作溫度提高,鹽析結(jié)晶器的操作溫度越來越接近外界環(huán)境溫度。譬如,2008年,國內(nèi)18家聯(lián)合制堿工廠的結(jié)晶器操作溫度,冷析11.20℃,鹽析13.72℃,少數(shù)工廠的鹽析結(jié)晶器溫度已經(jīng)達(dá)到16~17℃[4],達(dá)到了環(huán)境溫度,甚至冷析結(jié)晶器的溫度與外界氣溫的溫差也比較小,所以,鹽析結(jié)晶器的冷損失應(yīng)該比較小。
鹽析結(jié)晶器的熱量平衡及有關(guān)數(shù)據(jù)列于表3。
表3說明:
*1:No.1、No.2為還原聯(lián)合制堿工業(yè)化初期軸流泵和鹽漿輸送加鹽方式的機(jī)械熱之和計(jì)算例。
*2:逆料流程 MⅡ帶出顯然包括鹽析逆流MⅡ和逆料晶漿夾帶MⅡ的帶出熱。
表3 鹽析結(jié)晶器熱平衡數(shù)據(jù)
隨著結(jié)晶器操作溫度的提高,以及由此造成的半母液Ⅱ(BⅡ)當(dāng)量的增大,鹽析結(jié)晶器冷損失減少,甚至為零等原因,一方面,BⅡ帶入熱量成倍增加,從No.3冷析結(jié)晶器溫度6.79℃提高到No.6的15.76℃,BⅡ當(dāng)量從8.89m3/t增大到11.96 m3/t,BⅡ帶入熱量便從22.37×104kJ/t增加到68.89×104kJ/t,增加了2倍多;另一方面,盡管MⅡ帶出熱量同樣因?yàn)闇囟鹊奶岣吆彤?dāng)量的增大,也從34.40×104kJ/t增加到76.72×104kJ/t,增加1倍多,但決定于鹽析結(jié)晶器溫升的MⅡ帶出的顯熱增量,卻由于鹽析過程收入熱量不足而明顯減少,從12.03×104kJ/t減少到7.83×104kJ/t,從而顯著減小了鹽析結(jié)晶器MⅡ的溫升,從3.21℃縮減到1.53℃,是必然的。
在相同的機(jī)械熱、冷損失條件,以及相同的鹽析結(jié)晶器操作溫度、MⅡ鈉離子濃度下比較并料流程N(yùn)o.1和逆料流程N(yùn)o.2的熱量平衡狀況,不難發(fā)現(xiàn),由于逆料流程生產(chǎn)的鹽析結(jié)晶夾帶MⅡ在兩結(jié)晶器之間循環(huán),并在鹽析結(jié)晶器中低溫進(jìn)高溫出,相當(dāng)于進(jìn)行部分冷卻,所以鹽析結(jié)晶器溫升減小。并料流程生產(chǎn),冷析5℃,鹽析10℃,鹽析溫升5℃;而逆料流程生產(chǎn),維持鹽析結(jié)晶器10℃操作的冷析結(jié)晶器BⅡ溫度為5.41℃,鹽析結(jié)晶器溫升為4.59℃。
鹽析結(jié)晶夾帶的MⅡ量大則鹽析結(jié)晶器溫升小。
表3No.1的鹽析結(jié)晶器溫升5℃,只是個(gè)聯(lián)合制堿法工業(yè)化初期,氯化銨過程并料流程生產(chǎn),冷析結(jié)晶器5℃,鹽析結(jié)晶器10℃操作,溫度低;母液當(dāng)量小,約8.0m3/t;以及生產(chǎn)規(guī)模小、軸流泵揚(yáng)程高、用鹽漿泵輸送鹽漿方式加鹽,鹽析結(jié)晶過程的機(jī)械熱和冷損失都大等條件下的特例。鹽析結(jié)晶器溫升5℃,或超過5℃。
實(shí)際上,從上世紀(jì)80年代開始,國內(nèi)聯(lián)合制堿工廠陸續(xù)改用逆料流程生產(chǎn)農(nóng)業(yè)氯化銨,鹽析結(jié)晶溫升5℃的記載也開始逐漸消逝,成為了歷史的記憶。例如,大連化學(xué)工業(yè)公司堿廠1984年聯(lián)合制堿法生產(chǎn)氯化銨過程全部改用逆料流程,鹽析結(jié)晶器溫升4.1℃[5],1991年8月份,夏季生產(chǎn)的冷、鹽析結(jié)晶器溫差也僅4.0℃[2]。
現(xiàn)今的聯(lián)合制堿生產(chǎn),結(jié)晶器操作溫度普遍提高,鹽析結(jié)晶器溫度達(dá)到13~14℃,加鹽方式幾乎全部改為棧橋皮帶運(yùn)輸,直接加固體鹽,軸流泵采用低揚(yáng)程、大流量設(shè)計(jì),而且實(shí)現(xiàn)了大型化和規(guī)?;a(chǎn),使得鹽析結(jié)晶過程的機(jī)械熱和冷損失顯著減少,鹽析結(jié)晶器溫升也相應(yīng)大幅度減小。據(jù)2008年報(bào)統(tǒng)計(jì),全行業(yè)18家聯(lián)合制堿工廠的氯化銨冷、鹽析結(jié)晶器的溫差,一般在2~3℃之間,最大3.9℃,最小1.1℃,平均冷析11.20℃,鹽析13.72℃,溫升2.52℃。大化集團(tuán)堿廠搬遷后的生產(chǎn),冷析10.5℃,鹽析13℃,溫差亦為2.5℃。代表著目前行業(yè)生產(chǎn)的平均水平。
可以認(rèn)為,在鹽析結(jié)晶器13~14℃下操作,母液當(dāng)量9~10m3/t,鹽析溫升按2.5℃進(jìn)行設(shè)計(jì)和控制是適宜的。表3中No.4和No.5模擬近期聯(lián)合制堿生產(chǎn),鹽析操作溫度13.5℃,溫升分別為2.48℃和2.57℃,其中軸流泵機(jī)械熱按1臺(tái)鹽析結(jié)晶器150kt/a規(guī)模計(jì),逆料鹽析晶漿稠厚至60%(視體積固液比)的常規(guī)水平。表3中的No.3、No.6和No.7是為了論證氯化銨過程的能耗,軸流泵的機(jī)械熱統(tǒng)一按一臺(tái)鹽析結(jié)晶器300kt/a配套,為0.5116×104kJ/t的先進(jìn)水平設(shè)計(jì);而且為放寬逆料鹽析晶漿稠厚條件等原因,控制比較低的逆料鹽析晶漿固液比,視體積比50%進(jìn)入冷析結(jié)晶器。關(guān)于逆料流程的能耗問題另議。由于提高鹽析結(jié)晶器的操作溫度能夠顯著的降低氯化銨制造過程的冰機(jī)制冷電能消耗,以及設(shè)備大型化和生產(chǎn)規(guī)模化等原因,冷析結(jié)晶器和鹽析結(jié)晶器之間的溫差仍有進(jìn)一步縮小趨勢(shì),No.6、No.7為預(yù)期操作,鹽析結(jié)晶器溫度提高到17.3~17.4℃達(dá)到了大多數(shù)聯(lián)合制堿工廠所在地的年平均氣溫,母液當(dāng)量增加到10~11m3/t,鹽析結(jié)晶器的溫升將繼續(xù)縮減到1.4~2.0℃。
鹽析結(jié)晶器溫升5℃的概念,既然已不復(fù)存在,易誤導(dǎo),且誤差愈大,應(yīng)停止使用。
表4 推薦鹽析溫度與溫升
在這一控制范圍內(nèi),鹽析溫升小則可能是逆料晶漿的固液比低,夾帶進(jìn)入冷析結(jié)晶器的母液Ⅱ量大;鹽析結(jié)晶器操作的鈉離子濃度低也會(huì)減小鹽析溫升。鹽析溫升過低會(huì)降低農(nóng)用氯化銨產(chǎn)品的含氮量,而且因冷析結(jié)晶器半母液Ⅱ的總氯濃度過高,使氯化銨結(jié)晶粒度變小,應(yīng)該避免。
反之,在推薦的控制范圍內(nèi),鹽析溫升大一些則好。但溫升過大,卻反映了鹽析結(jié)晶過程發(fā)生的機(jī)械熱,或者其它熱量比較大。冷析結(jié)晶器控制溫度比較低時(shí),因?yàn)V液溫升等冷損失比較大,同樣會(huì)使鹽析溫升增大。
鹽析結(jié)晶器溫升過大或過小的現(xiàn)象,工廠可以根據(jù)自身?xiàng)l件通過技改或生產(chǎn)管理解決。
[1] 中國純堿工業(yè)協(xié)會(huì).純堿工學(xué)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1990
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[5] 韓行治,楊春復(fù).氯化銨結(jié)晶逆料流程技術(shù)的應(yīng)用及改進(jìn)[J].純堿工業(yè),1993(4)