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      淺談液相重灰系統(tǒng)的工藝改造

      2013-09-15 04:32:10邵本堤李建濤王華廣
      純堿工業(yè) 2013年1期
      關(guān)鍵詞:分離機水合旋流器

      邵本堤,李建濤,王華廣

      (大化集團(tuán)大連化工股份公司,遼寧 大連 116308)

      2008年我公司搬遷改造,聯(lián)堿項目設(shè)計能力60萬t/a,純堿產(chǎn)品的構(gòu)成為輕灰20萬t/a、重灰40萬t/a,其中固相重灰、液相重灰各20萬t/a。液相重灰采用水合器、分離機、流化床的流程。在2010年聯(lián)堿系統(tǒng)生產(chǎn)正常后,20萬t/a液相重灰系統(tǒng)投入生產(chǎn)并生產(chǎn)出符合國家標(biāo)準(zhǔn)的低鹽重灰產(chǎn)品。但液相重灰投入生產(chǎn)以來,存在連續(xù)性差、生產(chǎn)能力低、質(zhì)量不過關(guān)等問題。經(jīng)過2年的生產(chǎn)實踐和不斷改造,液相系統(tǒng)更加完善,生產(chǎn)負(fù)荷大幅度提高。

      1 工作原理及工藝流程

      1.1 主要設(shè)備參數(shù)

      液相水合器尺寸:φ3 200×5 958

      液相水合器體積:V=52m3

      液相水合器攪拌轉(zhuǎn)速:n=59r/min

      料漿泵:Q=150~180m3/h,H=26m

      分離機型號:H-1000型

      分離機外形尺寸:2 600×3 000×2 300

      分離機能力:Q=35t/h

      稠厚旋流器:SS350-10 φ350

      濾液旋流器:φ500

      流化床的主要參數(shù)

      外形尺寸:6 300×4 400×13 000

      生產(chǎn)能力:Q=25t/h

      1.2 工作原理及特點

      液相水合法與固相水合法的水合機理是一致的,均屬結(jié)晶化學(xué)的范疇。比重的增大是靠分子內(nèi)部結(jié)構(gòu)改變引起的,是利用化學(xué)的方法來制取重質(zhì)純堿。

      液相水合法是將輕質(zhì)純堿加入到懸浮晶漿的結(jié)晶器內(nèi),來完成碳酸鈉的一水化結(jié)晶。通過調(diào)控不同的母液含鹽濃度,從而可以實現(xiàn)一水堿不同含鹽量的控制,進(jìn)而得到低鹽重質(zhì)純堿,同時還可以有效的降低成品中的雜質(zhì)含量。定量外送高鹽母液和補充新水是實現(xiàn)這一目的的有效手段。

      一水堿晶漿進(jìn)入稠厚器稠厚,再進(jìn)入分離機固、液分離,得到合格的一水堿,進(jìn)入流化床干燥、冷卻,得到重質(zhì)純堿。

      1.3 主要工藝流程(見圖1)簡述

      圖1 液相重灰工藝流程圖

      液相料倉內(nèi)的輕灰,經(jīng)液相星形下料器送入液相水合器,與同時按一定比例送入的母液和工藝水,在攪拌器的攪拌下充分均勻混合,并完成水合反應(yīng)。生成的一水堿結(jié)晶不斷長大。當(dāng)水合器中料漿固液比達(dá)到25%~30%時,由料漿泵抽出送到稠厚旋流器進(jìn)行稠厚,增稠后的料漿由旋流器下部進(jìn)入一水堿分離機。當(dāng)料漿取出固液比尚未達(dá)到工藝要求時,可由料漿循環(huán)管返回水合器循環(huán)調(diào)節(jié)。

      母液由母液泵供給,一部分送入母液冷卻器,與涼堿工序送來的軟水間接換熱后返回母液罐,用以調(diào)節(jié)母液罐中的母液溫度達(dá)到工藝要求,也可以由近路直接送入水合器。另一部分母液則直接送到水合器中。剩余母液則由母液循環(huán)返回管路返回母液罐。

      洗水由洗水泵供給,用于水合器尾氣噴淋和生產(chǎn)使用。

      水合器尾氣匯集于尾氣總管,經(jīng)噴淋洗滌后排入大氣。

      由料漿泵送來的一水堿晶漿經(jīng)稠厚旋流器稠厚,清液由器頂返回管返回母液罐,稠厚料漿經(jīng)進(jìn)料管進(jìn)入一水堿分離機。分離出的一水堿經(jīng)一水堿絞龍送往液相流化床;分離濾液經(jīng)濾液旋流器氣液分離后返回至母液罐,分離尾氣由尾氣管排空。

      2 主要結(jié)構(gòu)特點及性能

      2.1 液相水合器

      由14mm不銹鋼板焊接而成的,外部設(shè)有夾套,內(nèi)部裝有雙漿式攪拌裝置的圓筒形設(shè)備。筒體規(guī)格φ3 200×5 958,容積52m3。筒體內(nèi)距筒底2 952mm裝有厚12mm的隔板,將水合器分為上下兩段,隔板上以120°分布設(shè)有三個方形開口。距筒底和隔板600mm分別設(shè)有φ1 630×1 400和φ1 630×1 000的導(dǎo)流筒兩個,分別內(nèi)置φ1 600的攪拌葉輪,并通過中部立軸連接筒頂電機驅(qū)動旋轉(zhuǎn)攪拌。筒頂和筒底分別設(shè)有DN500的人孔各一個;筒體上下兩段分別設(shè)有DN600的人孔各一個。

      2.2 料漿泵

      料漿泵采用SCZ系列泵,是臥式的單吸蝸殼離心泵。主要構(gòu)造有泵體、泵蓋、軸、葉輪、密封環(huán)、填料及填料蓋、軸承及軸承箱、聯(lián)軸器等部件組成。

      2.3 一水堿分離機

      本崗位采用進(jìn)口的H-1000型螺旋刮刀卸料過濾離心機,簡稱一水堿分離機。它是利用高速旋轉(zhuǎn)下產(chǎn)生的離心力的作用,使懸浮液中的固體顆粒與液體分離的一種設(shè)備。

      圖2 液相水合機

      H-1000型螺旋刮刀卸料過濾離心機主要由:產(chǎn)品室、軸承箱、機座、轉(zhuǎn)動部件、過濾元件、驅(qū)動裝置、潤滑裝置、沖洗裝置及安全裝置等部分構(gòu)成。產(chǎn)品室設(shè)有濾液與固體物料排出口及檢查人孔,人孔蓋上設(shè)有檢查窗,頂部有進(jìn)料管伸入產(chǎn)品室內(nèi);產(chǎn)品室設(shè)有的沖洗裝置包括:濾出液空間沖洗、轉(zhuǎn)鼓沖洗(外部)、固體物料空間沖洗、螺旋刮刀內(nèi)部空間沖洗。軸承箱內(nèi)裝有減速機,一端與箱外V型皮帶輪相連,另一端與懸臂驅(qū)動軸相連。懸臂驅(qū)動軸攜帶有轉(zhuǎn)鼓、篩籃、螺旋刮刀等轉(zhuǎn)動部件,并伸入產(chǎn)品室內(nèi)。產(chǎn)品室與軸承箱緊密相連,并通過機座安裝在橡膠減振墊上,以吸收振動。機座上還安裝有潤滑裝置,通過油泵電機驅(qū)動,實現(xiàn)對離合器、減速機、軸承的循環(huán)潤滑。電機與V型皮帶輪通過V型皮帶相連,并設(shè)有安全護(hù)罩。

      2.4 一水堿絞龍

      螺旋運輸機俗稱絞龍,由機槽、螺旋葉、螺旋葉軸及傳動裝置等組成。因其輸送的物料是一水堿,故稱其為一水堿絞龍。

      2.5 稠厚旋流器

      稠厚旋流器為不銹鋼板卷焊成的帶錐底的圓筒形容器,規(guī)格φ350。晶漿切線進(jìn)入器內(nèi),沿器壁旋轉(zhuǎn)沉降,稠厚晶漿由器底排出;清液由器頂排出。其主要作用是提高晶漿固液比,保證一水堿分離機正常作業(yè),提高其生產(chǎn)能力,降低能耗。

      3 生產(chǎn)情況

      20萬t/a液相重灰系統(tǒng)投入生產(chǎn)以來,雖然已生產(chǎn)出符合國家標(biāo)準(zhǔn)的低鹽重灰產(chǎn)品。但存在連續(xù)性差、生產(chǎn)能力低、質(zhì)量不過關(guān)等問題。經(jīng)過兩年的生產(chǎn)實踐和不斷改造,液相系統(tǒng)更加完善,保證了液相生產(chǎn)的平穩(wěn),并使生產(chǎn)負(fù)荷大幅度提高。

      4 存在問題及改進(jìn)措施

      4.1 解決料漿泵易結(jié)晶,生產(chǎn)不連續(xù)問題

      料漿泵是把液相水合器里的母液取出分二路,一路去液相水合器自身循環(huán),一路是當(dāng)固液比達(dá)到25%~30%左右時去稠厚器稠厚后再到分離機進(jìn)行分離。改型前,料漿泵為一般化工泵,由于母液固液比較大,泵葉輪易結(jié)晶,水合器作業(yè)周期不到一天,化工泵葉輪結(jié)晶嚴(yán)重,泵不上量,導(dǎo)致生產(chǎn)無法進(jìn)行,另外化工泵的流量和揚程都偏低,滿足不了實際生產(chǎn)需要,必須進(jìn)行改型。

      根據(jù)生產(chǎn)實際情況,將料漿泵改為渣漿泵。一方面解決了泵葉輪結(jié)疤問題,保證料漿泵持續(xù)運行;一方面增大流量,解決稠厚器頂部不出水問題,同時保證了分離機的分離效果。經(jīng)過一年的生產(chǎn)實際運行,使液相水合能夠持續(xù)平穩(wěn)運行,達(dá)到了預(yù)期效果。

      4.2 解決液相水合分離機刷車效果差問題

      液相水合分離機刷車時,由于軟水溫度較低,分離機刷車效果極差,而且刷車時間長,浪費大量軟水,加快母液膨脹,給液相重灰?guī)聿焕蛩亍?/p>

      為了更好的洗滌液相水合分離機,在液相水合機洗水管線上引一條DN50管線到分離機刷車管線上,重灰洗水是采用煅燒蒸汽冷凝水,溫度較高,利用洗水溫度較高的優(yōu)點(75~85℃),保證分離機刷車效果,而且刷車時間短,刷車水相對減少,給重灰系統(tǒng)創(chuàng)造有利條件。

      4.3 液相水合料漿泵母液返回量控制遲緩問題

      液相水合法料漿泵母液去稠厚器靠自調(diào)閥控制,返回液相水合器母液量靠人工手動閥控制,但手動閥控制大小是根據(jù)固液比的高低經(jīng)??坎僮鞴みM(jìn)行手動調(diào)節(jié),由于樓層較高,一是操作效果后置,二是操作工體力消耗較大,很不方便。

      為了解決此問題,母液去液相水合器自身循環(huán)手動閥改成自調(diào)閥,根據(jù)母液固液比的高低來調(diào)節(jié)母液返回液相水合器母液量的多少,很方便,一是操作手段迅速,調(diào)節(jié)及時,二是節(jié)省操作工體力消耗,很方便。改造后,能及時調(diào)節(jié)母液返回量,能及時控制母液去稠厚器固液比,保證液相重灰質(zhì)量。

      4.4 解決料漿泵去稠厚器管線易堵塞問題

      液相水合料漿泵母液去稠厚器自調(diào)閥離二臺水合器手動閥距離10余米,當(dāng)分離機或稠厚器出現(xiàn)問題時,操作工必須先到五樓把手動球閥關(guān)死用洗水沖洗后,再把自調(diào)閥關(guān)死,整體處理需要時間太長,不利于操作,處理不及時,管線很容易結(jié)晶,使管線堵塞。

      把稠厚器原自調(diào)閥拆下,再增加一臺自調(diào)閥,分別靠近二臺水合器手動閥后安裝,當(dāng)分離機及稠厚器出現(xiàn)問題時,及時關(guān)閉去稠厚器自調(diào)閥,在第一時間減少去稠厚器的母液,使問題能及時處理,避免母液結(jié)晶,管線堵塞,同時也減輕了操作工的勞動強度,操作起來十分方便。

      4.5 解決水合器底部易沉積問題

      水合器底部及下方管線由于母液固液比較大,經(jīng)常造成水合器底部結(jié)晶沉積、堵塞下方管線,甚至由于生產(chǎn)操作波動,全部結(jié)晶堵管,使生產(chǎn)無法進(jìn)行,必須停產(chǎn)處理。

      水合器下方增設(shè)蒸汽反吹閥,在水合器和下方閥門之間增設(shè)DN20蒸汽反吹閥,間斷開閥,解決了水合器底部沉積及下方管線易堵塞問題。

      4.6 解決料漿泵出口管線結(jié)晶問題

      如果料漿泵出現(xiàn)問題,造成料漿泵電流下降,料漿泵不上量,必須停泵處理,由于母液濃度極高,必須把料漿泵出口管線里的母液放出來,超過一定時間,母液結(jié)晶堵塞管線。

      在料漿泵出口管線根部增設(shè)一個DN25倒淋球閥,停泵時,把倒淋閥打開,快速放掉母液,防止料漿泵出口管線堵。

      4.7 改進(jìn)液相重灰堿塵去向,增加重灰產(chǎn)量

      堿塵是流化床尾氣經(jīng)過二級除塵后產(chǎn)生的,堿塵中還夾帶著少量粒度很細(xì)的重灰,所以它不利于再次水合,堿塵參入液相重灰,影響了產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量。

      將液相旋風(fēng)堿塵刮板進(jìn)行改造,使堿塵不進(jìn)液相緩沖倉;將液相布袋除塵器堿塵刮板堿塵溜子進(jìn)行改造,把輕灰溜子往北移300mm,避開堿塵溜子進(jìn)入緩沖倉,使堿塵隨輕灰一同進(jìn)入成品,保證液相水合完全用輕灰作原料,保證了水合一水堿質(zhì)量,更重要是提高了液相重灰的產(chǎn)量,為液相重灰達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)創(chuàng)造了有利條件。

      5 小 結(jié)

      通過上述一系列的改進(jìn)、完善,目前液相水合法生產(chǎn)低鹽重質(zhì)純堿已達(dá)到設(shè)計能力,最高日產(chǎn)已連續(xù)超過600t,產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國家Ⅰ類工業(yè)重質(zhì)碳酸鈉標(biāo)準(zhǔn)(GB/T210.1-2004)要求,各項工藝指標(biāo)達(dá)到操作要求,可以滿足市場要求,使我廠品種堿上了一個新的臺階,提高了產(chǎn)品的市場競爭力。

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