高樹森
(石家莊雙聯(lián)化工有限責(zé)任公司,河北 石家莊 050200)
2009年5月石家莊雙聯(lián)化工投運1臺φ2800×28000自身返堿蒸汽煅燒爐,運行一段時間后,爐頭出氣溫度低(小于110℃)、堆堿、結(jié)疤,而爐尾出堿溫度高,生產(chǎn)能力大幅度下降。同時輕灰分離器經(jīng)常堵塞,造成現(xiàn)場堿塵多、環(huán)境差,嚴重影響了正常生產(chǎn)。
為了解決此問題,采取了加大擋灰圈尺寸、螺旋板改造、抬高輕灰絞龍進口高度、增加輕灰副線絞龍等措施,均未取得滿意效果。2010年8月12日輕灰分離器再次出現(xiàn)堵塞造成輕灰絞龍?zhí)l,接著主電機頻繁跳閘,停爐檢查爐頭,全部結(jié)疤。在爐頭罩一側(cè)開孔處理結(jié)疤時發(fā)現(xiàn)返堿管變形嚴重,返堿量不足正常量的1/3。隨后在爐頭內(nèi)按返堿管走向間斷開孔檢查,看到3條返堿管均已嚴重變形損壞。
φ2800×28000自身返堿蒸汽煅燒爐爐體外壁布置4條螺旋返堿管,其中1條為成品返回爐頭后經(jīng)刮板、斗提等輸送設(shè)備,經(jīng)涼堿機冷卻后進行包裝。其余3條作為返堿與進入爐頭內(nèi)的重堿進行混合,以保證混合堿中的水分小于8%防止粘爐。爐頭內(nèi)布置的螺旋板、鏈條可使重堿與返堿混合均勻。爐頭由內(nèi)筒、外筒、返推螺旋、浮環(huán)、爐罩、出氣罩、輕灰螺旋輸送機進口等組成。爐頭返堿管布置在內(nèi)筒外壁上,其外壁與內(nèi)、外筒體間形成了一段封閉的環(huán)形空腔。爐氣在風(fēng)機作用下經(jīng)出氣罩進入旋風(fēng)分離器除去大部分堿塵,再經(jīng)洗滌器、冷凝塔、洗滌塔,加壓后送入碳化塔進行濃氣制堿。分離下來的堿塵由輕灰絞龍送入煅燒爐頭內(nèi)與重堿混合。爐頭結(jié)構(gòu)如圖1。
圖1 煅燒爐爐頭結(jié)構(gòu)
爐頭返堿管由厚度為4mm普通碳素鋼板,預(yù)制成斷面尺寸為350×250mm U型槽狀,滿焊在內(nèi)筒外壁上。裝上外筒及組裝完畢后便形成了在2 200mm范圍內(nèi),返堿管外壁與內(nèi)、外筒間的封閉環(huán)腔。原始或檢修后開車暖爐過程中隨著蒸汽壓力的逐漸加大,爐內(nèi)溫度不斷升高,當(dāng)返堿溫度大于170℃時開始加入重堿進行生產(chǎn)。此過程中如果封閉環(huán)腔內(nèi)有水存在時肯定會受熱汽化,產(chǎn)生一定的壓力作用到返堿管外壁,當(dāng)該壓力超過返堿管的臨界應(yīng)力時將會出現(xiàn)變形損壞。
1)計算條件
設(shè)定煅燒爐開車暖爐可以投入重堿時爐內(nèi)溫度為170℃,密封環(huán)腔內(nèi)產(chǎn)生蒸汽溫度150℃(按環(huán)腔內(nèi)存水受熱完全蒸發(fā)進行計算);假設(shè)環(huán)腔內(nèi)存水為7kg。
2)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
內(nèi)、外筒間環(huán)腔尺寸:
φ3300/φ2832×2200。
內(nèi)、外筒間環(huán)腔體積:
V=3.14×(3.32/4-2.8322/4)×2.2=4.96m3
密封環(huán)腔體積:因爐頭4根返堿管約占內(nèi)、外筒間環(huán)腔體積的2/5,則:
V密封環(huán)腔=4.96×3/5=2.98m3
3)計算
蒸汽溫度t=150℃,T=150+273=423K;n=7 000/18=388.89mol;R=8.314。
根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程:pV=nRT
則p=nRT/V=388.89×8.314×423/2.98=0.46MPa
同樣方法計算,不同存水量可能對返堿管外壁產(chǎn)生的壓力,見表1。
表1 密封環(huán)腔存水汽化可能對返堿管外壁產(chǎn)生的壓力
鑒于目前薄壁矩形容器外壓計算尚未見統(tǒng)一的標準方法,故參照φ350×4薄壁長圓筒外壓容器近似計算返堿管的臨界壓力值。
?。篋=350mm,S0=4mm;
彈性模量E:在t=150℃時,E=2.0×105MPa。
按薄壁長圓筒外壓容器臨界壓力計算公式:Pcr=2.2×E×(S0/D)3
φ350×4薄壁長圓筒可承受的臨界壓力:
Pcr=2.2×2.0×105×(4/350)3=0.67MPa
經(jīng)驗證明:長圓筒容器受外壓時最易壓扁,壓扁時出現(xiàn)兩個波形。從更換下來的變形返堿管大部分為兩個波形來看,用長圓筒容器受外壓模型來近似估算矩形返堿管受外壓分析應(yīng)可行。
由以上計算可知:在爐內(nèi)溫度為170℃時,只要密封腔進水10kg以上,受熱蒸發(fā)后將產(chǎn)生對返堿管外壁大于0.66MPa的壓力。當(dāng)煅燒爐原始試壓、投運或停車水洗爐后暖爐升溫開車時,如果不按工藝要求進行,升壓、升溫速度過快,密封腔內(nèi)若存有一定量的水,短時間汽化,來不及排出,就會產(chǎn)生很大蒸汽壓,從而將返堿管壓扁。更何況矩形的返堿管所能承受的壓力肯定會小于長圓筒容器。
煅燒爐正常生產(chǎn)情況下密封環(huán)腔無進水可能。只有在設(shè)備制造與生產(chǎn)停車水洗爐時才可能出現(xiàn)此現(xiàn)象。
1)可能是由于爐頭在制造半成品時漏進雨水或者試漏時進水,后續(xù)工序未處理即封閉,造成密封腔有水存在。
2)爐頭返堿管焊接質(zhì)量差,水在生產(chǎn)洗爐時漏進密封環(huán)腔內(nèi)。
我公司采用從爐頭內(nèi)挖補方法對損壞的3條返堿管全部進行了更換,焊條采用J427,烘箱烘干350℃保溫1h。內(nèi)筒體開口處焊接采用間斷焊(200 mm),以減少焊接應(yīng)力防止設(shè)備變形,該方案加快了施工進度,節(jié)省了一定費用。
在返堿管進入爐頭密封環(huán)腔大法蘭部位留出200×10mm間隙,用石棉盤根封堵。當(dāng)密封腔內(nèi)一旦進水時可進行卸壓,防止再次發(fā)生類似損壞事故。
整改后煅燒爐爐頭出氣溫度120~130℃,徹底解決了爐頭易結(jié)疤難題,設(shè)備運行正常,生產(chǎn)能力達600t/天,同時環(huán)境也得到了改善。
[1] 陳偕中.化工容器設(shè)計全書:化工容器設(shè)計[M].上海:上海科學(xué)技術(shù)出版社,1987
[2] 李斯特.高等學(xué)校教材:工程熱力學(xué)原理[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1990