田 建 軍
(中海油能源發(fā)展股份有限公司惠州石化分公司,廣東 惠州 516086)
某公司潤滑油加氫廠現(xiàn)有進料反沖洗過濾器為手動反沖洗形式,人工操作較為繁瑣且工作量大,且常常因手動反沖洗不徹底,導(dǎo)致剛投用的過濾器壓差快速增高,如此不僅需要頻繁切換過濾器,而且切換過程中易導(dǎo)致雜質(zhì)、顆粒、鐵銹、多環(huán)芳烴等串入后路,進而對高壓進料泵組件、反應(yīng)器床層壓降及催化劑活性、壽命等造成負面影響[1];再者,手動反沖洗時,若操作不及時,還可能帶來罐區(qū)原料油泵憋壓,甚至裝置進料被迫中斷及緊急停工等風險。為徹底解決好上述問題,該廠經(jīng)研究、論證后,決定改造進料手動反沖洗過濾器。
該潤滑油加氫廠的原料油進料中含有稠環(huán)芳烴、蠟和鐵銹及雜質(zhì)等,易造成進料過濾器壓差過大或濾芯堵塞,而目前所用原料油進裝置反沖洗過濾器不能實現(xiàn)自動反沖洗,按該廠之前的生產(chǎn)工況,平均每八個小時即需人為手動反沖洗一次,平均一次反沖洗所排放的污油量約為1 t,而手動反沖洗存在種種隱患或弊端。反沖洗過濾器改造前的進料尾油性質(zhì)見表1?,F(xiàn)有反沖洗過濾器的流程簡圖見圖1。
表1 進料尾油性質(zhì)Table 1 Feed properties
另一方面,隨裝置的不斷運行,設(shè)備、管線、附件材料等會不斷老化、腐蝕、生銹、結(jié)焦等,再加上施工質(zhì)量、停工檢修及開工吹掃、油運等因素,不排除將有鐵銹、焊渣、老化或腐蝕材料及其它雜質(zhì)等沉降在減壓塔底,進而影響主產(chǎn)品重質(zhì)潤滑油基礎(chǔ)油的產(chǎn)品質(zhì)量等現(xiàn)象存在。
圖1 改造前反沖洗過濾器流程簡圖Fig.1 Backwashing filter flow chart before improvement
采用自動控制程序并兼?zhèn)涫謩涌刂乒δ艿男问?,在進料管線上改設(shè)自動反沖洗過濾器[2,3],消除人為手動反沖洗的種種隱患或弊端。
另一方面,稍改流程將原進料反沖洗過濾器SR-101A/B作為重質(zhì)潤滑油基礎(chǔ)油產(chǎn)品過濾器,消除該產(chǎn)品出裝置時可能帶有的雜質(zhì)、顆粒等,避免產(chǎn)品質(zhì)量事故的發(fā)生,產(chǎn)品過濾精度為25μm (≥25μm顆粒去除率≮98% (wt))。
按照物料處理量、物料特性、固體顆粒特性等工藝參數(shù),確定自動反沖洗過濾器的型號,利用輔助流體氮氣進行反吹,以達到最佳的清洗效果。整套裝置由兩臺過濾器及相應(yīng)的儀表、閥門等部分組成并采用自動控制程序及兼?zhèn)涫謩涌刂乒δ埽哼^濾器 A處于工作狀態(tài)時,過濾器 B備用,現(xiàn)場PLC程序控制器隨時監(jiān)控過濾系統(tǒng)的壓差、液位、閥門的工作情況,當過濾器A的壓差達到設(shè)定值后,首先投用備用的B罐;然后將A罐切出系統(tǒng),清洗后備用;當B罐達到設(shè)定壓差后,再投用A罐。由于蠟油的粘度較高,設(shè)定固定周期通柴油(利用自產(chǎn)3#白油)對濾芯進行浸泡,以充分去除附著在濾芯表面的污染物,柴油浸泡后再次通氮氣進行反沖洗。此外,當過濾器初始壓差[4]升高到設(shè)定值時,通入高溫蒸汽對濾芯進行強化反吹并通氮氣進行干燥,以充分恢復(fù)濾芯過濾性能。當操作需要采用手動模式時,現(xiàn)場PLC觸摸屏上設(shè)有手動按鈕,在需要沖洗時,按動手動按鈕,即可強制啟動程序控制器,完成上述壓差信號輸出時的清洗工作;或通過調(diào)整PLC系統(tǒng)的壓差來啟動反沖洗。過濾器采用 316L不銹鋼絲網(wǎng)濾芯,并按處理量,選取合適的過濾面積來保證最佳的表面流速,以有效地將固體雜質(zhì)截留在濾芯的外表面,形成松散且均勻分布的濾餅,利用氣體輔助液體進行反吹去除。改造后的自動反沖洗過濾器[5]流程簡圖見圖2。
圖2 改造后的自動反沖洗過濾器流程簡圖Fig.2 Backwashing filter flow chart after improvement
此外,將現(xiàn)有進料反沖洗過濾器改為重質(zhì)潤滑油基礎(chǔ)油產(chǎn)品出裝置過濾器,不做位置上的變動,僅做管線變動以滿足新流程的需要,以充分利舊并攔截主產(chǎn)品重質(zhì)潤滑油基礎(chǔ)油出裝置時可能帶有的雜質(zhì)、顆粒等,進而避免發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量事故。
該改造實施后,大大降低了反沖洗油(尾油進料)和公用工程介質(zhì)的消耗量,自動反沖洗過濾器改造前后耗量對比見表2。
表2 反沖洗過濾器改造前后指標對比Table 2 Parameter comparison of backwashing filter before and after improvement
按反沖洗油(尾油進料)的密度為0.85 t/m3、反沖洗油的價格為8 500元/t、反沖洗后重污油為3 000元/t改造前每月人為手動反沖洗油為75 t計算,改造后每月所產(chǎn)生的污油量約為24 t,即每年單僅因降低反沖洗油(尾油進料)消耗量一項,而直接節(jié)省的費用即為336.6萬元,而每年因改為自動反沖洗以后所節(jié)省出來的氮氣、蒸汽消耗量折合人民幣約為5萬元、消耗的3#白油價值約為15萬元,即直接節(jié)省費用合計326.6萬元,不到兩年即可回收該系統(tǒng)改造的投資。
另一方面,因及時將進料中的稠環(huán)芳烴、鐵銹、雜質(zhì)顆粒等自動反沖洗下來并轉(zhuǎn)移走,延長了高壓進料泵過濾器清洗,濾芯、濾網(wǎng)更換及反應(yīng)器中催化劑撇頭的周期,間接地產(chǎn)生了其它經(jīng)濟效益,此外,也為生產(chǎn)裝置的安、穩(wěn)、長運行奠定了基礎(chǔ),而原有進料反沖洗過濾器改為重質(zhì)潤滑油基礎(chǔ)油產(chǎn)品出裝置過濾器,為進一步確保主產(chǎn)品質(zhì)量奠定了相應(yīng)的基礎(chǔ)。
(1)采用自動反沖洗模式,確保了切換過濾器時生產(chǎn)的平穩(wěn)運行。
(2)解決現(xiàn)有手動反沖洗過濾器反沖洗頻率高的同時,降低了人工手動沖洗時對人身、反沖洗過濾器濾芯、高壓進料泵組件、反應(yīng)器床層壓降及催化劑活性、壽命等的負面影響。
(3)消除了人為手動反沖洗時因操作不及時可能帶來的罐區(qū)原料油泵憋壓,甚至裝置進料被迫中斷及緊急停工等風險;有效地避免了產(chǎn)生過多污油和使用過多蒸汽或氮氣所造成的不必要的浪費。
(4)設(shè)定固定周期通柴油浸泡濾芯的方式,充分去除附著在濾芯表面的污染物,確保了更好的清洗效果。
(5)消除主產(chǎn)品重質(zhì)潤滑油基礎(chǔ)油出裝置時可能帶有雜質(zhì)、顆粒等造成產(chǎn)品質(zhì)量事故的潛在風險。
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