葉全旺 裴古堂 唐忠懷 張平喜 劉曉艷 王悅林
(1.中國(guó)石油獨(dú)山子石化公司煉油廠 2.中國(guó)石油西南油氣田公司天然氣研究院)
獨(dú)山子石化公司煉油廠硫磺回收裝置尾氣處理單元采用RAR處理工藝,主要處理兩級(jí)Claus制硫單元尾氣,其尾氣中含有較多單質(zhì)硫及含硫化合物(H2S、SO2、COS等),在溫度220℃以上,經(jīng)低溫加氫催化劑的作用,使單質(zhì)硫及含硫化合物等經(jīng)過(guò)加氫還原、水解生成 H2S[1,2],在蒸汽發(fā)生器中冷卻至145℃后進(jìn)入尾氣急冷塔冷卻至45℃以下,然后在尾氣吸收塔中與MDEA逆向吸收,最后進(jìn)入尾氣焚燒爐焚燒后排放至大氣。尾氣處理單元工藝流程示意圖見(jiàn)圖1。
催化劑裝填由專人負(fù)責(zé),組織好裝卸劑人員的培訓(xùn)和考試,并按搬運(yùn)、過(guò)秤、記錄、采樣、裝卸劑等做好分工,反應(yīng)器裝填圖及數(shù)據(jù)記錄表格準(zhǔn)備齊全。在裝填過(guò)程中必須做好防雨措施,并保持反應(yīng)器內(nèi)及周圍環(huán)境干凈,嚴(yán)禁將泥土等雜物帶入加氫反應(yīng)器R-301內(nèi),并防止催化劑被壓碎。裝劑人員嚴(yán)禁攜帶無(wú)關(guān)物品進(jìn)入反應(yīng)器。對(duì)進(jìn)出反應(yīng)器的人員、工具數(shù)量應(yīng)進(jìn)行登記和檢查。在裝填催化劑和瓷球時(shí),每裝填100mm高度必須進(jìn)行耙平,并用水平尺進(jìn)行測(cè)量。CT6-11催化劑裝填示意見(jiàn)圖2,催化劑及瓷球裝填情況見(jiàn)表1。
表1 CT6-11催化劑及瓷球裝填情況Table 1 Filling situation of catalyst CT6-11 and ceramic balls
CT6-11催化劑中活性金屬組分鈷/鉬為氧化態(tài),需經(jīng)預(yù)硫化處理成硫化態(tài)后,才能對(duì)加氫還原反應(yīng)起催化作用。
根據(jù)氣體來(lái)源的不同,煉油廠硫磺回收裝置對(duì)尾氣加氫催化劑的預(yù)硫化操作可以下述兩種方式進(jìn)行:
(1)采用N2+H2+H2S作預(yù)硫化氣源。
(2)采用Claus過(guò)程氣尾氣+H2作預(yù)硫化氣源。
本裝置開(kāi)工時(shí)采用方法(2)進(jìn)行預(yù)硫化。
在制硫系統(tǒng)開(kāi)工正常后,調(diào)節(jié)配風(fēng),使y(H2S)∶y(SO2)≈4~6∶1,控制尾氣中的H2體積分?jǐn)?shù)在2%~6%之間,同時(shí)調(diào)整加氫反應(yīng)器床層溫度,當(dāng)其達(dá)到150℃時(shí)開(kāi)始進(jìn)氣硫化,然后按20℃/h的升溫速率升高床層溫度至250℃進(jìn)行恒溫硫化;當(dāng)出口氣體中的H2S體積分?jǐn)?shù)高于進(jìn)口氣體中的(H2S+SO2)體積分?jǐn)?shù)時(shí),表明預(yù)硫化操作完成,制硫裝置可恢復(fù)正常配風(fēng),圖3為R-301升溫曲線圖。
在進(jìn)行尾氣加氫催化劑的預(yù)硫化操作時(shí),獨(dú)山子石化公司硫磺回收裝置首次采用了低溫預(yù)硫化技術(shù)。為了使催化劑的硫化反應(yīng)更為徹底,從而達(dá)到提高催化劑活性的目的,通常傳統(tǒng)尾氣加氫催化劑的預(yù)硫化操作在硫化末期需要將反應(yīng)床層溫度提高至300℃,而當(dāng)預(yù)硫化操作結(jié)束后又需要將加氫反應(yīng)器的溫度降低到適宜的進(jìn)料溫度,這樣的升溫和降溫操作將延長(zhǎng)預(yù)硫化時(shí)間,并增加操作費(fèi)用[1]。獨(dú)山子石化公司所采取的低溫預(yù)硫化技術(shù)則無(wú)需升降溫的過(guò)程,在硫化操作結(jié)束恢復(fù)配風(fēng)后即可直接進(jìn)氣,從而節(jié)約了開(kāi)工時(shí)間和操作費(fèi)用[2]。
由于裝置初次使用低溫加氫催化劑,為保證催化劑的使用效果及尾氣達(dá)標(biāo)排放,在尾氣加氫單元開(kāi)工初期,催化劑溫度控制采取逐步降低的方式,以保證裝置對(duì)催化劑的適應(yīng)性。
2011年10月至2011年11月,加氫反應(yīng)器入口溫度控制在240~260℃之間。
2011年11月至2012年2月,加氫反應(yīng)器入口溫度控制在235~245℃之間。
2012年3月至4月,加氫反應(yīng)器入口溫度控制在225~235℃之間。
2012年5月以后,加氫反應(yīng)器入口溫度控制在215~230℃之間。
經(jīng)過(guò)近1年的運(yùn)轉(zhuǎn),硫磺回收裝置尾氣低溫加氫處理單元催化劑床層壓降未出現(xiàn)明顯的增加,床層溫升基本保持穩(wěn)定。裝置尾氣加氫反應(yīng)器工藝條件見(jiàn)表2,加氫反應(yīng)器進(jìn)出口氣體分析化驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。
表2 尾氣加氫反應(yīng)器的工藝條件Table 2 Process conditions of tail gas hydrogenation reactor
表3 硫磺回收裝置尾氣加氫反應(yīng)器進(jìn)出口的氣體分析化驗(yàn)數(shù)據(jù)Table 3 Test data of inlet and outlet gas from tail gas hydrogenation reactor of sulfur recovery plant
2012年9月10日至2012年9月13日,獨(dú)山子石化公司煉油廠與催化劑生產(chǎn)單位西南油氣田公司天然氣研究院的技術(shù)人員一起對(duì)硫磺回收裝置的運(yùn)行情況進(jìn)行了聯(lián)合標(biāo)定。
從表2中可以看出,CT6-11催化劑反應(yīng)活性穩(wěn)定,反應(yīng)器床層溫升基本保持在10~15℃之間,加氫反應(yīng)器入口溫度保持在220℃左右,與裝填常規(guī)CT6-5B催化劑的反應(yīng)器入口溫度相比降低了約60℃,床層溫升約降低10℃,尾氣中SO2的質(zhì)量濃度也比常規(guī)CT6-5B催化劑降低約100mg/m3,表明低溫尾氣加氫催化劑CT6-11具有良好的低溫反應(yīng)活性,能夠滿足裝置低溫運(yùn)行的需要。
由表3的標(biāo)定數(shù)據(jù)可以看出,尾氣加氫反應(yīng)器使用低溫尾氣加氫催化劑CT6-11后,SO2加氫轉(zhuǎn)化率達(dá)到100%,反應(yīng)器出口幾乎未檢測(cè)到除H2S以外的其他含硫化合物。在裝置運(yùn)行期間,急冷塔的操作一直保持平穩(wěn),沒(méi)有出現(xiàn)急冷水顏色發(fā)渾的現(xiàn)象,也從另一方面證明CT6-11催化劑具有良好的低溫性能。此外,由于裝置的H2S/SO2比值分析儀損壞未投入使用,從二級(jí)反應(yīng)器出口的氣體組成可以看出:H2S與SO2體積分?jǐn)?shù)比值的變化較大,表明CT6-11尾氣低溫加氫催化劑的抗沖擊能力較強(qiáng),裝置運(yùn)行總體平穩(wěn)。
硫磺回收裝置自2011年8月尾氣加氫反應(yīng)器更換為低溫催化劑CT6-11后,在開(kāi)工運(yùn)行正常時(shí)尾氣焚燒爐運(yùn)行數(shù)據(jù)與更換前情況對(duì)比見(jiàn)表4。
表4 尾氣焚燒爐運(yùn)行參數(shù)對(duì)比表Table 4 Operation parameters contrast of tail gas incinerator
使用低溫加氫催化劑CT6-11后,尾氣焚燒爐前爐膛溫度平均下降約150℃,后爐膛溫度平均下降約30℃,可降低尾氣焚燒爐的熱負(fù)荷,提高設(shè)備的運(yùn)行壽命[3],同時(shí)燃?xì)夂牧恳灿稍瓉?lái)的42kg/h降低到目前的30kg/h左右,節(jié)約了裝置能耗。
使用CT6-11低溫加氫催化劑可使Claus尾氣加氫反應(yīng)器入口溫度降至220℃以下,較常規(guī)尾氣加氫催化劑降低60℃左右,節(jié)能效果顯著。CT6-11低溫加氫催化劑的工業(yè)應(yīng)用,可以充分利用裝置自身熱源而不需要設(shè)置在線加熱爐和其它外部熱源,節(jié)約了裝置投資,提高了裝置的能源利用率。
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