侯玉潔,曾 科,崔燕平
(鄭州大學(xué)佛羅里達(dá)國(guó)際學(xué)院,河南 鄭州 450052;2.鄭州大學(xué)水利與環(huán)境學(xué)院,河南 鄭州 450002)
大豆所含的蛋白質(zhì)中人體必需氨基酸含量充足、組分齊全,屬于優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)。我國(guó)從20世紀(jì)80年代開(kāi)始用堿溶酸沉的方法生產(chǎn)大豆分離蛋白,20世紀(jì)90年代中期以來(lái),我國(guó)大豆分離蛋白工業(yè)發(fā)展迅速[1]。然而大豆蛋白廢水有機(jī)物濃度、懸浮物濃度高,環(huán)境污染嚴(yán)重。給天然水體系統(tǒng)帶來(lái)巨大的污染負(fù)荷,嚴(yán)重挑戰(zhàn)水環(huán)境的安全。因此,必須對(duì)廢水進(jìn)行治理[2]。目前,處理大豆蛋白廢水的方法主要有絮凝沉淀法、生物法、膜生物反應(yīng)器等。在本工程應(yīng)用中,采用高效厭氧反應(yīng)器(IC反應(yīng)器)聯(lián)合循環(huán)式活性污泥法(CASS)處理大豆蛋白廢水。實(shí)踐證明,該工藝處理大豆蛋白廢水具有運(yùn)行效果穩(wěn)定,耐沖擊負(fù)荷能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。
某廠建設(shè)大豆蛋白工程,利用豆粕、亞硫酸鈉、鹽酸、氫氧化鈉、卵磷脂等原輔料,經(jīng)過(guò)萃取、酸沉、離心分離等過(guò)程生產(chǎn)干粉大豆蛋白。每日排出的大豆蛋白污水4 800m3,主要有水洗工段污水,呈酸性且水量較大,還有堿液萃取、滅菌工段污水,呈堿性。廢水主要含多聚糖、蛋白質(zhì)、脂肪酸,另外還有一定量的無(wú)機(jī)酸和無(wú)機(jī)鹽等,該廢水顏色呈乳白色;含較多細(xì)小懸浮物,易沉降;廢水成分單一,有機(jī)物濃度高,易酸化,且已酸化程度較高;正?;旌蠌U水無(wú)微生物代謝毒性。主要水質(zhì)指標(biāo):ρ(COD)為12 700~23 000mg/L,ρ(BOD5)為5 850~13 000mg/L,ρ(SS)為2 200~7 350mg/L,ρ(總氮)為670~1 000mg/L,pH值為219~1 219,水溫為30~60℃。污水排放標(biāo)準(zhǔn):ρ(COD)為350mg/L,ρ(BOD5)為150mg/L,ρ(SS)為200mg/L,ρ(氨氮)為150mg/L[1]。
該工程采用IC反應(yīng)器為主體的工藝流程,見(jiàn)圖1。
圖1 工藝流程圖
預(yù)處理系統(tǒng):由調(diào)節(jié)沉淀池、冷卻塔、氣浮池和提升加藥間組成。高濃度的大豆蛋白廢水首先進(jìn)入調(diào)節(jié)沉淀池,除具有均化水質(zhì)的作用外,還能除去一部分懸浮物,經(jīng)沉淀后的廢水,仍有一定量的懸浮物,需要?dú)飧〕剡M(jìn)一步處理,確保厭氧系統(tǒng)不受懸浮物的影響。廢水再經(jīng)提升加藥間,加入FeCl3以補(bǔ)充和調(diào)整微量元素并加入堿性物質(zhì)以中和水質(zhì)。
厭氧系統(tǒng):IC反應(yīng)池由布水系統(tǒng)、第一反應(yīng)室、第二反應(yīng)室和內(nèi)回流系統(tǒng)4個(gè)部分組成。位于底部的第一反應(yīng)室不僅承擔(dān)去除有機(jī)底物的主要功能,同時(shí)將其產(chǎn)生的沼氣作為其混合液內(nèi)循環(huán)回流提升的內(nèi)動(dòng)力,大部分有機(jī)物在第一反應(yīng)室去除。上面為第二級(jí)低負(fù)荷區(qū),負(fù)荷比下反應(yīng)室小得多,能有效防止污泥流失。IC反應(yīng)池具有高負(fù)荷,抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng),運(yùn)行穩(wěn)定等特點(diǎn),因此適用于處理高濃度有機(jī)廢水。此外,IC反應(yīng)池具有高徑比大,其占地面積小的特點(diǎn),適用于用地緊張的場(chǎng)合[2]。
好氧系統(tǒng):循環(huán)式活性污泥法(簡(jiǎn)稱CASS法)將曝氣池、二沉池合二為一,在單一反應(yīng)池內(nèi)利用活性污泥完成廢水的生物處理和固液分離。以一個(gè)反應(yīng)池取代了傳統(tǒng)方法中的曝氣池及二次沉淀池,整體結(jié)構(gòu)緊湊簡(jiǎn)單,無(wú)需復(fù)雜的管線傳輸,系統(tǒng)簡(jiǎn)單且操作更具有靈活性。具有調(diào)節(jié)均質(zhì)的作用,可一定程度地承受高峰濃度及有害化學(xué)物質(zhì)對(duì)系統(tǒng)的影響。因每個(gè)反應(yīng)池出水是間斷的,在高負(fù)荷時(shí)活性污泥不會(huì)流失,可以保持高負(fù)荷時(shí)的處理效率,而其他方法在高負(fù)荷時(shí)會(huì)出現(xiàn)污泥流失。故具有更好的脫氮、除磷作用。
本工程采用的主要構(gòu)筑物及設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 主要構(gòu)筑物及設(shè)計(jì)參數(shù)
IC反應(yīng)池啟動(dòng)過(guò)程:該廠一期工程可提供少量顆粒污泥,反應(yīng)器分別采用2種接種污泥啟動(dòng)IC反應(yīng)池。1號(hào)反應(yīng)池接種的是一期工程的厭氧顆粒污泥150m3(夾帶有約5%的一期絮狀剩余污泥),污泥濃度為50g/L,1次足量投加,池內(nèi)污泥濃度為17 500mg/L。6,7,8號(hào)IC反應(yīng)池接種的是處理大豆蛋白廢水的厭氧絮狀污泥27m3,市政污水凈化中心消化污泥45m3,一批分次欠量投加,污泥濃度為19 500mg/L。2,3,4,5號(hào)IC反應(yīng)池接種處理大豆蛋白廢水的厭氧絮狀污泥27m3,市政污水凈化中心消化污泥67.5m3,分批次欠量投加,池內(nèi)污泥濃度為18 900mg/L[3]。
啟動(dòng)過(guò)程見(jiàn)圖2。從圖中可以看出,1號(hào)反應(yīng)池采用顆粒污泥接種,反應(yīng)器啟動(dòng)時(shí)間為136d。進(jìn)水20d時(shí),進(jìn)水負(fù)荷達(dá)到4kg COD m3/d,出水VFA基本在200mg/L以下。21~66d,工廠生產(chǎn)線處于調(diào)試階段,反應(yīng)池進(jìn)水負(fù)荷極不穩(wěn)定,進(jìn)水負(fù)荷NV=1.6~6.86kg COD m3/d,出水 VFA 增至567mg/L,pH值6.49。第67天時(shí),迅速采取應(yīng)對(duì)措施,將1號(hào)反應(yīng)池停止進(jìn)水,同時(shí)將池中已經(jīng)酸化的廢水排出,在提升加藥間投堿,保證反應(yīng)池進(jìn)水pH值在7以上,每天間歇進(jìn)水并注入部分清水,密切觀察進(jìn)、出水COD,pH,溫度及出水VFA。第73天時(shí)出水VFA降至324mg/L,出水pH值為7.23時(shí),開(kāi)始恢復(fù)進(jìn)水。進(jìn)水負(fù)荷逐步提高,最終達(dá)到設(shè)計(jì)負(fù)荷6.5kg COD m3/d,1號(hào)反應(yīng)器啟動(dòng)成功。
圖2 IC反應(yīng)器啟動(dòng)過(guò)程
7號(hào)反應(yīng)池啟動(dòng)共計(jì)187d。啟動(dòng)過(guò)程可以分4個(gè)階段。1~17d是污泥的適應(yīng)階段,VFA從773mg/L逐漸降至200mg/L以下;COD去除率逐漸增至90%,進(jìn)水負(fù)荷達(dá)到1kg COD m3/d。17~127d是進(jìn)水負(fù)荷穩(wěn)定期,進(jìn)水負(fù)荷NV=2~3kg COD m3/d,出水pH值在6以上,最終穩(wěn)定在6.5以上;出水 VFA 不超過(guò)300mg/L;COD去除率在93%以上。這段時(shí)間是顆粒污泥的形成、生長(zhǎng)階段,同時(shí)也是絮狀污泥淘汰的過(guò)程,但是要控制絮狀泥的淘汰速度,即厭氧出水的SV控制在3% 以下,防止污泥流失。128~173d,厭氧污泥進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期。進(jìn)水負(fù)荷從3kg COD m3/d提高至5.6kg COD m3/d。出水VFA在300mg/L以下,pH值穩(wěn)定在7左右,COD在500mg/L以下,COD去除率在95%以上。反應(yīng)池內(nèi)絮狀污泥完成了顆粒化,絮狀污泥大部分被淘汰。174~187d,厭氧污泥進(jìn)入穩(wěn)定成熟期,并形成粒徑2~3mm的顆粒污泥,最終進(jìn)水負(fù)荷穩(wěn)定在6.5kg CODCrm3/d以上,出水各項(xiàng)指標(biāo)均正常。
CASS啟動(dòng)過(guò)程:接種污泥采用漯河市城市污水處理廠的活性污泥,厭氧出水缺乏碳源,因此需要及時(shí)補(bǔ)充碳源,保證C/N=20左右。首次加入?yún)捬醭鏊?,開(kāi)始進(jìn)行悶曝。隨后曝氣和沉淀交替進(jìn)行,即曝氣4h后沉淀2h,排水2h,間斷排水時(shí)間20min。定期取樣測(cè)定COD,當(dāng)COD去除率達(dá)到80% 以上時(shí)即可排水,2d為1個(gè)周期,培養(yǎng)約3周后,改為1d為1個(gè)周期,如此再培養(yǎng)20d之后,污泥呈現(xiàn)土黃色并伴有土腥味,沉淀后上層清液為黃綠色,表示活性污泥已經(jīng)培養(yǎng)成功[4]。
反應(yīng)器啟動(dòng)成功后,反應(yīng)器可以正常運(yùn)行,各單元運(yùn)行效果見(jiàn)表2。
表2 廢水處理效果
(1)采用IC-CASS工藝處理大豆蛋白廢水,在進(jìn)水COD、BOD、SS分別為12 700~23 000,5 850~13 000,2 200~7 350mg/L時(shí),處理后出水 COD、BOD、SS分別為200~350,71~94,106~112mg/L,去除率分別為98%,99%,95%~98%。該工程實(shí)例表明,采用該工藝處理大豆蛋白廢水具有運(yùn)行效果穩(wěn)定,抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),值得推廣。
(2)IC反應(yīng)池的啟動(dòng)是整個(gè)工程能夠順利運(yùn)行的關(guān)鍵。反應(yīng)池的啟動(dòng)分別采用2種不同類型的污泥接種。研究發(fā)現(xiàn)采用顆粒污泥接種的反應(yīng)器能夠迅速適應(yīng)大豆蛋白廢水水質(zhì),反應(yīng)池抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng),啟動(dòng)第136天時(shí)進(jìn)水負(fù)荷可達(dá)到設(shè)計(jì)負(fù)荷6.5kg COD m3/d。采用絮狀污泥接種的反應(yīng)器啟動(dòng)時(shí)間需要187d,最終反應(yīng)器中絮狀污泥轉(zhuǎn)化為粒徑為2~3mm的顆粒污泥,進(jìn)水負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)負(fù)荷6.5kg COD m3/d。
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[3]侯玉潔,曾 科,蔡發(fā)起.不同種泥對(duì)IC反應(yīng)器處理大豆蛋白廢水啟動(dòng)的影響[J].工業(yè)用水與廢水,2007,38(6):41-45.
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