陳家曉 車常飛 劉明哲 蔡道鋼
(1.中國(guó)石油西南油氣田公司采氣工藝研究院,四川 廣漢 618300;2.中國(guó)石油西南油氣田公司重慶氣礦長(zhǎng)壽運(yùn)銷部,重慶 長(zhǎng)壽 401220)
目前隨著氣田的開發(fā),地層能量衰竭,大批出水井已不能自噴生產(chǎn),氣井大量產(chǎn)水,嚴(yán)重影響了氣井的正常生產(chǎn),甚至水淹停產(chǎn)。因此必須借助螺桿泵工藝措施,強(qiáng)助排方能維持生產(chǎn)。螺桿泵強(qiáng)排水的成功應(yīng)用,為川渝氣田開拓了一種新的強(qiáng)排水手段,拓寬了排水采氣工藝的范圍[1]。
螺桿泵是利用螺桿的旋轉(zhuǎn)來吸排液體的,由于各螺桿的相互嚙合以及螺桿與襯筒內(nèi)壁的緊密配合,在泵的吸入口和排出口之間就會(huì)被分隔成一個(gè)或多個(gè)密封空間。隨著螺桿的轉(zhuǎn)動(dòng)和嚙合,這些密封空間在泵的吸入端不斷形成,將吸入室中的液體封入其中并自吸入室,沿螺桿軸向連續(xù)地推移至排出端,將封閉在各空間中的液體不斷排出,這種封閉腔的不斷形成、運(yùn)移、消失起到了泵送液體的作用[2-3]。
螺桿泵排水系統(tǒng)結(jié)構(gòu)主要由地面驅(qū)動(dòng)裝置和井下螺桿泵兩部分組成(圖1)。地面驅(qū)動(dòng)裝置將井口動(dòng)力通過抽油桿的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)傳遞到井下驅(qū)動(dòng)螺桿泵工作。地面驅(qū)動(dòng)裝置由電控箱、防爆電動(dòng)機(jī)、皮帶輪、錐齒輪箱、機(jī)架、光桿密封裝置和大四通組成,電控箱將電源輸入防爆電動(dòng)機(jī),通過皮帶輪、錐齒輪箱后將旋轉(zhuǎn)動(dòng)力傳給抽油桿和轉(zhuǎn)子,將井下液體舉升到地面。井下部分主要由抽油桿、接頭、轉(zhuǎn)子、導(dǎo)向頭和油管、接箍、定子、尾管等組成,為了防止油管、定子脫扣,在尾管下部裝有固定錨或封隔器。其中井下泵由轉(zhuǎn)子和定子組成,轉(zhuǎn)子是螺桿泵中唯一的運(yùn)動(dòng)部件,它是由高強(qiáng)度鋼經(jīng)精加工而成,定子用高彈性合成橡膠制作而成,根據(jù)流體性質(zhì)選用不同類型橡膠[4]。
圖1 螺桿泵的組成圖
X11 井位于新市構(gòu)造高點(diǎn)偏東,1977 年3 月22日鉆至p1m2層中測(cè)時(shí),177.8 mm 油層套管變形,油管被卡。在處理事故過程中,油管扭斷,套管破裂,被迫完鉆,完鉆層位p1m2,井深3 888.73 m,井下落魚長(zhǎng)度1 052.27 m,魚頂井深2 790.30 m。1995年7 月投產(chǎn),初期產(chǎn)氣量為3×104m3/d,產(chǎn)水量為65~70 m3/d。2003 年8 月 至2006 年11 月 長(zhǎng) 期 關(guān)井,關(guān)井前在套壓12.83 MPa、油壓3.44 MPa 下,產(chǎn)氣量為2.5×104m3/d,產(chǎn)水量為147 m3/d。2006年12月重新生產(chǎn),產(chǎn)氣量為(3~4)×104m3/d,產(chǎn)水量為200 m3/d 左右。2008 年1 月繼續(xù)關(guān)井,關(guān)井前日產(chǎn)水量達(dá)到250 m3,關(guān)井套壓12.8 MPa,油壓12.0 MPa。為了繼續(xù)開發(fā)動(dòng)用該井天然氣儲(chǔ)量,2010年2月對(duì)X11 井修井,開展螺桿泵強(qiáng)排水新工藝技術(shù)。X11井井身結(jié)構(gòu)及工藝管串圖如圖2所示。
圖2 X11井井身結(jié)構(gòu)及工藝管串圖
根據(jù)X11 井井況條件,計(jì)算其工藝參數(shù)(表1),利用節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)分析方法和pc-pump 軟件,優(yōu)化螺桿泵排水采氣工藝設(shè)計(jì);開展螺桿泵井下及井口配套工具的研究和選型,滿足螺桿泵排水采氣工藝技術(shù)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)的需要。
對(duì)X11 井進(jìn)行了螺桿泵施工作業(yè),成功下入螺桿泵工藝管串,泵掛深度為1 523.24 m。X11 井實(shí)施螺桿泵工藝措施前,該井無法生產(chǎn),長(zhǎng)期關(guān)井,實(shí)施螺桿泵工藝措施后使得該井成功復(fù)產(chǎn)。2011 年11月5日12:00啟動(dòng)螺桿泵,運(yùn)行頻率為25 Hz,轉(zhuǎn)速為100 rpm,2011 年11 月18 日02:20 開始產(chǎn)氣,截至2011年11月28日22點(diǎn),運(yùn)行了23 d,累計(jì)產(chǎn)水量為2 747 m3,累計(jì)增產(chǎn)天然氣10.83×104m3,日排水量最大達(dá)到197 m3,日增產(chǎn)氣量最大達(dá)到3.1×104m3,平均產(chǎn)水量為120 m3/d,平均產(chǎn)氣量為1 × 104m3/d,工況較為穩(wěn)定,表明螺桿泵排水采氣在該井取得了較好的試驗(yàn)效果,標(biāo)志著川渝氣田螺桿泵強(qiáng)排水取得了初步成功(圖3)。
圖3 X11井螺桿泵工藝實(shí)施后排水采氣曲線圖
1)抽純水階段。該階段螺桿泵運(yùn)行頻率為25 Hz,平均運(yùn)行功率為14.9 kW,平均運(yùn)行電流為53.1 A,平均運(yùn)行電壓為199 V。期間累計(jì)運(yùn)行時(shí)間為102 h,螺桿泵運(yùn)行參數(shù)穩(wěn)定,運(yùn)行功率穩(wěn)定在15 kW 左右,套壓上升緩慢,累計(jì)排水量為467 m3,平均排水量為110 m3/d。因此該階段以抽純水為主,主要作用是快速降低井底流壓,排除井筒和近井地帶的水。
2)參數(shù)波動(dòng)階段。由于螺桿泵里開始混入部分氣體,螺桿泵運(yùn)行參數(shù)開始波動(dòng),排污口能聞到硫化氫的味道。該階段螺桿泵運(yùn)行頻率為27.5 Hz,由于氣體的影響,螺桿泵運(yùn)行功率、運(yùn)行電流、運(yùn)行電壓開始出現(xiàn)波動(dòng),運(yùn)行功率為13.1~15.9 kW,運(yùn)行電流為46.3~55.8 A,運(yùn)行電壓為201~229 V。期間累計(jì)運(yùn)行時(shí)間為209 h,套壓上升5.4 MPa,累計(jì)排水量為885 m3,平均排水量為101 m3/d。該階段排出地層水較臟,含大量鉛油等雜質(zhì),經(jīng)分析認(rèn)為是由于壓井及修井作業(yè)過程中造成井筒附近地層污染,在近井帶附近可能會(huì)形成很多沉淀物質(zhì),使得地層堵塞,滲流阻力增大,造成地層暫時(shí)供液不足,產(chǎn)水有所下降;另外地層水流入到井筒的同時(shí)氣體也逐步滲流到近井地帶,螺桿泵運(yùn)行時(shí),經(jīng)分離器未完成分離的氣體隨著地層水進(jìn)入螺桿泵內(nèi),造成螺桿泵運(yùn)行參數(shù)的波動(dòng)。該階段螺桿泵以27.5 Hz 運(yùn)行,參數(shù)出現(xiàn)波動(dòng),平均排水量為101 m3/d。
表1 X11螺桿泵系統(tǒng)參數(shù)表
3)氣水同產(chǎn)階段。由于螺桿泵排出井底積液,套壓逐步上升,當(dāng)上升到5.4 MPa時(shí),開始倒流程生產(chǎn),該階段為氣水同產(chǎn)階段,螺桿泵運(yùn)行油管排水,套管開井生產(chǎn)。螺桿泵運(yùn)行頻率為27.5 Hz,運(yùn)行功率為8.1~16.1 kW,運(yùn)行電流為37.5~51.5 A,運(yùn)行電壓為159~208 V。期間累計(jì)運(yùn)行時(shí)間為243 h,累計(jì)排水量為1 395 m3,平均排水量為140 m3/d,累計(jì)增產(chǎn)氣量10.83×104m3,平均增產(chǎn)氣量1.069×104m3/d,螺桿泵排水采氣初見成效。該階段由于產(chǎn)氣量增加,油管中混氣增多,氣體發(fā)揮一定舉升作用,螺桿泵排水略有上升。在此期間,螺桿泵以27.5 Hz 運(yùn)行,平均排水量為140 m3/d,平均增產(chǎn)氣量為1.069 ×104m3/d。
1)X11 井進(jìn)行螺桿泵強(qiáng)排水工藝試驗(yàn)取得了較好效果,表明在川渝氣水井實(shí)施螺桿泵強(qiáng)排水工藝技術(shù)是可行的。
2)X11井實(shí)施螺桿泵強(qiáng)排水后,使得該井成功復(fù)產(chǎn),日均排水量為140 m3,日均增產(chǎn)天然氣1×104m3。
3)為確保螺桿泵強(qiáng)排水效果,施工前根據(jù)氣井壓力、產(chǎn)量等參數(shù)優(yōu)化螺桿泵參數(shù)十分必要。
4)螺桿泵強(qiáng)排水試驗(yàn)取得的成功,為川渝氣水井提供了一種新的可適用的強(qiáng)排水工藝選擇。
[1]張霞,任志臣,陳洪維,等.螺桿泵采油工藝技術(shù)現(xiàn)狀[J].油氣田地面工程,2007,26(9):18-21.
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