王銘坤 江華 熊碩
(珠海格力電器股份有限公司 廣東珠海 519070)
轉(zhuǎn)子式壓縮機具有結(jié)構(gòu)緊湊、工作可靠、能效比高等優(yōu)點,在制冷空調(diào)器中已得到廣泛的應用。目前市場上空調(diào)行業(yè)的競爭較為激烈,成本壓力較大,能效要求也越來越高,為了滿足消費者的需求,空調(diào)器主機性能、振動的研究日顯重要。壓縮機作為空調(diào)系統(tǒng)的核心零部件,壓縮機的性能、振動對空調(diào)系統(tǒng)性能、噪音、振動的改善具有舉足輕重的作用。在影響壓縮機性能、振動的眾多因素中,壓縮機儲液罐的大小對壓縮機各方面的性能有著較大的影響。為此,本文針對壓縮機儲液罐的選型對空調(diào)整機的影響做了相關(guān)的試驗研究,分析了其的選型對空調(diào)整機在性能、振動方面的影響。
制冷壓縮機的能力為:
式中:Q為壓縮機的能力,單位為W;ηv為壓縮機的容積效率;qvt為壓縮機的理論容積輸氣量,單位為m3/h;qom為制冷劑在給定制冷工況下的單位質(zhì)量制冷量,單位為kJ/kg;vso為吸氣狀態(tài)下制冷劑的比容,單位為m3/kg。其中對于同一款壓縮機,壓縮機的排量為定值即qvt值相同。
壓縮機的容積效率:
其中容積系數(shù)λv、泄漏系數(shù)λl均與壓縮機缸體本身的設(shè)計有關(guān),如果壓縮機相同,僅僅只是儲液罐大小不同,此2項系數(shù)相同。另外,轉(zhuǎn)子式壓縮機沒有吸氣閥,吸氣壓力損失很小,故通常認為λp近似等于1。且壓縮機壓縮的過程的轉(zhuǎn)動角度較小,期間的容積變化較小,所以回流系數(shù)λh也可以近似取為1。對于溫度系數(shù)λT,當壓力比ε=2~8時,λT=0.95~0.82,壓力比高時取下限。[2]
故對于同一個壓縮機,僅僅只是儲液罐大小不一致時,壓縮機能力的公式可以簡化為:
Q=AλTqom/vso(其中A為一個定值)
綜上所述:根據(jù)理論計算,對于同一個壓縮機,僅僅只是儲液罐大小不一致時,壓縮機工作期間,吸氣側(cè)的壓力壓降較大時,進入壓縮機的氣體比容vso會變大,壓縮機的壓比也會變大,導致壓縮機的容積效率λT降低,冷媒單位質(zhì)量的制冷量qom也會降低,故壓縮機的能力會降低。
儲液罐的規(guī)格有很多種,可以根據(jù)不同的需要進行的選擇,如圖1是我們常用的幾種規(guī)格的儲液罐。
儲液罐選用Φ48直徑和Φ75直徑的壓縮機在相同機型上作對比測試的結(jié)果如表1,儲液罐選用Φ64直徑和Φ75直徑的壓縮機在相同機型上作對比測試的結(jié)果如表2。
所以如果選擇的儲液罐過小,就會在回氣管中產(chǎn)生較大的壓力降,使得回到壓縮機的氣體比容增大,造成壓縮機輸送的制冷劑流量減小,帶來冷量和效率的降低。而如果儲液罐中已沒太大的壓降,繼續(xù)把管徑加大,系統(tǒng)的效率將不會有太大的改善。
在成本的巨大壓力下,各壓縮機廠家紛紛進行降成本項目,降成本的其中一項工作就是把儲液罐的直徑改小。而空調(diào)廠家的降成本時,其中一種方案就是把空調(diào)系統(tǒng)的外機殼體改小進而要求壓縮機廠家改小壓縮機,就此帶來的后果是壓縮機振動變大,壓縮機的傳遞音也變的更加明顯。
表3是在同一款機型同一個壓縮機上分別采用不同直徑的儲液罐,按照圖2測點進行壓縮機單體振動測試的對比的數(shù)據(jù)。而表4是把上面壓縮機分別裝在同一個外機上,按照圖3的測點對整機殼體振動對比的數(shù)據(jù)。
單體振動測點設(shè)置見圖2,測試數(shù)據(jù)對比如表3所示。
壓縮機裝在整機上的振動測試示意圖見圖3,測試數(shù)據(jù)如表4所示。
根據(jù)上面的實驗數(shù)據(jù):A型分液器(外形尺寸:Φ48mm)與L型分液器(外形尺寸:Φ31.8mm)相比:A型分液器(外形尺寸:Φ48mm)的壓縮機單體數(shù)據(jù)及整機的振動數(shù)據(jù)都要更優(yōu)。在整機實驗中L型分液器(外形尺寸:Φ31.8mm)的右側(cè)板振動加速度達到了33.3 mm/s2,是Φ48mm直徑壓縮機的3倍左右。
表1 同一機型采用Φ48和Φ75儲液罐壓縮機的對比
表2 同一機型采用Φ64和Φ75儲液罐壓縮機的對比
為了防止壓縮機發(fā)生液擊的可能,在選取儲液罐時,儲液罐必須符合下面的設(shè)計經(jīng)驗公式:
式中:儲液罐的有效容積根據(jù)儲液罐的尺寸進行計算得到,有效容積部分如圖4陰影部分(說明:A為連接入壓縮機的吸氣管,B區(qū)域為儲液罐中最大允許液態(tài)冷媒充注區(qū)域,如果液態(tài)冷媒量再增加,將直接進入A管而導致液擊),單位為:ml;制冷劑比重:是冷媒在20℃情況下的飽和液態(tài)的密度,單位為:g/ml;填充的制冷劑的重量為匹配機型的總灌注量,單位為:g。
以一款09K分體式房間空調(diào)器為例,此機型壓縮機采用的儲液罐為圖1所示的Φ48直徑的儲液罐,冷媒灌注量為:R22=690g。
經(jīng)過查表得出:R22的比重為:1.25g/ml。
(儲液罐的有效容積×制冷劑比重)÷填充的制冷劑的重量=160×1.25÷690=0.29<0.5
按照理論分析,此壓縮機在運行的過程中有出現(xiàn)液擊的可能。
實驗機型在進行最大運行制冷實驗(工況:室內(nèi)32/23℃,室外45/27℃;電壓:198V)時,穩(wěn)定運行1小時后,停機3分鐘再開機時不能正常啟動,瞬間電流達到18A,壓縮機出現(xiàn)悶機,轉(zhuǎn)速降為0,過載動作,整個過程詳細的曲線圖如圖5。
為了實驗驗證液擊的過程,把壓縮機按照圖6進行簡單改裝,即在壓縮機儲液罐上旁通一根透明的軟管。在穩(wěn)定運行的1小時內(nèi),液態(tài)冷媒一直處于圖6中C平面位置,在停機3分鐘的過程中液態(tài)冷媒的平面位置略有上升,但是在開機的瞬間液態(tài)冷媒的水平面迅速升高到A平面位置,而A平面位置比儲液罐中的吸氣管管口的B平面位置要高,由此確定在開機的瞬間有液態(tài)冷媒進入壓縮機而導致了液擊。
換用圖1所示的Φ64直徑的儲液罐:
(儲液罐的有效容積×制冷劑比重)÷填充的制冷劑的重量=360×1.25÷690=0.65>0.5
按照理論分析,更換儲液罐后的壓縮機可以解決液擊問題。在相同的最大運行制冷的實驗工況下進行測試,整個過程詳細的曲線圖如圖7。在整個實驗的過程中監(jiān)控儲液罐旁通的透明管中的液態(tài)冷媒,發(fā)現(xiàn)冷媒的水平面始終低于B平面位置,運行正常。
(1)壓縮機儲液罐的大小對房間空調(diào)器整機的性能、振動、液擊都有較大的影響。
(2)在系統(tǒng)設(shè)計時壓縮機儲液罐相對整機系統(tǒng)來講過小時,會不利于壓縮機的能力發(fā)揮,導致整機系統(tǒng)的能力降低。
(3)壓縮機的儲液罐足夠大時,繼續(xù)加大儲液罐的尺寸對系統(tǒng)的影響不大。
(4) 壓縮機的儲液罐過小時,也會導致壓縮機儲液罐的氣流脈動加劇從而導致空調(diào)器外機的振動變大。
(5)在選擇的儲液罐過小,不符合此設(shè)計經(jīng)驗公式:(儲液罐的有效容積×制冷劑比重)÷填充的制冷劑的重量≥0.5時,空調(diào)器整機系統(tǒng)將有出現(xiàn)液擊的可能。而加大儲液罐是解決液擊的一種有效途徑。
表3 壓縮機不用儲液罐的單體振動測試數(shù)據(jù)
表4 壓縮機不用儲液罐的整機振動測試數(shù)據(jù)
[1] 馬國遠主編。制冷壓縮機及其應用:中國建筑工業(yè)出版社,2008。
[2] 繆道平、吳業(yè)正主編。制冷壓縮機:機械工業(yè)出版社,2001。
[3] 尉遲斌主編。使用制冷與空調(diào)工程手冊:機械工業(yè)出版社,2002。