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      油田分注井調(diào)配技術(shù)探討

      2013-11-16 05:12:20李東旭白玉軍鄧智東
      關(guān)鍵詞:斜角洗井結(jié)垢

      李東旭 白玉軍 鄧智東

      (長(zhǎng)慶油田第一采油廠,陜西 延安 716000)

      安塞油田屬于低滲透油田,杏河北部又是屬于多油層發(fā)育區(qū)塊,實(shí)施分層注水工藝是保證油田穩(wěn)產(chǎn)最經(jīng)濟(jì)的有效手段。杏北區(qū)分注井占注水井總數(shù)的71.9%,只有提高分注井調(diào)配成功率,才能保證多油層有效開(kāi)發(fā)。

      一、基本概況

      杏河北部目前有注水井128口,地關(guān)3口,應(yīng)開(kāi)125口,實(shí)開(kāi)125口,其中合注井36口、地面定量分注井22口、地面計(jì)量分注井26口、井下分注井(橋式偏心分注)30口、地面油套分注井14口,分注井占注水井總數(shù)的71.9%。

      圖1 杏61-17井防腐層脫落照片

      圖2 杏72-30井油管內(nèi)生成鐵銹照片

      圖3 杏50-28井地層返砂照片

      地質(zhì)配注3285m3/d,實(shí)際日注3278m3/d,單井日配26.3m3/d,單井日注26.2m3/d,月注采比2.42,累注采比1.94。

      以下是近幾年井下分注井調(diào)配情況,調(diào)配遇阻主要有油管內(nèi)防腐層脫落、銹蝕、結(jié)垢、系統(tǒng)壓力波動(dòng)、地層返砂、井筒臟等原因。

      二、影響調(diào)配成功率因素分析

      通過(guò)分析近幾年井下分注井調(diào)配遇阻情況,總結(jié)出影響井下分注井調(diào)配成功率因素有以下三大方面。

      1 油管內(nèi)防腐層脫落、銹蝕、結(jié)垢

      防腐層脫落:注水井前期使用是油管均采用φ76*5.51-G5.5型涂料油管,內(nèi)壁防腐層隨著投注時(shí)間延長(zhǎng)不斷脫落,形成大量的脫落碎片,洗井又不能及時(shí)將這些脫落碎片帶出井筒,在調(diào)試時(shí)這些碎片易卡堵井下測(cè)試工具,使得井下分注井不能及時(shí)的調(diào)試。

      2011年7月,杏61-17井注不進(jìn),調(diào)配遇阻,安排水泥車洗井時(shí)洗井壓力上升無(wú)法洗井,為探明原因,2011年8月安排動(dòng)力維護(hù),核實(shí)注不進(jìn)原因?yàn)橛凸軆?nèi)防腐脫落堵塞配水器導(dǎo)致注不進(jìn)。

      油管銹蝕、結(jié)垢:在水井中起銹蝕作用的主要是鹽水、硫化氫、二氧化碳和有機(jī)酸,還含有大量的氧氣,銹蝕的機(jī)理是電化學(xué)反應(yīng)和氧化還原反應(yīng),這些物質(zhì)銹蝕金屬油管后產(chǎn)生硫化亞鐵沉淀,可形成堵塞物,堵塞水嘴。

      2 系統(tǒng)壓力波動(dòng),地層返砂

      圖4 杏48-28井井深曲線圖

      圖5 杏68-22井井深曲線圖

      在分注措施實(shí)施過(guò)程中,一般要進(jìn)行通井、沖砂洗井,井筒狀況相對(duì)較好,在分注措施完成后,由于系統(tǒng)壓力突然降低,出現(xiàn)地層壓力高于系統(tǒng)壓力,地層反吐,攜帶大量原油進(jìn)入井筒,原油長(zhǎng)期排不出,就會(huì)在油管內(nèi)壁結(jié)蠟或者凝固形成死油。

      2012年5月在調(diào)試杏50-28井調(diào)配遇阻,安排活動(dòng)洗井車大排量洗井,由于井筒中死油、油泥多,造成投撈器被卡在1513m處,洗井后仍調(diào)配遇阻,重新分注時(shí)發(fā)現(xiàn)油泥和死油已經(jīng)把配水器內(nèi)堵死,死油在1510m處堆積形成油泥,導(dǎo)致調(diào)配失敗。

      圖6 杏河北部近6年因油管防腐層脫落等原因?qū)е抡{(diào)配遇阻井分布圖

      圖7 使用普通涂料油管杏68-22井油管內(nèi)壁結(jié)垢照片(使用1152天)

      圖8 使用CQFFO3防腐涂料油管杏56-30井油管內(nèi)壁結(jié)垢照片(使用1316天)

      3 其他(井斜、井筒臟、閘門故障)

      3.1 井斜影響

      安塞油田主要采用叢式井組開(kāi)發(fā),定向井所占水井比例很高,井眼軌跡在空間上變化復(fù)雜。井眼軌跡主要有三種類型:直井段—增斜段、直井段—增斜段—穩(wěn)斜段、直井段—增斜段—降斜段,進(jìn)入油層的井斜角一般35°~50°。

      目前的投撈調(diào)試工具組合長(zhǎng)度在1.7~1.8米,有時(shí)加裝多級(jí)震擊器長(zhǎng)度超過(guò)1.9m,井斜角要求在35°以內(nèi)。杏北區(qū)井眼軌跡三種類型都存在,其中前兩種占的比例比較大,井斜角大的分注井在調(diào)試時(shí)易出現(xiàn)工具遇卡,從我區(qū)的47口分注井最大井斜角統(tǒng)計(jì)可以看出,杏北區(qū)井斜角大于35°的分注井19口,占分注井的37.30%,這19口井中有8口井都實(shí)施重新分注,從表中可以看出,這19口分注井的最大井斜角位置基本和配水器或封隔器位置接近,給調(diào)配工作帶來(lái)很大困難。

      2009年作業(yè)區(qū)提出縮短調(diào)配周期、對(duì)井下分注存在問(wèn)題井采取加密調(diào)配的政策并實(shí)施,從實(shí)際效果看,2010年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中,每45天調(diào)配一次的9口注水井在調(diào)配前流量測(cè)試仍然有5口注水井每次調(diào)配存在超欠注;每60天調(diào)配一次的4口注水井調(diào)配前流量測(cè)試仍然有1口注水井每次調(diào)配存在超欠注。

      3.2 井筒臟

      表1 杏河北部歷年井下分注井調(diào)配情況統(tǒng)計(jì)表

      表2 杏河北部分井井深數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表

      表3 杏70-26井洗井時(shí)間間隔不同時(shí)洗井效果對(duì)比表

      表4 不同整改方式下調(diào)配成功率情況對(duì)比表

      由于分注井存在地層出砂、反吐原油、結(jié)垢及生銹等自然危害,緩解和解決這一問(wèn)題的主要方法是定期洗井,及時(shí)將這些廢物排出井筒,按照規(guī)定一季度洗井一次,現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)洗井效果不好,通過(guò)洗井后取樣化驗(yàn)結(jié)果看出,洗井時(shí)間超過(guò)一個(gè)月后,機(jī)雜和含鐵量迅速增加,加快了注水管柱的腐蝕。

      3.3 閘門故障

      井口閘門故障也是影響調(diào)配成功率的主要因素,分析原因有以下2個(gè)方面:

      (1)閘門開(kāi)關(guān)不靈活,開(kāi)關(guān)幾次便出現(xiàn)漏水、刺水等情況

      (2)閘門關(guān)不嚴(yán),導(dǎo)致無(wú)法泄壓,無(wú)法進(jìn)行正常調(diào)配

      三、提高井下分注井調(diào)配成功率探討

      1 配套CQFFO3防腐涂料油管

      從近6年調(diào)配遇阻實(shí)施大排量洗井無(wú)效實(shí)施重新分注的情況看,主要是因油管內(nèi)防腐層脫落、銹蝕、結(jié)垢等原因所致,自從2011年隨修井逐步配套完善CQFFO3防腐涂料油管,杏北區(qū)分注井調(diào)配遇阻井次明顯減少,并且因油管涂層脫落、銹蝕、結(jié)垢原因?qū)е掠鲎杈疁p少。

      從現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果對(duì)比:普通涂料油管使用小于3年便出現(xiàn)防腐層脫落、生銹等情況,但使用CQFFO3防腐涂料油管內(nèi)壁結(jié)垢現(xiàn)象不明顯,截至目前未出現(xiàn)防腐層脫落等情況。

      配套CQFFO3防腐涂料油管是解決油管內(nèi)防腐層脫落、銹蝕、結(jié)垢等問(wèn)題的有效手段,也是提高井下分注井調(diào)配成功率的有效方法。

      2 使用變頻調(diào)節(jié)裝置

      注水站安裝變頻調(diào)節(jié)裝置,既能節(jié)能減排,又能保證運(yùn)行壓力平穩(wěn),防止壓力波動(dòng)導(dǎo)致地層返吐。

      3 多種分注工藝結(jié)合

      針對(duì)因井斜大原因造成的調(diào)配遇阻因素,采用地面計(jì)量分注工藝,井下使用分注工具,地面配套計(jì)量水表,每季度下流量計(jì)測(cè)試下層注水量,地面調(diào)節(jié)單層注水量即可,有效的防止因井斜過(guò)大造成測(cè)試儀器遇阻遇卡。

      4 大排量洗井

      2012年,在區(qū)塊實(shí)施活動(dòng)洗井車洗井95井次,當(dāng)年因井筒臟導(dǎo)致井下分注井調(diào)配遇井次明顯減少,對(duì)比流程洗井與活動(dòng)洗井車洗井效果看,活動(dòng)洗井車洗井效果較好,有效率達(dá)90.0%。大排量洗井是改善井筒狀況,提高井下分注井調(diào)配成功率的有效手段。

      四、認(rèn)識(shí)與建議

      1 油管內(nèi)防腐層脫落、銹蝕、結(jié)垢、系統(tǒng)壓力波動(dòng),地層返砂、井斜、井筒臟、閘門故障等是影響井下分注井調(diào)配成功率的主要因素。

      2 注水站利用變頻調(diào)節(jié)裝置既能節(jié)能減排,又能保證運(yùn)行壓力平穩(wěn),防止壓力波動(dòng)導(dǎo)致地層返吐,是提高井下分注井調(diào)配成功率的有效手段。

      3 對(duì)因井斜過(guò)大原因?qū)е峦稉苾x器經(jīng)常遇阻井,優(yōu)化分注工藝,是解決井斜過(guò)大導(dǎo)致經(jīng)常遇阻井的有效手段。

      4 流程洗井與活動(dòng)洗井車洗井均能有效改善井筒狀況,但活動(dòng)洗井車洗井效果更好,活動(dòng)洗井車不間斷洗井、提高井筒清潔度,是提高井下分注井調(diào)配成功率的有效手段。

      5 井下分注井井口設(shè)施應(yīng)齊全完好,閘門開(kāi)關(guān)靈活,滿足資料錄取、洗井及井下測(cè)試、調(diào)配要求;道路、井場(chǎng)滿足修井和測(cè)試調(diào)配需求,保證井下分注井調(diào)配的順利開(kāi)展。

      [1]程明華,油田分層注水工藝研究[J].石油科技,2010(07).

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