王立德,李星朗,胡睿,李曉武
( 國網(wǎng)湖南省電力公司檢修公司,湖南 長沙410004)
隨著電力系統(tǒng)特高電壓、特大容量的發(fā)展,電力用戶對供電可靠性提出了更高的要求,電力系統(tǒng)狀態(tài)檢修根據(jù)先進(jìn)狀態(tài)監(jiān)測和診斷技術(shù)提供的設(shè)備狀態(tài)信息,判斷設(shè)備的狀態(tài),預(yù)知設(shè)備故障,在故障發(fā)生前有針對性安排檢修計劃,有效克服定期檢修盲目性,減少生產(chǎn)成本從而提高供電可靠性。
紅外檢測技術(shù)由于其不停電、遠(yuǎn)距離、不接觸、不解體的優(yōu)點,能準(zhǔn)確、直觀、提前發(fā)現(xiàn)設(shè)備過熱缺陷,有利于檢修人員發(fā)現(xiàn)電氣設(shè)備早期故障,減少因設(shè)備過熱而導(dǎo)致嚴(yán)重事故的發(fā)生〔1,2〕。500 kV 鵝城變是三峽送出工程的樞紐變電站,是國家電網(wǎng)公司輸電至中國南方電網(wǎng)公司的重要通道,每年為國家電網(wǎng)公司帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益,其安全穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要,通過積極應(yīng)用紅外帶電檢測技術(shù),及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行中的隱患,為年度檢修提供了可靠的依據(jù),確保鵝城變年度檢修工作具有針對性,大大提高檢修質(zhì)量和效率。
電氣設(shè)備在運(yùn)行中,由于電壓、電流的作用,會產(chǎn)生發(fā)熱現(xiàn)象,當(dāng)電力設(shè)備存在缺陷時,缺陷部位的溫度將異常變化,紅外檢測技術(shù)通過紅外成像檢測設(shè)備的溫度狀態(tài),判斷設(shè)備的運(yùn)行狀況。根據(jù)發(fā)熱類型不同可分為3 種〔3〕:電流致熱型;電壓致熱型;綜合致熱型。
根據(jù)過熱缺陷對電氣設(shè)備運(yùn)行的影響程度分為3 類:一般缺陷、嚴(yán)重缺陷、危急缺陷。
在2012 年度,鵝城變通過紅外測溫,發(fā)現(xiàn)通流回路金具(導(dǎo)線與導(dǎo)線連接部位)紅外發(fā)熱點9處、一次設(shè)備(設(shè)備本體或設(shè)備與導(dǎo)線連接部位)紅外發(fā)熱點6 處,見表1 所示。所有發(fā)熱缺陷均為電流致熱型缺陷。
表1 設(shè)備過熱缺陷分布情況
通過對這些過熱缺陷分析,發(fā)現(xiàn)如下特點:交流場設(shè)備過熱缺陷較多,直流場地設(shè)備紅外發(fā)熱缺陷較少(僅有2 處),且均為一般缺陷。通流回路金具紅外缺陷較多,一次設(shè)備過熱缺陷較少。
鵝城變一次設(shè)備發(fā)熱的主要原因:接頭接觸不良,螺栓壓緊力度不夠。線夾加工工藝不良,導(dǎo)致線夾與導(dǎo)線之間有間隙。導(dǎo)線與固定金具之間渦流發(fā)熱。
圖1 為鵝城變2012 年紅外測溫圖片,其中,圖1 (a)所示缺陷為線夾與導(dǎo)線連接部位發(fā)熱,該連接結(jié)構(gòu)為螺栓線夾連接形式,螺栓線夾已經(jīng)完全緊固,使得螺栓線夾緊固面上、下2 個緊固面已經(jīng)沒有縫隙,說明螺栓線夾緊固面已壓緊,但是檢查中發(fā)現(xiàn)螺栓線夾與導(dǎo)線緊固面之間仍有縫隙,導(dǎo)致線夾與導(dǎo)線接觸面并未完全可靠接觸,回路電阻測試數(shù)據(jù)為160 μΩ,接觸電阻較大,導(dǎo)致紅外發(fā)熱;圖1 (b)所示為導(dǎo)線間隔棒固定部位發(fā)熱,在正常運(yùn)行情況下,間隔棒僅固定支撐導(dǎo)線,并無導(dǎo)流作用,通過分析,導(dǎo)線通過電流時在導(dǎo)線周圍形成強(qiáng)磁場,從而引起間隔棒及固定螺栓形成渦流,特別是在通過大電流時,更加明顯,從而引起該部位發(fā)熱。
圖1 連接部位發(fā)熱圖
針對電流致熱型缺陷,一般情況下可通過打磨拋光接觸面,涂抹導(dǎo)電膏,減小接觸電阻,采用力矩扳手按照標(biāo)準(zhǔn)緊固螺栓,增加接觸壓力等方法進(jìn)行處理〔4-6〕。文中不再贅述。下面以圖1 (a)所示螺栓線夾加工工藝原因引起的過熱缺陷、圖1(b)所示間隔棒渦流發(fā)熱引起的過熱缺陷為例對2013 年度鵝城變過熱缺陷處理進(jìn)行詳細(xì)描述。
由于該缺陷系螺栓線夾加工工藝原因造成,故在處理螺栓線夾與導(dǎo)線接觸面之前需先處理螺栓線夾,為此現(xiàn)場檢修人員制訂了2 種方案。
1)螺栓線夾緊固面銑薄幾個毫米的厚度,使螺栓線夾緊固面之間有足夠的間隙以保證線夾與導(dǎo)線接觸面接觸良好;
2)在螺栓線夾的非導(dǎo)流接觸面一側(cè)內(nèi)部墊一層金屬導(dǎo)體,保證螺栓線夾的導(dǎo)流面與導(dǎo)線接觸良好。
鑒于方案2 工作量小、操作簡單、易于實現(xiàn),最終確定采用方案2。
交流區(qū)域引線全部采用雙分裂導(dǎo)線、螺栓線夾形式連接,按照如下步驟進(jìn)行處理。
1)在處理缺陷線夾、部位之前,先將正常部位(以下以A 表示)解開,用回路電阻測試儀測量問題線夾兩端(以下以B 表示)的回路電阻(經(jīng)測量該回路電阻為160 μΩ,大大超出了正常范圍);
2)將A 接觸面打磨拋光、涂導(dǎo)電膏、并安裝緊固到位;
3)解開B,將B 接觸面打磨拋光、涂導(dǎo)電膏、并按方案2 所述在螺栓線夾的非導(dǎo)流面墊一塊薄鋁板接觸面并安裝緊固到位;
4)解開A,再次測量B 線夾兩端的回路電阻(處理之后測得回路電阻僅為8.8 μΩ)。
經(jīng)過上述4 個步驟的工作,發(fā)熱線夾與導(dǎo)線的接觸電阻已大大降低。
由于該缺陷主要是由于導(dǎo)線渦流發(fā)熱引起的,與導(dǎo)線通過大電流及間隔棒、螺栓的材質(zhì)有直接的關(guān)系,故在檢修過程中,檢修人員將間隔棒螺栓更換為導(dǎo)磁率較低的螺栓,并在導(dǎo)線與間隔棒之間纏繞絕緣膠帶增加絕緣層以改變導(dǎo)線與間隔棒之間的導(dǎo)磁性能從而降低渦流的影響。
鵝城換流站過熱缺陷分析及整個檢修流程都嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)化工藝流程,通過檢修前回路電阻試驗、檢修質(zhì)量控制及檢修后回路電阻試驗對比分析,確保了檢修工藝達(dá)標(biāo)以及檢修結(jié)果可靠,從而確保設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
〔1〕徐新達(dá). 電氣設(shè)備紅外成像檢測技術(shù)及其應(yīng)用〔J〕. 高電壓技術(shù),2010,138 (2):130-135.
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〔3〕DL/T664—2008 帶電設(shè)備紅外診斷技術(shù)應(yīng)用導(dǎo)則〔S〕. 北京:中國電力出版社,2008.
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