斯寶祥,陳石凌,馬春江,郭可偉
(杭州華電半山發(fā)電有限公司,杭州 310015)
隨著火力發(fā)電技術的不斷提高和節(jié)能環(huán)保要求的提出,單機容量為390MW的F級重型燃機已在我國得到廣泛的推廣應用。半山發(fā)電廠從美國GE公司引進3套S109FA燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機組,其中1號機組于2005年8月1日正式投入商業(yè)運行,2006年6月26日,機組余熱鍋爐1號模塊高壓過熱器高溫段發(fā)生首次泄漏。隨后在不到2年的時間內(nèi),3臺余熱鍋爐相繼發(fā)生類似泄漏達11次,嚴重影響機組的安全性和調(diào)峰能力。因此,在分析爐管泄漏原因和現(xiàn)場實測的基礎上,采取了相應的技術改造和日常維護監(jiān)督措施,并取得明顯效果。
與9FA燃機配套的NG-S109FA-R型余熱鍋爐引進美國N/E技術在國內(nèi)制造,其形式為再熱、無補燃、自然循環(huán)、單排框架結(jié)構、全懸吊三壓余熱鍋爐,傳熱元件采用高開齒螺旋鰭片管,模塊化結(jié)構。余熱鍋爐高壓蒸汽最大連續(xù)蒸發(fā)量為282.7 t/h;額定蒸汽出口壓力為9.72 MPa;額定蒸汽出口溫度為566.6℃。
高壓過熱器分為高溫段(以下簡稱高過2)和低溫段(以下簡稱高過1),分別布置在1號和2號模塊中,模塊間布置噴水減溫器。其中高過2橫向共計105排,縱向2排,全部為螺旋鰭片管。材質(zhì)采用T91,規(guī)格為Φ50.8mm×4.19mm。鰭片管與高過2中間集箱采用拉拔管對接焊接結(jié)構。集箱材質(zhì)為P91,規(guī)格為Φ219.1mm×20.62mm。
高壓過熱器蒸汽流程為全回流式。來自高壓汽包的飽和蒸汽通過連通管進入高過1進口集箱,依次流經(jīng)4排鰭片管后進入高過1出口集箱,再由連通管引入噴水減溫器,根據(jù)高壓主蒸汽集箱出口溫度進行噴水減溫調(diào)節(jié)后進入高過2進口集箱,再依次流經(jīng)2排鰭片管進入高過2出口集箱,由連通管引至高壓主蒸汽集箱。
1號機組于2005年8月1日正式移交生產(chǎn),投入商業(yè)運行。2006年6月26日,1號余熱鍋爐左側(cè)1號模塊高過2第二排(沿煙氣流向)鰭片管與集箱拉拔管對接焊縫熱影響區(qū)附近發(fā)生首次裂紋泄漏,到2008年5月,共發(fā)生類似泄漏11次,發(fā)生裂紋的管子有18根(次),主要發(fā)生在左側(cè)1號模塊高過2從左至右第1—18根,其中以第8—12根居多。
由于高過2發(fā)生多次裂紋泄漏事故,嚴重影響了機組的安全運行和調(diào)峰能力,因此對事故管進行解剖試驗,并根據(jù)鍋爐結(jié)構、運行狀態(tài)等數(shù)據(jù)分析,得出試驗分析結(jié)果和故障原因。
(1)所有爐管失效的裂紋均發(fā)生在高過2鰭片管與集箱拉拔管對接焊縫且靠近鰭片管熔合線附近的水平區(qū)域,說明與焊接或焊后熱處理有關。
(2)在掃描電鏡下觀察,斷口內(nèi)、外壁均存在多條微裂紋。裂紋的邊緣附近金屬結(jié)構疏松,呈“壘石”狀,部分金屬已經(jīng)脫落。斷口未見明顯的塑性變形,屬于脆性開裂,如圖1和圖2所示。
圖1 內(nèi)壁邊緣裂紋
圖2 外壁邊緣裂紋
(3)顯微分析觀察,管子內(nèi)壁和裂紋開口內(nèi)部存在均勻的氧化層,并有多處內(nèi)表面裂紋穿透氧化層向管壁外部方向擴展,表明裂紋形成已有較長時間。這些微小的裂紋成為管子失效的裂紋源,在運行中伴隨著交變熱應力的不斷作用,逐步向縱深發(fā)展,最終導致泄漏。圖3和圖4為失效管內(nèi)壁裂紋和氧化層宏觀鏡像。
圖3 內(nèi)壁微型紋形貌
圖4 外壁微型紋形貌
(4)焊縫附近管壁內(nèi)、外金相組織不均勻,靠近焊縫熔合線外壁局部區(qū)域晶粒異常粗大,與內(nèi)壁和其他部位的細晶粒尺寸明顯不同。從圖5和圖6比較可以看出,在相同的倍率條件下晶粒尺寸相差很大,但金相組織均為回火馬氏體組織。實測粗晶區(qū)和細晶區(qū)顯微硬度值無明顯變化。
圖5 泄漏管內(nèi)壁金相組織 1000×
圖6 泄漏管外壁金相組織 1000×
(1)機組投入運行后一直處于調(diào)峰運行狀態(tài),頻繁和快速的啟停是誘發(fā)裂紋發(fā)展的重要因素。1號余熱鍋爐高過2首次泄漏時累計運行2560 h,啟停176次,其中2006年6月啟停最為頻繁,高達26次,金屬材料受到嚴重的疲勞損傷。
(2)高過2的結(jié)構設計不合理。1號模塊高過2第二排管子與集箱聯(lián)接時,設計只考慮了管子與集箱拉拔口形成單個90°彎管。燃機啟動速度快,燃氣輪機在全速空載狀態(tài)下的排氣流量很大,煙氣溫度上升速度很快。對于高過2集箱和管束而言,在同一時間段內(nèi),由于集箱壁厚較大溫度上升慢,膨脹速度也相對較慢,而對于薄壁的鰭片管,溫度上升快膨脹速率就較大,因而形成附加熱應力。經(jīng)現(xiàn)場實測,機組在正常運行時,集箱向下膨脹量達到100~120mm。由于啟動時鰭片管受到集箱的牽制而無法快速向下自由膨脹,單個90°彎管的設計也不能很好地吸收或緩沖快速向下膨脹的應力,因而管束水平位置存在較大的拉應力和剪應力。因此,在前期發(fā)現(xiàn)失效的管子中,裂紋都發(fā)生于焊縫附近的水平位置,如圖7所示。
圖7 高過2原設計結(jié)構
(3)焊后熱處理對焊接質(zhì)量至關重要。從圖5和圖6金相組織對比中可以看出,焊縫附近外壁局部區(qū)域粗大金相組織與T91原始要求的細晶粒強韌型鋼組織不相符,屬于異常組織。造成局部晶粒粗大的原因,可能是在制造過程中產(chǎn)生焊接缺陷,再經(jīng)過局部返修和二次熱處理,致使局部區(qū)域晶粒長大。粗大的晶粒對鋼管的力學性能必定產(chǎn)生影響。
(4)制造廠家分析認為,余熱鍋爐長期處于低負荷運行,即燃機在40%~70%負荷下,排氣溫度達到最大,為防止管子超溫,余熱鍋爐高壓減溫水流量超出設計值運行,使減溫器噴水霧化效果不好,蒸汽帶水進入管子引起熱疲勞應力增加。
鑒于上述原因,決定對余熱鍋爐高過2進行局部改造。初次改造時為提高管子抗向下膨脹的力度,在集箱引出管拉拔口下方焊接三角鐵,但結(jié)果適得其反,裂紋改變方向,在管子下方三角鐵端部焊縫附近開裂,甚至發(fā)生整個對接焊口斷裂事故。
研究分析燃機運行的特點后,改變設計思路,主要以阻尼吸收管子的熱膨脹應力為出發(fā)點,盡量降低集箱引出管焊口附近的應力,使其達到最小。通過應力計算,采用在鰭片管與集箱之間串接S形彎管,以2個U形彎頭達到減小熱膨脹應力的目的。改造后結(jié)構如圖8所示。改造范圍確定為余熱鍋爐左側(cè)1號模塊高過2從左至右第1—18根爐管。
2008年6月,3臺余熱鍋爐高過2完成改造,運行至今未再發(fā)生類似的泄漏事故,說明改造取得了明顯的效果。
上述技術改造效果明顯,但改造時應注意以下問題:
(1)因為改造的目標是1號模塊高過2的第二排管子(沿煙氣方向),爐后方向已無空間,S彎管只能迎煙氣向前方穿越高過2第一排管,由于第一排管管束節(jié)距只有100.2mm,直徑Φ50.8mm的管子很難穿越,因此在保證蒸汽流量的前提下應相對縮小管徑,使管子穿越時有一定的預留間隙,避免運行中交叉管之間發(fā)生相對摩擦。本次改造采用的管材規(guī)格為Φ42mm×5mm。
圖8 串接S型彎管的改造結(jié)構
(2)上部與鰭片管對接時,應以Φ(42~51)mm×5mm大小頭接頭過渡。與集箱聯(lián)接時,建議采用加強型短管管座,以提高抗疲勞能力,在保證管座改造質(zhì)量的前提下,即使再次發(fā)生疲勞裂紋也不至于危及集箱的安全運行。
(3)剝離螺旋鰭片時不能采用火焰切割,用機械方法時應注意不損傷管子表面。鰭片剝離后應進行表面修整和宏觀檢查,必要時滲透探傷。
(4)注意現(xiàn)場檢修裝配工藝和順序,必須按照工藝要求實施裝配、焊接及焊后熱處理。焊口質(zhì)量必須經(jīng)射線探傷檢驗合格。
改造后需加強日常運行中的監(jiān)督,建議前期應每2~3個月做1次宏觀檢查或滲透探傷,幾次檢查未發(fā)現(xiàn)異常后,可延長為半年檢查1次。重點檢查以下部位:
(1)集箱引出管角焊縫和第一只對接焊口附近表面。同時可擴大到鄰近第19—22根集箱引出管附近范圍。發(fā)現(xiàn)有疑問時,先仔細清除疑問部位痕跡,下次復檢時仔細觀察是否繼續(xù)產(chǎn)生疑問痕跡。
(2)U形彎管部分。此處是彎管減應區(qū),承受熱應力時上下變化幅度相對較大,最容易產(chǎn)生疲勞裂紋,尤其是內(nèi)、外弧側(cè)。
(3)彎管和垂直管交叉部位。由于穿管后留有空間很小,改造時稍不注意就會造成管子相碰,運行中在較大的膨脹幅度下容易造成管子上下摩擦造成損傷。
(4)建議較長時間停機時,對高過2第二排(沿煙氣方向)全部105根集箱引出管安排1次滲透探傷檢查,必要時對該結(jié)構全部管子進行上述技術改造。
[1]朱晨曦,黃萬立,斯寶祥.S109FA燃機余熱鍋爐管束泄漏原因分析及改進[J].華電技術,2009(3)∶21-26.