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      300 MW機組磨煤機總風門優(yōu)化控制的應用研究

      2013-12-01 10:09:14姜烈偉
      自動化儀表 2013年1期
      關鍵詞:行程開關積灰風門

      姜烈偉

      (廣東省韶關市韶關發(fā)電廠,廣東 韶關 512132)

      0 引言

      廣東省韶關發(fā)電廠10號機組為300 MW燃煤機組,所配鍋爐為DG1025/18.2-II10型燃用無煙煤的燃煤爐。該鍋爐是東方鍋爐廠根據(jù)引進的美國福斯特·惠勒公司的技術所制造的。它是一種具有亞臨界參數(shù)、單汽包自然循環(huán)、雙拱爐膛、一次中間再熱、尾部雙煙道、露天布置、全鋼全懸吊結(jié)構、固態(tài)排渣、“W”型火焰燃燒方式的鍋爐。鍋爐使用的制粉系統(tǒng)由福斯特·惠勒生產(chǎn)的D-11D型雙進雙出鋼球磨煤機和輔助設備組成,主要包括磨煤機驅(qū)動裝置、傳動裝置、盤車裝置、加球裝置、潤滑油系統(tǒng)、齒輪噴油系統(tǒng)、密封風系統(tǒng)、煤位測量系統(tǒng)和一次風總風門。

      本文通過對磨煤機總風門的故障分析,在優(yōu)化總風門控制回路的基礎上,提出了解決氣缸內(nèi)活塞在全開位置不固定的方案。該方案解決了氣缸內(nèi)磁性活塞開位置不固定所帶來的問題。2011年8月,韶關電廠10號爐磨煤機總風門控制回路等相關改造工作已完成。該方案應用至今,效果顯著。

      1 設備簡介及控制原理

      1.1 設備簡介

      氣缸內(nèi)活塞示意圖如圖1所示。

      圖1 氣缸內(nèi)活塞示意圖Fig.1 Schematic diagram of the piston in air cylinder

      10號爐使用的制粉系統(tǒng)為正壓直吹式制粉系統(tǒng)。在一次風進入磨煤機前,設有一次風總風門。該門具有隔斷、快關的雙重功能,其作用是在磨煤機停止運行、跳閘或內(nèi)部檢修時隔斷熱風,防止由于一次風泄漏過大而對磨煤機、鍋爐或檢修人員的安全產(chǎn)生影響。當磨煤機內(nèi)著火時,一次風總風門快速關閉,切斷一次風的熱風來源,以防止磨煤機內(nèi)的煤粉發(fā)生爆燃[1]。按照設計要求,總風門應關閉嚴密、靈活可靠,在冷、熱狀態(tài)下都不會出現(xiàn)卡澀。一次風總風門采用壓縮空氣為動力,推動氣缸內(nèi)的活塞動作,通過與擋板連接的軸帶動擋板移動,從而實現(xiàn)總風門開關。

      1.2 控制原理

      改造前后的控制原理如圖2所示。

      圖2 改造前后控制原理圖Fig.2 Control principles before and after retrofit

      圖2中,A601與N601之間為220 VAC電源,K為小型斷路器,ZJ為電源監(jiān)視繼電器,ZJ1~ZJ4為中間繼電器。一次總風門打開和關閉過程具體介紹如下。

      ①總風門打開過程

      分散控制系統(tǒng)(distributed control system,DCS)發(fā)出打開總風門指令(open demand,OD),則氣缸松開,電磁閥線圈SV2帶電,同時繼電器ZJ1動作,并通過自保持回路松開氣缸。氣缸松開到位后,總風門松開到位,磁性行程開關SR1接通;然后總風門打開,電磁閥線圈SV4帶電,直到總風門打開到位后總風門打開到位。磁性行程開關SR2接通,并復位DCS打開總風門指令OD,同時繼電器ZJ2閉合,繼電器ZJ3得電動作;繼電器ZJ3發(fā)出總風門打開狀態(tài)信號并自保持,完成整個總風門打開過程。

      ②總風門關閉過程

      DCS發(fā)出關閉總風門指令(close demand,CD),則關閉總風門電磁閥,線圈SV3帶電,關閉到位后總風門關閉到位,磁性行程開關SR3接通;然后鎖緊總風門電磁閥,線圈SV5得電動作,鎖緊氣缸鎖緊到位后總風門鎖緊到位,磁性行程開關SR4接通,同時繼電器ZJ4閉合,并發(fā)出總風門鎖緊狀態(tài)信號,完成總風門關閉過程。

      2 設備現(xiàn)狀及故障分析

      2.1 設備現(xiàn)狀

      在實際應用中,磨煤機總風門經(jīng)常在該開時開不了、該關時關不了。一旦磨煤機出現(xiàn)故障,檢修人員處理故障的時間過長,有時甚至需要操作人員到現(xiàn)場手動打開總風門,從而導致磨煤機不能正常啟停,使機組負荷不能滿足要求;有時總風門在磨煤機運行中突然關閉,導致磨煤機跳閘。這不僅嚴重影響機組的安全穩(wěn)定運行,還增加了檢修、運行人員的工作量[2]。同時,總風門出現(xiàn)故障后,為了穩(wěn)定燃燒,運行人員必須投入油槍,這必然增加了燃油量,導致經(jīng)濟效益下降。

      通過查閱DCS系統(tǒng)歷史數(shù)據(jù)、設備缺陷記錄和運行操作記錄,統(tǒng)計了10號爐4臺磨煤機總風門的故障類型和次數(shù),具體如表1所示。

      表1 故障類型及次數(shù)Tab.1 Fault type and number

      2.2 故障分析

      2010年,10號爐的空預器漏風率為10.92%。由于機組空預器漏灰,導致熱一次風帶灰較嚴重。磨煤機總風門內(nèi)積灰嚴重,造成其機械部分卡澀[3],使氣缸內(nèi)磁性活塞在打開位置不固定,磁性行程開關SR2無法正常檢測到其開到位狀態(tài)。這就使總風門的打開過程不能順暢地執(zhí)行,導致總風門開失敗。

      通過調(diào)取DCS的歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),運行中總風門突然關閉前,打開指令、關閉指令和關閉失敗報警同時存在。在查看磨煤機總風門的DCS邏輯控制圖后發(fā)現(xiàn),在總風門發(fā)出關閉指令18 s后,若鎖緊到位狀態(tài)信號沒有返回至DCS,即總風門在18 s內(nèi)沒有關閉,則總風門操作畫面顯示關閉失敗報警。經(jīng)檢查,總風門的DCS邏輯控制圖正確無誤,執(zhí)行關閉指令的繼電器動作可靠、觸點良好。由此可以斷定,總風門在運行中發(fā)生突然關閉是設備和控制回路故障的表現(xiàn)[4]。

      經(jīng)檢查現(xiàn)場的接線發(fā)現(xiàn),各個接線處積灰多、接線易松動,現(xiàn)場沒有端子箱、接線裸露。一次風溫為310℃左右,現(xiàn)場溫度較高,電纜芯線發(fā)生不同程度的絕緣層老化和絕緣層脫落,嚴重時將導致現(xiàn)場接線直接接地并引起總風門跳閘[5]。2010年11月26日22∶17,運行人員通知值班人員10號爐A磨煤機在運行中突然跳閘,機組負荷由290 MW減至220 MW。經(jīng)值班人員現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),A磨煤機的跳閘原因是失去總風門電源,而機組負荷降低的原因是由于爐內(nèi)溫度高,開到位磁性行程開關的引線表皮已經(jīng)融化。由于總風門開到位磁性行程開關的引線與總風門的門體相接觸,且磁性行程開關的工作電壓為交流220 V,從而導致總風門交流220 V電源通過磁性行程開關裸露的引線與門體接觸而直接接地,最終造成總風門跳閘。

      3 方案設計及分析

      由上述分析不難看出,可以通過優(yōu)化總風門控制回路、改善現(xiàn)場接線情況,解決氣缸內(nèi)磁性活塞在打開位置不固定的問題,以減少總風門發(fā)生故障的頻率。

      3.1 磁性活塞及回路優(yōu)化

      由于總風門打開到位行程開關信號與控制回路聯(lián)系密切,所以在設計方案時,需要同時解決優(yōu)化控制回路和氣缸內(nèi)的磁性活塞在打開位置不固定這兩個問題。根據(jù)改造前的控制原理圖可知,幾個容易出故障的中間環(huán)節(jié)都會導致開關過程失敗。

      若SR1不通,則SV4不能帶電,總風門打開過程無法執(zhí)行;若SR2檢測不正常,則會導致總風門打開失敗。由于總風門內(nèi)部積灰造成機械部分卡澀,所以每次擋板打開時,磁性活塞的位置不確定,而SR2行程開關檢測的范圍有限,這是導致總風門打開失敗的主要原因。由于繼電器ZJ3具有自保持功能,因此,SR2曾瞬間接通,則ZJ3閉合發(fā)出總風門打開到位狀態(tài)信號。由于時間太短不能復位開指令OD,此時又有關閉指令CD到來,則在打開、關閉電磁閥線圈時,SV4和SV3同時得電;而打開、關閉電磁閥同時控制一個閥芯,使電磁閥的閥芯處于中間狀態(tài),因此導致總風門關閉失敗[6]。運行中出現(xiàn)SV3和SV4同時帶電的情況是很危險的。由于現(xiàn)場設備振動的原因?qū)е耂R2接通,則復位打開指令OD,使SV4失電,而此時SV3是帶電的,因此,電磁閥的閥芯移動,導致總風門自動關閉。

      針對以上分析,對總風門控制系統(tǒng)進行了優(yōu)化。優(yōu)化后如果SR2能夠正常接通,則繼電器ZJ2閉合并自保持,同時發(fā)送打開狀態(tài)信號到DCS顯示其狀態(tài),并復位指令OD,使SV4失電,而原來的控制回路只有在SR2長期接通的情況下才能復位指令OD。因此,控制原理在改動后不會出現(xiàn)SV4和SV3同時帶電的情況,避免了總風門自動關閉。

      針對氣缸內(nèi)磁性活塞在打開位置不固定這一問題,由于總風門的改造費用太大,同時也沒有找到合適的替代產(chǎn)品,故只能從完善行程開關的檢測方式和改善總風門內(nèi)部積灰情況入手。

      ①完善行程開關的檢測方式。經(jīng)現(xiàn)場觀察測量,磁性活塞的最大變化范圍為25 cm,而實際上,行程開關的檢測范圍為3 cm,這使磁性行程開關無法檢測到磁性活塞的動作位置,從而導致總風門打開失敗。事實上,因為磁性活塞動作范圍為25 cm,目前尚沒有磁性行程開關可以對如此大的動作范圍進行檢測。查找總風門的說明書與圖紙后得知,擋板長度為142 cm,活塞長度為173.5 cm,兩者差值為31.5 cm,接近測量的磁性活塞開位置活動范圍為25 cm??紤]一定的間隙、連接距離,把SR2行程開關固定在磁性活塞處于全開位置前的28 cm處。這個位置的開度對應的熱風流量達到了設計的要求。

      ②改善總風門內(nèi)部積灰情況。由于積灰均在總風門擋板底部,考慮到一次風壓力為6.5 kPa左右,經(jīng)現(xiàn)場勘查和研究,在總風門的門體底部打開三個圓孔。該圓孔必須保證總風門門體底部的內(nèi)外貫通,將螺母電焊至圓孔處。為了防止一次風泄漏,用與之配套的螺栓鎖緊,通過圓孔定期將擋板底部的積灰排掉,以避免機械部分卡澀,從而使總風門開、關過程順暢。具體步驟如下。

      首先,在離擋板內(nèi)導軌水平距離6.5 cm處,開直徑為3.7 cm的三個圓孔(距離門體底部兩邊15 cm處各一個,門體底部中點位置一個)。

      其次,將與外六角螺栓(外六角螺栓規(guī)格等級為8.8級、最大外徑34 mm、最大內(nèi)徑22 mm、長度28 mm)配套的標準螺母(螺母外徑為32.95 mm)放在開好的圓孔處,進行電焊處理,保證焊縫連續(xù)且螺母不變形[7]。為避免一次風大量泄漏,需保證筒體壓力,再將外六角螺栓擰緊。

      最后,每個月進行一次放灰操作,即將三個螺栓松開,清除存在擋板底部的積灰。這樣就能夠保證SR2接通,解決了總風門打開失敗的最主要瓶頸問題。

      在完善行程開關的檢測方式,并改善總風門內(nèi)部積灰情況后,只要氣缸活塞的開位置超過全開位置前的28 cm,SR2就可以檢測到活塞的動作。通過改造可以看出,由于繼電器ZJ2的自保持功能,只要SR2接通,則ZJ2閉合發(fā)出總風門打開到位狀態(tài)信號,這就使總風門打開控制過程可以順暢地執(zhí)行完畢,不會出現(xiàn)總風門打開失敗的故障,保證了總風門的正常開關操作。

      為了檢驗優(yōu)化后的控制回路的效果,利用繼電器與行程開關等其他設備,根據(jù)修改后的控制原理圖進行接線。試驗結(jié)果表明,控制回路均沒有出現(xiàn)開失敗和自動關閉等誤動和拒動的故障現(xiàn)象,初步達到了設計要求,為現(xiàn)場應用打下了堅實的基礎。

      通過以上設計,優(yōu)化了控制回路,解決了由于氣缸內(nèi)磁性活塞在打開位置不固定所帶來的一系列問題,消除了總風門打開失敗和自動關閉的故障,簡化了控制原理,回路動作可靠。

      3.2 現(xiàn)場布線改善

      為改善現(xiàn)場接線凌亂的狀況,杜絕由于電纜芯線裸露而導致總風門電源跳閘[8],經(jīng)現(xiàn)場測量,可在現(xiàn)場加裝密封性能好的端子箱(規(guī)格為30 cm×20 cm×10 cm),端子箱的防水、防塵效果好。同時,為裸露的控制電纜加裝金屬軟管,整治絕緣層老化的芯線,將電纜引入端子箱接線,以減少總風門發(fā)生故障的中間環(huán)節(jié)。

      4 方案實施

      在機組檢修期間,按照上述設計方案,進行了控制回路改造和打開到位磁性行程開關安裝,加裝了防塵密封端子箱,并對現(xiàn)場接線進行了整治?,F(xiàn)場端子箱安裝、接線和電纜整治完成后,經(jīng)測試,電纜對地電阻均達到500 MΩ以上,絕緣性能良好[9],布線整齊、美觀,接線牢固,接線不再裸露、松脫。

      5 效果檢查

      經(jīng)過六個多月的使用和觀察,總風門沒有再出現(xiàn)由控制回路故障而引起的系列問題。在實際使用過程中,總風門動作順暢,達到了節(jié)能降耗的目的[10]。在取得經(jīng)濟效益的同時,該方案也解決了設備安全隱患問題,使機組穩(wěn)定運行。

      6 結(jié)束語

      本文針對300 MW燃煤機組的磨煤機總風門的故障,重新設計了總風門控制回路;并通過完善行程開關的檢測方式和改善總風門內(nèi)部積灰情況,徹底解決了由于氣缸內(nèi)磁性活塞開位置不固定所帶來的系列問題。實際運行證明,整個系統(tǒng)結(jié)構更加簡潔,控制回路動作可靠,極大地減少了機組運行、檢修人員的工作量。

      [1]趙學斌.電廠磨煤機入口熱風隔絕門改造[J].電力設備,2007(5):75-76.

      [2]郭前鑫,程中岳.磨煤機熱風速斷門推動汽缸后移技術改造[J].電力安全技術,2004(6):37.

      [3]姬紅濤.磨煤機入口熱風隔離擋板改造[J].發(fā)電設備,2011(3):48-50.

      [4]劉翠玲,黃建兵.集散控制系統(tǒng)[M].北京:中國林業(yè)出版社,2006:101-113.

      [5]冉慶輝.雙進雙出鋼球磨的程控及保護[J].應用能源技術,2005(4):17-19.

      [6]周超群.電磁閥的原理及其在工程設計中的應用探討[J].石油化工自動化,2006(5):92-94.

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      [8]王友嘉,陸勇毅.300 MW機組熱風門故障分析[J].上海電力,2008(1):17-18.

      [9]黃繼.如何提高現(xiàn)場絕緣電阻測試的準確性[J].今日科苑,2007(16):163.

      [10]徐慶國,丁士磊.火電廠節(jié)能分析[J].江西煤炭科技,2008(2):108-109.

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