夏 波
中原特鋼股份有限公司鍛壓公司 河南濟(jì)源市
中原特鋼股份有限公司RF70精鍛機(jī)從奧地利引進(jìn),主要用于鍛造圓棒類(lèi)、臺(tái)階軸類(lèi)、軋輥類(lèi)、無(wú)磁類(lèi)等精鍛件;設(shè)備包括鍛造箱、齒輪箱、A、B夾頭、上下料裝置;控制方式采用液壓伺服系統(tǒng)控制,控制精度±1mm,正常鍛造頻率180次/min。由于設(shè)備中伺服控制系統(tǒng)采用比較多,鍛造頻率快,當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí),僅靠傳統(tǒng)的液壓故障分析手段無(wú)法快速、準(zhǔn)確的判斷設(shè)備故障點(diǎn),借助SCOPE軟件在線(xiàn)監(jiān)測(cè)伺服閥,通過(guò)位移、壓力、速度曲線(xiàn)功能分析設(shè)備故障點(diǎn),再結(jié)合傳統(tǒng)方法,可更有效地判斷設(shè)備故障點(diǎn)。SCOPE軟件為GFM公司開(kāi)發(fā),精鍛機(jī)集成軟件,主要功能是通過(guò)以太網(wǎng)絡(luò)連接到GFM CNC-6000/EP,從GFM的CNCs中記錄數(shù)據(jù)并像示波器一樣將圖形顯示在安裝了SCOPE軟件的電腦屏幕,能連續(xù)監(jiān)測(cè)伺服閥命令值與反饋值、位移、速度、加速度、角度、角速度、角加速度、電流、功率、力、壓力、電磁閥通電與否等曲線(xiàn),能將截取的圖形保存。
圖1 壓力不正常曲線(xiàn)
夾頭采用1臺(tái)恒壓變量泵與1臺(tái)小排量高壓定量泵并聯(lián)作為動(dòng)力源,正常工作壓力23.5MPa,安裝于夾頭頂部,采用閥控缸和閥控馬達(dá)完成鍛造過(guò)程中鍛件的夾持、水平緩沖、振動(dòng)制動(dòng)、行走動(dòng)作。在生產(chǎn)過(guò)程中夾頭不停地來(lái)回運(yùn)動(dòng),給設(shè)備巡檢人員帶來(lái)安全隱患。日常點(diǎn)檢主要檢查是漏油點(diǎn)、異響、元件損壞、輔件是否完整,不易查出較隱蔽的設(shè)備故障。
主系統(tǒng)中振動(dòng)制動(dòng)為閥控缸,運(yùn)動(dòng)周期為1/3s,即錘頭打擊鍛件1次,夾頭旋轉(zhuǎn)速度降低1次。當(dāng)打開(kāi)振動(dòng)制動(dòng)時(shí),用SCOPE軟件在線(xiàn)截取壓力傳感器M1.HH-B41H的曲線(xiàn),觀察到壓力值波動(dòng)大,最大壓力24.9MPa,最小壓力14.5MPa,曲線(xiàn)如 圖1所示。此時(shí)到夾頭上觀察恒壓變量泵的斜盤(pán)偏角指示器變動(dòng)頻繁,如長(zhǎng)期下去會(huì)加速變量控制機(jī)構(gòu)磨損,影響泵的壽命和性能。經(jīng)過(guò)查看原理圖,發(fā)現(xiàn)與主系統(tǒng)管道有一并聯(lián)蓄能器M1.HH-SA1HN,而蓄能器有穩(wěn)定壓力、吸收沖擊的作用,初步懷疑為蓄能器失效。用氣壓表檢測(cè)蓄能器內(nèi)氮?dú)鈮毫?,重新對(duì)蓄能器充入預(yù)充壓力下的氮?dú)猓俅斡肧COPE軟件截取壓力傳感器M1.HH-B41H的曲線(xiàn),觀察發(fā)現(xiàn)在同樣負(fù)載動(dòng)作下,壓力波動(dòng)小,壓力值保持在23MPa左右;觀察變量泵斜盤(pán)偏角指示器幾乎無(wú)變動(dòng),曲線(xiàn)如圖2所示。由此可判斷此壓力波動(dòng)大系蓄能器M1.HH-SA1HN氮?dú)庑箟阂稹?/p>
圖2 壓力正常曲線(xiàn)
圖3 振動(dòng)制動(dòng)位移正常曲線(xiàn)
圖4 振動(dòng)制動(dòng)位移故障曲線(xiàn)
振動(dòng)制動(dòng)系統(tǒng)主要用于鍛造過(guò)程中鍛件的制動(dòng)和主電機(jī)持續(xù)旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的能量緩存,鍛件旋轉(zhuǎn)由主電機(jī)通過(guò)皮帶輪帶動(dòng)蝸桿持續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng),由伺服閥控制液壓缸推動(dòng)蝸桿來(lái)回地做軸向運(yùn)動(dòng),從而使蝸輪的旋轉(zhuǎn)速度不停地變化,制動(dòng)過(guò)程實(shí)質(zhì)上是在蝸輪旋轉(zhuǎn)速度最小范圍內(nèi)完成,并非完全停止不動(dòng)。正常制動(dòng)時(shí)位移傳感器M1.R-B11的幅值為±23mm,伺服閥M1.R-Y31H開(kāi)口幅值±40%,當(dāng)缸處于中間位置時(shí)壓力值M1.R-B41H為1.4MPa,處于兩端時(shí)為10.0MPa,按照程序設(shè)定的曲線(xiàn)運(yùn)動(dòng),正常曲線(xiàn)如圖3所示。當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)位移傳感器顯示值只有正值,缸處于兩端時(shí)值分別為18.5mm和48mm,伺服閥M1.R-Y31H開(kāi)口度不對(duì)稱(chēng),最大值為31%,最小值為-55%;壓力傳感器M1.R-B41H最小值為1.4MPa,缸處于兩端時(shí)壓力值分別為9.7MPa和3.5MPa,故障曲線(xiàn)如圖4所示。通過(guò)截取的曲線(xiàn),可以很快判斷伺服閥無(wú)故障,圖中伺服閥反饋曲線(xiàn)Feedback能很好地復(fù)現(xiàn)伺服閥命令曲線(xiàn)SBA_OUT;液壓缸實(shí)際位移曲線(xiàn)SBA_ActPos即位移傳感器M1.R-B11測(cè)量值從零逐漸增大,只有正方向值,無(wú)負(fù)值,曲線(xiàn)InputVolt_A為位移傳感器輸入到CNC中電壓值;通過(guò)對(duì)照液壓原理圖,出現(xiàn)此種現(xiàn)象僅可能由位置傳感器故障引起,經(jīng)過(guò)逐步排查最終發(fā)現(xiàn)夾頭端子箱中連接位移傳感器至配電柜的一反饋線(xiàn)頭松動(dòng),重新緊固后,設(shè)備恢復(fù)正常,再次截取曲線(xiàn)如圖3所示。
利用SCOPE軟件的在線(xiàn)監(jiān)測(cè)功能,有助于快速判斷復(fù)雜、高頻率液壓伺服系統(tǒng)存在的隱蔽性故障,大大減少故障判斷的時(shí)間,提高了設(shè)備檢修的效率,保障了設(shè)備的利用率。W13.12-31