郝守昌,徐開峰
(1.兗礦新疆煤化工公司,新疆 烏魯木齊 830011;2.兗礦國泰化工有限公司,山東 滕州 277527)
我國現(xiàn)役大部分燃煤鍋爐除塵器的除塵效果均不理想,粉塵排放濃度大大超出排放標(biāo)準(zhǔn),大量的除塵器面臨著提效改造和升級換代的問題,有必要對除塵器改造進(jìn)行深入分析,摸清技術(shù)的特點和改造實踐應(yīng)用。
為此,兗礦新疆煤化工公司相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員相繼開展了大量調(diào)研,在此基礎(chǔ)上對1臺現(xiàn)用130t/h循環(huán)流化床鍋爐電除塵器進(jìn)行了升級提效改造,實踐運行效果良好。
一、電除塵器現(xiàn)狀及提效改造方案
1.現(xiàn)有電除塵器的運行狀況
公司1#鍋爐電除塵器型號為DBP80/3,2005年年底試運行至今,總集塵面積為4 200m2,煙氣流通面積為80m2,陽極板型式為480C型,材質(zhì)為Q235-A,陰極線型式為改進(jìn)型RS芒刺線,材質(zhì)為Q235-A。
(1)該電除塵器本體和電氣控制部分由于長時間的運行出現(xiàn)疲勞、老化、磨損。
(2)1#鍋爐曾出現(xiàn)省煤器和空預(yù)器堵塞致使排煙溫度超出正常運行范圍,引發(fā)極板極線受熱膨脹嚴(yán)重變形,間距縮小,彎曲斷裂。
(3)陰、陽極振打裝置為側(cè)甩臂形式,振打點偏移,振打效果差、積灰嚴(yán)重和錘頭掉落堵塞灰斗。
(4)陰極絕緣吊掛瓷瓶被擊穿,裂紋、損壞嚴(yán)重,瓷轉(zhuǎn)軸加熱管部分損壞。
(5)電氣高壓隔離控制部分老化嚴(yán)重,電腦控制器失靈且無配套生產(chǎn)廠家。
(6)后期氨法脫硫系統(tǒng)運行以后,煙道擋板門關(guān)閉不嚴(yán)密,停爐后往回倒酸性的煙氣,對除塵器極線及連接板腐蝕,存在腐蝕斷裂的風(fēng)險。
總體來說該除塵器的可靠性大大降低,除塵效果達(dá)不到設(shè)計值,對其進(jìn)行提效改造非常有必要。
2.改造方案的可行性
通過研究和考察決定對3種方案對比分析,最終選擇用布袋除塵器代替現(xiàn)有電除塵器的提效改造方案。
(1)電除塵的擴(kuò)容改造方案。
通過增加現(xiàn)有除塵器極板極線的高度和寬度或增加電場個數(shù)來增加收塵面積,從而提高除塵效率。
原電除塵器外形尺寸為20790mm×10500mm×15000mm,因現(xiàn)場場地所限,不能增加電場數(shù)量,即使在3電場后再增加電場,由于距離鍋爐引風(fēng)機(jī)較近,攜帶超細(xì)粉塵,除塵效果并不理想。如果采取增加現(xiàn)有除塵器極板極線的高度和寬度,將涉及設(shè)備框架結(jié)構(gòu)的改變、載荷的增加,但對原有的設(shè)備缺陷沒有根本改善,效果也不好。因此不采用此方案。
(2)電除塵高頻電源改造方案。
采用調(diào)幅高頻電源替代原直流電源。調(diào)幅高頻能最大限度為除塵器提供強(qiáng)大電暈功率,且不會受粉塵濃度變化的影響,能提高原有除塵器的效率,該改造技術(shù)有運用案例,能將煙塵排放濃度降到30mg/m3,且該技術(shù)有節(jié)電和高效的優(yōu)點。但要想達(dá)到好的除塵效果,必須在原有設(shè)施性能較好的情況下實施電源改造,而公司的實際情況顯示:現(xiàn)有除塵器不具備這樣的條件。
(3)電除塵器改為布袋除塵器方案。
布袋除塵器的除塵機(jī)理保證了其具有很高的除塵效率,煙塵排放完全可以控制在30mg/m3,甚至10mg/m3以下。布袋除塵器具有不受燃用低硫煤和難收塵煤種的影響,煙氣特性和粉塵特性的變化也不影響其除塵效率。這些特性為其應(yīng)用提供了可能。
綜合考慮除塵效果和能耗指標(biāo),決定在利用現(xiàn)有1#鍋爐電除塵器的框架結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)、輸灰系統(tǒng)及其下部現(xiàn)有設(shè)施的基礎(chǔ)上,將原靜電除塵改造為布袋除塵器,并對其中較關(guān)鍵的技術(shù)如濾袋濾料、清灰方式、原輸灰系統(tǒng)、引風(fēng)機(jī)和系統(tǒng)阻力等進(jìn)行計算和設(shè)計。
1.濾袋材料的選擇
濾料是布袋除塵器的核心部件,目前廣泛應(yīng)用的濾料主要是化學(xué)纖維,最常用的有PPS、PTFE等。
PTFE的性能指標(biāo)最好,但造價昂貴。
PPS濾料的各項性能都比較優(yōu)異,且價格適中,但是它的耐氧性、耐腐蝕性、耐高溫性能比較差。當(dāng)煙氣含氧量小于10%時,在160℃溫度下只要求煤的硫含量在3.5%以下,煙氣中SO2含量在2 700mg/m3以下,便可長期連續(xù)使用。公司鍋爐運行的實際氧含量為5%~7%,排煙溫度為140℃,燃用低硫煤的硫含量在0.6%以下,此運行工況可滿足PPS濾料長期使用要求。所以選用PPS濾料完全可行。
2.清灰方式的選擇
目前國內(nèi)外應(yīng)用最廣泛、最有效的脈沖清灰系統(tǒng)主要有低壓旋轉(zhuǎn)噴吹清灰和固定行噴吹除塵系統(tǒng)兩種。
低壓旋轉(zhuǎn)噴吹清灰系統(tǒng)噴吹較均勻,但清灰壓力較低,只有0.075~0.1MPa,無法對8m長的長袋式布袋除塵器實現(xiàn)均勻清灰。
固定行噴吹清灰系統(tǒng)的清灰壓力為0.25~0.35MPa,匹配均流噴吹管和脈沖噴吹閥,完全可以滿足長袋式布袋除塵器的清灰要求,因此選擇固定行噴吹清灰作為本次改造項目的清灰系統(tǒng)。
典型的固定行噴吹清灰機(jī)構(gòu)對每1行濾袋配置1套清灰裝置,包括脈沖閥、頂部汽包連接管和噴吹管(圖1)。別為60%、30%、10%,分別配套3個輸灰倉泵,體積分別為1.5m3、1m3、0.5m3,三個輸灰倉泵合用1根D100mm的輸灰管道,輸送距離110m,鍋爐灰量為3.5t/h,設(shè)計出力為實際灰量的150%(5.25t/h)。
改為布袋除塵器后,沿用原氣力輸灰系統(tǒng),而每個電場的灰量平均分配,3個倉泵平均分配鍋爐灰量,即每個倉泵輸灰3.5/3=1.17t/h,而1、2、3電場倉泵灰重量分別為0.9t、0.6t、0.3t,則每小時1電場需送2泵,2電場需送2泵,3電場需送4泵,根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗1、2、3電場倉泵每送1泵灰需要時間分別為150s、135s、120s,一般倉泵進(jìn)料時間為200s,因3個倉泵同時進(jìn)料而分別送灰,則需要的輸送總時間為150×2+135×2+120×4+200×4=1 850s,即需要30.83min,所以改造后原氣力輸灰系統(tǒng)的出力是足夠的。
4.引風(fēng)機(jī)設(shè)計與改造
原電除塵的設(shè)計阻力為300Pa,改造后布袋除塵器的設(shè)計阻力為1 500Pa,引風(fēng)機(jī)增加的壓頭為1 200Pa。目前鍋爐使用的引風(fēng)機(jī)電機(jī)功率710kW,電壓6 000V,最大電流82.3A,風(fēng)壓5 145Pa,流量320 760m3/h。
做引風(fēng)機(jī)阻力試驗,鍋爐80%負(fù)荷運行時:控制爐膛負(fù)壓為-100Pa,引風(fēng)機(jī)液偶開度31%,轉(zhuǎn)速657r/min,電流42A;加大爐膛負(fù)壓至-1 300Pa,引風(fēng)機(jī)液偶開度51%,轉(zhuǎn)速861r/min,電流52A。
通過試驗證實,改造布袋除塵器后,引風(fēng)機(jī)滿足需要,不用對引風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造。
在確定改造方案后,采用浙江菲達(dá)LKPB1×60-8L布袋除塵器。布袋除塵器分為3濾室6通道,共裝有1 290個濾袋,總有效過濾面積4 244m2,處理煙氣量為254 700m3/h,設(shè)計除塵效率99.95%。經(jīng)過安裝調(diào)試,1#爐布袋除塵器穩(wěn)定運行,除塵器進(jìn)口溫度135℃,煙道壓差1 100Pa左右,運行各項指標(biāo)合格,煙氣含塵濃度控制在50mg/m3以下,如果需要進(jìn)一步提高排放指標(biāo)只需更換特殊處理的PPS濾袋就能滿足要求。
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