黃 成
(寶鋼集團(tuán)八鋼公司能源中心制氧廠,新疆 烏魯木齊 830022)
2套20 000m3/h制氧機(jī)組循環(huán)水冷卻塔組自2005年投產(chǎn)以來,鋼結(jié)構(gòu)逆流玻璃鋼冷卻塔共8臺風(fēng)機(jī)振動逐年升高。經(jīng)過常年使用,冷卻塔進(jìn)回水溫差偏小,所需風(fēng)扇的投運(yùn)數(shù)量增加,造成能耗增加,影響到制氧機(jī)組各設(shè)備的正常運(yùn)行。
1.冷卻塔塔體振動偏高
(1)冷卻塔投運(yùn)7年,減速機(jī)鋼板底座腐蝕嚴(yán)重,其厚度由10mm變薄至7mm,底座與立柱的加強(qiáng)筋由10mm變薄至6mm,剛性變差。
(2)立柱的頂部,已受振變形,減速機(jī)底座與電機(jī)基礎(chǔ)的高度差加大影響聯(lián)軸器對中精度,造成各風(fēng)機(jī)振動逐年升高。
(3)冷卻塔由8臺冷卻塔風(fēng)機(jī)組成,呈兩排對置。原設(shè)計沒有風(fēng)機(jī)之間的隔板,所以當(dāng)1#風(fēng)機(jī)停運(yùn)、2#風(fēng)機(jī)運(yùn)行時,2#風(fēng)機(jī)抽風(fēng)造成1#風(fēng)機(jī)倒轉(zhuǎn)。并且由于1#風(fēng)機(jī)倒吸塔外冷空氣,使風(fēng)筒內(nèi)壁結(jié)霜,風(fēng)扇與風(fēng)筒間隙變小,造成風(fēng)扇旋轉(zhuǎn)時刮擦風(fēng)筒,振動變大。
2.進(jìn)回水溫差偏小
(1)塔內(nèi)有噴淋管斷裂、噴頭脫落現(xiàn)象共20處,影響換熱效果。
(2)塔內(nèi)存在1/4填料破損,循環(huán)水流經(jīng)填料時,阻力減小,流道縮短,影響換熱效果。
1.減振措施
(1)立柱加固。在原立柱上對稱方向焊接2對12型槽鋼,采取500mm間斷焊接,1 000mm隔段包箍的方式(見圖2)。保障整體剛性。
(2)減速機(jī)底座加固。切除原底座鋼板,更換厚12mm鋼板,找平焊接。立柱與底座的加強(qiáng)筋用12型槽鋼對稱4面進(jìn)行支撐。
重制鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行兩底一面瀝青漆防腐處理。
2.加強(qiáng)冷卻效果措施
(1)修復(fù)脫落噴頭,并對噴淋管進(jìn)行強(qiáng)化處理,在管道受力集中的地方,用玻璃纖維進(jìn)行膠粘加固。
(2)更換破損填料。更換時需注意:①盡量選擇與原同型號的填料,不打亂其流道曲線。②新更換的填料盡量靠下靠內(nèi),便于檢修。
(3)加裝“十字形”隔水吸風(fēng)擋板,提高各冷卻塔吸風(fēng)能力(圖3)。
第一,解決了冷卻塔各投用風(fēng)扇振動大的問題。冷卻塔各風(fēng)機(jī)振幅由改造前水平方向13.4~6.7mm/s下降到8.7~2.3mm/s;垂直方向由原9.7~5.7mm/s下降到4.8~1.6mm/s,滿足生產(chǎn)要求。
第二,解決了冷卻塔進(jìn)回水溫差偏小的問題。改造前進(jìn)回水溫差7℃,改后上升到11℃,滿足生產(chǎn)要求。