高志強(qiáng)
(萊蕪鋼鐵有限公司檢修中心,山東 萊蕪 271100)
萊蕪鋼鐵有限公司為配合3#高爐達(dá)產(chǎn)的要求,針對燒結(jié)礦需求增大的現(xiàn)狀,特建設(shè)了3#450m2燒結(jié)機(jī)。但投產(chǎn)使用3個(gè)月后,90%出現(xiàn)了變形等設(shè)備隱患,嚴(yán)重的制約燒結(jié)設(shè)備的順行,增加了維修成本。
在燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)過程中,由于設(shè)計(jì)和加工問題,先后出現(xiàn)燒結(jié)機(jī)臺(tái)車輪軸承注油不通暢、臺(tái)車軸竄軸、臺(tái)車篦條變形等設(shè)備故障和隱患。
1.注油孔的改進(jìn)
在給臺(tái)車車輪軸承注油時(shí)出現(xiàn)注油不暢,拆檢后發(fā)現(xiàn)潤滑管路的出口被軸承的內(nèi)環(huán)堵死(圖1)。為此,在軸中心加工加油孔,往軸承加油的出口處新加工10mm×30mm的加油槽,在臺(tái)車蓋加工1個(gè)直徑3mm的出油口,這樣潤滑油就能順利的對軸承進(jìn)行潤滑,并且能及時(shí)把舊油排除(圖2)。
圖2 改造后
2.臺(tái)車車軸固定方式改造
未改造前的燒結(jié)機(jī)臺(tái)車車軸的軸向固定方式為透蓋和緊固螺釘同時(shí)固定(圖1)。在生產(chǎn)過程中經(jīng)常出現(xiàn)由于臺(tái)車軸軸向竄動(dòng)、緊固裝置失效造成串軸,影響臺(tái)車的正常使用。經(jīng)改造,把原臺(tái)車軸緊固孔改為長40mm,深20mm的緊固槽(圖2),改造效果良好。
3.臺(tái)車篦條的改造
燒結(jié)機(jī)篦條使用3個(gè)月后,90%出現(xiàn)了變形,篦條嚴(yán)重翹曲,維護(hù)困難。篦條使用前形狀如圖3所示。灼燒后,兩側(cè)的夾口縮小如圖4所示。使篦條不能整齊的排列在隔熱墊上,篦條間隙太大,極易產(chǎn)生風(fēng)洞,無法滿足生產(chǎn)的需要。
圖4 使用后的蓖條形狀
經(jīng)分析制定改造措施如下。
(1)將原夾口距離70mm擴(kuò)大到71.5mm。
(2)為減小臺(tái)車篦條受力變形的機(jī)率,將篦條兩夾口之間的距離從306mm改為304mm,保證篦條在兩端隔熱墊熱脹冷縮所需要的間隙。同時(shí),增加篦條的厚度,由原來的35mm變?yōu)?4mm(圖5)。
(3)確保篦條材質(zhì)符合要求。主要化學(xué)成分:Cr25%~27%,Ni0.8%~1.2%,S<0.03%,P<0.03%。
(4)采用精密鑄造,要求尺寸精確,表面光滑,不允許有裂紋,夾沙,縮孔等缺陷。
圖5 改造后的篦條
更換臺(tái)車車輪時(shí)軸承也隨之更換,節(jié)約軸承經(jīng)濟(jì)效益46.44萬元。提高燒結(jié)機(jī)作業(yè)率0.3%,取得經(jīng)濟(jì)效益為113.4萬元。