陳亞奎
安徽送變電工程公司,安徽合肥,230601
2011年7月9日10點(diǎn)03分,重慶市電力公司檢修分公司巡視發(fā)現(xiàn),±800 kV復(fù)奉線395#極Ⅰ跳線鋁管接頭發(fā)生滑移,兩只鋁管接頭均從接頭型間隔棒脫落,端部滑移至支撐間隔棒,且跳線鋁管有脫落危險(xiǎn)。7月9日18時(shí),±800 kV復(fù)奉線由運(yùn)行轉(zhuǎn)檢修,7月10日15時(shí)20分,±800 kV復(fù)奉線搶修完畢。
2011年7月17日,安徽送變電工程公司現(xiàn)場(chǎng)排查組在排查中發(fā)現(xiàn)±800 kV復(fù)奉線2634#塔極Ⅰ跳線鋁管接頭從接頭型間隔棒滑移約10 cm。
7月18日上午9點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)排查組對(duì)該塔及前后四基塔跳線鋁管接頭處進(jìn)行了紅外測(cè)溫,環(huán)境溫度28℃。極Ⅰ跳線鋁管連接處最高溫度達(dá)到55.4℃,正常溫度應(yīng)為30.9℃,超過正常溫度24.5℃。
±800 kV復(fù)奉線在設(shè)計(jì)階段金具采用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì),全線的鋁管式剛性跳線的結(jié)構(gòu)型式完全相同。鋁管接頭部分采用兩根鋁管通過內(nèi)襯管對(duì)接后再加外接頭的方式。顯然,鋁管的內(nèi)襯管僅起到支撐作用,鋁管的接續(xù)效果完全依賴于外接頭和鋁管之間的摩擦力,而摩擦力又取決于螺栓的緊固作用,當(dāng)外接頭的螺栓松動(dòng)后,外接頭和鋁管之間的摩擦力減弱,在鋁管軸向拉力的作用下接頭發(fā)生滑移甚至脫開,接頭的電氣接續(xù)功能不復(fù)存在[1]。由于鋁管之間安裝有鋁合金材質(zhì)的支撐間隔棒,當(dāng)鋁管接頭脫開后兩個(gè)接頭之間的間隔棒就承擔(dān)了該極導(dǎo)線的全部載流功能,而間隔棒在設(shè)計(jì)時(shí)并未考慮載流作用,因此,在強(qiáng)大的電流作用下隨時(shí)會(huì)因?yàn)檫^熱而發(fā)生故障,導(dǎo)致鋁管完全斷開,造成嚴(yán)重的事故[2]。
以下從鋁管式跳線的設(shè)計(jì)、制造、安裝和運(yùn)行情況等方面分析鋁管接頭失效的原因。
(1)鋁管接頭的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)有待改進(jìn)。由于這種接頭的效果完全依賴于外接頭對(duì)鋁管的摩擦力,跳線長(zhǎng)期運(yùn)行后螺栓松弛或松動(dòng)后摩擦力會(huì)降低甚至完全喪失,此時(shí)較小的拉力就能使接頭脫落。
(2)鋁管接頭的制造質(zhì)量不能滿足要求。鋁管接頭采用接頭型間隔棒,由于間隔棒通過四處螺栓同時(shí)固定,若間隔棒制造時(shí)尺寸存在較大誤差,則不同位置的螺栓的緊固力會(huì)差異較大,緊固作用就會(huì)大打折扣。此外,緊固螺栓與螺母的配合也十分關(guān)鍵,若配合不當(dāng),則在運(yùn)行中易發(fā)生松動(dòng)。
(3)跳線的施工存在誤差。鋁管式硬線安裝后端部的軟跳線應(yīng)有適度的下垂,以減小軟跳線對(duì)鋁管的拉力,若施工過程中軟跳線長(zhǎng)度偏短,則軟跳線對(duì)鋁管產(chǎn)生很大的拉力作用,當(dāng)外接頭對(duì)鋁管的摩擦力下降后,鋁管接頭在兩端軟跳線的拉力作用下可能發(fā)生滑移。
(4)微風(fēng)振動(dòng)引起外接頭和間隔棒的螺栓松動(dòng)。鋁管為圓截面,在風(fēng)力作用下會(huì)產(chǎn)生振動(dòng),長(zhǎng)期的振動(dòng)會(huì)引起螺栓的松動(dòng)。重慶供電公司在現(xiàn)場(chǎng)檢修發(fā)現(xiàn)接頭型間隔棒和支撐間隔棒的螺栓均存在不同程度的松動(dòng)。
根據(jù)上述原因分析,接頭型間隔棒的緊固效果受加工質(zhì)量的影響較大,宜改為單純的外接頭,這樣受力明確,緊固作用更好。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工條件,初步設(shè)計(jì)了幾種隱患消除方案,供選擇使用。
將原接頭型間隔棒換成外接頭(內(nèi)襯管不變),在外接頭的兩端再分別安裝支撐間隔棒并將其連接起來,一組接頭金具包括一個(gè)鋁管外接頭、兩個(gè)支撐間隔棒和一個(gè)連桿。兩個(gè)支撐間隔棒安裝在鋁管外接頭兩端,并用一個(gè)連桿連接,起到增加鋁管外接頭摩擦力的作用。此外,兩個(gè)支撐間隔棒用連桿連接,形成一個(gè)整體,可以進(jìn)一步增加防滑效果。
將原接頭型間隔棒換成外接頭(內(nèi)襯管不變),鋁管外接頭內(nèi)部做成螺紋狀,這種方案通過螺紋狀內(nèi)襯增加了外接頭和鋁管之間的摩擦力。
將原接頭型間隔棒換成外接頭(內(nèi)襯管不變),每根鋁管端部附近各鉆一個(gè)孔,鋁管外接頭內(nèi)部帶二個(gè)圓柱,通過圓柱的固定作用加強(qiáng)連接效果。將原外接頭間隔棒向外移動(dòng)固定,作為一般間隔棒即可。
將原接頭型間隔棒換成外接頭(內(nèi)襯管不變),鋁管外接頭上方設(shè)置8個(gè)螺孔,先安裝外接頭兩側(cè)的螺栓,最后在8個(gè)螺孔處分別安裝頂絲,使鋁管外接頭與鋁管形緊密配合,通過頂絲的固定作用加強(qiáng)連接效果。將原外接頭間隔棒向外移動(dòng)固定,作為一般間隔棒即可。
直接在接頭處的外接頭間隔棒蓋板上鉆孔,鉆穿3層(鋁管外接頭、鋁管、內(nèi)襯管)后加銷釘,銷釘長(zhǎng)度147 mm,插入后底部與內(nèi)襯管下部接觸,頂部低于蓋板5 mm,并用金屬膠密封。
五個(gè)方案的綜合比較見表1。
方案一、 四仍然依靠外接頭的摩擦力進(jìn)行連接,方案二的可靠性優(yōu)于現(xiàn)有結(jié)構(gòu),但不如方案三。方案三除外部螺栓緊固外,內(nèi)部同時(shí)采用圓柱銷接,可靠性最高,費(fèi)用較少,但是需要在鋁管上現(xiàn)場(chǎng)鉆孔;方案四除外部螺栓緊固外,內(nèi)部同時(shí)采用8個(gè)頂絲緊固,可靠性較高,安裝工作量適中。
缺點(diǎn):方案一、四均需要拆除現(xiàn)有接頭型間隔棒,高空作業(yè)難度大。
方案五直接在現(xiàn)有支撐間隔棒上鉆孔并加插銷,其優(yōu)點(diǎn)是不改變現(xiàn)有接頭結(jié)構(gòu),且工作量最小,可靠性高,方便施工。2012年2月20日,安徽送變電工程公司在檢修±800 kV復(fù)奉線時(shí)便采用了此方案。
表1 五個(gè)方案的比較
工具包括電池型電鉆、鉆頭和改錐等,電鉆可選用本文中的兩種型號(hào),也可選用其他型號(hào),但性能應(yīng)不降低,電鉆應(yīng)帶足量充電電池。
材料包括插銷、砂紙、潤(rùn)滑液、金屬膠,插銷根據(jù)圖紙委托廠家加工,可采用不銹鋼件或熱鍍鋅件,潤(rùn)滑液用于鉆孔過程中鉆頭的冷卻,也可用乳化液、煤油、機(jī)油等液體代替,金屬膠可從市面上直接采購。
用改錐從接頭型間隔棒內(nèi)層縫隙中試探接頭部位,有凹槽的為接頭位置,確定其中一個(gè)接頭后,另一個(gè)根據(jù)對(duì)角位置自動(dòng)確定。
鉆孔前需對(duì)接頭型間隔棒的螺栓進(jìn)行再次緊固,防止松動(dòng)。
在蓋板頂部距端部80 mm的位置作標(biāo)記。
鉆孔時(shí)要確保鉆頭不偏離方向,并及時(shí)添加潤(rùn)滑液,當(dāng)鉆頭轉(zhuǎn)速明顯下降時(shí)應(yīng)及時(shí)將鉆頭取出,換電池后繼續(xù)鉆孔。
用砂紙對(duì)成型的孔邊緣毛刺進(jìn)行打磨,保證孔外側(cè)光潔,防止電暈的發(fā)生。
將插銷插入孔中,插銷頂部應(yīng)低于蓋板表面約5 mm,頂部用金屬膠密封。
安徽送變電工程公司采取方案五的工作方法,在處理和預(yù)防±800 kV復(fù)奉線耐張桿塔鋁管式跳線接頭滑移上成效顯著,操作方便簡(jiǎn)單,經(jīng)濟(jì)實(shí)用,工作效率高,安全可靠性高,值得輸電線路運(yùn)行管理單位在該項(xiàng)目工作中有針對(duì)性的借鑒。
參考文獻(xiàn):
[1]熊文歡,王品,劉勝春.復(fù)奉線鋁管式跳線接頭滑移串分析與處理[J].湖北電力,2012,36(5):64-65
[2]譚華章.耐張塔跳線接頭過熱缺陷的原因分析[J].廣西電業(yè),2009(9):114-115