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      引進(jìn)型超臨界汽輪機(jī)高壓調(diào)節(jié)閥閥座松動處理

      2013-12-20 03:22:12梁幫平謝旭陽陳增春吳勝杰邵紅軍
      山東電力技術(shù) 2013年6期
      關(guān)鍵詞:擴(kuò)散器過盈量高調(diào)

      梁幫平,謝旭陽,陳增春,吳勝杰,邵紅軍

      (1.安徽華電宿州發(fā)電有限公司,安徽 宿州 234101;2.華能沾化熱電有限公司,山東 沾化 256800)

      0 引言

      華電宿州發(fā)電廠一期工程安裝兩臺630 MW超臨界燃煤汽輪發(fā)電機(jī)組。汽輪機(jī)為引進(jìn)生產(chǎn)的美國西屋公司技術(shù)汽輪機(jī),型號為N630-24.2/566/566。汽輪機(jī)型式為超臨界、單軸、三缸、四排汽、中間再熱、凝汽式,原始設(shè)計(jì)額定功率為630 MW,最大連續(xù)出力為648 MW。兩臺機(jī)組分別于2007年9月、11月投產(chǎn)發(fā)電。高壓調(diào)節(jié)閥閥體上加工有基孔,閥座采用液氮冷卻后裝入基孔,與基孔有0.19~0.23 mm過盈量。 閥體與閥座之間開孔打入止動銷,外部加裝絲堵并封焊。大部分機(jī)組在第一次高調(diào)門閥座松動后將閥組割下返廠處理,制造廠將閥座過盈量加大到0.28 mm,閥座與閥體結(jié)合處增加封焊。

      1 高壓調(diào)節(jié)閥閥座歷次檢查

      2008年10月,對1號機(jī)組第一次檢查性大修,對1號機(jī)1號、2號、3號高調(diào)門解體檢查時,發(fā)現(xiàn)閥座與閥體配合有間隙,在用銅棒敲擊閥座時有明顯的松動現(xiàn)象。2號高調(diào)門閥座松動尤為嚴(yán)重,已完全松脫。2008年10月26日,公司組織制造廠代表召開專題會,確定最終處理方案,為了防止4號高調(diào)門閥座出現(xiàn)類似的松脫現(xiàn)象,決定將1號、2號、3號、4號高調(diào)門閥座全部更換處理,制造廠嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求確保安裝工藝。過盈量及防轉(zhuǎn)銷的配合尺寸符合圖紙要求。

      2009年4月,對2號機(jī)組第一次檢查性大修,對1號機(jī)高調(diào)門解體檢查時發(fā)現(xiàn),4只高壓進(jìn)汽調(diào)閥閥座都有不同程度的松動現(xiàn)象,在用銅棒敲擊閥座時有明顯的松動現(xiàn)象,按照1號機(jī)方案返廠處理。缺陷如圖1所示。

      圖1 3號高壓進(jìn)汽調(diào)閥閥座松動

      2012年10月13日,1號機(jī)組小修期間,考慮到4號高壓調(diào)節(jié)閥閥桿斷裂,利用小修機(jī)會更換新的閥桿。4號高調(diào)閥解體過程中發(fā)現(xiàn),閥座焊線開裂1/2,用木棒敲擊存在明顯金屬撞擊的聲音,判斷為閥座存在松動隱患。缺陷如圖2所示。

      圖2 4號高壓進(jìn)汽調(diào)閥閥座

      2013年5月,1號機(jī)組大修,高壓調(diào)節(jié)閥解體,用銅棒對閥座進(jìn)行敲擊。檢查發(fā)現(xiàn)1號、2高調(diào)閥焊線部分開裂,開裂幅度達(dá)1/2。3號高壓調(diào)節(jié)閥閥座轉(zhuǎn)動3 mm,4號高壓調(diào)節(jié)閥銷子處閥座聲音正常,其余地方用銅棒敲擊聲音異常,用木頭手柄敲擊有明顯金屬撞擊聲音。判斷3號、4號高調(diào)閥閥座二次松脫。

      2 同類型機(jī)組高調(diào)閥閥座松動調(diào)研

      該類型600 MW汽輪機(jī),高壓調(diào)節(jié)閥普遍存在閥座松動的情況,共20臺機(jī)組均發(fā)生過閥座松動情況。

      福建某電廠2號機(jī)2008年8月發(fā)生4號高調(diào)閥閥座松脫,圖3所示。

      圖3 閥座浮起發(fā)生翻轉(zhuǎn)

      圖4 閥座松動造成銷子泄漏

      河南某電廠1號機(jī)2008年5月發(fā)生閥座松動引發(fā)銷子泄漏,圖4所示。

      江蘇某電廠1號機(jī)2011年10月發(fā)生閥座浮起。2010年5月發(fā)生高壓調(diào)節(jié)閥閥座單邊脫出浮起40 mm,閥心與閥座僅能單邊38 mm接觸的情況。

      江蘇某電廠5號、6號、7號、8號4臺機(jī)組發(fā)生閥座松動,6號、7號、8號3臺600 MW機(jī)組共12個閥座現(xiàn)場檢查閥座松動,現(xiàn)場進(jìn)行拆卸。

      3 高壓調(diào)節(jié)閥閥座松動的危害

      高壓調(diào)節(jié)閥閥座通常設(shè)計(jì)為長頸擴(kuò)散器或者短頸擴(kuò)散器,目的基于兩點(diǎn)。一是組織來流穩(wěn)流有序,所有上游來汽是紊亂狀態(tài),若上游來汽不經(jīng)組織,勢必造成無序流動,導(dǎo)致流動嚴(yán)重阻塞或進(jìn)汽后汽流調(diào)整困難;二是有效回收高速流動的動能,使之恢復(fù)成高位勢能。無論閥后的噴嘴組是沖動式葉柵還是反動式葉柵,都要求“葉柵前的來流是無限穩(wěn)流,這意味著來流是將高速動能通過擴(kuò)散器,轉(zhuǎn)換為勢能,恢復(fù)來流的壓力,以便進(jìn)入葉柵更高效做功,如同汽流通過動葉葉柵后,迅速擴(kuò)壓后減速成緩流,再進(jìn)入靜葉柵的原理相同”[1]。

      擴(kuò)散器松動事故主要是由于閥座在受熱狀態(tài)下擴(kuò)散器過盈量減少或者消失,導(dǎo)致擴(kuò)散器上浮,事故主要表現(xiàn)在:閥桿振動,軸向振動劇烈;機(jī)組變工況時調(diào)閥嚴(yán)重遲緩或無法加減功率,機(jī)組異常噪音甚至嘯叫。閥座松動上浮還會引起機(jī)組惰走時間長,汽門嚴(yán)密性不合格甚至可能引發(fā)汽輪機(jī)超速的惡性事故[2]。

      4 高壓調(diào)節(jié)閥閥座松動原因分析和處理

      4.1 閥座松動原因

      高調(diào)閥閥座松動是共性問題,公司在2008年底1號機(jī)大修時檢查閥座松動,對其割除返廠處理,當(dāng)時處理工藝為將過盈間隙由0.22 mm放大到0.28 mm,對閥座邊緣焊接固定。現(xiàn)在看來,當(dāng)時處理工藝存在明顯缺失。針對高調(diào)門閥座松動,制造廠2009年底起使用新型閥座,閥座材質(zhì)由10325 PJ(12 Cr2Mo)變更為X10CrMoVNb9-1,閥座結(jié)合處長度增加30mm;閥座配合緊力由0.21 mm增大至0.30 mm。閥座二次松動原因?yàn)橹圃鞆S對西屋引進(jìn)型技術(shù)消化不良,安裝工藝達(dá)不到,在機(jī)組啟停及變工況過程中,閥座在受熱狀態(tài)下擴(kuò)散器過盈量減少導(dǎo)致松動。機(jī)組運(yùn)行期間,閥座在高溫下產(chǎn)生變形,閥座的過盈量逐漸變小甚至消失,是導(dǎo)致閥座松動的主要原因。 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上,原閥座設(shè)計(jì)過短,與閥體之間接觸面積偏小,導(dǎo)致過盈力偏小。閥體母材材質(zhì)(10315 AP,相當(dāng)于ZG15Cr1Mo1V)高溫力學(xué)性能余 量過小,高溫下長期運(yùn)行過程中產(chǎn)生塑性變形,導(dǎo)致閥殼與閥座之間的過盈配合失效,也是閥座產(chǎn)生松動的原因之一。

      4.2 閥座松動處理方案

      2009年底起對閥座的材質(zhì)和結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),閥座材質(zhì)由10325PJ(12Cr2Mo)變更為X10CrMoVNb9-1(相當(dāng)于P91材質(zhì)),閥座結(jié)合處長度增加30 mm,閥座配合緊力上限由0.23 mm增大至0.28 mm??紤]到高聯(lián)門已經(jīng)割除1次,對3號、4號高調(diào)閥閥座進(jìn)行現(xiàn)場更換。 首先采用鉆削方案將銷子拔出,然后制作專用工具用千斤頂將舊閥座呈向上拉的態(tài)勢。在舊閥座底部加裝密封板,注入液氮將其快速冷卻,消除過盈量后將閥座拔出,用鏜削機(jī)將高調(diào)閥基孔按照新型閥座尺寸加工至橢圓度、錐度、粗糙度合格。新閥座在液氮中緩冷后浸泡50min,快速將新閥座放入閥坑基孔內(nèi)。工裝壓板壓緊至閥座恢復(fù)常溫,加工銷孔、檢驗(yàn)密封線,縫焊螺塞,最后檢查管道無異物。機(jī)組修后高調(diào)閥閥序保持為1-2-3-4,機(jī)組啟動過程中盡可能減小閥座與閥體的溫差,保證暖機(jī)充分。

      5 結(jié)語

      在機(jī)組啟動過程中,盡量控制蒸汽參數(shù)的絕對溫差和溫升速率。適當(dāng)?shù)丶訜嵴羝?,在從主汽閥控制轉(zhuǎn)速切換到調(diào)閥控制轉(zhuǎn)速之前,蒸汽室的內(nèi)表面溫度由緊靠內(nèi)表面的深孔熱電偶測量應(yīng)等于或大于對應(yīng)主汽閥前主蒸汽壓力的飽和溫度。 切換時,主汽閥的汽溫應(yīng)等于或高于“切換時主汽閥進(jìn)口最低汽溫”曲線值。 由于從主汽閥控制轉(zhuǎn)速切換到調(diào)閥控制轉(zhuǎn)速,使得蒸汽室壓力升高,這些最低溫度的規(guī)定能避免形成大量的水。 經(jīng)實(shí)踐驗(yàn)證,現(xiàn)場更換閥座的方案經(jīng)濟(jì)有效,可以有效避免閥座松動的發(fā)生。

      [1]吳季蘭.汽輪機(jī)設(shè)備與系統(tǒng)[M].北京:中國電力出版社,1998.

      [2]黃慶華.汽輪機(jī)主汽門優(yōu)化設(shè)計(jì)[D].上海:上海交通大學(xué),2007.

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