蘭 明,郭立秀,張傳盛
中國石油吉林石化公司鐵路運輸部,吉林吉林 132000
吉化煉油廠裝洗車間共有三個裝車站臺,自柴油站臺建成以來,一直使用球閥作為裝車控制閥,通過成品罐區(qū)人為開關(guān)泵出口閥門大小控制柴油裝車流速。因柴油罐位高低不同,柴油泵出口流量有大有小,泵出口閥門開度大、罐位高時流量易超出車間規(guī)定范圍,對裝車安全不利;罐位低時裝車流量比規(guī)定值低很多。上述兩種情況,操作人員都會要求罐區(qū)人員調(diào)整流量。罐區(qū)控制室與泵房距離較遠,來回調(diào)節(jié)一次閥門需要十多分鐘,而且操作人員不一定一次調(diào)整到位,需要多次調(diào)整才能合格。增加了操作人員勞動強度。為此,經(jīng)工廠研究決定,將三個站臺裝車球閥改為可以自動調(diào)節(jié)流速的電液閥。下面將電液閥安裝、調(diào)試使用過程中好的經(jīng)驗與大家分享。
裝車三站臺裝車閥門長度、法蘭規(guī)格與電液閥完全相同,管線不需要動火,只需用氮氣吹掃干凈后即可以進行更換。因此首先對裝車三站臺裝車切斷閥進行更換,利用一個白天的時間就將舊的裝車閥門更換成電液閥,在電液閥控制程序未調(diào)試合格前,柴油急需裝車時將電液閥改成手動,操作人員監(jiān)視裝車量,到量時手動關(guān)閉裝車切斷閥。
待三站臺電液閥控制程序調(diào)試合格后對二站臺進行氮氣、蒸汽吹掃,分析測爆合格后進行動火將舊法蘭切割下來,焊接新法蘭安裝電液閥,并將三站臺電液閥控制程序拷入二站臺裝車控制程序內(nèi),裝車時觀察裝車程序運行情況,不合理的程序立即聯(lián)系儀表修改,至裝車正常后,采用相同方法對一站臺裝車切斷閥進行更換。按照上述順序更換電液閥,未造成柴油罐區(qū)堵罐現(xiàn)象,保證了柴油正常裝車出廠。
調(diào)試前先確定裝車最大和最小流量允許值,每個槽車最后3t 裝車流速數(shù)值后,聯(lián)系柴油罐區(qū)打開罐底出口閥和柴油付油泵出入口閥門,站臺開始裝車,發(fā)現(xiàn)電液閥開關(guān)狀態(tài)是否正常,不正常時直接關(guān)閉油品品種閥門,通過調(diào)節(jié)電液閥出入口閥或修改相關(guān)參數(shù),至電液閥運行正常后聯(lián)系罐區(qū)啟泵,檢查電液閥運行狀態(tài),發(fā)現(xiàn)異常及時調(diào)節(jié)電液閥參數(shù)或出入口閥門開關(guān)大小至電液閥運行正常為止。
裝車三站臺電液閥調(diào)試合格后將程序拷到一、二站臺,因三站臺使用新罐區(qū),罐位高,自壓裝車流速相當于另外兩個站臺開泵時的流速,因此,初始裝車流速設(shè)為5000kg/h,閥門開閥延時為10s。
改到一、二站臺裝車調(diào)試時,因這兩個站臺使用舊罐區(qū)管線,罐位低,初始流速也低,打開電液閥,10 秒鐘內(nèi)最大流速也超不過5000kg/h,閥門即立即關(guān)閉,反復(fù)點開閥確認,流速也達不到設(shè)定值,致使站臺無法正常裝車。根據(jù)這種情況,將初始裝車流速調(diào)至300kg/h ~500kg/h 裝車正常。
裝車閥門未改為電液閥時,裝車規(guī)定最后一車與設(shè)定值差15 噸時要求成品罐區(qū)停泵,停泵時管線內(nèi)壓力仍然較高,通過自壓裝車也能達到裝車設(shè)定值,但使用電液閥裝車后,電液閥內(nèi)安裝有彈簧,對管線內(nèi)壓力有減緩作用,如果還按原裝車規(guī)定值停泵時,裝車量一般還差5 噸時管線內(nèi)已經(jīng)沒有量了,需重新聯(lián)系罐區(qū)啟泵后才能裝到設(shè)定值,給操作帶來了不便。經(jīng)過不斷裝車摸索,車間規(guī)定柴油最后一車還差7 噸時再聯(lián)系柴油罐區(qū)停泵,按此操作,閥門能正常關(guān)閉,柴油實際裝車量與設(shè)定值相差量在合理范圍內(nèi)。
柴油裝車控制閥改為電液閥后,裝車流量隨時可以通過裝車控制程序自動控制,流量平穩(wěn)波動范圍較小(見下圖1),省去了人為開關(guān)閥門調(diào)節(jié)流速等操作,保證了裝車安全,節(jié)省了人力。但在電液閥安裝與調(diào)試過程中各個站臺要根據(jù)實際情況具體問題具體分析,找到適合本站臺最佳的裝車控制參數(shù),避免照抄照搬造成操作上的失誤與不便。
圖1