丁麗芳 周寶義 王小月 王立輝 肖成才
(大港油田石油工程研究院,天津 300280)
新港1 井是部署在新港潛山構(gòu)造帶的一口超深定向井,是目前大港油田實(shí)施的最深重點(diǎn)探井,主要目的是鉆探奧陶系峰峰組、上馬家溝組兼探東營(yíng)組和沙河街組。該井原設(shè)計(jì)為四開(kāi)井,后加深為五開(kāi)井,設(shè)計(jì)井深6 700 m,實(shí)際完鉆井深6 716 m,完鉆層位奧陶系。本井從2 342 m 開(kāi)始造斜,最大井斜角27.59°,設(shè)計(jì)井底井斜角20.26°,實(shí)際井底井斜角16.13°。設(shè)計(jì)井底閉合方位角151.84°,實(shí)際井底閉合方位角149.70°。本井2011 年1 月22 日開(kāi)鉆,于2012 年3 月11 日完鉆,鉆井周期414 d 7.3 h,平均機(jī)械鉆速1.98 m/h。
新港1 井是一口定向超深探井,設(shè)計(jì)井深6 700 m。地層變化大,地質(zhì)條件變化大,存在多套壓力系統(tǒng),東營(yíng)組、沙河街組存在大套玄武巖,易垮易漏,加上地質(zhì)預(yù)告的不準(zhǔn)確,給井身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)帶來(lái)極大困難;該井主要目的層埋藏深,地層巖性堅(jiān)硬,機(jī)械鉆速低;三開(kāi)裸眼段長(zhǎng)達(dá)2 380 m,上下溫差大,固井質(zhì)量難以保障;井底溫度高,對(duì)鉆井液性能要求高;造斜、穩(wěn)斜段巖性復(fù)雜,井眼軌跡控制難度大。
為了使井身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)達(dá)到科學(xué)、合理、可行的目的,尤其是技術(shù)套管,必須滿足封固復(fù)雜井段、固井工藝和井控安全的要求。在初步設(shè)計(jì)階段,確定為四開(kāi)井身結(jié)構(gòu),見(jiàn)圖1。
圖1 新港1 井四開(kāi)井身結(jié)構(gòu)
在圖1 中,技術(shù)套管1 要求封固?hào)|營(yíng)組,即封固館陶底部易漏底礫巖地層,同時(shí)封固?hào)|營(yíng)組大段的泥巖,避免下部鉆井出現(xiàn)垮塌情況。技術(shù)套管2 要求封固石炭系,為?215.9 mm 鉆頭成功鉆至設(shè)計(jì)井底奠定良好的基礎(chǔ)。四開(kāi)完井采用?139.7 mm 套管回接?177.8 mm 套管方式,上部回接?177.8 mm 套管主要考慮到后期作業(yè)的需要,下部下?139.7 mm是為了在產(chǎn)層段固井時(shí),環(huán)空間隙不至于太小,固井質(zhì)量能得到一定程度的保證。
在實(shí)際鉆進(jìn)過(guò)程中,因?yàn)殂@至5 894 m 仍未鉆到奧陶系地層,為實(shí)現(xiàn)鉆探奧陶系潛山的地質(zhì)目的,設(shè)計(jì)更改加深至6 700 m(斜深),原設(shè)計(jì)的四開(kāi)井身結(jié)構(gòu)更改為五開(kāi)井身結(jié)構(gòu),見(jiàn)圖2。
圖2 新港1 井五開(kāi)井身結(jié)構(gòu)(加深)
井身結(jié)構(gòu)變更為五開(kāi),鑒于這種情況,既為了后期作業(yè)需要,也為了下部安全鉆進(jìn)需要,四開(kāi)原設(shè)計(jì)的下部懸掛?139.7 mm 套管改為懸掛?177.8 mm套管,這樣五開(kāi)鉆進(jìn)中,可以順利下入?152.4 mm 鉆頭鉆井,完井采用懸掛?127 mm 尾管方式,實(shí)現(xiàn)目的層有效鉆探。
新港1 井三開(kāi)裸眼段長(zhǎng),地層可鉆性差,鉆井周期長(zhǎng),鉆進(jìn)過(guò)程中鉆桿對(duì)?339.7 mm 套管產(chǎn)生嚴(yán)重磨損。在鉆井過(guò)程中,套管磨損的形式主要有:黏附磨損、磨粒磨損和犁溝狀磨損。是鉆柱(主要是鉆桿接頭)、鉆井液、套管在井內(nèi)作用的結(jié)果,它與鉆桿接頭的材質(zhì)和表面處理,井眼尺寸和軌跡(狗腿嚴(yán)重度)、鉆井液性能、套管材料以及鉆柱旋轉(zhuǎn)速度和鉆進(jìn)時(shí)間密切相關(guān),套管磨損的計(jì)算公式為
式中,V 為套管磨損體積,m3;E 為磨損效率,無(wú)量綱;H 為布氏硬度,Pa;K為滑動(dòng)摩擦系數(shù),無(wú)量綱;L 為滑動(dòng)距離,m;F 為側(cè)向力,N。
式(1)中E 與套管鋼級(jí)、鉆井液類型有關(guān),常用套管E/H 值見(jiàn)表1。
表1 常用套管E/H 值 10–12Pa–1
利用WELLPIAN 軟件求得本井鉆具產(chǎn)生的側(cè)向力,如圖3,將計(jì)算結(jié)果帶入式(1),求取磨損體積。
圖3 新港1 井三開(kāi)鉆進(jìn)側(cè)向力圖
式(1)中F、L 計(jì)算如下
式中,F(xiàn) 為30.48 m 井段內(nèi)側(cè)向力,N;T 為下部鉆具拉力,N;a 為30.48 m 井段內(nèi)井眼曲率,(°);D 為 鉆桿接頭外徑,m;n 為旋轉(zhuǎn)圈數(shù),r/min。
把式(2)、(3)帶入式(1),可得
計(jì)算出的磨損量分布于30.48 m 長(zhǎng)度套管內(nèi)。由此得出單位長(zhǎng)度內(nèi)磨損體積,即磨損面積S 計(jì)算公式如下
套管經(jīng)過(guò)鉆桿長(zhǎng)期偏磨后將會(huì)形成月牙形。假設(shè)套管內(nèi)截面圓圓點(diǎn)為O,其半徑為R,對(duì)應(yīng)圓心角θ;O1為鉆桿接頭外截面圓圓點(diǎn),其半徑為r,對(duì)應(yīng)圓心角θ1,設(shè)e 為最大磨損厚度,計(jì)算方法如下
又
即
利用上述方法可以預(yù)測(cè)套管磨損壁厚,如圖4。
圖4 新港1 井預(yù)測(cè)磨損壁厚示意圖
預(yù)測(cè)結(jié)果表明,在造斜井段井深2 304.09~2 587.2 m 處套管磨損嚴(yán)重,2 304.09 m 處12.19 mm 壁厚套管的剩余壁厚僅為6.96 mm。 鑒于預(yù)測(cè)本井鉆進(jìn)過(guò)程中技術(shù)套管磨損嚴(yán)重,實(shí)鉆過(guò)程中采用減阻防磨套對(duì)套管進(jìn)行保護(hù)。減阻防磨套主要由鉆桿公扣端、鉆桿、卡箍、鉸鏈切面、卡箍螺栓、低阻惰性面、膠筒插銷等部分組成,見(jiàn)圖5。
圖5 非旋轉(zhuǎn)保護(hù)套示意圖
減阻防磨套特點(diǎn):(1)減震防磨,降低摩阻,保護(hù)和防止鉆桿和套管的磨損;(2)保護(hù)套采用特殊高分子材料, 具有良好耐磨性、耐水性、耐霉菌性,耐酸、堿、油等,回彈性好,力學(xué)性能優(yōu)良,適用于各種鉆井液類型;(3)卡箍采用特殊鋁合金,質(zhì)量輕,強(qiáng)度大;(4)耐溫150 ℃;(5)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用方便,拆卸容易。
本井減阻防磨套從井深3 850 m 開(kāi)始入井使用,至5 720 m 采用蘭德公司S-550、HT-550 型減阻防磨套,累計(jì)入井使用111 d,完成進(jìn)尺1 636 m。使用過(guò)程中,沒(méi)有產(chǎn)生附加摩阻,循環(huán)泵壓沒(méi)有上升,扭矩相對(duì)降低。期間起下鉆具及最終拆卸后,每套減阻防磨套經(jīng)檢查完好無(wú)損,無(wú)脫落,無(wú)位移,臨近鉆桿接頭外徑無(wú)磨損,起到了保護(hù)套管和鉆桿的作用。
鉆井液技術(shù)在任何類型的深井鉆井施工中始終是核心問(wèn)題之一。
首先,在高溫條件下,普通鉆井液中的組分易發(fā)生降解、發(fā)酵、增稠及失效等變化,從而使鉆井液性能發(fā)生劇變,并且不易調(diào)整和控制,嚴(yán)重時(shí)將導(dǎo)致鉆井作業(yè)無(wú)法正常進(jìn)行。
其次,由于深井和超深井在客觀條件上的特殊性,保證鉆井液體系的穩(wěn)定性成為核心技術(shù)。從常規(guī)鉆井液使用經(jīng)驗(yàn)看,在深井高溫狀態(tài)下,造漿材料的性質(zhì)、用量對(duì)體系穩(wěn)定性的影響更大。
第三,除溫度問(wèn)題外,為了抑制地層坍塌,施工時(shí)需要使用較高密度的鉆井液,這種情況會(huì)導(dǎo)致井底壓持效應(yīng)高,不僅嚴(yán)重影響機(jī)械鉆速,而且更困難的是高密度體系的維護(hù)問(wèn)題。
在鉆井液抗溫抗壓研究方面,目前國(guó)內(nèi)最成熟的技術(shù)是深井、超深井聚磺鉆井液體系。該體系兼有聚合物鉆井液和三磺鉆井液的優(yōu)點(diǎn),既有很強(qiáng)的抑制性,又改善了高溫高壓條件下鉆井液性能。
本井是一口風(fēng)險(xiǎn)探井,由于該地區(qū)地層較復(fù)雜,巖性混亂,特殊巖性多,設(shè)計(jì)不準(zhǔn)確,大井眼井段達(dá)到5 700 m,技術(shù)難點(diǎn)如下。
(1)高溫。三開(kāi)井底溫度高達(dá)180 ℃,到五開(kāi)完井井底溫度達(dá)220 ℃,鉆井液高溫穩(wěn)定性和高溫高壓條件下的抑制防塌性能面臨挑戰(zhàn)。
(2)攜巖洗井能力。攜帶巖屑洗井是本口井的重點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題,一、二、三開(kāi)都是大井眼,井深達(dá)5 700 m,在環(huán)空返速和鉆井設(shè)備受限的情況下,初期采用低黏高切鉆井液,后期考慮到高溫減稠采用高黏高切(60~70 s)鉆井液,通過(guò)采取不定期過(guò)稠塞、打封閉配合工程短起下、變換排量等措施解決了攜砂問(wèn)題,未出現(xiàn)井下復(fù)雜情況。
(3)抑制防塌能力。該井從館陶組至中生界有大段玄武巖及礫石,二疊系至石炭系為碳質(zhì)泥巖和煤層,為了預(yù)防井壁垮塌,在鉆井液性能方面保持較高的黏切,嚴(yán)格控制中壓失水小于4 mL,高溫高壓失水小于12 mL,加大抗高溫防塌材料投入,現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)實(shí)際情況逐步提高鉆井液密度等措施有效抑制井壁垮塌。在加大抗高溫材料投入的同時(shí),不斷補(bǔ)充優(yōu)質(zhì)預(yù)水化膨潤(rùn)土漿。
(4)防漏。在沙一段玄武巖層段(預(yù)計(jì)斜深3 385~4 056 m)、沙一段底斷層(斜深4 822 m)、沙三段底斷層(斜深5 405 m)、石炭系、奧陶系頂,注意防止井漏。
(5)H2S 侵。在奧陶系可能存在H2S 氣體。
一開(kāi):0~1 502 m(?660.4 mm 井眼)。技術(shù)難點(diǎn): 大井眼抑制造漿攜巖洗井。采用聚合物鉆井液,配方:4%~6%膨潤(rùn)土漿+ 0.2% ~0.4%CMC + 0.5%~0.8%NH4-HPAN + 1%~1.5% HFT-201 + 1%~1.5%低熒光SAS + 0.3%~0.5%KPAM+片堿。應(yīng)用情況:鉆進(jìn)過(guò)程中通過(guò)及時(shí)調(diào)整鉆井液黏切、提高排量、定期短起下鉆等工程措施確保井眼清潔,提高鉆井液懸浮攜砂能力,強(qiáng)化固控設(shè)備使用安全,確保入井鉆井液清潔。根據(jù)短起下鉆情況,通過(guò)采取過(guò)稠塞措施,保證井眼清潔暢通以及井下施工安全。
二開(kāi):1 502~3 354 m(?444.5 mm 井眼)。技術(shù)難點(diǎn):大井眼抑制造漿、攜巖洗井、玄武巖防塌卡。采用淡水聚磺強(qiáng)抑制鉆井液,配方:0.3%BZBBJ+2%~3%BZ-YZJ + 2% 高溫降濾失劑SD-101 + 1%高溫降濾失劑SD-202 + 2%高溫防塌封堵劑BZ-YFT + 2%~3% FRT-I + 2% NH4-HPAN。應(yīng)用情況:明化鎮(zhèn)井段造漿快,井眼大,進(jìn)尺快,鉆井液消耗量大,鉆進(jìn)中定期補(bǔ)充BZ-BBJ 和NH4-HPAN 膠液,確保其有效含量,控制地層造漿。 2 120~2 224 m 館陶底為較純礫巖中間夾黑色玄武巖,2 228~2 398 m、2 572~2 602 m 東營(yíng)組大段黑色玄武巖,為了防止玄武巖垮塌,穩(wěn)定井壁,提高大井眼攜砂能力,黏度提至60 s 左右,密度逐步提高至1.30 g/cm3。
三開(kāi):3 354~5 720 m(?311.1 mm 井眼)。技術(shù)難點(diǎn):攜巖洗井、潤(rùn)滑防卡、抗高溫防塌。采用淡水聚磺強(qiáng)抑制鉆井液,配方:0.1%BZ-BBJ + 2%~3%BZ-YZJ + 6%高溫降濾失劑SD-101 + 6%高溫降濾失劑SD-202 + 4%高溫防塌封堵劑BZ-YFT + 2%~3%FRT。應(yīng)用情況:淡水聚磺強(qiáng)抑制鉆井液體系使用BZ-BBJ 膠液稀釋,降低固相含量和劣質(zhì)土含量,套管內(nèi)循環(huán)加入BZ-YFT、SD101、SD202,提高鉆井液密度至1.35 g/cm3,黏度控制在55~60 s,中壓濾失量小于3.5 mL。
四開(kāi):5 720~6 450 m(?215.9 mm 井眼)。技術(shù)難點(diǎn):攜巖洗井、潤(rùn)滑防塌卡、高溫穩(wěn)定性。采用淡水聚磺強(qiáng)抑制鉆井液,配方:0.1%BZ-BBJ + 2%~3%BZ-YZJ + 6%高溫降濾失劑SD-101 + 6%高溫降濾失劑SD-202 + 4%高溫防塌封堵劑BZYFT + 2%~3%FRT。應(yīng)用情況:鉆進(jìn)過(guò)程中補(bǔ)充SD-101、SD-201、磺化瀝青、抗鹽降濾劑、SD-YFT膠液,控制濾失量小于4 mL,HTHP 失水(180 ℃)控制在12 mL 以內(nèi),黏度在60~75 s 之間,含砂小于0.3%,為了穩(wěn)定井壁,將鉆井液密度由1.25 g/cm3逐步提高到1.45 g/cm3,并加大瀝青和降失水材料的投入。
五開(kāi):6 450~6 716 m(?152.4 mm 井眼)。技術(shù)難點(diǎn):攜巖洗井、井壁穩(wěn)定、潤(rùn)滑防卡、防漏。采用淡水聚磺強(qiáng)抑制鉆井液,配方:0.3%BZ-BBJ + 2%~3%BZ-YZJ + 6%高溫降濾失劑SD-101 + 6%高溫降濾失劑SD-202 + 4%高溫防塌封堵劑BZYFT + 2%~3%FRT + 堿式碳酸鋅。應(yīng)用情況:補(bǔ)充SD-101、SD-201、磺化瀝青、BZ-BBJ 等大分子抗高溫防塌膠液,增強(qiáng)鉆井液抗高溫抑制防塌能力,至6 458 m 煤層后,井口返出大量煤層掉塊,為了穩(wěn)定井壁,鉆井液密度由1.30 g/cm3逐步提高到1.40 g/cm3,適當(dāng)提高黏切,黏度控制在60~70 s 之間,有效抑制了煤層的掉塊現(xiàn)象出現(xiàn)。
三開(kāi)3 354~5 720 m 井段,設(shè)計(jì)井斜角為24.55°,方位角151.84°,段長(zhǎng)為2 366 m,穩(wěn)斜井段較長(zhǎng),井眼軌跡控制是該井的重點(diǎn)之一,也是該井工程技術(shù)難點(diǎn)。由于該井地層復(fù)雜多變,大直徑鉆頭深部鉆進(jìn),巖石可鉆性差,鉆時(shí)長(zhǎng),給滑動(dòng)鉆進(jìn)帶來(lái)很大困難。為了控制好井身質(zhì)量,采取如下措施進(jìn)行井眼軌跡控制。
(1)井下工具。采用耐溫180 ℃的威德福導(dǎo)向馬達(dá),解決了井下高溫難題。設(shè)計(jì)中三開(kāi)穩(wěn)斜段采用MWD,實(shí)際施工上部采用MWD,鉆至約4 435 m,井斜角增至27.57°,為保證井眼軌跡不至于偏離靶點(diǎn),下部采用LWD 繼續(xù)鉆進(jìn)。
(2)鉆進(jìn)方式。上部井段盡量采取導(dǎo)向鉆具組合,既可以加快鉆井速度又可以及時(shí)對(duì)軌跡進(jìn)行調(diào)整,確保中靶。5 000 m 以下井段在確保中靶的基礎(chǔ)上,為了防止掉塊卡鉆、便于堵漏、避免PDC 鉆頭先期損壞,盡量采用常規(guī)鉆具組合。
(3)測(cè)斜方式。下入常規(guī)穩(wěn)斜鉆具時(shí)必須帶隨鉆測(cè)斜儀器,及時(shí)發(fā)現(xiàn)常規(guī)鉆具的軌跡規(guī)律。
為保證準(zhǔn)確中靶,在四開(kāi)鉆井施工過(guò)程中,采用了鐘擺鉆具組合,換用不同尺寸的欠尺寸穩(wěn)定器進(jìn)行降斜,選擇好欠尺寸穩(wěn)定器的外徑尺寸與安放位置,鉆至6 450 m,將井斜角降至20.26°,成功控制住了井眼軌跡的急劇變化。
高溫高壓對(duì)注水泥施工影響很大,在高溫高壓條件下,水泥漿流動(dòng)性能變差,流動(dòng)阻力增加,稠化時(shí)間變短,凝固時(shí)間變短,頂替泵壓較高,安全作業(yè)時(shí)間變短,增加了施工難度。
該井在生產(chǎn)尾管固井設(shè)計(jì)過(guò)程中優(yōu)選了一套抗高溫水泥漿體系:四川嘉華G 級(jí)+水+微硅+硅粉+BXF-200L 降失水劑+BXR-300L 高溫緩凝劑+G603 消泡劑+CF40S 分散劑+BCT-800L 膠乳+D50 抑泡劑+BCS-020S 防腐劑。在該體系中采用了新型固井降失水劑BXF-200L,這種共聚物具有很好的抗高溫性能,加量增加也不會(huì)增加水泥漿稠度;高溫緩凝劑BXR-300L 在井底循環(huán)溫度超過(guò)120 ℃情況下使用能保證水泥漿有足夠的凝固時(shí)間。該體系加入了一定百分比的硅粉,較好地改善了固井水泥石的耐高溫強(qiáng)度。
?177.8 mm 生產(chǎn)尾管1 下入深度5 566.4~6 446.23 m,水泥漿配方:四川嘉華G 級(jí)+水+硅粉+BXF-200L 降失水劑+BXR-300L 高溫緩凝劑+G603 消泡劑+ GF-1 分散劑+BCT-800L 膠乳+D50 抑泡劑。固井后固井質(zhì)量為合格。?127 mm 生產(chǎn)尾管2 下入深度6 242.47~6 714.69 m,水泥漿配方:四川嘉華G級(jí)+水+硅粉+BXF-200 L 降失水劑+BXR-300 L高溫緩凝劑+G603 消泡劑+ GF-1 分散劑。固井后固井質(zhì)量合格。
優(yōu)化后的井身結(jié)構(gòu)能滿足井控細(xì)則和安全鉆井、固井工藝要求,減阻防磨套起到了保護(hù)套管和鉆桿的作用;為滿足該井高溫、強(qiáng)抑制和對(duì)測(cè)井無(wú)干擾的需要,開(kāi)發(fā)出了淡水聚磺強(qiáng)抑制鉆井液體系,解決了地層易坍塌問(wèn)題,體系中提前加入防漏材料,有效封堵了砂巖地層孔隙;新型高溫固井水泥漿保證了生產(chǎn)尾管的固井質(zhì)量;建議今后在該區(qū)塊超深井鉆井中,進(jìn)一步優(yōu)選與地層匹配的PDC 鉆頭并對(duì)鉆井參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),以期獲得單只鉆頭較高的機(jī)械鉆速和更多的鉆井進(jìn)尺。
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