羅飛龍
【摘 要】在大力提倡建設(shè)資源節(jié)約型社會的今天,降低電能和水量的消耗,提高經(jīng)濟效益,是自來水廠的一個重要的問題。因此,自來水廠的節(jié)能降耗改造工作近年來受到廣泛關(guān)注。本文以某供水廠為例,針對其存在的問題,提出了具體的節(jié)能降耗改造措施,最終達到降低能耗,節(jié)約資源的目的,其經(jīng)驗值得同類水廠降耗改造工作參考借鑒。
【關(guān)鍵詞】水廠;節(jié)能;改造;運行方式
近年來,我國政府相繼出臺了一系列加強節(jié)能工作的政策措施,節(jié)能降耗工作被提到前所未有的高度,是當(dāng)前各行各業(yè)的熱點課題。自來水廠在實施生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)中存在著不同程度的能量損耗,并因此而影響著自來水廠的經(jīng)濟運行和用能效益。下面就結(jié)合實例,詳細說明在水廠中如何通過發(fā)現(xiàn)問題并經(jīng)過技術(shù)改造,達到節(jié)能的目的,希望能提供經(jīng)驗大家借鑒。
1.修復(fù)過度磨損的水泵水封環(huán)
在開展水廠節(jié)能挖潛中對各個泵站的水泵效率進行摸底分析,發(fā)現(xiàn)某水廠取水泵房的水泵效率發(fā)生下降,從泵效測試結(jié)果來看,比對水泵工況曲線,小時流量降低了約300立方米。通過進一步查對泵房歷史運行數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),效率下降現(xiàn)象與其前一段時間的取水泵房外取水格柵損壞修補時間相近,因此懷疑水泵在格柵損壞期間吸入異物造成水泵損壞。打開泵殼檢查發(fā)現(xiàn)水泵的水封環(huán)間隙磨損超標(biāo),大部分水封環(huán)已磨損超過3毫米以上,個別磨損達到8毫米,遠超過維護標(biāo)準(zhǔn)的0.25~1.10毫米。由于格柵損壞后,導(dǎo)致水泵從水源中吸入異物直徑大于正常的泥沙粒徑,加劇水泵內(nèi)水封環(huán)磨損。水封環(huán)磨損超標(biāo)將導(dǎo)致水泵內(nèi)出水高壓區(qū)到吸水低壓區(qū)的泄流量増大,從而使得水泵效率大幅降低。
針對該問題,立刻對每臺取水泵進行開蓋檢查,更換超限磨損的水封環(huán)。更換水封環(huán)后,取水泵站的水泵出水量恢復(fù)到了水泵額定性能曲線的正常水平,由表1可以看到更換水封環(huán)前后水泵效率變化非常顯著。
2.改變水泵冷卻運行條件
水泵軸承冷卻原先從每側(cè)均直接引流一組冷卻水,冷卻水經(jīng)軸承后夏季水溫溫升0.8℃,但冷卻水量調(diào)節(jié)已經(jīng)很細,再調(diào)節(jié)將容易發(fā)生閥門堵塞。后選擇把冷卻水改為雙側(cè)返流使用,在驅(qū)動側(cè)的軸承冷卻水再供給非驅(qū)動側(cè),改造后溫升1.6℃,整體不超過30℃,冷卻水量卻減少了一半,從而節(jié)約了相應(yīng)冷卻水的水資源費用以及加壓能耗。
3.水泵泵殼及葉輪噴涂節(jié)能涂料
水廠配水泵站安裝14SA-10A型和24SH-9A型雙吸離心泵均為鑄鐵材質(zhì)的水泵,這組水泵使用已經(jīng)有10年以上,泵體內(nèi)部銹蝕較為嚴(yán)重,泵殼凹凸不平,采用高分子超滑涂層對其進行節(jié)能改造,改造后經(jīng)測試水泵能耗降低最大可達到10%。
分析節(jié)能原因:改造前泵殼打開可見泵殼內(nèi)壁和葉輪表面已經(jīng)嚴(yán)重銹蝕,其中泵殼部分表面銹蝕層達到1-2厘米,葉輪表面銹蝕深度有3-5毫米,通過噴砂打掉銹蝕層后,使用高分子涂料和填料進行抹平和噴涂處理,處理后表面粗糙度可達到Ra<0.1μm。通過超滑涂料處理后,泵殼以及葉輪表面粗糙度降低,水流通過時表面渦流現(xiàn)象將大幅降低,從而降低水力機械損失。這種處理對于老舊銹蝕的水泵具有明顯效果,對本身粗糙度較低的不銹鋼水泵效果相對較低,對于普通水泵機組一般也可以達到2%以上。
故此對于非不銹鋼的水泵機組進行推廣應(yīng)用,統(tǒng)計數(shù)據(jù)如下:
其中第二批噴涂后出現(xiàn)水泵出水喘振現(xiàn)象,導(dǎo)致無法閥門全開運行,系統(tǒng)效率不升反降,故此但這屬于極個別的現(xiàn)象,主要是噴涂后個別水泵在低揚程區(qū)域流量曲線與效率曲線形成雙峰特性所引起的。除了這一項特例外,水廠舊水泵采用噴涂后多達十幾種型號水泵效率都得到提升。
4.改進運行管理方式
水廠部分設(shè)備是分多期采購的,不同批次的設(shè)備之間可能存在性能差異,故此可以通過能效分析,尋找運行組合優(yōu)化方式達到節(jié)能目標(biāo)。
案例1、某水廠的內(nèi)部提升泵站的提升軸流泵分兩批采購,在裝機后經(jīng)運行統(tǒng)計比對發(fā)現(xiàn),后一批采購的水泵效率要略高于前一批水泵,兩者之間的效率相差在2.5~5%之間。
故此,通過比對歷史數(shù)據(jù),在日常開泵時,對水泵的開停機進行了優(yōu)先級分級,日常供水負(fù)荷未達到最大值時可以優(yōu)先啟動第二批水泵,第一批水泵僅保持最低限度的運行。通過調(diào)控開停泵優(yōu)先次序基本上達到主用機組全部都是高效泵組,而低效泵組僅作為備用機組使用,使得整個泵站的電耗有所下降,見表2。
案例2、水泵泵站吸水井分為東西兩側(cè),每側(cè)配兩臺機組,合計4臺水泵,由于兩側(cè)管路流量特性相似,以其中一側(cè)為例,開單臺機和開雙臺機組,則其泵站吸水井到出水總管回合段的水流流速相差一倍,而管路無論是動壓頭和阻力都是和流速的平方成正比。
故此根據(jù)如此分析,在開兩臺機時合理平均分配吸水井機組負(fù)荷流速將較負(fù)荷集中在一側(cè)時低一半,管路摩擦及動壓頭損失相差4倍,實測兩種不同運行方式之間水頭損失相差超過0.7米,當(dāng)取水管路越遠時影響也將更明顯。
通過工藝、設(shè)備綜合分析,把找到的各項機組運行管理要求逐步細化,最終達到優(yōu)化節(jié)能降耗的目的。
5.結(jié)語
總之,水廠節(jié)能工作需要從基本細節(jié)之處著眼,通過完善基礎(chǔ)的運行維護標(biāo)準(zhǔn)和系統(tǒng)的能效數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,在不影響正常供水壓力的前提下,制定出有效可行的節(jié)能方案,盡力在減少成本的情況下創(chuàng)造更大的經(jīng)濟利益,使水廠處于良好運行狀態(tài),這也是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的前提和基礎(chǔ)。 [科]
【參考文獻】
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