郭德修
【摘 要】分析了呂家坨選煤廠原使用PG-116型圓盤真空過濾機存在的問題,闡述了KM600/2000A型快速隔膜壓濾機構造、工作原理及技術參數,并介紹了該機在呂家坨礦選煤廠的應用效果。
【關鍵詞】KM600/2000A型快速隔膜壓濾機;結構;工作原理;技術特點;應用效果
呂家坨選煤廠是一座原設計入選能力1.50Mt/a的礦井型選煤廠,采用重介—浮選聯(lián)合生產工藝,主要產品為煉焦精煤。近年來通過技術改造,該廠生產能力達到3.75Mt/a。由于主洗系統(tǒng)能力的不斷提升以及原煤中煤泥含量不斷增加,導致該廠原有浮選精煤回收系統(tǒng)無法滿足生產需要,急需進行技術改造。
1.存在的問題
浮選精煤回收采用4臺PG-116型圓盤真空過濾機,其主要存在以下問題:
(1)入洗原煤中原生煤泥含量增加,最高時達到20%,且煤泥粒度偏細。圓盤式真空過濾機處理能力不能滿足維持正常生產的需要。
(2)浮選精煤中-0.074mm 的細顆粒含量達35%以上,圓盤真空過濾機不能徹底回收,造成濾液濃度升高,濾液中的細粒級浮選精煤經過二次浮選后損失在浮選尾礦中。
為解決浮選精煤過濾機制約生產的問題,通過調研論證呂礦選煤廠決定將4臺PG-116型圓盤真空過濾機更換為5臺KM600/2000A型快速隔膜壓濾機。
2.KM600/2000A型快速隔膜壓濾機
2.1結構
(1)機架部分由主梁、固定壓板、后支架及輔助支撐部件組成,是整套設備的基礎支撐。
(2)隔膜濾板與箱式濾板(配板)及濾布組成共同組成過濾元件。其通過水壓或氣壓來改變慮室容積,對濾餅進行壓榨,進一步降低濾餅含水量。
(3)驅動系統(tǒng)有連接鏈條、液壓馬達、油缸、鏈輪組成。濾板之間通過鏈條連接;活動壓板與活動油缸座上的油缸連接在一起。通過液壓馬達拉動濾板組件前進與后退,從而實現濾板的分與合。
(4)壓緊系統(tǒng)由活動油缸及滑塊組成,濾板初步合攏后滑塊組件下降,主油缸活塞桿伸出,以實現濾板的壓緊與保壓;當濾餅形成,壓榨脫水后,主油缸卸荷,活塞桿退回,濾板松開,滑塊組件上升,到位后濾板移動機構動作。
(5)液壓系統(tǒng)由油泵、液壓控制元件、液壓執(zhí)行元件等幾部分組成。
(6)電控系統(tǒng)由電控柜、壓濾機機械動作行程開關、液壓站油泵電機及電磁閥和料漿、壓縮空氣管路電控閥門等組成,完成對壓濾機循環(huán)工作過程的手動或自動化操作。
2.2工作原理
KM600/2000A型快開隔膜壓濾機工作循環(huán)分為合攏壓緊、入料過濾、壓榨脫水、正吹料漿、分組拉開卸料,清洗濾布六個階段。
壓濾濾機開始工作時,移動油缸推動壓緊板將濾板、壓板及濾布壓緊,使相鄰濾板間形成密閉空間;然后啟動給料泵,將煤泥水以0.8MPa壓力給入并充滿各濾室;入料充滿后,壓濾過程開始,煤泥水借助入料壓力開始固液分離,煤泥在濾室內形成濾餅,濾水通過濾布由濾板導流孔排出;煤泥濾餅初步形成后,向隔膜板內通入0.6-0.8Mpa的壓縮空氣經固定壓板、濾板組件使濾餅進行二次脫水;最后,壓濾機進行卸料。
2.3技術參數
KM600/2000A型快開隔膜壓濾機主要技術參數如下:
從技術參數上看,KM600/2000A型快開隔膜壓濾機的單臺處理能力可達35t/h,開啟4臺就可以維持正常生產;改變了以往4臺過濾機必須全部開啟無備用的狀況。同時該壓濾機具有高效、節(jié)能、可靠性高的特點,隔膜二次壓榨脫水,擠壓濾板分為過濾濾板及隔膜濾板,隔膜濾板內充入高壓空氣體(0.8Mpa)吹壓隔膜可進一步擠壓煤泥濾餅進行二次脫水,因而能有效降低了產品水分。
3.應用效果
3.1技術指標分析
由表1可以看出,更換之后小時脫水處理能力顯著提高,在原煤入洗量相同情況下,壓濾機的處理效果好于過濾機,且不受浮選精煤中-0.074mm的細顆粒的影響,濾液水中固體含量降低了12g/l,保證了選煤用水的質量形成良性循環(huán)。產品水分平均降低3個百分點降低了精煤運輸過程中的堵倉事故。
3.2經濟效益分析
4.結束語
近4個月的生產實踐表明,KM600/2000A型快開隔膜壓濾機生產效率高,是煤泥壓濾的有效設備;該設備適應能力強,壓榨周期受煤泥水濃度、煤泥顆粒影響較小,從而有效解決了呂家坨礦浮選精煤脫水制約生產的問題。