胡海蘭 楊紅(蘭州石化公司研究院)
乙烯裂解氣蒸汽透平壓縮機(jī)(以下簡稱101J)機(jī)組的實(shí)際運(yùn)行狀況是:復(fù)水器負(fù)壓-50 kPa(G),汽輪機(jī)出口溫度67℃,熱阱溫度48℃,兩者的差值是19℃;而復(fù)水器的原始設(shè)計(jì)條件是:復(fù)水器負(fù)壓-75 kPa(G),汽輪機(jī)出口溫度48℃,熱阱溫度48℃(最佳實(shí)踐溫度小于5℃)。兩個復(fù)水器抽真空器全部投用,密封蒸汽的抽真空器在線投用。低壓密封蒸汽壓力數(shù)據(jù)為-0.04MPa(G),這一數(shù)值低于推薦值0.049MPa(G),這說明管線的實(shí)際操作壓力為負(fù)壓。很明顯,投用的密封蒸汽的抽真空器使低壓密封蒸汽管線產(chǎn)生了負(fù)壓,由于格蘭處缺乏正壓蒸汽,結(jié)果造成不可冷凝的空氣通過低壓蒸汽格蘭進(jìn)入負(fù)壓復(fù)水器。
裝置自產(chǎn)的10.0MPa過熱蒸汽進(jìn)入101J后,抽出一路3.5MPa的蒸汽作為下一等級蒸汽管網(wǎng)的汽源,剩余部分全部冷凝取出能量。當(dāng)101J發(fā)生工藝波動時,10.0MPa的蒸汽管網(wǎng)可以通過101J的旁路減溫減壓閥來保證壓力穩(wěn)定。101J的負(fù)荷一般維持在80%以上,負(fù)荷的調(diào)整以保證壓縮機(jī)側(cè)的工藝介質(zhì)的工藝條件穩(wěn)定為前提。富余的10.0MPa蒸汽通過減壓后排放到下一等級的管網(wǎng)。
依照設(shè)備的原始設(shè)計(jì)圖紙和101J的操作規(guī)程對調(diào)整過程可能出現(xiàn)的影響機(jī)組和工藝裝置的不利結(jié)果制定了應(yīng)急預(yù)案。
檢修人員拆下101J密封蒸汽部分的高壓格蘭密封蒸汽壓力表進(jìn)行校正。降低或不再使用密封蒸汽抽汽器的蒸汽,使低壓密封蒸汽的壓力在正常操作范圍內(nèi)0.049MPa(G)。監(jiān)控復(fù)水器壓力,確定復(fù)水器的真空器能否停用一個而不影響復(fù)水器的負(fù)壓。
由于這臺機(jī)組建成時間較長,復(fù)水器抽真空的蒸汽、冷凝液沒有蒸汽計(jì)量表測量,所以只能緩慢、微小地調(diào)節(jié)和觀察復(fù)水器的真空度。調(diào)節(jié)幅度較大,有可能造成101J真空度大幅波動,引起壓縮機(jī)聯(lián)鎖停車。
1)生產(chǎn)中要平穩(wěn)操作,調(diào)節(jié)參數(shù)要穩(wěn)妥緩慢,幅度要小,防止系統(tǒng)的波動。
2)不允許蒸汽壓力、溫度發(fā)生急劇、大幅度的變化,要及時調(diào)整到規(guī)定的指標(biāo)。如遇蒸汽系統(tǒng)發(fā)生波動,當(dāng)TI-351小于450℃且在短時間內(nèi)恢復(fù)無望時,可按緊急停車處理。
3)對壓縮機(jī)的蒸汽系統(tǒng)、復(fù)水系統(tǒng)、油系統(tǒng)及工藝操作等嚴(yán)格按照工藝指標(biāo)進(jìn)行操作,確保壓縮機(jī)安全平穩(wěn)運(yùn)行。
4)當(dāng)出現(xiàn)備用泵啟動而復(fù)水器液面仍不降低的情況時,應(yīng)立即檢查泵的運(yùn)行情況,并進(jìn)行相應(yīng)處理。當(dāng)因復(fù)水器高液面出現(xiàn)聯(lián)鎖停車時,按101-J系統(tǒng)緊急停工預(yù)案進(jìn)行操作。
2009年8月26日開始實(shí)施優(yōu)化方案。101J優(yōu)化方案實(shí)施后,止推段的密封蒸汽壓力恢復(fù)到0.05 MPa(G),高壓段低壓缸是負(fù)值。復(fù)水器的真空度從-50 kPa提高到-60 kPa,將低壓缸蒸汽調(diào)整為正壓。開工抽真空蒸汽停止,密封壓蓋抽汽閥關(guān)閉。
優(yōu)化方案實(shí)施后,101J的入口10.0MPa蒸汽流量從原來的36 t/h降為35 t/h(表1),因?yàn)檫@部分的10.0MPa蒸汽來源于工藝裝置的余熱,蒸汽透平用汽量減少后只能減壓到4.0MPa的管網(wǎng)去使用,所以節(jié)能量按照節(jié)省4.0MPa的等級來計(jì)算,節(jié)省的另外一部分蒸汽按照1.0 MPa計(jì)算,年加工時間8000 h,則年節(jié)能量為0.11×104t(標(biāo)煤),年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益91.1萬元。
表1 優(yōu)化方案實(shí)施后參數(shù)對比