劉杰(大慶油田有限責(zé)任公司第十采油廠)
據(jù)2013年低滲透油田機采能耗設(shè)備調(diào)查結(jié)果可知,全油田在用抽油機井2620臺,其中常規(guī)游梁抽油機、低矮及雙驢頭抽油機井等使用傳統(tǒng)電流法平衡調(diào)整的抽油機共2512口井,占總井數(shù)的95.9%。為了摸清這些抽油機的實際平衡狀況,對試驗區(qū)205口井進行了電流和功率平衡監(jiān)測,試驗區(qū)電流平衡率高達98.0% ,而功率平衡率僅有72.7% (圖1)。因此,利用功率法對電流假平衡井進行判斷和調(diào)整,對于降低抽油機機采能耗、延長設(shè)備使用壽命具有十分重要的意義。
圖1 試驗區(qū)205口井電流和功率平衡率對比
抽油機平衡原理是在曲柄或游梁尾部加裝平衡重,在下沖程時把能量存儲起來,在上沖程時利用存儲的能量幫助電動機做功。如果平衡重合適,不僅可使電動機上、下沖程做功相等,并且使曲柄軸扭矩值變化很小,使電動機、減速箱載荷均勻,抽油機運行更加安全平穩(wěn),更加節(jié)能[1]。
1.2.1 電流法
根據(jù)油田《機采井管理細則》規(guī)定,平衡井是指小電流與大電流之比大于或等于85%的抽油井。單井平衡度是用鉗形電流表測出抽油機上、下沖程電流峰值,兩個峰值中的小者與大者的比值,即電流平衡度
當平衡度小于85%,且上行電流小時,平衡過重,平衡塊應(yīng)向曲柄軸心方向移動;若上行電流大時,平衡過輕,平衡塊應(yīng)向曲柄末端移動。
1.2.2 功率法
中石油2009-3發(fā)布的企業(yè)標準Q/S Y 1233—2009《游梁式抽油機平衡及操作規(guī)范》中定義功率平衡度為抽油機上、下沖程平均功率之比,以較大值為分母,用小數(shù)表示,即功率平衡度
當功率平衡度小于0.5時,可判定抽油機不平衡,需要進行平衡調(diào)整。當上下沖程的平均功率有一項為零或負值時,功率平衡度為零。
關(guān)于平衡判別方法,《規(guī)范》建議優(yōu)先使用功率法判別。
1)不能保證抽油機能耗最低。評判做功的嚴格量度應(yīng)當是電功率,即可見電流僅是一個因子,不能完全表征電動機做功的情況,存在平衡的假象。以A 井的功率測試為例(圖2),該井上電流12.87A ,下電流12.94 A ,電流平衡度99.5%,上功率1.83kW ,下功率0kW ,功率平衡度0,從功率曲線上可以明顯看出,電動機下沖程明顯做負功,存在電流假平衡現(xiàn)象。
圖2 A井實測電流和功率曲線對比
2)平衡塊移動量憑經(jīng)驗判斷,不能一次調(diào)整至最佳位置。平衡塊移動量僅憑經(jīng)驗公式估算誤差較大,易造成反復(fù)平衡調(diào)整。
功率平衡法是對抽油機功率曲線進行傅里葉分解,求出造成不平衡功率,即一階正弦分量,即Pf均方根功率為[2]:
式中:a0為功率函數(shù)的直流分量;an為各次諧波的余弦部分幅度;bn為各次諧波的正弦部分幅度;ω 為曲柄角速度;T 為沖程周期。
而曲柄平衡塊是靠重力起作用的,平衡塊平衡功率可表示為Pp=-ω G L sin(ωt),式中L 為平衡塊重心半徑, G 為平衡塊的總質(zhì)量,可見調(diào)整抽油機平衡塊的位置,只能改變上式中一階正弦分量的大小。因此,當平衡塊的移動量時(值為正時向外移動,反之向內(nèi)移),正好可抵消不平衡功率,使均方根功率最小,均方根曲柄扭矩最小,此時,載荷扭矩波動最小,抽油機最安全,電動機負載扭矩值最小,抽油機最節(jié)能[3]。
試驗區(qū)塊位于低滲透油田東部,目前生產(chǎn)井336口,抽油機全部為曲柄平衡方式,機型以6型為主,占總井79.8%,在用電動機均為節(jié)能電動機,日產(chǎn)液1.97t,日產(chǎn)油1.14 t,含水42.1%,沖程2.11 m,沖速3.2 min-1,泵效18.05%,平衡率99.14%。抽油機井一直采取電流法判斷平衡,且平衡率很高,應(yīng)用功率法可進一步降低電流假平衡井的耗電量。
B 井機型為CY JY 6-2.5-26H B,電動機LP/CJT-3.5C,日產(chǎn)液1.3t,日產(chǎn)油0.8t,含水36.0%,泵深938.75 m,沖程1.8m,沖速4 min-1,泵效12.26%,上電流14 A ,下電流15 A ,電流平衡度93.3%。
測試抽油機平衡監(jiān)測儀測試該井功率曲線,鉗形電流表測試上下沖程電流峰值,系統(tǒng)效率測試儀測試系統(tǒng)效率參數(shù),并記錄當前平衡塊數(shù)目、質(zhì)量及安裝位置。
調(diào)整前測試上電流14.08A ,下電流14.41 A ,電流平衡度97.7%;上行功率平均值0.63kW ,下行功率平均值1.32kW ,平均功率平衡度0.48,日耗電為82.40kW h(圖3)。
圖3 B井平衡調(diào)整前功率曲線
建議曲柄平衡塊全部向內(nèi)調(diào)整0.19 m,移到0.91 m處。
預(yù)計電流平衡度為0.94,功率平衡度為0.75,可日節(jié)電量3.92kW h左右(圖4)。
圖4 B井平衡調(diào)整前和建議方案預(yù)測功率曲線
調(diào)整前:5 kN×0.68m×2塊,5 kN×1.52m×2塊,平均重心在1.1 m處。
調(diào)整后:5 kN×0.68m×2塊,5 kN×1.12m×2塊,平均重心在0.9m處。
選擇外側(cè)一組平衡塊,現(xiàn)場由于曲柄狗牙限制,向內(nèi)移動0.40m。與建議方案平均重心在0.91 m處基本一致。
表1 B井調(diào)整前后效果對比
表2 試驗區(qū)42口井調(diào)整前后效果對比
測試該井功率曲線、電流峰值和系統(tǒng)效率,并記錄日耗電量(圖5)。
圖5 B井調(diào)整前后功率對比曲線
調(diào)整后上、下沖程峰值電流略降,電流平衡度98.2% ,功率平衡度0.81,功率平衡度提高了0.33,有功功率降低0.27kW ,系統(tǒng)效率提高0.34,日節(jié)電6.48kW h,年節(jié)電2270 kW h,節(jié)電率8.76% (表1)。
現(xiàn)場應(yīng)用抽油機平衡監(jiān)測儀測試205口井,有56口井功率不平衡,經(jīng)過對單井平衡情況核實后,現(xiàn)場對節(jié)電效果明顯的42口井進行了平衡調(diào)整,調(diào)整后日節(jié)電6.4 kW h,節(jié)電率8.3%,功率法平衡調(diào)整在該區(qū)塊的節(jié)電潛力為20.5% (表2)。
配備功率平衡監(jiān)測分析儀一臺,3.57萬元。42口井平均日節(jié)約電量6.40kW h,生產(chǎn)時率0.96,電價0.59元/kW h,年節(jié)約電費5.56萬元。投入產(chǎn)出比為1∶1.56,當年即可回收投資,年創(chuàng)造經(jīng)濟效益1.99萬元,如在全油田2512口游梁式抽油機井上推廣,經(jīng)濟效益可觀。
1)抽油機平衡調(diào)整目標是最大限度的節(jié)能與安全運行,只要使電動機輸入功率的均方根最小,就可達到最佳平衡狀態(tài)。
2)功率法平衡調(diào)整后,油井相關(guān)電能參數(shù)均發(fā)生了變化,電流曲線及功率曲線峰值減小,有功功率降低,功率平衡度及系統(tǒng)效率提高,抽油機運行更加安全平穩(wěn),更加節(jié)能。
3)試驗區(qū)應(yīng)用功率法平衡調(diào)整可在電流法平衡的基礎(chǔ)上實現(xiàn)日節(jié)電6.4 kW h,節(jié)電率8.3%,節(jié)電潛力20.5%,節(jié)能效果顯著。
4)現(xiàn)場應(yīng)用表明,功率法平衡測試簡單快捷,軟件處理方便,平衡塊移動量計算準確,便于抽油機井的科學(xué)管理,應(yīng)大力推廣該技術(shù)。
[1]張曉玲,于海迎.抽油機節(jié)能技術(shù)概述[J].機械工程師,2006(8):136-137.
[2]顧永強,周靜,李玲,等.改進抽油機井“功率平衡”測試實現(xiàn)節(jié)能降耗[J].油氣田環(huán)境保護,2009,19(4):45-47.
[3]李金華,華偉棠.游梁式抽油機節(jié)能新技術(shù)探討[J].石油機械.1999,27(12):42-44.