朱益飛劉輝周亮
(1.勝利油田孤東采油廠;2.大慶油田技術(shù)監(jiān)督中心;3.勝利油田分公司技術(shù)檢測中心)
節(jié)能減排是一項(xiàng)長期而復(fù)雜的系統(tǒng)工程。勝利油田孤東采油廠作為國內(nèi)特大型企業(yè),是產(chǎn)能大戶主,也是能耗大戶。近幾年來,勝利油田孤東采油廠十分重視節(jié)能減排工作,積極探索“一體化”節(jié)能新機(jī)制,強(qiáng)化系統(tǒng)能耗監(jiān)測與用能分析,提高能源利用效率。定期組織節(jié)能監(jiān)測專家對各單位用能合理性狀況進(jìn)行工作“把脈”,根據(jù)能耗設(shè)備監(jiān)測情況,采取現(xiàn)場指導(dǎo)的方式,從管理、技術(shù)等方面提出整改意見,制定實(shí)施方案,提高能耗設(shè)備運(yùn)行效率,取得了良好工作效果。
目前采油廠有6座高壓離心式注水站、主機(jī)設(shè)備33臺,其中DF300型機(jī)組12臺,DF350型機(jī)組5臺(DF300型改造泵),KGF350型機(jī)組7臺,F(xiàn)400型機(jī)組4臺,其它輔助設(shè)備120余臺,污水回注量11.3×104m3/d。使用14年以上的機(jī)組有7臺,使用10至14年的機(jī)組有11臺,使用5至10年的有8臺,使用5年以下的有7臺。近幾年來,孤東采油廠進(jìn)行了部分注水機(jī)組的優(yōu)化組合,提高了注水泵效,對注水管網(wǎng)的壓力優(yōu)化改造,減少了局部壓力損失,注水站系統(tǒng)效率保持較高水平。2013全廠平均泵效76.5%,平均機(jī)組效率72.7%,平均管網(wǎng)效率52.6%,平均系統(tǒng)效率52.6%,平均注水單耗5.23 kWh/m3,平均標(biāo)耗0.365 kWh/m3。其中平均泵效最高的是東二注達(dá)78.1%,最低的是東四注75.5%;平均管網(wǎng)效率最高的是東一注達(dá)74.7%,最低的是東四注65.3%;平均系統(tǒng)效率最高的是東一注達(dá)到55.1%,最低的是東四注僅為46.9%。
由于管線結(jié)垢、輸送距離遠(yuǎn)等原因,目前注水管網(wǎng)壓力損失大。平均干壓14MPa,配水間平均來水壓力13.31MPa,平均干壓損失0.76 MPa,平均注水油壓11.02MPa,配水間平均閥控?fù)p失2.29MPa,平均井口油壓10.14MPa,平均單井管線壓力損失0.88MPa。從各注水站注水系統(tǒng)壓力損失情況來看,其中東三注配水間干壓損失最大為0.83MPa,最低的是東六注為0.71MPa;配水間閥控?fù)p失最大的是東四注達(dá)3.54MPa,最小的是東三注1.73MPa;注水井壓力損失最大的是東五注達(dá)1.15MPa,最小的是東四注為0.54MPa。
從單井管線壓力損失情況看,壓力損失大于1 MPa的有119條,占23.6%,其中壓力損失在1~2 MPa的注水井81口,管線長度25 742m;壓力損失大于2MPa的注水井38口,管線長度16100m。
1)部分注水站泵型搭配不合理,難以適應(yīng)外部管網(wǎng)注水量變化的需要,無法解決供水能力與注水匹配的問題,不僅使泵效降低,而且造成能耗增加。
2)注水站設(shè)備自動保護(hù)系統(tǒng),由于年久維修能力跟不上,系統(tǒng)功能受到影響,設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)不能做到自動監(jiān)測,同時注水泵機(jī)組使用年限超過10年的有18臺,占總數(shù)的54.6%,影響注水機(jī)組的運(yùn)行效率。
3)注水井油壓上升趨勢難以控制。主要原因一是注水水質(zhì)超標(biāo)嚴(yán)重;二是注水井洗井配套設(shè)施不完善,洗井效果變差。從近幾年注水井油壓變化情況來看,注水量減少的情況下,注水壓力上升,油泵壓平衡井?dāng)?shù)增加,部分井無法進(jìn)行有效的注采調(diào)配。
4)注水管網(wǎng)穿孔頻繁。由于設(shè)備陳舊,盡管采油廠近幾年加大了注水管網(wǎng)的治理,但近一年來全廠單井注水管線穿孔仍達(dá)1233次,注水干線穿孔達(dá)54次。既影響生產(chǎn),又造成能量損失。
1)優(yōu)化注水站機(jī)組泵組合,平穩(wěn)注水站干壓,提高注水系統(tǒng)效率。目前各注水站搭配不合理,不能小幅度調(diào)節(jié)注水量,供水能力與注水量難以匹配。應(yīng)對各注水站機(jī)泵實(shí)施優(yōu)化組合,按照大排量泵(400型、350型)、中排量泵(300型)、小排量泵(200型)進(jìn)行組合,利用不同泵型排量差,實(shí)現(xiàn)各注水站所轄區(qū)域的注水量調(diào)節(jié),以穩(wěn)定注水干壓。
2)目前各注水站注水干線相互連通,但各注水站所屬區(qū)域油壓存在不同。應(yīng)通過技術(shù)改造,對各注水站分站獨(dú)立運(yùn)行,并對注水站接合部的配水間進(jìn)行流程改造,實(shí)現(xiàn)雙向供水。
3)降低注水干壓,減少壓力損失。通過優(yōu)化注水站開泵組合,結(jié)合管網(wǎng)優(yōu)化改造,降低注水干壓。
4)降低配水間壓力損失。完善管網(wǎng),減少管網(wǎng)截流損失,對部分高壓采用增壓泵等措施,減少配水間壓力損失。
5)降低單井壓力損失。開展注水單井管線改造,對使用年限長、結(jié)垢嚴(yán)重的管線進(jìn)行更換,降低管線穿孔次數(shù),減少壓力損失。
6)對各注水站自動控制系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造。對各運(yùn)行機(jī)泵實(shí)行在線實(shí)時監(jiān)控,確保各泵機(jī)組在高效區(qū)運(yùn)行。
7)對注水站流量計量系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,提高注水計量準(zhǔn)確度。
8)提高污水處理質(zhì)量,減少因注水水質(zhì)質(zhì)量差對注水管網(wǎng)的腐蝕和效率的影響。
采油廠集輸系統(tǒng)目前4座聯(lián)合站共有12臺輸油泵機(jī)組。2013年1至7月對集輸系統(tǒng)能耗共測試3次,各聯(lián)合站輸油泵機(jī)組運(yùn)行效率見表1。
表1 各聯(lián)合站輸油泵機(jī)組效率
1)目前東四聯(lián)的輸油效率較低,主要原因?yàn)闁|四聯(lián)目前泵型較大,輸油管線細(xì),干線回壓高(在1.0MPa左右),無法及時外輸液量,造成效率低。
2)受海洋采油廠及開發(fā)公司油量增加影響,東一聯(lián)總輸油量由7400 t左右增加到目前的9500 t左右,兩臺小泵已不能滿足外輸要求,需要開大泵和小泵配合趕油,日增加用電量5000 kWh,輸油工藝無法滿足目前的生產(chǎn)需要。
1)對東四聯(lián)油外輸線進(jìn)行改造,將Φ273管線改為Φ325管線,降低管線回壓。
2)對東一聯(lián)輸油泵進(jìn)行改造,將2臺排量180 m3/h的125KY200-160A更換為280m3/h的高效泵,適應(yīng)生產(chǎn)。
目前采油廠供熱鍋爐2臺,均為2800 kWh,2013年一季度監(jiān)測平均系統(tǒng)效率81.54%,其中采油一礦在用鍋爐系統(tǒng)效率達(dá)到86.16%,采油二礦在用鍋爐系統(tǒng)效率為76.93%。注汽鍋爐目前因安全因素達(dá)不到現(xiàn)場測試技術(shù)要求,未開展監(jiān)測。
影響鍋爐系統(tǒng)效率的主要因素是:
1)鍋爐空氣過剩系數(shù)過高,如二礦鍋爐空氣過剩系數(shù)達(dá)2.43,鍋爐運(yùn)行的不合理區(qū)(合理區(qū)空氣過剩系數(shù)為1.1~1.5)。
2)鍋爐的排煙溫度過高,如二礦鍋爐排煙溫度達(dá)228℃;造成鍋爐排煙熱損失達(dá)19.05%。
主要對策措施是:
1)提高現(xiàn)場操作人員的操作水平,通過合理調(diào)節(jié)風(fēng)門開度,使鍋爐空氣過剩系數(shù)控制在合理工作區(qū)內(nèi);
2)降低鍋爐的排煙溫度,使鍋爐的排煙溫度控制在200℃以下,減少排煙熱損失。
勝利油田孤東采油廠4座聯(lián)合站共有加熱爐32臺,正常開爐運(yùn)行13臺。每季度對在用加熱爐系統(tǒng)效率進(jìn)行監(jiān)測,已監(jiān)測3次。平均系統(tǒng)效率為77.92%,其中東四聯(lián)在用3臺加熱爐均在80%以上。系統(tǒng)效率高于80%的有6臺,70%至80%之間的有5臺,低于70%的有2臺,全廠加熱爐系統(tǒng)效率最高的是東二聯(lián)5號加熱爐達(dá)85.44%,最低的是東一聯(lián)9號加熱爐系統(tǒng)效率僅為66.12%。平均排煙溫度290.25℃,平均空氣過剩系數(shù)為2.04,平均排煙溫度熱損失為19.08%。
影響加熱爐系統(tǒng)效率的主要因素是:
1)加熱爐空氣過剩系數(shù)過高,鍋爐運(yùn)行在不合理區(qū)(合理區(qū)空氣過剩系數(shù)為1.1~1.5)的10臺,其中加熱爐空氣過剩系數(shù)最高為東一聯(lián)1號爐達(dá)2.76,大于2.0的有7臺,1.5至2.0的有3臺;
2)加熱爐的排煙溫度過高,加熱爐排煙溫度在不合理區(qū)的有12臺,造成加熱爐排煙熱損失達(dá)19.08%,其中排煙溫度最高的是東一聯(lián)9號爐達(dá)405.7℃,排煙溫度高于400℃有1臺,300℃至400℃之間的有5臺;200℃至300℃之間的有5臺。排煙熱損失最大的是東一聯(lián)9號加熱爐達(dá)30.88%,最低熱損失的是東二聯(lián)5號加熱爐為11.56%,排煙熱損失大于20%的有6臺。
對策措施是:
1)提高現(xiàn)場操作人員的操作水平,通過合理調(diào)節(jié)風(fēng)門開度,使加熱爐空氣過剩系數(shù)控制在合理工作區(qū)內(nèi);
2)降低加熱爐的排煙溫度,使加熱爐的排煙溫度控制在200℃以下,減少排煙熱損失。
從系統(tǒng)能耗測試與分析入手,依據(jù)現(xiàn)場監(jiān)測數(shù)據(jù)有針對性地提出改進(jìn)措施,推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝是提高油田各主要生產(chǎn)系統(tǒng)效率降低單耗的重要手段。通過建立節(jié)能減排配套聯(lián)動機(jī)制,在提高用能效率上,堅持采注輸一體化改造,全方位立體節(jié)能,形成節(jié)能減排目標(biāo)任務(wù)與技術(shù)改造、專項(xiàng)治理、精細(xì)化管理相配套的一體化管理機(jī)制,是提高各主要生產(chǎn)系統(tǒng)效率的有效方法。
建立定期系統(tǒng)效率跟蹤監(jiān)測制度,是提高油田生產(chǎn)系統(tǒng)效率的重要途徑[1-2]。
同時,加大節(jié)能技術(shù)集成配套和規(guī)?;瘧?yīng)用,優(yōu)化注、輸、熱等主要耗能系統(tǒng)治理,積極有效開展綠色低碳科技攻關(guān)和先導(dǎo)試驗(yàn),加強(qiáng)油田前沿節(jié)能環(huán)保問題研究,推廣應(yīng)用游離水脫除器、高效三相分離器等多項(xiàng)節(jié)能減排技術(shù),提高系統(tǒng)整體能源利用效率。
[1]石油工業(yè)節(jié)能節(jié)水專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會.SY/T 6275—2007油田生產(chǎn)系統(tǒng)節(jié)能監(jiān)測規(guī)范[S].北京:石油工業(yè)出版社,2008.
[2]石油工業(yè)節(jié)能節(jié)水專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會.SY/T 5264—2006油田生產(chǎn)系統(tǒng)能耗測試與計算方法[S].北京:石油工業(yè)出版社,2007.