劉 江
(1.西安石油大學(xué),陜西 西安 710065;2.延長油田股份有限公司七里村采油廠,陜西 延安 717111)
M224內(nèi)圓磨床數(shù)控化改造
劉 江1,2
(1.西安石油大學(xué),陜西 西安 710065;2.延長油田股份有限公司七里村采油廠,陜西 延安 717111)
對(duì)M224半自動(dòng)內(nèi)圓磨床進(jìn)行了數(shù)控化改造。實(shí)踐證明,改造后簡化了機(jī)床結(jié)構(gòu),提高了機(jī)床定位精度及操作性能。
內(nèi)圓磨床;人機(jī)界面;數(shù)控改造
M224磨床是由液壓、機(jī)械、電氣聯(lián)合控制的半自動(dòng)內(nèi)圓磨床,具有手動(dòng)、電感、塞規(guī)、定程4種測量方式,機(jī)床的所有動(dòng)作靠3個(gè)電磁閥切換液壓油路實(shí)現(xiàn),電控線路是典型的繼電接觸控制線路。
受機(jī)床床身結(jié)構(gòu)限制,縱向工作臺(tái)無法采用伺服驅(qū)動(dòng)方案,因此保持原液壓驅(qū)動(dòng)方案不變。對(duì)徑向工作臺(tái)采用伺服驅(qū)動(dòng)的控制方案改造,伺服系統(tǒng)具有很好的重復(fù)定位精度,方案改變了原工作方式,僅保留手動(dòng)和定程(半自動(dòng))工作方式。
1. PLC、人機(jī)界面選擇
根據(jù)內(nèi)圓磨床加工特點(diǎn),確定機(jī)床伺服系統(tǒng)脈沖當(dāng)量為0.1m。由于M224磨床最大磨削孔徑為40mm,在磨削加工時(shí)砂輪與工件之間有超過20mm的空刀量,為了不影響加工效率,設(shè)計(jì)要求PLC的脈沖輸出頻率不低于100kHz。經(jīng)選擇采用了臺(tái)達(dá)EH2系列可編程序控制器,該系列PLC內(nèi)置200kHz高速脈沖輸出模塊、RS485通信接口,具有直線及圓弧插補(bǔ)功能,最低脈沖輸出頻率為10Hz,配合導(dǎo)程為5mm的滾珠絲杠,徑向工作臺(tái)(X軸)最低運(yùn)動(dòng)速度為0.06mm/min,最高運(yùn)行速度為1 200mm/min,完全滿足工藝要求。
選擇臺(tái)達(dá)A系列5.7″單色觸摸屏作為人機(jī)界面,人機(jī)界面與PLC通過RS232接口相連,通過觸摸屏可以輸入各種磨削工藝參數(shù),可在屏上設(shè)計(jì)觸摸按鍵以節(jié)省PLC輸入點(diǎn),可實(shí)時(shí)顯示磨床的工作狀態(tài)。
2.工件主軸控制
工件軸通過1臺(tái)0.55kW/1.1kW雙速三相異步電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng),用兩個(gè)接觸器代替原萬能轉(zhuǎn)換開關(guān),在新的操縱面板上設(shè)計(jì)1個(gè)三擋位轉(zhuǎn)換開關(guān)來切換高低轉(zhuǎn)速。
3.砂輪主軸控制
M224磨床使用1臺(tái)3.7kW惠豐F1000-M0037T3B變頻器驅(qū)動(dòng)電主軸作為砂輪主軸。改造前變頻器裝在電器柜外面,通過三線式端子控制變頻器的啟停,通過變頻器面板手動(dòng)調(diào)整變頻器輸出頻率。改造后重新設(shè)計(jì)了電器柜,將變頻器裝入電器柜內(nèi)部。操作者可用通信方式控制變頻器啟停。變頻器和PLC通過RS485通信口相連,通過人機(jī)界面輸入變頻器工作頻率,通過觸摸屏上的觸摸鍵控制變頻器的啟停,在觸摸屏上可實(shí)時(shí)顯示變頻器工作電流、電壓、故障代碼等參數(shù)。
4.冷卻泵控制
改造前M224磨床只有1個(gè)冷卻泵,冷卻液經(jīng)水閥后分為兩路,一路給砂輪主軸,一路給磨削工件。由于兩路共用同1個(gè)水箱,磨削產(chǎn)生的鐵屑混入冷卻液后,會(huì)造成水路堵塞。改造后,取消水閥,增加了1個(gè)冷卻泵,工件冷卻水箱與砂輪主軸冷卻水箱各自獨(dú)立。
5.液壓系統(tǒng)
改造前,M224磨床是靠3個(gè)電磁閥切換油路控制杠桿、修整器、行程閥、往復(fù)油缸、進(jìn)給油缸等機(jī)構(gòu)來實(shí)現(xiàn)工作臺(tái)的各種進(jìn)給動(dòng)作。改造后,由于徑向液壓進(jìn)給系統(tǒng)被伺服進(jìn)給系統(tǒng)取代,相應(yīng)的取消了進(jìn)給電磁閥,而且堵住了機(jī)床配流板上進(jìn)給油缸所接油路。這樣處理之后,夾具液壓松緊油路受到影響而不能使用。所以,對(duì)于使用液壓夾具鎖緊工件的機(jī)床必須另外加裝1個(gè)電磁閥,控制夾具的松緊。電磁閥進(jìn)油孔接在機(jī)床減壓閥之后,出油孔接工件主軸箱的進(jìn)油套。
6.絕對(duì)坐標(biāo)系統(tǒng)構(gòu)成
改造后的電控系統(tǒng)以臺(tái)達(dá)DVP-32EH00T2 PLC為控制核心,選用三菱MR-J2S-60A伺服驅(qū)動(dòng)器、三菱HC-SFS52伺服電機(jī)構(gòu)成伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。伺服電機(jī)編碼器上采用了17位絕對(duì)位置編碼器,分辨率達(dá)到131 072脈沖/r。在系統(tǒng)聯(lián)機(jī)時(shí),要將PLC與伺服驅(qū)動(dòng)器的電源輸入設(shè)定為同時(shí)或伺服驅(qū)動(dòng)器電源先啟動(dòng),以免絕對(duì)位置數(shù)據(jù)傳輸異常導(dǎo)致伺服報(bào)警。
經(jīng)過數(shù)控化改造后的M224半自動(dòng)內(nèi)圓磨床,X軸重復(fù)定位精度在2μm以內(nèi),加工出的產(chǎn)品的尺寸分散在15μm以內(nèi)。改造后機(jī)床性能穩(wěn)定、操作方便,達(dá)到了預(yù)期效果。
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