盧婷婷(污水二車間)
我車間污水處理工藝負責(zé)處理全廠大部分煉油廢水,來水流量在100~180m3/h。車間原有LHO100-315-6提升泵4臺,流量為100m3/h。經(jīng)過近10年的運轉(zhuǎn),設(shè)備頻繁故障,就09年一年運行情況來看,維修次數(shù)高達10次。其中P101/2由于地角螺絲斷裂,引起泵震動大,無法投用到正常生產(chǎn)當(dāng)中。加之2臺新購置提升泵LH 0150-400-6由于安裝尺寸存在缺陷,一直未投用。
預(yù)處理項目中采用罐中罐工藝,污水由提升泵升壓,通過變徑的輸送管進入到內(nèi)罐,含油污水在多管束水力旋液分離器內(nèi)產(chǎn)生高速旋轉(zhuǎn),利用油、水、污泥密度差產(chǎn)生不同離心力,以達到三相分離的目的,從而為污水下一道工序提供有利條件。而罐中罐使用技術(shù)參數(shù)中,要求進水壓力≥0.3MPa,原有提升泵輸送介質(zhì)壓力為0.2MPa,達不到使用要求,而LHO150-400-6提升泵揚程為50m,符合罐中罐技術(shù)要求,安裝使用迫在眉睫。
表1 LHO100-315-6與LHO150-400-6參數(shù)對比表
1.原提升泵安裝孔尺寸為900×510mm,LHO150-400-6提升泵蝸殼至出口管線最大距離為910mm,蝸殼直徑Ф550mm,底板尺寸為1050×660mm,因此,安裝孔需擴大,加之安裝孔外6個地腳螺絲位置,泵底板需加寬。詳細尺寸見下圖1(單位:mm)
圖1 LHO150-400-6底板及相應(yīng)尺寸圖
注:圖中虛線部分為原提升泵安裝孔,由圖中可以看出,現(xiàn)有LHO150-400-6提升泵蝸殼直徑大于原開孔寬度,蝸殼至出口管線長度大于原開孔長度,而底板過小,無法由地腳螺絲固定,因此,安裝孔需擴大,LHO150-400-6底板需加寬。
2.考慮到原開孔旁存在承重梁,厚度約65mm,在承重梁上擴孔難度大,加之破壞承重梁后,是否經(jīng)受得住新安裝泵重量,是一個有待考量的問題。
3.全廠含油廢水首先進入提升井,其中含有油氣,切割機擴大安裝孔、地腳螺絲固定危險性大,需聯(lián)系各方做好各項安全措施。
原有底板尺寸為1050×660mm,用δ=25mm鋼板將底板擴大為1400×850mm。
(1)安裝孔擴大
由于考慮到蝸殼直徑、蝸殼至出口管線最大距離,加之泵進口安裝過濾網(wǎng),所以安裝孔尺寸為1000×650mm。經(jīng)現(xiàn)場勘測提升井結(jié)構(gòu),原安裝孔旁為承重梁,寬度為500mm,從原安裝孔到提升安裝平臺邊緣距離為2100mm,為現(xiàn)澆板結(jié)構(gòu),所以決定在原有孔旁重新打孔。見圖2(單位:mm)
圖2 新安裝孔效果圖
(2)基礎(chǔ)重筑
用HW 200×200“H”鋼做成支架固定于底板下方,在提升井邊緣重新澆筑混凝土基礎(chǔ)2100×600×1200mm,用于固定支架,支架與地面間用膨脹螺絲連接。見圖3(單位:mm)
圖3 新做基礎(chǔ)效果圖
3.按照管路安裝規(guī)范進行管線匹配。
1.基礎(chǔ)完成后,進行LHO150-400-6就位前檢查。包括:設(shè)備不應(yīng)有缺件、損壞和銹蝕等情況,管口保護物和堵蓋應(yīng)完好;盤車應(yīng)靈活,無阻滯、卡住現(xiàn)象,無異常聲音。檢查結(jié)果各項內(nèi)容均符合規(guī)范,進行安裝。
2.調(diào)試
7月15日,對新裝LHO150-400-6進行調(diào)試。首先軸承潤滑,開啟冷卻水,進行啟動前盤車。啟動,設(shè)備運轉(zhuǎn)各項參數(shù)正常。以下是LHO150-400-6運行一個月以來各項參數(shù)數(shù)據(jù)匯總,見表2
表2 LHO150-400-6運行參數(shù)數(shù)據(jù)說明
通過近一年的運行,僅6月2日對LHO150-400-6兩臺提示泵的葉輪進行了清理,對比原有LHO100-315-6提升泵,維修率由10次/年降低到2次/年,節(jié)約了材料、工時等,也對后續(xù)罐中罐投用奠定了良好基礎(chǔ)。
[1]《泵安裝工程施工驗收規(guī)范GB50275-98》.