(廣東粵電云河發(fā)電有限公司,廣東 云浮527328)
300MW汽輪機軸瓦溫度偏高的分析與處理
張 維
(廣東粵電云河發(fā)電有限公司,廣東 云浮527328)
云河電廠6號機組為300MW循環(huán)流化床機組,針對其5、6號軸瓦溫度偏高且有逐步上升趨勢這一問題,分析發(fā)現(xiàn)主要由軸瓦載荷分配不均和軸瓦底部積有煤粉引起,并通過具體技術(shù)措施成功消除5、6號軸瓦溫度偏高這一重大缺陷,確保機組安全穩(wěn)定運行。
載荷分配;聯(lián)軸器中心;潤滑油量
我廠5、6號機組汽輪機為上海汽輪機有限公司生產(chǎn)的N300-16.7/538/538型亞臨界、一次中間再熱、單軸、雙缸雙排汽、凝汽式汽輪發(fā)電機組。6號機于2010年8月投產(chǎn)運營,該機組設(shè)有7個徑向支持軸瓦和一個推力瓦,1、2、7號軸瓦采用可傾瓦式,3號軸瓦上部為圓柱形下部為兩半可傾瓦,4號軸承為圓柱形軸承,5、6號軸瓦為橢圓瓦,推力軸瓦為自位式可傾瓦軸承。2011年12月份開始,6號機5、6號軸瓦溫度開始偏高且呈現(xiàn)逐步上升趨勢,至2013年9月停機B修前最高均達到95℃左右(5、6號軸瓦溫度報警值是98℃,停機值是107℃),直接影響到機組運行的安全。
本機組5、6號軸瓦分別位于發(fā)電機兩端,且采用端蓋軸承設(shè)計,距離高中壓缸和低壓缸較遠,不會受到汽缸熱量的直接輻射,因此排除熱量輻射影響。軸瓦溫度測量方面屬熱工范圍,且經(jīng)多次檢測均未發(fā)現(xiàn)異常,本文將不考慮此方面因素。
圖1 6號機組4、5、6號軸瓦溫度變化曲線
2.1 影響軸瓦溫度偏高的主要因素
其主要因素有以下幾個方面:(1)潤滑油油溫偏高、油質(zhì)不合格;(2)軸瓦安裝有問題;(3)軸瓦振動異常;(4)軸瓦油隙不合格;(5)軸瓦烏金工作面有脫胎、損傷現(xiàn)象、或與軸頸接觸不良;(6)潤滑油量影響;(7)軸瓦載荷分配不均。
2.2 原因排查
(1)潤滑油油溫偏高、油質(zhì)不合格
表1 低發(fā)聯(lián)軸器檢修前后中心數(shù)據(jù)
查看歷史曲線以及化學專業(yè)油質(zhì)化驗記錄,潤滑油進油溫度始終在420℃左右(運行正常油溫為38—490℃),酸值、水分、顆粒度等數(shù)值正常,且各項數(shù)據(jù)與5號機組相近。5號機各軸瓦和6號機其它軸瓦均未發(fā)生溫度偏高現(xiàn)象,原因(1)排除。
(2)軸瓦安裝有問題
通過對6號機組基建安裝數(shù)據(jù)的仔細檢查,軸瓦頂隙、側(cè)隙、緊力、球面接觸等數(shù)據(jù)未發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象,且本機組于2010年8月投產(chǎn),2011年12月才開始出現(xiàn)軸瓦溫度偏高現(xiàn)象,原因(2)排除。
(3)軸瓦振動異常
軸瓦振動過大,會破壞油膜穩(wěn)定性,甚至出現(xiàn)碰磨現(xiàn)象,引發(fā)軸瓦溫度上升。查詢運行DCS曲線,結(jié)果顯示5、6軸瓦振動均在0.03mm以內(nèi)(標準≤0.05mm),原因(3)排除。
(4)軸瓦油隙不合格
軸瓦與軸頂部間隙過小,油膜容易受到破壞,導致軸頸與軸瓦烏金表面干摩擦,造成軸瓦溫度升高。利用6號機組2012年3月小修機會,對5、6號軸瓦進行解體檢查。其軸瓦頂、側(cè)隙數(shù)值均在標準要求范圍內(nèi),原因(4)排除。
(5)軸瓦烏金工作面有脫胎、損傷現(xiàn)象,或與軸頸接觸不良
圖2 中修前后5、6號軸瓦溫度變化曲線
6號機2012年3月小修期間,雖然發(fā)現(xiàn)5、6號軸瓦底部均附著少量煤粉,但清理完煤粉后,通過外觀檢查、煤油浸泡、著色檢查等方法,均未發(fā)現(xiàn)有脫胎、損傷現(xiàn)象。軸頸涂紅丹檢查與軸瓦烏金工作面接觸時,也未發(fā)現(xiàn)接觸不良等異常狀況。排除煤粉摩擦造成下瓦烏金磨損,接觸角過大等原因,原因(5)排除。
(6)潤滑油量影響
軸承潤滑油有潤滑和冷卻功能,如果軸瓦進油量不足或排油不暢,使得運行中產(chǎn)生的熱量無法及時帶走,就會導致軸瓦溫度偏高。2012年3月小修期間,發(fā)現(xiàn)5、6號軸瓦底部均附著少量煤粉,對下瓦進油量造成一定影響,導致烏金溫度高。因此原因(6)是5、6號軸瓦溫度偏高的重要原因。
(7)軸瓦載荷分配不均
2011年12月以來,在5、6號軸瓦溫度逐步上的同時,4號軸瓦溫度一直緩慢下降,表明其載荷在降低??赡苁桥牌紫鲁恋纫蛩?,造成4、5、6號軸瓦載荷的轉(zhuǎn)移,引發(fā)軸瓦載荷分配不均。2013年9月B修時發(fā)現(xiàn)低發(fā)聯(lián)軸器下張口0.28mm,低壓轉(zhuǎn)子低0.02mm,嚴重超出標準下張口0.157mm、發(fā)電機轉(zhuǎn)子低0.06mm的要求,且與機組基建安裝數(shù)據(jù)相差較大,進一步證明軸瓦載荷分配發(fā)生變化。因此原因(6)是5、6號軸瓦溫度偏高的重要原因。
3.1 清理軸瓦底部煤粉,確保潤滑油量
6號機2012年3月小修期間發(fā)現(xiàn)5、6號軸瓦底部均附著少量煤粉后,立即采取以下措施。
(1)用煤油對軸瓦進行清洗,并用刮刀對下瓦烏金工作面進行挑花和修整;
(2)對潤滑油系統(tǒng)進行油循環(huán),沖出油系統(tǒng)管道殘留煤粉,對潤滑油進行過濾,確保油質(zhì)合格;
(3)封閉汽機房靠近煤場側(cè)的全部窗戶,密封主油箱人孔蓋,并在人孔蓋上加裝帶有防塵功能的空氣呼吸器,以防止空氣中煤粉被吸入主油箱進入潤滑油系統(tǒng)。
小修結(jié)束后5、6號軸瓦溫度下降明顯,分別由92.9℃降至81.1℃和88.1℃降至78.5℃。但隨機組運行時間增加,5、6號軸瓦溫度再次逐步升高,如圖1所示。
由以上數(shù)據(jù)可以看出,軸瓦底部積有煤粉影響軸瓦潤滑油量,是引發(fā)5、6號軸瓦溫度偏高的一個因素,但并非最主要因素。
3.2 低發(fā)聯(lián)軸器中心找正,軸瓦載荷調(diào)整
2013年9月中修期間發(fā)現(xiàn)6號機低發(fā)聯(lián)軸器中心偏差較大,出現(xiàn)軸瓦載荷分配不均現(xiàn)象,于是決定通過調(diào)整聯(lián)軸器中心重新分配軸瓦載荷。
常用方法為通過調(diào)整5、6號軸瓦墊鐵達到低發(fā)聯(lián)軸器中心找正、軸瓦載荷重新分配目的。但由于調(diào)整軸瓦墊鐵時,發(fā)電機轉(zhuǎn)子與密封瓦之間的間隙會發(fā)生改變,需對密封瓦進行重新調(diào)整,耗費時間較長。因此決定通過調(diào)整發(fā)電機底座階梯墊片來調(diào)整低發(fā)聯(lián)軸器中心,以重新分配軸瓦載荷。修前、修后中心值對比如表一所示:(標準:下張口0.157mm、發(fā)電機轉(zhuǎn)子低0.06mm、左右張口0.03mm、左右圓周0.03mm)如表1所示。
中修后5、6號軸瓦溫度均由95℃左右大幅下降至80℃左右,且未出現(xiàn)明顯上升趨勢,如圖2所示.
通過以上分析,我們得出6號機組5、6號軸瓦溫度偏高的主要原因是軸瓦載荷分配不均,次要原因為軸瓦底部積有煤粉。通過低發(fā)聯(lián)軸器中心找正、清理軸瓦底部煤粉、改進潤滑油系統(tǒng)等措施,合理分配軸瓦載荷,有效確保潤滑油量,成功解決5、6號軸瓦溫度偏高且有逐步上升趨勢的問題,為機組安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行提供了堅實保障。
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