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      福建南紙PM5紙機助留助濾系統(tǒng)上機應用實踐

      2014-03-07 09:48:16劉正譽
      華東紙業(yè) 2014年6期
      關鍵詞:成紙白水紙機

      劉正譽

      (福建南紙股份有限公司, 福建 南平 353000)

      福建南紙PM5紙機助留助濾系統(tǒng)上機應用實踐

      劉正譽

      (福建南紙股份有限公司, 福建 南平 353000)

      介紹RESP助留助濾系統(tǒng)在福建南紙股份有限公司 PM5 紙機上生產(chǎn)新聞紙應用試驗。試驗結果有效地減少纖維的流失,增加填料的留得率,提高了車速,降低了蒸汽的消耗,取得良好的經(jīng)濟效益。

      助留 助濾 灰分

      1 助留助濾系統(tǒng)應用目的

      (1)提高細小纖維和填料留著,節(jié)約纖維原料,提高成紙灰分,降低生產(chǎn)成本。

      (2)加強紙機填料留著,減少網(wǎng)部的磨損,改善紙機濕部系統(tǒng)的清潔程度。

      (3)改善紙機運行性,適當提高成紙性能。

      2 應用試驗計劃

      (1)試驗計劃:增加填料用量,以填料替代漿料降低生產(chǎn)成本??紤]到DIP 灰分波動較大,因此各試驗階段的控制以填料的實際用量為主,以成紙灰分為輔。即當填料用量達到階段目標值,保持填料用量不變,等成紙灰分也達到階段目標值時取樣試印。絕不采取完全依賴填料用量來提高成紙灰分達到階段目標值的方式。試驗過程要力求穩(wěn)定,緩慢進行,以不影響印刷質量為原則,決定把此次試驗分為五個階段進行,每個階段的試驗目標見表1。

      表1 試驗目標

      (2)用法及用量見表2。

      表2 用法及用量

      (3)助留助濾藥品添加流程,見圖1。

      圖1 助留助濾藥品添加流程圖

      (4)試驗步驟

      ①填料用量保持不變的情況下,優(yōu)化助留助濾各組分的添加量 。

      投入化學的助留助濾系統(tǒng)。最初加入量設定為:VT310 100 ppm, V780 600 ppm;檢測上網(wǎng)濃度、網(wǎng)下白水濃度、首程留著率。根據(jù)檢測數(shù)據(jù)優(yōu)化助留助濾化學品的用量。

      持續(xù)跟蹤測試濕部系統(tǒng)及成紙的各項指標,進一步優(yōu)化助留助濾藥品的用量,調(diào)整V780 的用量,保證網(wǎng)下白水濃度控制在 0.30% ~ 0.35%之間。經(jīng)過4 ~ 5 d后,即毛布磨合期過后,開始逐漸增加填料的用量。

      ②檢測各種漿料的灰分,上網(wǎng)漿料的灰分、網(wǎng)下白水和成紙的灰分,檢測紙面強度。記錄填料的流量。

      逐漸增加滑石粉的用量?;鄣挠昧棵看握{(diào)高 5 kg/t 紙,每次用量調(diào)整后都要連續(xù)跟蹤檢測3 d。觀察流送系統(tǒng)(主要是除砂器的運行情況);成紙的表面強度;漿料、白水和成紙的灰分變化。分析所有檢測數(shù)據(jù),評估紙機的運行狀況和對成品紙質量的影響。必要時適當增加陽離子淀粉加入量或調(diào)整陽離子淀粉的種類。

      最終系統(tǒng)達到一個成紙灰分 10% ~ 11%,單程留著率在 60% ~ 65%,成紙質量穩(wěn)定,表面強度合格。

      3 應用完成情況

      助留助濾系統(tǒng)通過兩個方面來提高成紙的灰分:一是提高現(xiàn)有漿料中灰分的留著;二是加入碳酸鈣的留著,效果明顯。試驗的第二階段已完成,即在填料用量在14 kg 左右,成紙灰分在9.1%~9.4%之間時,試印結果完全達到要求。在第二階段的基礎上,把填料用量調(diào)到22 kg(含水)/t 紙,成紙灰分測試為9.6%.生產(chǎn)的45 g/m2新聞紙成紙灰分分別為9.67%、9.50%。成紙在溫州日報社試印合格,第三階段的試驗也就取得了成功,見表3。

      表3 階段試驗結果

      4 漿料及成漿灰分分析

      根據(jù)灰分含量數(shù)據(jù),對成漿灰分和成紙的灰分做一簡單分析,從數(shù)據(jù)來看送到紙機流送系統(tǒng)漿料的灰分還是很低的,只有當碳酸鈣的用量達到30 kg 時成紙的灰分才能穩(wěn)定在9.0%以上。因此試驗過程中碳酸鈣用量的上限和成紙灰分的最高值以及DIP 灰分的波動范圍都是關注的重點,見表4。

      表4 脫墨漿灰分、填料用量與成紙灰分的關系

      5 經(jīng)濟效益分析

      由于DIP波動大,成紙灰分受其影響大,因此成紙灰分取DIP相對穩(wěn)定的一個范圍的試驗數(shù)據(jù)進行經(jīng)濟效益分析。期間V780加入量0.57 kg/t紙,填料加入量17.5 kg/t紙。

      5.1 使用助留助濾化學品投入成本

      (1)原助留助濾劑、填料及相關化學品(P182、皂土、定著劑、滑石粉、硫酸鋁、淀粉)的總成本估算為:46.50元/t紙。

      (2)RESP助留助濾劑、填料及相關化學品(VT310、V780、定著劑、硫酸鋁、碳酸鈣、淀粉)的總成本估算為58.2元/t紙。

      使用RESP助留助濾系統(tǒng)濕部化學所增加的成本:57.20-46.50=10.70元。

      5.2 使用化學助留助濾系統(tǒng)漿料消耗和蒸汽消耗方面節(jié)約成本

      (1)使用RESP助留助濾系統(tǒng)后成紙灰分調(diào)高2.09%,即每t成品紙節(jié)約20.9 kg漿料,t漿價格為2 600元(估價價格),節(jié)約成本如下:2.6×20.9=53.34元。

      (2)使用RESP助留助濾系統(tǒng)后,t紙的蒸汽消耗降低了0.011 t(即10 kg),每t蒸汽價格為200元(估價價格),節(jié)約成本如下:200×0.011=2.20元。

      使用助留助濾系統(tǒng)所產(chǎn)生的效益:54.34+2.2=56.54元。

      5.3 產(chǎn)生的經(jīng)濟效益

      成本方面:使用RESP助留助濾系統(tǒng)后t紙可產(chǎn)生的經(jīng)濟效益。

      56.54-10.7=45.84元。

      6 結束語

      (1)提高細小纖維、填料和膠體的留著率,保留率控制在 60%~65%之間。

      (2)成紙的灰分含量由現(xiàn)在的 7.5%提高到10±0.5%,且不會因掉毛掉粉問題影響印刷。

      (3)提高網(wǎng)部脫水速率,從而使進一步提高紙機車速或降低蒸汽消耗成為可能。

      (4)降低白水濃度, 從而減輕白水回收裝置及污水處理廠的負荷。

      (5)由于白水更清,可減輕網(wǎng)毯的堵塞和污染,減少系統(tǒng)沉積物。

      (6)具有幫助清除漿料中有害物的性能, 從而改善紙機的運行性。

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