張崟+朱斌
摘要:柜式喂料機在出料過程中,電子秤流量頻繁驟降、堵料等一系列問題,導(dǎo)致烘絲含水率標準偏差嚴重超標,嚴重影響烘絲質(zhì)量。而流量頻繁驟降、堵料主要由出料不均勻?qū)е?。為此在出料皮帶輸送機上設(shè)計加裝勻料裝置,對柜式喂料機出料流量進行控制。勻料裝置加裝使用后效果非常好,喂料流量穩(wěn)定,解決了喂料流量驟降、堵料的一系列問題。
關(guān)鍵詞:柜式喂料機;勻料裝置;流量驟降
中圖分類號:TS43 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)06-0039-03
1 概述
在煙草制絲工藝中,柜式喂料機主要用來對煙絲(葉)進行暫存,在生產(chǎn)過程中起工序緩沖作用,確保生產(chǎn)的連續(xù)性。由于柜式喂料機有著結(jié)構(gòu)簡單、噪音小、不會影響煙絲碎絲率、維修維護方便等特點,現(xiàn)逐步取代提升式喂料機。柜式喂料機喂料主要是由柜式喂料機、皮帶輸送機、電子皮帶秤組成的供料方式。目前,柜式喂料機喂料方式在國內(nèi)尚處于起步階段,在控制技術(shù)上存在一定的不足,缺乏相關(guān)經(jīng)驗,導(dǎo)致在生產(chǎn)過程中存在不足,如出料不均勻、煙絲流量驟降、計量管頻繁堵料等一系列問題,致使煙絲流量波動>40%,導(dǎo)致烘絲含水率的標準偏差超標,嚴重影響了烘絲質(zhì)量。因此,控制煙絲喂料流量穩(wěn)定性是關(guān)鍵。
2 存在問題
圖1 喂料機布料情況
喂料流量驟降及堵料主要是由于布料不均勻造成,柜式喂料機采用的是懸堆布料方式,在布料過程中突出的是凹凸形式。生產(chǎn)運行過程中,出現(xiàn)明顯的凹料時,在皮帶輸送機上瞬時堆積的煙絲比較薄,導(dǎo)致煙絲流量驟降;在出現(xiàn)明顯的凸料塌方時,皮帶輸送機上瞬時堆積的煙絲比較厚,導(dǎo)致計量管處堵料。如圖1、圖2所示:
圖2 煙絲流量瞬時趨勢圖
3 改進方法
3.1 降低布料凹凸程度
喂料機布料是由光柵控制,通過調(diào)節(jié)光柵高度,控制喂料機布料高度,來降低布料高,進而降低布料凹凸程度。如圖3所示:
圖3 改后喂料機布料情況
3.2 固化柜式喂料機底帶頻率
根據(jù)調(diào)試試驗經(jīng)驗,設(shè)定19、20、21Hz三個頻率進行測試。如表1所示:
根據(jù)測試結(jié)果,柜式喂料機底帶頻率設(shè)定為20Hz比較合理。
3.3 解決計量管堵料問題
計量管處堵料是由于柜式喂料機在出料時物料塌方,導(dǎo)致皮帶輸送機上瞬時堆積的煙絲量大、煙絲堆積厚,該段煙絲進入計量管處時造成堵料。對此,在進料過程中控制皮帶輸送機上瞬時堆積的煙絲厚度,即可解決堵料問題大量流量量。因此,在皮帶輸送機上加裝流量勻料機,勻料機的工作原理:類似于提升式喂料機,勻料機與皮帶輸送機相反運行,勻料機將瞬時堆積大量的煙絲往后撥,使煙絲均勻、定量的進入計量管。該設(shè)計具有一定的優(yōu)點:(1)項目改造周期短、投資費用小(一臺提升式喂料機總費用在80萬元左右,一臺勻料機總費用1.8萬元);(2)設(shè)計結(jié)構(gòu)簡單、后期維修維護保養(yǎng)簡單、方便;(3)有效的控制煙絲量,供料穩(wěn)定、均勻;(4)在一定程度上清除麻繩類等雜物。
3.3.1 勻料機設(shè)計。勻料機由撥料輥、高度調(diào)節(jié)定位裝置、軸承、減速機、控制系統(tǒng)等組成,如圖4
所示:
圖4 勻料機設(shè)計結(jié)構(gòu)
3.3.2 勻料機安裝高度計算。
(1)勻料機安裝高度為多少才不堵料及有效控制煙絲流量,對此應(yīng)用MINITAB軟件工具計算。
首先進行尾料時間概率、流量與勻料機高度計算,如圖5、圖6所示。
由圖5尾料時間概率圖可知,P值大于0.05,屬正態(tài)發(fā)布。圖6流量等方差檢驗圖可知,P值大于0.05,顯著。
圖5 尾料時間概率
圖6 流量等方差檢驗
流量與勻料機高度計算,如表2、3所示:
S=10.06R-Sq=87.52%R-Sq(調(diào)整)=85.92%
均值(基于合并標準差)的單組95%置信區(qū)間
水平N均值標準差-+---------+---------+---------+--------
80306505.111.6(----------*---------)
100306499.48.2(----------*---------)
-+---------+---------+---------+--------
6496.06499.56503.06506.5
合并標準差=10.1
表3 流量與勻料機高度回歸分析
回歸分析:流量與勻料機高度
流量=6528-0.282勻料機高度
回歸方程為
自變量 系數(shù) 系數(shù)標準誤 T P
常量 6527.64 11.76 555.12 0.000
均料器高度(mm) -0.2819 0.1299 -2.17 0.034
S=10.0586R-Sq=87.5%R-Sq(調(diào)整)=85.9%
綜上所述,通過計算,勻料機安裝高度最佳為100mm。
3.3.3 勻料機控制程序設(shè)計及安裝。勻料機安裝控制設(shè)計原理,勻料機控制與皮帶輸送機同步運行,皮帶輸送機停,勻料機停,皮帶輸送機運行,勻料機運行。如圖7、圖8所示:
圖7 勻料機控制原理
圖8 勻料機安裝結(jié)構(gòu)
4 改進效果
改進后,柜式喂料機經(jīng)過一年多的實際生產(chǎn)應(yīng)用,徹底解決了喂料流量驟降及堵料的問題。布料高度合理、布料煙堆凹凸分布均勻。煙絲流量表中偏差<0.4%,避免了由于因烘絲喂料流量不穩(wěn)定而引起烘絲含水率標準偏差超標問題,提高了烘絲產(chǎn)品質(zhì)量。這充分證實了該項目研發(fā)成功的優(yōu)越性和效果顯著性。如圖9、圖10、圖11所示:
圖9 勻料機運行
圖10 運行效果
圖11 改后煙絲流量瞬時趨勢
5 結(jié)語
通過對喂料機布料高度的控制、輸送底帶頻率的固化后,喂料機出料比較均勻;在皮帶輸送機上設(shè)計加裝勻料機后,柜式喂料機經(jīng)過一年多的實際生產(chǎn)應(yīng)用,徹底解決了喂料流量驟降及堵料的問題,煙絲流量標準偏差<0.4%,避免了由于因烘絲喂料流量不穩(wěn)定而引起烘絲含水率標準偏差超標問題,提高了烘絲產(chǎn)品質(zhì)量。流量勻料機的研發(fā)應(yīng)用,代替了提升式喂料機,對提高煙絲的整絲率具有重要意義。
參考文獻
[1] 減(變)速器.電機與電器[M].北京:機械工業(yè)
出版社,2004.
[2] 軸承[M].北京:機械工業(yè)出版社,2004.
[3] 金屬材料[M].北京:機械工業(yè)出版社,2004.
摘要:柜式喂料機在出料過程中,電子秤流量頻繁驟降、堵料等一系列問題,導(dǎo)致烘絲含水率標準偏差嚴重超標,嚴重影響烘絲質(zhì)量。而流量頻繁驟降、堵料主要由出料不均勻?qū)е隆榇嗽诔隽掀л斔蜋C上設(shè)計加裝勻料裝置,對柜式喂料機出料流量進行控制。勻料裝置加裝使用后效果非常好,喂料流量穩(wěn)定,解決了喂料流量驟降、堵料的一系列問題。
關(guān)鍵詞:柜式喂料機;勻料裝置;流量驟降
中圖分類號:TS43 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)06-0039-03
1 概述
在煙草制絲工藝中,柜式喂料機主要用來對煙絲(葉)進行暫存,在生產(chǎn)過程中起工序緩沖作用,確保生產(chǎn)的連續(xù)性。由于柜式喂料機有著結(jié)構(gòu)簡單、噪音小、不會影響煙絲碎絲率、維修維護方便等特點,現(xiàn)逐步取代提升式喂料機。柜式喂料機喂料主要是由柜式喂料機、皮帶輸送機、電子皮帶秤組成的供料方式。目前,柜式喂料機喂料方式在國內(nèi)尚處于起步階段,在控制技術(shù)上存在一定的不足,缺乏相關(guān)經(jīng)驗,導(dǎo)致在生產(chǎn)過程中存在不足,如出料不均勻、煙絲流量驟降、計量管頻繁堵料等一系列問題,致使煙絲流量波動>40%,導(dǎo)致烘絲含水率的標準偏差超標,嚴重影響了烘絲質(zhì)量。因此,控制煙絲喂料流量穩(wěn)定性是關(guān)鍵。
2 存在問題
圖1 喂料機布料情況
喂料流量驟降及堵料主要是由于布料不均勻造成,柜式喂料機采用的是懸堆布料方式,在布料過程中突出的是凹凸形式。生產(chǎn)運行過程中,出現(xiàn)明顯的凹料時,在皮帶輸送機上瞬時堆積的煙絲比較薄,導(dǎo)致煙絲流量驟降;在出現(xiàn)明顯的凸料塌方時,皮帶輸送機上瞬時堆積的煙絲比較厚,導(dǎo)致計量管處堵料。如圖1、圖2所示:
圖2 煙絲流量瞬時趨勢圖
3 改進方法
3.1 降低布料凹凸程度
喂料機布料是由光柵控制,通過調(diào)節(jié)光柵高度,控制喂料機布料高度,來降低布料高,進而降低布料凹凸程度。如圖3所示:
圖3 改后喂料機布料情況
3.2 固化柜式喂料機底帶頻率
根據(jù)調(diào)試試驗經(jīng)驗,設(shè)定19、20、21Hz三個頻率進行測試。如表1所示:
根據(jù)測試結(jié)果,柜式喂料機底帶頻率設(shè)定為20Hz比較合理。
3.3 解決計量管堵料問題
計量管處堵料是由于柜式喂料機在出料時物料塌方,導(dǎo)致皮帶輸送機上瞬時堆積的煙絲量大、煙絲堆積厚,該段煙絲進入計量管處時造成堵料。對此,在進料過程中控制皮帶輸送機上瞬時堆積的煙絲厚度,即可解決堵料問題大量流量量。因此,在皮帶輸送機上加裝流量勻料機,勻料機的工作原理:類似于提升式喂料機,勻料機與皮帶輸送機相反運行,勻料機將瞬時堆積大量的煙絲往后撥,使煙絲均勻、定量的進入計量管。該設(shè)計具有一定的優(yōu)點:(1)項目改造周期短、投資費用小(一臺提升式喂料機總費用在80萬元左右,一臺勻料機總費用1.8萬元);(2)設(shè)計結(jié)構(gòu)簡單、后期維修維護保養(yǎng)簡單、方便;(3)有效的控制煙絲量,供料穩(wěn)定、均勻;(4)在一定程度上清除麻繩類等雜物。
3.3.1 勻料機設(shè)計。勻料機由撥料輥、高度調(diào)節(jié)定位裝置、軸承、減速機、控制系統(tǒng)等組成,如圖4
所示:
圖4 勻料機設(shè)計結(jié)構(gòu)
3.3.2 勻料機安裝高度計算。
(1)勻料機安裝高度為多少才不堵料及有效控制煙絲流量,對此應(yīng)用MINITAB軟件工具計算。
首先進行尾料時間概率、流量與勻料機高度計算,如圖5、圖6所示。
由圖5尾料時間概率圖可知,P值大于0.05,屬正態(tài)發(fā)布。圖6流量等方差檢驗圖可知,P值大于0.05,顯著。
圖5 尾料時間概率
圖6 流量等方差檢驗
流量與勻料機高度計算,如表2、3所示:
S=10.06R-Sq=87.52%R-Sq(調(diào)整)=85.92%
均值(基于合并標準差)的單組95%置信區(qū)間
水平N均值標準差-+---------+---------+---------+--------
80306505.111.6(----------*---------)
100306499.48.2(----------*---------)
-+---------+---------+---------+--------
6496.06499.56503.06506.5
合并標準差=10.1
表3 流量與勻料機高度回歸分析
回歸分析:流量與勻料機高度
流量=6528-0.282勻料機高度
回歸方程為
自變量 系數(shù) 系數(shù)標準誤 T P
常量 6527.64 11.76 555.12 0.000
均料器高度(mm) -0.2819 0.1299 -2.17 0.034
S=10.0586R-Sq=87.5%R-Sq(調(diào)整)=85.9%
綜上所述,通過計算,勻料機安裝高度最佳為100mm。
3.3.3 勻料機控制程序設(shè)計及安裝。勻料機安裝控制設(shè)計原理,勻料機控制與皮帶輸送機同步運行,皮帶輸送機停,勻料機停,皮帶輸送機運行,勻料機運行。如圖7、圖8所示:
圖7 勻料機控制原理
圖8 勻料機安裝結(jié)構(gòu)
4 改進效果
改進后,柜式喂料機經(jīng)過一年多的實際生產(chǎn)應(yīng)用,徹底解決了喂料流量驟降及堵料的問題。布料高度合理、布料煙堆凹凸分布均勻。煙絲流量表中偏差<0.4%,避免了由于因烘絲喂料流量不穩(wěn)定而引起烘絲含水率標準偏差超標問題,提高了烘絲產(chǎn)品質(zhì)量。這充分證實了該項目研發(fā)成功的優(yōu)越性和效果顯著性。如圖9、圖10、圖11所示:
圖9 勻料機運行
圖10 運行效果
圖11 改后煙絲流量瞬時趨勢
5 結(jié)語
通過對喂料機布料高度的控制、輸送底帶頻率的固化后,喂料機出料比較均勻;在皮帶輸送機上設(shè)計加裝勻料機后,柜式喂料機經(jīng)過一年多的實際生產(chǎn)應(yīng)用,徹底解決了喂料流量驟降及堵料的問題,煙絲流量標準偏差<0.4%,避免了由于因烘絲喂料流量不穩(wěn)定而引起烘絲含水率標準偏差超標問題,提高了烘絲產(chǎn)品質(zhì)量。流量勻料機的研發(fā)應(yīng)用,代替了提升式喂料機,對提高煙絲的整絲率具有重要意義。
參考文獻
[1] 減(變)速器.電機與電器[M].北京:機械工業(yè)
出版社,2004.
[2] 軸承[M].北京:機械工業(yè)出版社,2004.
[3] 金屬材料[M].北京:機械工業(yè)出版社,2004.
摘要:柜式喂料機在出料過程中,電子秤流量頻繁驟降、堵料等一系列問題,導(dǎo)致烘絲含水率標準偏差嚴重超標,嚴重影響烘絲質(zhì)量。而流量頻繁驟降、堵料主要由出料不均勻?qū)е?。為此在出料皮帶輸送機上設(shè)計加裝勻料裝置,對柜式喂料機出料流量進行控制。勻料裝置加裝使用后效果非常好,喂料流量穩(wěn)定,解決了喂料流量驟降、堵料的一系列問題。
關(guān)鍵詞:柜式喂料機;勻料裝置;流量驟降
中圖分類號:TS43 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)06-0039-03
1 概述
在煙草制絲工藝中,柜式喂料機主要用來對煙絲(葉)進行暫存,在生產(chǎn)過程中起工序緩沖作用,確保生產(chǎn)的連續(xù)性。由于柜式喂料機有著結(jié)構(gòu)簡單、噪音小、不會影響煙絲碎絲率、維修維護方便等特點,現(xiàn)逐步取代提升式喂料機。柜式喂料機喂料主要是由柜式喂料機、皮帶輸送機、電子皮帶秤組成的供料方式。目前,柜式喂料機喂料方式在國內(nèi)尚處于起步階段,在控制技術(shù)上存在一定的不足,缺乏相關(guān)經(jīng)驗,導(dǎo)致在生產(chǎn)過程中存在不足,如出料不均勻、煙絲流量驟降、計量管頻繁堵料等一系列問題,致使煙絲流量波動>40%,導(dǎo)致烘絲含水率的標準偏差超標,嚴重影響了烘絲質(zhì)量。因此,控制煙絲喂料流量穩(wěn)定性是關(guān)鍵。
2 存在問題
圖1 喂料機布料情況
喂料流量驟降及堵料主要是由于布料不均勻造成,柜式喂料機采用的是懸堆布料方式,在布料過程中突出的是凹凸形式。生產(chǎn)運行過程中,出現(xiàn)明顯的凹料時,在皮帶輸送機上瞬時堆積的煙絲比較薄,導(dǎo)致煙絲流量驟降;在出現(xiàn)明顯的凸料塌方時,皮帶輸送機上瞬時堆積的煙絲比較厚,導(dǎo)致計量管處堵料。如圖1、圖2所示:
圖2 煙絲流量瞬時趨勢圖
3 改進方法
3.1 降低布料凹凸程度
喂料機布料是由光柵控制,通過調(diào)節(jié)光柵高度,控制喂料機布料高度,來降低布料高,進而降低布料凹凸程度。如圖3所示:
圖3 改后喂料機布料情況
3.2 固化柜式喂料機底帶頻率
根據(jù)調(diào)試試驗經(jīng)驗,設(shè)定19、20、21Hz三個頻率進行測試。如表1所示:
根據(jù)測試結(jié)果,柜式喂料機底帶頻率設(shè)定為20Hz比較合理。
3.3 解決計量管堵料問題
計量管處堵料是由于柜式喂料機在出料時物料塌方,導(dǎo)致皮帶輸送機上瞬時堆積的煙絲量大、煙絲堆積厚,該段煙絲進入計量管處時造成堵料。對此,在進料過程中控制皮帶輸送機上瞬時堆積的煙絲厚度,即可解決堵料問題大量流量量。因此,在皮帶輸送機上加裝流量勻料機,勻料機的工作原理:類似于提升式喂料機,勻料機與皮帶輸送機相反運行,勻料機將瞬時堆積大量的煙絲往后撥,使煙絲均勻、定量的進入計量管。該設(shè)計具有一定的優(yōu)點:(1)項目改造周期短、投資費用?。ㄒ慌_提升式喂料機總費用在80萬元左右,一臺勻料機總費用1.8萬元);(2)設(shè)計結(jié)構(gòu)簡單、后期維修維護保養(yǎng)簡單、方便;(3)有效的控制煙絲量,供料穩(wěn)定、均勻;(4)在一定程度上清除麻繩類等雜物。
3.3.1 勻料機設(shè)計。勻料機由撥料輥、高度調(diào)節(jié)定位裝置、軸承、減速機、控制系統(tǒng)等組成,如圖4
所示:
圖4 勻料機設(shè)計結(jié)構(gòu)
3.3.2 勻料機安裝高度計算。
(1)勻料機安裝高度為多少才不堵料及有效控制煙絲流量,對此應(yīng)用MINITAB軟件工具計算。
首先進行尾料時間概率、流量與勻料機高度計算,如圖5、圖6所示。
由圖5尾料時間概率圖可知,P值大于0.05,屬正態(tài)發(fā)布。圖6流量等方差檢驗圖可知,P值大于0.05,顯著。
圖5 尾料時間概率
圖6 流量等方差檢驗
流量與勻料機高度計算,如表2、3所示:
S=10.06R-Sq=87.52%R-Sq(調(diào)整)=85.92%
均值(基于合并標準差)的單組95%置信區(qū)間
水平N均值標準差-+---------+---------+---------+--------
80306505.111.6(----------*---------)
100306499.48.2(----------*---------)
-+---------+---------+---------+--------
6496.06499.56503.06506.5
合并標準差=10.1
表3 流量與勻料機高度回歸分析
回歸分析:流量與勻料機高度
流量=6528-0.282勻料機高度
回歸方程為
自變量 系數(shù) 系數(shù)標準誤 T P
常量 6527.64 11.76 555.12 0.000
均料器高度(mm) -0.2819 0.1299 -2.17 0.034
S=10.0586R-Sq=87.5%R-Sq(調(diào)整)=85.9%
綜上所述,通過計算,勻料機安裝高度最佳為100mm。
3.3.3 勻料機控制程序設(shè)計及安裝。勻料機安裝控制設(shè)計原理,勻料機控制與皮帶輸送機同步運行,皮帶輸送機停,勻料機停,皮帶輸送機運行,勻料機運行。如圖7、圖8所示:
圖7 勻料機控制原理
圖8 勻料機安裝結(jié)構(gòu)
4 改進效果
改進后,柜式喂料機經(jīng)過一年多的實際生產(chǎn)應(yīng)用,徹底解決了喂料流量驟降及堵料的問題。布料高度合理、布料煙堆凹凸分布均勻。煙絲流量表中偏差<0.4%,避免了由于因烘絲喂料流量不穩(wěn)定而引起烘絲含水率標準偏差超標問題,提高了烘絲產(chǎn)品質(zhì)量。這充分證實了該項目研發(fā)成功的優(yōu)越性和效果顯著性。如圖9、圖10、圖11所示:
圖9 勻料機運行
圖10 運行效果
圖11 改后煙絲流量瞬時趨勢
5 結(jié)語
通過對喂料機布料高度的控制、輸送底帶頻率的固化后,喂料機出料比較均勻;在皮帶輸送機上設(shè)計加裝勻料機后,柜式喂料機經(jīng)過一年多的實際生產(chǎn)應(yīng)用,徹底解決了喂料流量驟降及堵料的問題,煙絲流量標準偏差<0.4%,避免了由于因烘絲喂料流量不穩(wěn)定而引起烘絲含水率標準偏差超標問題,提高了烘絲產(chǎn)品質(zhì)量。流量勻料機的研發(fā)應(yīng)用,代替了提升式喂料機,對提高煙絲的整絲率具有重要意義。
參考文獻
[1] 減(變)速器.電機與電器[M].北京:機械工業(yè)
出版社,2004.
[2] 軸承[M].北京:機械工業(yè)出版社,2004.
[3] 金屬材料[M].北京:機械工業(yè)出版社,2004.