李耀和 張成明
(上汽通用五菱汽車股份有限公司,廣西 柳州 545007)
對(duì)于三排座的車型如MPV及微型客車的車型,由于車內(nèi)空調(diào)較大及乘員較多,整車熱負(fù)荷大,空調(diào)系統(tǒng)多采用雙蒸發(fā)器系統(tǒng),前蒸發(fā)器用于滿足駕駛員及副駕乘員的降溫需求,后蒸蒸發(fā)器用于滿足中后排乘員的降溫需求,如圖1所典型的微型客車雙蒸空調(diào)系統(tǒng)布置。這類空調(diào)系統(tǒng)需的設(shè)計(jì)難點(diǎn)天于:
(1)兩個(gè)蒸發(fā)器布置,如何處理各蒸發(fā)器的負(fù)荷,與冷媒流量如何分配;
圖2
圖3
(2)空調(diào)管路較單蒸系統(tǒng)長很多,如何減小管路的流動(dòng)阻力及溫升。
該車是參考已經(jīng)量產(chǎn)車的改款車型,空調(diào)系主要性能參數(shù)統(tǒng)基本參照原車型設(shè)計(jì),但考慮到該新車型會(huì)出口到中東等高熱地區(qū),需要提高制冷能力,因此加大了前蒸發(fā)器的制冷性能及增大冷凝器的散熱性能,該車型有兩個(gè)動(dòng)力配置:
A動(dòng)力、B動(dòng)力,兩個(gè)動(dòng)力的空調(diào)系統(tǒng)零件除了空調(diào)管以外其余完全一樣,空調(diào)管路根據(jù)由于發(fā)動(dòng)機(jī)空間不一樣,略有調(diào)整,空調(diào)系統(tǒng)的參數(shù)如下:
壓縮機(jī):渦旋式壓縮機(jī)(ATC-086)
冷凝器:16mm平行流過冷式冷凝器,換熱量11kw
前蒸發(fā)器:32mm層疊工蒸發(fā),換熱量4500kw
后蒸發(fā)器:16mm平行蒸發(fā)器,換熱量1800kw
該公司要求按如下工況測試汽車空調(diào)的最大制冷性能,在認(rèn)可的環(huán)模模擬實(shí)驗(yàn)室或?qū)嶒?yàn)風(fēng)洞內(nèi)進(jìn)行測試,實(shí)驗(yàn)室需有風(fēng)洞、轉(zhuǎn)鼓及測功機(jī)、光照裝置,溫度、濕度調(diào)整裝置;
圖4 更改前管路圖
5更改后的管路
實(shí)驗(yàn)條件:在環(huán)境溫度38℃、濕度40%RH,陽光負(fù)荷1000W/m2的環(huán)境下,車輛門窗全封閉浸車60min后,開始實(shí)驗(yàn),空調(diào)模試設(shè)置為,最大制冷模式,最大風(fēng)量,吹面模式。
實(shí)驗(yàn)過程:工況1、車速50km/h,內(nèi)循環(huán),20min
工況2、車速80km/h,內(nèi)循環(huán),20min
工況3、車速50km/h,外循環(huán),20min
工況4、車速80km/h,外循環(huán),20min
工況5、怠速,內(nèi)循環(huán),30min
實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖2所示。
實(shí)驗(yàn)結(jié)果未達(dá)到該公司的目標(biāo)要求,呼吸點(diǎn)及出風(fēng)口溫度較高;公司要求,工況1完成時(shí)車內(nèi)平均溫度不高于23℃,工況2完成時(shí)車內(nèi)平均溫度不高于21℃。
分析實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)制冷劑溫度異常,前蒸發(fā)器出口的冷媒溫度明顯高于于后蒸發(fā)器出口溫度,前蒸發(fā)器出風(fēng)口溫度較高,這可能是冷媒流量太小引起蒸發(fā)器的制冷能力小所導(dǎo)致的,可能是前后膨脹閥匹配不合理引起的。
查看膨脹閥參數(shù),發(fā)現(xiàn)前蒸發(fā)器膨脹閥參數(shù)為:容量1.0T,0度動(dòng)作值0.137MPa;后蒸發(fā)器膨脹參數(shù)為:容量0.6T,0度動(dòng)作值0.155MPa,前蒸發(fā)器膨脹閥容量較小,決議把前蒸發(fā)器的膨脹閥容量 改 為1.5T,其余參數(shù)保持不變,后蒸膨脹閥參數(shù)保持不變。
更換調(diào)整后的膨脹閥在同一輛車重新做上述實(shí)驗(yàn),A動(dòng)力的空調(diào)性能已得到很大改善,如圖3所示,滿足整車目標(biāo)要求,但是B動(dòng)力的系統(tǒng)仍然不滿足整車性能要求。
對(duì)比整車管路分析,發(fā)現(xiàn)B動(dòng)力的壓縮機(jī)吸氣管(從蒸發(fā)器到壓縮機(jī))布置不合理,其布置如圖4所示,該管路從蒸發(fā)器出來后繞了發(fā)動(dòng)機(jī)快一圈后才回到壓縮機(jī),該布置有兩點(diǎn)不好:
1吸氣管太長,拐彎太多,增加了冷媒流動(dòng)阻力,增加了壓縮機(jī)的吸氣負(fù)荷;
2膨脹閥出口壓力高,對(duì)應(yīng)的飽和溫度高,蒸發(fā)溫度高,蒸發(fā)器能力不能完全發(fā)揮,致使出風(fēng)口溫度高,車內(nèi)降溫性能差。決議更改壓縮機(jī)吸氣管路的走向,從前蒸發(fā)器出來后真接到壓縮機(jī),更改后的空調(diào)管走向如圖5所示。
B動(dòng)和車輛更換新管路后重做上述實(shí)驗(yàn)空調(diào)性能已得到很大改善,如圖6所示,滿足整車制冷性能目標(biāo)要求
圖6
汽車空調(diào)的設(shè)計(jì)是一個(gè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì),不僅包括各單體零件的性能要求,膨脹閥及管路設(shè)計(jì)仍然至關(guān)重要,需要將制冷裝置設(shè)計(jì)的一些基本原理與每種車型的具體情況相結(jié)合,通過不斷地優(yōu)化和改進(jìn),把系統(tǒng)的最佳性能發(fā)揮出來。
本文通過對(duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及實(shí)驗(yàn)分析,并調(diào)整膨脹閥參數(shù)及優(yōu)化空調(diào)管路布置提高了整個(gè)空調(diào)系統(tǒng)的制冷性能,為相關(guān)設(shè)計(jì)及測試分析提供經(jīng)驗(yàn)參考。
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