孟林輝 陳正飛 張景彪 邢繼濤
(神華國華綏中發(fā)電有限責(zé)任公司,遼寧省葫蘆島市,125222)
N1000-25/600/600型汽輪機,由一個單流高壓缸、一個雙流中壓缸及兩個雙流低壓缸依次串聯(lián)組成,其軸系結(jié)構(gòu)如圖1所示。主軸為逆時針旋轉(zhuǎn)(左右方向,均指面向發(fā)電機的左右方向)。其中,高壓缸呈反向布置 (頭對中壓缸),包括一個雙流調(diào)節(jié)級與8個單流壓力級,中壓缸共有2×6個壓力級,兩個低壓缸共有2×2×6個壓力級。
高壓和中壓轉(zhuǎn)子均由2套可傾瓦軸承支承,可傾瓦為6瓦塊結(jié)構(gòu),上下對稱布置;低壓轉(zhuǎn)子均采用兩套橢圓瓦支承,單側(cè)進油,上瓦開槽結(jié)構(gòu);推力軸承位于高中壓缸之間的軸承箱內(nèi),采用傾斜平面式雙推力盤結(jié)構(gòu)。
汽輪機為綜合閥序、復(fù)合配汽方式。機組設(shè)計配汽曲線及對應(yīng)噴嘴位置如圖2所示。機組采用定—滑—定(30%~95%負荷段滑壓)復(fù)合滑壓運行方式。
蒸汽設(shè)計流程:新蒸汽經(jīng)4根導(dǎo)汽管進入4臺高壓主汽閥 (ICV) (主汽閥后設(shè)有連通管,與4臺高壓主汽閥后腔室相通)、4 臺調(diào)節(jié)閥 (CV),經(jīng)4個進汽口進入調(diào)節(jié)級,通過高壓缸2+8級做功后,到鍋爐再熱器。再熱汽經(jīng)2根再熱管進入中壓聯(lián)合汽閥,經(jīng)2個導(dǎo)汽管進入中壓缸中部下半,通過2×6級做功后的蒸汽經(jīng)1根異徑連通管分別進入2個雙流6級的低壓缸 (A、B),做功后排入凝汽器。
圖2 機組設(shè)計配汽曲線及對應(yīng)噴嘴位置圖(機頭向機尾看)
基建試運初期,準(zhǔn)備首次進行機組滿負荷運行,當(dāng)負荷升至850 MW 左右時,1、2號瓦軸振開始出現(xiàn)波動,負荷升至966 MW 時,振動突然增大,降負荷后迅速收斂。當(dāng)負荷降至870 MW左右時趨于穩(wěn)定,再次升負荷至780 MW 時又出現(xiàn)波動,940 MW 時振動曲線再次迅速增大。機組出現(xiàn)激振前后振動變化過程曲線如圖3所示。
僅機組1、2號瓦振動變化表現(xiàn)較強烈,3、4號瓦振動增加較小,5~11號瓦振動均無明顯變化。同時,各軸瓦金屬溫度、回油溫度無明顯變化。鑒于機組運行中軸瓦溫度不是很高,且振動增大、瓦溫未發(fā)生明顯變化,因此,將潤滑油溫度由39℃提高至42℃ (設(shè)計油溫為40℃~45℃),緩慢增加機組負荷至850 MW,振動逐漸發(fā)散。再次提高潤滑油溫至44℃,振動仍無收斂趨勢,降負荷、恢復(fù)潤滑油溫度至40℃。鑒于該機組1、2號軸瓦采用6瓦塊可傾瓦結(jié)構(gòu),且調(diào)整潤滑油溫對振動無影響,可基本排除油膜渦動的影響。
通過圖3可以明顯看出,機組3次升負荷過程中,振動均在850 MW 左右逐漸發(fā)散,950 MW左右振動明顯增大。且從機組發(fā)生激振趨勢圖和頻譜圖 (圖4)中可以看出,振動曲線發(fā)散時28 Hz分量迅速增大,工頻分量基本無變化,而且與負荷和流量有關(guān)。從振動機理和特征上分析,發(fā)生在該機組的突發(fā)振動符合汽流激振的典型特征,具體如下:
(1)振動頻率與轉(zhuǎn)子一階臨界轉(zhuǎn)速對應(yīng)的頻率接近,即:
式中:nc——高壓轉(zhuǎn)子第一階臨界轉(zhuǎn)速。
(2)低頻振動與機組振動負荷有著良好的再現(xiàn)性。
(3)低頻振動有一個門檻值。
圖3 機組出現(xiàn)激振前后振動變化曲線圖
圖4 機組發(fā)生激振時趨勢圖和頻譜圖
鑒于機組負荷升至950 MW 左右時出現(xiàn)激振問題,無法實現(xiàn)機組滿負荷工況運行,結(jié)合振動變化趨勢,利用機組停運消缺機會,調(diào)整1號軸瓦頂隙 (2號瓦頂隙安裝值為設(shè)計下限,未進行調(diào)整),并對CV4開度曲線進行相應(yīng)調(diào)整。將這一配汽曲線調(diào)整方案,定為方案二。
(1)將1 號軸承頂隙由0.55 mm 調(diào)整至0.50mm (設(shè)計值為0.47~0.62mm)。
(2)微調(diào)整CV4開度曲線,首次修改后機組的配汽曲線如圖5所示。
再次啟動后,當(dāng)負荷升至800 MW 時,振動曲線開始發(fā)散,DEH 綜合指令為88%,CV1~CV4開度分別為70%、53%、54%、15%。
圖5 首次修改后機組配汽曲線
本次調(diào)整雖對CV4開度曲線進行了簡單修改,但機組存在的激振問題仍未得到有效解決。因此,降低機組負荷,將CV1與CV4開度曲線對換,曲線修改后機組負荷可以升至1000 MW。CV1與CV4曲線對換后機組滿負荷工況運行參數(shù):機組負荷,1000 MW;主汽壓力,25.2 MPa;主汽溫度,600℃;機組背壓,4.5kPa;循環(huán)水溫,14.2℃;潤滑油溫,40.2℃;綜合指令,91.9%;CV1開度,28.4%;CV2開 度,72.9%;CV3開 度,73.9%;CV4開度,93.0%。CV1與CV4開度對換配汽曲線 (方案二)如圖6所示。
通過對換CV1與CV4開度曲線,機組可以實現(xiàn)滿負荷運行,但機組運行狀態(tài)仍不穩(wěn)定,低負荷工況振動波動較大;高負荷工況,如主汽參數(shù)過低,CV1開度大于35%時,仍會出現(xiàn)汽流激振問題。CV1開度大于35%時,出現(xiàn)激振的振動變化曲線如圖7所示。
為進一步優(yōu)化汽輪機軸系運行狀態(tài),對機組配汽曲線再次進行調(diào)整。在原設(shè)計配汽曲線基礎(chǔ)上,將CV1與CV2、CV3與CV4開度曲線分別進行對換,對換后的配汽曲線如圖8所示。機組配汽曲線調(diào)整后,試升負荷至870 MW 時,汽流激振問題再次出現(xiàn),重新將機組配汽曲線恢復(fù)為修改前狀態(tài)(方案二狀態(tài)),機組負荷升至1000 MW 正常。
圖6 CV1與CV4開度對換配汽曲線 (方案二)
圖7 CV1 開度大于35%時,出現(xiàn)激振的振動變化曲線
圖8 CV1 與CV2、CV3 與CV4開度曲線分別對換后的配汽曲線 (方案三)
隨著夏季的到來,循環(huán)水溫度逐漸升高,汽輪機排汽壓力也隨之升高。在其他參數(shù)不變情況下,同負荷DEH 綜合指令相對增大,機組950MW 工況對應(yīng)DEH 綜合指令約在32%,滿負荷運行DEH 綜合指令將達到36%。因此,機組未徹底解決的高負荷工況汽流激振問題重新出現(xiàn)。為徹底解決激振問題,恢復(fù)機組出力,在機組運行時使用配汽曲線 (方案二)基礎(chǔ)上進行優(yōu)化調(diào)整。
圖9 機組最終優(yōu)化配汽曲線 (方案四)
調(diào)整分為兩步:第一步,將CV1開度曲線完全調(diào)整為CV4設(shè)計曲線,即將85%綜合指令對應(yīng)CV1全關(guān),恢復(fù)為90%綜合指令下全關(guān),以改善500~700 MW 負荷段1、2號瓦振幅波動問題;第二步,將CV1最大開度限制為35%,以解決機組在高負荷工況出現(xiàn)的汽流激振問題。機組最終優(yōu)化配汽曲線如圖9 所示。由于CV1最大開度限制為35%,機組在設(shè)計主汽參數(shù)下最高負荷為980 MW。為實現(xiàn)滿負荷工況運行,通過設(shè)定0.3 MPa滑壓偏置的方法,人為提高主蒸汽參數(shù),使機組達到額定出力1000 MW。
從汽流激振的故障源來說,是由于轉(zhuǎn)子與汽缸中心偏差,從而產(chǎn)生了兩種激振力,一是密封腔室內(nèi)徑向壓力分布不均;二是轉(zhuǎn)子徑向扭矩不平衡。
根據(jù)汽流激振的機理、軸系穩(wěn)定性理論和處理蒸汽激振的實踐,消除汽流激振的措施可從以下兩方面著手:一是限制產(chǎn)生激勵條件,即消除或減小激振力;二是增加阻尼,即主要是增加軸承的阻尼。這些措施具體如下:
(1)改變軸承設(shè)計,采用穩(wěn)定性好的軸承,如可傾瓦軸承。
(2)改變汽輪機轉(zhuǎn)子和汽缸中心位置,包括徑向和軸向位置。如適當(dāng)增大葉頂汽封的徑向間隙,減小軸向間隙。
(3)采用先進的汽封結(jié)構(gòu),使軸封成錐形設(shè)計,高壓進口側(cè)齒尖間隙小,低壓排出側(cè)齒尖間隙大。
(4)改變調(diào)節(jié)閥門開啟順序。
(5)縮短轉(zhuǎn)子跨距,提高轉(zhuǎn)子臨界轉(zhuǎn)速。
(6)改變軸承參數(shù),如軸瓦間隙、潤滑油黏度、進油壓力和溫度、軸承比壓等。
(7)提高機組的安裝和檢修質(zhì)量,防止因檢修不當(dāng)造成的轉(zhuǎn)子在汽缸中發(fā)生較大的偏斜。嚴(yán)格控制軸系揚度、軸瓦緊力等,確保軸承在各種負荷下具有良好的穩(wěn)定性。
鑒于該機組新投產(chǎn),短期內(nèi)無大修計劃,因此對汽缸內(nèi)部間隙情況無法進行檢查、調(diào)整。為解決汽流激振問題,先后對機組配汽曲線進行了3次較大調(diào)整,通過3種配汽方案,嘗試了蒸汽力3個方向作用在高壓轉(zhuǎn)子上,對機組振動產(chǎn)生的不同影響。各方案機組運行參數(shù)及振動情況見表1。
對3種配汽方案進行總結(jié),具體如下:
方案一:原設(shè)計曲線。高負荷工況CV4開度較小時,其高壓轉(zhuǎn)子受力方向為左下方。
方案二:CV1與CV4開度曲線對換。高負荷工況CV1開度較小時,其高壓轉(zhuǎn)子受力方向為右上方。
方案三:CV1與CV2、CV3與CV4開度曲線分別對換。高負荷工況CV3開度較小時,其高壓轉(zhuǎn)子受力方向為右下方。
圖10 3種配汽方式高壓轉(zhuǎn)子受力方向
3種配汽方式高壓轉(zhuǎn)子受力方向如圖10所示。
機組在采用方案二配汽方式時,可實現(xiàn)滿負荷運行,但500~700 MW 負荷工況下2號瓦振幅有波動現(xiàn)象,700 MW 以上負荷振動相對較為穩(wěn)定,特別是夏季工況CV1開度大于35%時,仍會激發(fā)振動。采用方案二的配汽方式負荷與振動變化關(guān)系曲線如圖11所示。機組采用方案一和方案三兩種配汽方式,低負荷下振動較穩(wěn)定,但當(dāng)機組負荷升至850 MW 以上時,振動逐漸發(fā)散或振動突然增大,無法實現(xiàn)滿負荷運行。
圖11 采用方案二的配汽方式負荷與振動變化關(guān)系曲線
對比CV1與CV4開度曲線對換過程中 (方案二修改過程),1、2、3 號軸振測點處的軸頸位移(見圖12):1號軸頸向右移動約20m,2號軸頸向右上方移動約84 m,3 號軸頸向左下方移動約18m。高壓轉(zhuǎn)子在蒸汽力作用下偏向右上方,此配汽方式機組可實現(xiàn)滿負荷運行,說明該機組汽流激振問題主要出在高壓缸內(nèi)動靜部分徑向間隙不均,即上部間隙偏大。方案二配汽方式,使高壓轉(zhuǎn)子偏上部運行,促使其徑向間隙趨于均勻,避免其不平衡蒸汽力引發(fā)的激振。
圖12 CV1與CV4開度曲線對換過程中各軸頸位移圖
采用方案二配汽方式,低負荷工況下1、2號振幅波動,主要由于機組為定-滑-定運行方式,低負荷工況蒸汽參數(shù)相對較低,且此負荷段對應(yīng)綜合指令小于85%;CV2、CV3、CV4相對高負荷工況開度較小,CV1也有一定開度,蒸汽向右上方作用在高壓轉(zhuǎn)子上的力相對較小,轉(zhuǎn)子無法穩(wěn)定在偏右上部位置運行;2號瓦振動曲線相對發(fā)散,且有一定量的汽流激振出現(xiàn)的低頻 (25 Hz)振動 (見圖13)。為解決低負荷高壓轉(zhuǎn)子低頻振動,以及夏季工況高負荷易發(fā)生汽流激振問題,對方案二的曲線進行優(yōu)化,使CV1全關(guān)曲線滯后,以減小500~700 MW 負荷段CV1的開度,降低CV1對應(yīng)噴嘴作用在高壓轉(zhuǎn)子向下的力,提高機組在此負荷段運行的穩(wěn)定性。同時,高負荷工況 (>850 MW)CV1開度相對方案二也有所減小,有效控制了高負荷工況汽流激振的發(fā)生。
圖13 2號瓦不同負荷軸心位置及瀑布圖
表1 四種方案機組運行參數(shù)及振動情況統(tǒng)計
通過調(diào)整汽輪機組配汽曲線,改變閥門開啟順序及開度的方法,使機組汽流激振問題得到了有效控制。同時,根據(jù)不同配汽方式對高壓轉(zhuǎn)子軸心位置的影響,結(jié)合機組振動變化趨勢,對不開缸情況下汽缸內(nèi)動靜間隙偏差有一個初步判斷,為機組大修徹底解決汽流激振問題,提供了數(shù)據(jù)參考。
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