安子健 范廷舉
(神華國華綏中發(fā)電有限責(zé)任公司,遼寧省葫蘆島市,125222)
RB控制技術(shù)是20世紀(jì)80年代隨著DCS的引進(jìn),在協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中出現(xiàn)的,由于RB控制技術(shù)的實(shí)施很大程度上依賴于試驗(yàn)研究,因此直到20世紀(jì)90 年代中期才逐步在新建大機(jī)組上實(shí)現(xiàn)。當(dāng)發(fā)生部分主要輔機(jī)故障跳閘,導(dǎo)致鍋爐最大出力低于給定功率時(shí),協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)將機(jī)組負(fù)荷快速降低到實(shí)際所能達(dá)到的相應(yīng)出力,并控制機(jī)組在允許參數(shù)范圍內(nèi)繼續(xù)運(yùn)行,該過程稱為RUNBACK (輔機(jī)故障減負(fù)荷,簡(jiǎn)稱RB)。RB 試驗(yàn)的目的是檢驗(yàn)機(jī)組和控制系統(tǒng)在故障下的適應(yīng)能力,是對(duì)機(jī)組故障下運(yùn)行能力的檢驗(yàn),是對(duì)控制系統(tǒng)性能和功能的檢驗(yàn)。RB 功能的實(shí)現(xiàn)為機(jī)組在高度自動(dòng)化運(yùn)行方式下提供了安全保障。
綏中電廠二期RB控制策略主要由協(xié)調(diào)控制系統(tǒng) (CCS)和 燃 燒 器 管 理 系 統(tǒng) (BMS)實(shí) 現(xiàn)。BMS的任務(wù)是控制燃料量的投入,保證在低負(fù)荷運(yùn)行期間的燃燒穩(wěn)定。RB 發(fā)生后,通常的做法是切除最上層燃料,保留3臺(tái)磨煤機(jī)和給煤機(jī)運(yùn)行,如果需要投油穩(wěn)燃,則BMS還將決定油槍投入的數(shù)量及方式。
汽輪機(jī)數(shù)字電液控制系統(tǒng) (DEH)在RB工況下一般擔(dān)任協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的執(zhí)行級(jí),對(duì)機(jī)前壓力進(jìn)行調(diào)節(jié)。輔機(jī)順序控制系統(tǒng)(SCS)則通過聯(lián)鎖保護(hù)邏輯,實(shí)現(xiàn)RB 時(shí)送/引風(fēng)機(jī)、同側(cè)聯(lián)跳,以保證鍋爐風(fēng)煙系統(tǒng)的快速平衡,避免由于爐膛壓力保護(hù)動(dòng)作引起鍋爐主燃料跳閘。
綏電二期1000MW 機(jī)組能夠觸發(fā)RUNBACK的主要輔機(jī)設(shè)備有:磨煤機(jī)跳閘、一次風(fēng)機(jī)跳閘、送風(fēng)機(jī)跳閘、引風(fēng)機(jī)跳閘、給水泵跳閘。通過以上輔機(jī)的運(yùn)行狀態(tài),計(jì)算出機(jī)組的最大允許負(fù)荷和機(jī)組的最小允許負(fù)荷。在協(xié)調(diào)控制方式 (CCS)下,機(jī)組實(shí)際負(fù)荷>520 MW,如果機(jī)組的最大允許負(fù)荷小于機(jī)組的實(shí)際負(fù)荷,機(jī)組RB控制觸發(fā),機(jī)組控制方式切換至汽輪機(jī)跟隨 (TF)控制方式,機(jī)組實(shí)際負(fù)荷按RB 負(fù)荷速率快速下降至RB 目標(biāo)負(fù)荷,直至機(jī)組實(shí)際負(fù)荷與機(jī)組最大出力相適應(yīng)。
在協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)中,一般有以下幾個(gè)特有的RB控制回路:機(jī)組最大、最小允許負(fù)荷;RB 指令;負(fù)荷指令變化速率設(shè)定;協(xié)調(diào)控制方式切換;鍋爐主控指令切換;磨煤機(jī)跳閘順序;RB 優(yōu)先控制(RB優(yōu)先迫升/迫降、禁止偏差切手動(dòng)等)。
圖1 單臺(tái)輔機(jī)最大出力及RB最大出力計(jì)算
根據(jù)輔機(jī)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)和其出力能力,計(jì)算出各個(gè)輔機(jī)設(shè)備的最大允許出力,通過對(duì)各個(gè)輔機(jī)設(shè)備的最大允許出力進(jìn)行比較,計(jì)算出機(jī)組最大允許負(fù)荷,根據(jù)鍋爐主控指令與機(jī)組最大允許負(fù)荷邏輯判斷得出RB負(fù)荷指令。其中輔機(jī)跳閘需計(jì)算單臺(tái)輔機(jī)最大出力控制邏輯,如圖1所示。
通過給煤機(jī)給煤量下限及燃油流量,可以計(jì)算出機(jī)組最小允許負(fù)荷,機(jī)組的實(shí)際負(fù)荷不能低于機(jī)組最小允許負(fù)荷。同理,給煤機(jī)最大允許負(fù)荷則用給煤機(jī)給煤量上限來計(jì)算,如圖2所示。
圖2 機(jī)組最小、最大出力計(jì)算
在協(xié)調(diào)控制方式 (CCS)下,發(fā)電機(jī)功率>520 MW,如果輔機(jī)設(shè)備跳閘,機(jī)組最大允許負(fù)荷將小于機(jī)組實(shí)際負(fù)荷,RB 觸發(fā)指令發(fā)出。運(yùn)算得出RB負(fù)荷指令,同時(shí)將協(xié)調(diào)控制方式切換成汽輪機(jī)跟隨控制方式,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷與機(jī)組最大允許負(fù)荷相差<±3 MW 時(shí),RB結(jié)束。如圖3所示。
圖3 RB負(fù)荷指令
當(dāng)輔機(jī)設(shè)備跳閘發(fā)生RB 后,RB 降負(fù)荷率可以設(shè)定不同的值,保證機(jī)組降負(fù)荷過程中各參數(shù)之間的相對(duì)平衡。例如,給水泵跳閘RB降負(fù)荷率要更快,從而提高燃料量和風(fēng)量的動(dòng)態(tài)響應(yīng)。具體負(fù)荷速率設(shè)定邏輯如圖4所示。
當(dāng)機(jī)組發(fā)生RB時(shí),控制方式由協(xié)調(diào)控制方式(CCS)切換至汽輪機(jī)跟隨 (TF)控制方式。如圖5所示。
RB負(fù)荷指令作用到鍋爐主控,最終形成鍋爐負(fù)荷指令分別送到燃料主控,給水控制。鍋爐主控指令如圖6所示。
當(dāng)輔機(jī)發(fā)生RB 時(shí) (磨煤機(jī)RB 除外)要依次跳磨煤機(jī)最終保持3臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行,以保證燃料快速減少,跳磨順序選擇邏輯如下:分別為5號(hào)磨煤機(jī)、3號(hào)磨煤機(jī)和6號(hào)磨煤機(jī)??刂七壿嬋鐖D7所示。
通過對(duì)RB 控制邏輯分析,當(dāng)輔機(jī)設(shè)備跳閘后,由于機(jī)組最大出力不能適應(yīng)當(dāng)前負(fù)荷要求,快速減負(fù)荷,根據(jù)跳閘設(shè)備不同,降負(fù)荷速率不同,RB負(fù)荷指令作用于鍋爐主控,控制燃料量、給水量同步下降。
綏電二期機(jī)組在投產(chǎn)以前,均完成各項(xiàng)RB 試驗(yàn),以保證協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)投入后機(jī)組的安全運(yùn)行。其他情況下,如只對(duì)協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的軟件進(jìn)行了修改,一般只要求進(jìn)行RB功能模擬試驗(yàn)。按照 《火力發(fā)電廠模擬量控制系統(tǒng)驗(yàn)收測(cè)試規(guī)程》(DL/T657-2006)的要求,在機(jī)組進(jìn)入驗(yàn)收階段前完成所有RB試驗(yàn)。
圖4 RB負(fù)荷速率設(shè)定
圖5 機(jī)組控制方式切換邏輯
圖6 鍋爐主控指令
圖7 磨煤機(jī)跳閘順序控制邏輯
在機(jī)組停運(yùn)的情況下,按設(shè)計(jì)的功能依次模擬RB產(chǎn)生的條件,進(jìn)行RB功能模擬試驗(yàn)。試驗(yàn)中,主要應(yīng)檢查以下內(nèi)容:
(1)所有的RB 數(shù)字量輸入回路能夠正確動(dòng)作;
(2)負(fù)荷運(yùn)算回路、負(fù)荷指令變化速率等RB控制參數(shù)己正確設(shè)定;
(3)協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)輸出至FSSS系統(tǒng),除磨煤機(jī)RUNBACK 外,其 他 RUNBACK 發(fā) 生 后,F(xiàn)SSS將按一定的時(shí)間間隔以從下往上的順序跳磨煤機(jī)、給煤機(jī),直至與要求的負(fù)荷相匹配 (一般為保留3臺(tái)或2臺(tái)磨煤機(jī));
(4)協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)在RB發(fā)生后能夠自動(dòng)切換到TF方式運(yùn)行;
(5)RB時(shí),主汽壓采用的定壓/滑壓方式符合設(shè)計(jì)要求,一般應(yīng)切換到滑壓方式運(yùn)行;
(6)滑壓運(yùn)行方式時(shí),滑壓速率參數(shù)設(shè)定應(yīng)根據(jù)不同RB的特點(diǎn)正確設(shè)定。
在進(jìn)行RB動(dòng)態(tài)試驗(yàn)之前,應(yīng)檢查是否已經(jīng)具備了以下條件:
(1)協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)及控制子系統(tǒng)已正常投用,并完成相應(yīng)的定值擾動(dòng)和負(fù)荷擺動(dòng)試驗(yàn),調(diào)節(jié)品質(zhì)合格;
(2)協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)在TF方式下的定值擾動(dòng)試驗(yàn)合格,調(diào)節(jié)品質(zhì)符合要求,在0.6~0.8 MPa定值擾動(dòng)下,過渡過程衰減率Ψ=0.7~0.8、穩(wěn)定時(shí)間<6min;
(3)RB 功能模擬試驗(yàn)已完成,結(jié)果滿足要求;
(4)機(jī)組保護(hù)系統(tǒng)已正常投入。
在進(jìn)行正式的RB動(dòng)態(tài)試驗(yàn)之前,一般還要進(jìn)行預(yù)備性試驗(yàn),以確認(rèn)協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)在RB工況下能正確進(jìn)行控制,并根據(jù)預(yù)備性試驗(yàn)的結(jié)果對(duì)不同RB工況下的目標(biāo)負(fù)荷、降負(fù)荷速率進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
RB正式試驗(yàn)一般應(yīng)在90% Pe以上負(fù)荷工況下進(jìn)行,以考核機(jī)組和協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)在RB工況下的控制能力。按設(shè)計(jì)的RB 功能分項(xiàng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)試驗(yàn),如分別進(jìn)行磨煤機(jī)、送風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)、給水泵等RB 試驗(yàn),記錄各被調(diào)量的動(dòng)態(tài)曲線。
RB試驗(yàn)的品質(zhì)指標(biāo):機(jī)組RB 試驗(yàn)時(shí),參數(shù)波動(dòng)范圍不危及機(jī)組安全和不引起機(jī)組保護(hù)動(dòng)作跳閘,即為合格。
下面以綏電二期直流爐給水泵和一次風(fēng)機(jī)RUNBACK 的動(dòng)作曲線為例,簡(jiǎn)要分析在這兩次RB過程中各個(gè)參數(shù)的變化情況。
4.3.1 給水泵RB試驗(yàn)
(1)動(dòng)態(tài)試驗(yàn)條件得到滿足。
(2)動(dòng)作過程:機(jī)組負(fù)荷>90%CCS 將控制方式由協(xié)調(diào)方式自動(dòng)轉(zhuǎn)入TF 方式,機(jī)組負(fù)荷指令按100%BMCR/min 的速率下降至目標(biāo)負(fù)荷470 MW,目標(biāo)負(fù)荷送至鍋爐主控,控制給水量、燃料量。主汽壓力設(shè)定值隨負(fù)荷-壓力函數(shù)f (x)變化。運(yùn)行磨煤機(jī)按照5號(hào)-3號(hào)-6號(hào)的順序依次跳掉相應(yīng)的磨煤機(jī),直到保留3臺(tái)磨煤機(jī)為止,間隔時(shí)間10s。給水泵RB 試驗(yàn)主要參數(shù)見表1,給水泵RB參數(shù)曲線見圖8。
表1 給水泵RB試驗(yàn)主要參數(shù)
圖8 給水泵RB參數(shù)曲線
如圖8所示,給水泵RB后,被調(diào)量在偏離給定值后均能快速回到允許靜態(tài)誤差范圍,給水泵RB爐膛負(fù)壓最大波動(dòng)為160Pa~-560Pa。通過給煤量曲線,給水泵發(fā)生RB后,連鎖2臺(tái)磨煤機(jī)跳閘,最終保留3 臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行。通過燃料量計(jì)算,機(jī)組維持在50%負(fù)荷時(shí),3臺(tái)磨煤機(jī)可以滿足燃料量需求和穩(wěn)燃要求。為防止?fàn)t膛風(fēng)量和爐膛負(fù)壓等參數(shù)發(fā)生較大程度波動(dòng),每臺(tái)磨煤機(jī)跳閘時(shí)間間隔10s,以利于調(diào)節(jié)產(chǎn)生穩(wěn)定。另外因?yàn)榻o水流量變化的快速性,給水泵RUNBACK 的降負(fù)荷率比其他輔機(jī)的速率要快1倍,為100 MW/s,同時(shí)在送、引風(fēng)調(diào)節(jié)回路增加負(fù)壓?jiǎn)蜗蜷]鎖和磨煤機(jī)一次風(fēng)量調(diào)節(jié)前饋回路邏輯等,來提高燃料和風(fēng)量的相應(yīng)速度。
4.3.2 一次風(fēng)機(jī)RB實(shí)驗(yàn)
(1)動(dòng)態(tài)試驗(yàn)條件得到滿足。
(2)動(dòng)作過程:CCS 將控制方式由協(xié)調(diào)方式自動(dòng)轉(zhuǎn)入TF方式,機(jī)組負(fù)荷指令按50%BMCR/min的速率變化到目標(biāo)負(fù)荷500 MW,鍋爐主控控制給水量、燃料量,主汽壓力設(shè)定值隨負(fù)荷—壓力函數(shù)f (x)變化。運(yùn)行磨煤機(jī)按照5號(hào)-3號(hào)-6號(hào)的順序依次跳掉相應(yīng)的磨煤機(jī),直到保留3臺(tái)磨煤機(jī)為止,間隔時(shí)間10s。
跳閘磨煤機(jī),對(duì)應(yīng)的一次風(fēng)冷熱風(fēng)關(guān)斷門、分離器出口門,一次風(fēng)冷熱調(diào)節(jié)擋板關(guān)閉。運(yùn)行的一次風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)動(dòng)葉在電流不超過532 A 時(shí)強(qiáng)開至90%。一次風(fēng)機(jī)RB試驗(yàn)主要參數(shù)見表2,一次風(fēng)機(jī)RB參數(shù)曲線見圖9。
表2 一次風(fēng)機(jī)RB試驗(yàn)主要參數(shù)
圖9 一次風(fēng)機(jī)RB參數(shù)曲線
如圖9所示,一次風(fēng)機(jī)RB后,被調(diào)量在偏離給定值后能夠快速回到允許靜態(tài)誤差范圍,調(diào)節(jié)品質(zhì)較好。通過給煤量曲線,一次風(fēng)機(jī)RB雖然同樣連鎖2臺(tái)磨煤機(jī)跳閘,但磨煤機(jī)通過一次風(fēng)向爐膛送粉,一次風(fēng)機(jī)跳閘對(duì)磨煤機(jī)入口風(fēng)量的影響較大,其他正常運(yùn)行的磨煤機(jī)送粉能力同時(shí)受到影響,因此設(shè)計(jì)燃料量拉回控制邏輯的,降低爐膛燃料量的驟然下降,造成給水、風(fēng)量和燃料量的不平衡程度。爐膛負(fù)壓調(diào)節(jié)方面,因?yàn)橐淮物L(fēng)屬爐膛風(fēng)量的一部分,一次風(fēng)機(jī)跳閘,較嚴(yán)重地打破了送引風(fēng)的平衡,因此造成爐膛負(fù)壓大幅波動(dòng),一次風(fēng)機(jī)RB爐膛負(fù)壓最大波動(dòng)-32Pa~-1450Pa。一次風(fēng)機(jī)RUNBACK 的降負(fù)荷率為50 MW/s,較給水泵RB要慢,以緩解鍋爐燃燒的加大慣性和延遲。RB發(fā)生后,關(guān)閉相應(yīng)跳閘的磨煤機(jī)出口擋板,以減少其他磨煤機(jī)一次風(fēng)損失。
通過以上兩個(gè)案例的分析,不同輔機(jī)RB工況有所不同,RB 過程中應(yīng)注意的參數(shù)變化也不同,通過對(duì)調(diào)節(jié)參數(shù)和控制邏輯的優(yōu)化,可以進(jìn)一步提高RB過程中的控制品質(zhì),達(dá)到更好的控制效果。
通過對(duì)綏中電廠二期RB控制成功的經(jīng)驗(yàn),解析了RB控制邏輯的設(shè)計(jì)思路和動(dòng)態(tài)試驗(yàn)過程中應(yīng)特別注意控制參數(shù)優(yōu)化,對(duì)其他機(jī)組RB控制設(shè)計(jì)有一定的借鑒意義。
隨著大容量高參數(shù)火電機(jī)組的迅猛發(fā)展,火電廠自動(dòng)控制水平也在不斷提高,機(jī)組安全運(yùn)行的可靠性則顯得尤為重要,因此百萬機(jī)組的RB控制理念對(duì)火電廠未來的發(fā)展起著重要的作用。
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