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      鍋爐引風(fēng)機(jī)出力不足問題分析及解決措施

      2014-03-18 03:04:28
      中國設(shè)備工程 2014年10期
      關(guān)鍵詞:積灰漏風(fēng)壓縮空氣

      (中國石油克拉瑪依石化公司熱電廠,新疆 克拉瑪依 834003)

      鍋爐引風(fēng)機(jī)出力不足問題分析及解決措施

      趙曉強(qiáng) 任恒昌 朱焱松

      (中國石油克拉瑪依石化公司熱電廠,新疆 克拉瑪依 834003)

      以某熱電廠為例分析了造成引風(fēng)機(jī)出現(xiàn)出力不足故障的原因,并據(jù)此提出了有效解決措施,達(dá)到風(fēng)機(jī)的最佳運(yùn)行效果。

      引風(fēng)機(jī);出力不足;分析;措施

      一、存在問題

      某熱電廠4臺130t/h中壓煤粉爐,每爐配有兩臺單支撐離心式引風(fēng)機(jī)。2008年進(jìn)行煙氣脫硫改造,系統(tǒng)阻力增大,對引風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造:將1#爐和2#爐引風(fēng)機(jī)進(jìn)行重新選型更換,3#爐和4#爐重新選型更換、同時將風(fēng)機(jī)進(jìn)口調(diào)節(jié)方式由擋板調(diào)節(jié)改為液力耦合器調(diào)節(jié)。改造后在設(shè)計(jì)煤種情況下風(fēng)機(jī)出力勉強(qiáng)滿足鍋爐滿負(fù)荷要求,2010年4臺鍋爐引風(fēng)機(jī)出力下降,具體表現(xiàn)如下。

      (1)1#、2#爐風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)門尚未全開,電機(jī)已超電流;

      (2)風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)門已全開仍不能滿足系統(tǒng)出力要求;

      (3)風(fēng)機(jī)超電流后引風(fēng)機(jī)入口負(fù)壓增大,爐膛負(fù)壓仍然不能滿足負(fù)荷運(yùn)行要求;

      (4)3#、4#爐引風(fēng)機(jī)液力耦合器開度達(dá)到一定值后繼續(xù)增大開度,風(fēng)機(jī)入口負(fù)壓等參數(shù)基本不再變化。

      二、原因分析

      1.設(shè)計(jì)、選型不當(dāng)

      風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)參數(shù)較實(shí)際運(yùn)行參數(shù)偏?。ū?)。

      表1

      由表1可以看出:實(shí)際運(yùn)行參數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)參數(shù),鍋爐實(shí)際運(yùn)行期間的排煙溫達(dá)到180℃,遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)的150℃,煙氣體積較設(shè)計(jì)時增大約10%,而風(fēng)機(jī)及電機(jī)選型是按照設(shè)計(jì)排溫度選擇的;此外,該廠風(fēng)機(jī)是在脫硫改造的過程中進(jìn)行的改造,改造初期并未進(jìn)行風(fēng)機(jī)實(shí)際運(yùn)行參數(shù)測量,只是在初始設(shè)計(jì)參數(shù)的基礎(chǔ)上做了簡單的修正,因此風(fēng)機(jī)系統(tǒng)安裝后并沒有接近實(shí)際運(yùn)行工況。故風(fēng)機(jī)選型明顯偏小,風(fēng)機(jī)無法在高效區(qū)域運(yùn)行,出力明顯不足。

      2.煙道阻力

      由于此段煙道的截面較大,摩擦阻力較小,因此煙道阻力主要取決于由轉(zhuǎn)彎、變截面、換熱設(shè)備間隙、擋板門等引起的局部阻力。當(dāng)鍋爐低負(fù)荷時煙氣流速低,煙道的水平段、轉(zhuǎn)向處、空預(yù)器以及省煤器等小間隙傳熱元件容易積灰,煙道系統(tǒng)長期積灰導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)出力不足而影響鍋爐負(fù)荷。隨著鍋爐運(yùn)行時間的增加,帶灰煙氣流經(jīng)各受熱面時會有部分灰粒沉積到受熱面上形成積灰,阻礙煙氣的正常流動,煙氣流動阻力增加。由于該廠鍋爐運(yùn)行十余年,省煤器以及空預(yù)器積灰嚴(yán)重,實(shí)際83%額定負(fù)荷時的煙道阻力已經(jīng)相當(dāng)于設(shè)計(jì)的100%額定負(fù)荷阻力,風(fēng)機(jī)運(yùn)行尤其是高負(fù)荷期間影響尤為明顯。

      3.系統(tǒng)不合理

      鍋爐管道系統(tǒng)布置不合理直接影響風(fēng)機(jī)的運(yùn)行性能,由于風(fēng)機(jī)是系統(tǒng)的一個重要部件,風(fēng)機(jī)與系統(tǒng)存在的相互作用可能造成其不在設(shè)計(jì)規(guī)定的運(yùn)行工況下運(yùn)轉(zhuǎn)。同時系統(tǒng)中彎頭、轉(zhuǎn)向室、除塵系統(tǒng)中設(shè)備安裝位置不佳及設(shè)備運(yùn)行不正常都會影響到風(fēng)機(jī)的使用性能。

      4.煙道漏風(fēng)

      鍋爐煙道、電除塵等部位漏風(fēng)是造成風(fēng)機(jī)出力下降的又一重要原因。漏風(fēng)進(jìn)入煙道或電除塵器后與煙氣混合,空氣溫度被加熱至約180℃左右,氣體溫度的升高導(dǎo)致體積相對增大較多。對于煙氣系統(tǒng)來說, 漏風(fēng)點(diǎn)越靠近引風(fēng)機(jī)入口,負(fù)壓越大, 漏風(fēng)量也越大。由于鍋爐已經(jīng)投產(chǎn)十多年,因此鍋爐本體、尾部煙道、 擋板、膨脹節(jié)、防爆門、人孔門、電除塵器等部位都存在不同程度地漏風(fēng)。這些都是造成煙道漏風(fēng)、煙氣體積增大的重要原因,據(jù)此選擇的風(fēng)機(jī)及電機(jī)必然偏小。

      5.壓縮空氣進(jìn)入煙道

      電除塵器下部的倉泵系統(tǒng)在置換時, 壓縮空氣全部排入電除塵器內(nèi)部;此外,火檢冷卻用壓縮空氣量也由設(shè)計(jì)時的2 000m3/h 增大到3 100m3/h。壓縮空氣進(jìn)入煙道后不僅增加了煙道煙氣流量,還造成煙氣體積迅速增加。由于進(jìn)入爐內(nèi)的所有壓縮空氣量都是鍋爐風(fēng)量平衡計(jì)算之外風(fēng)量,在選擇設(shè)計(jì)引風(fēng)機(jī)時未在計(jì)算之內(nèi)。

      6.燃燒工況的影響

      燃燒煤質(zhì)較設(shè)計(jì)煤質(zhì)相差較大,近年來入爐煤質(zhì)降低明顯,灰份增加,發(fā)熱量下降,甚至接近14MJ/kg。表2為該鍋爐設(shè)計(jì)煤種及實(shí)際運(yùn)行期間煤種成分的比較。

      表2

      煤種的變差導(dǎo)致入爐燃料量和風(fēng)量明顯增加、積灰加劇、煙道阻力增加,風(fēng)機(jī)無法滿足設(shè)計(jì)工況負(fù)荷要求。

      7.機(jī)械方面

      引風(fēng)機(jī)的機(jī)殼通過斜45°、弧形激流器與電除塵出口煙道連接,連接處安裝有電動調(diào)節(jié)擋板?;⌒渭ち髌髟斐梢L(fēng)機(jī)葉片入口前向心側(cè)產(chǎn)生局部渦流, 電動調(diào)節(jié)擋板間隙配合不當(dāng);設(shè)計(jì)時為保證風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率,機(jī)葉片頂部間隙設(shè)計(jì)在4mm范圍內(nèi),但由于高達(dá)180℃的排煙溫度遠(yuǎn)大于環(huán)境溫度,由此造成機(jī)殼局部變形而加大葉頂間隙;此外,葉片因制造、加工不規(guī)范,磨損以及檢修工藝等問題使得葉片型線受到破壞、葉頂間隙過大。

      三、解決措施

      1.降低排煙溫度

      由于鍋爐的排煙溫度明顯偏高,不僅影響外界環(huán)境溫度,而且影響風(fēng)機(jī)高效運(yùn)行。因此,該廠預(yù)計(jì)在2015年鍋爐大檢修期間在空預(yù)器及電除塵之間加裝效果良好的復(fù)合相變換熱器,屆時可將鍋爐的排煙溫度降低至130℃以下,從而降低工況風(fēng)量以降低風(fēng)機(jī)負(fù)荷。

      2.降低煙道阻力

      2013年初,在鍋爐煙道基本沒有繼續(xù)進(jìn)行改造空間的前提下盡量減少鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行時間,避免大量積灰;同年檢修時優(yōu)化系統(tǒng)中吹灰器等設(shè)備的安裝位置,在保證使用條件下降低煙道的阻力系數(shù);2013年利用鍋爐停爐期間對鍋爐過熱器、省煤器、空預(yù)器等受熱面的積灰予以清理;同年鍋爐小檢修期間,在極易積灰的煙道拐彎道位置安裝了煙氣導(dǎo)流板以防積灰;逐漸改善煙氣流動狀態(tài)、減少了煙道中的渦流區(qū);根據(jù)燃燒情況認(rèn)真做好日常鍋爐的打焦工作;年初,根據(jù)各爐子負(fù)荷和煤種情況制定并執(zhí)行吹灰器的使用頻次和使用質(zhì)量的把控。

      3.減少漏風(fēng)

      2013年初開始檢查并消除煙道內(nèi)的漏風(fēng),具體措施包括:確認(rèn)整個鍋爐內(nèi)的人孔、檢查孔、防爆門、打焦孔、測量孔、密封片等部位密封完好;及時封堵拉渣機(jī)水箱與灰斗連接處密封孔;檢查并封堵?lián)圃鼨C(jī)及水冷壁下聯(lián)箱水封;在滿足運(yùn)行條件的情況下盡量減少測點(diǎn)和檢測孔、洞的使用時間和數(shù)量,檢修期間盡量延長孔、洞處的套管以減少鍋爐及煙道的漏風(fēng);小修期間確認(rèn)并消除除塵器、補(bǔ)償器等設(shè)備與煙道連接處的漏風(fēng)點(diǎn)、杜絕不必要的氣體排入后部煙道和電除塵器內(nèi),并在2014年年初更換腐蝕漏風(fēng)的煙道膨脹節(jié)。

      4.減少壓縮空氣用量

      2013年伊始,該廠及時完善工業(yè)風(fēng)系統(tǒng)和儀表風(fēng)系統(tǒng)及用氣設(shè)備,在保證設(shè)備安全可靠的情況下,降低壓縮空氣尤其是冷卻用壓縮空氣的使用量至原始設(shè)計(jì)水平,減少過多的壓縮空氣進(jìn)入爐膛和煙道。

      5.合理擴(kuò)容

      2014年,在進(jìn)行鍋爐煙氣脫硝改造過程中,充分考慮風(fēng)機(jī)負(fù)荷,在進(jìn)行低氮燃燒器、SCR脫硝改造后對煙氣參數(shù)以及燃燒煤種進(jìn)行重新校核,以實(shí)際運(yùn)行工況條件進(jìn)行風(fēng)機(jī)及電機(jī)選型設(shè)計(jì)以合理擴(kuò)容,在選型擴(kuò)容過程充分考慮進(jìn)入爐膛以及煙道的壓縮空氣以及其他沒有計(jì)入鍋爐燃燒平衡計(jì)算的風(fēng)量。最終風(fēng)機(jī)擴(kuò)展至23號風(fēng)機(jī)配備的電機(jī)擴(kuò)容至560kW。

      6.提高檢修質(zhì)量

      2013年始,車間及檢修隊(duì)伍嚴(yán)格把控風(fēng)機(jī)擴(kuò)容過程中生產(chǎn)、制造、安裝過程中的的施工質(zhì)量以及日常檢修質(zhì)量,調(diào)整好葉片頂部間隙在規(guī)定的范圍內(nèi),多措施保持葉片角度的一致性;風(fēng)機(jī)投運(yùn)過程中始終保持風(fēng)機(jī)外殼保溫有效、減少機(jī)殼變形產(chǎn)生的影響,為控制好風(fēng)機(jī)入口擋板的靈敏度和準(zhǔn)確性,將入口執(zhí)行機(jī)構(gòu)換成羅特克執(zhí)行機(jī)構(gòu),避免出現(xiàn)開關(guān)不到位影響煙道阻力,進(jìn)而影響煙道性能的問題。

      7.優(yōu)化調(diào)整

      2013年在燃盡煤場原存煤后逐漸提高入爐煤質(zhì)量,優(yōu)化調(diào)整鍋爐燃燒工況,盡量避免鍋爐缺氧狀態(tài)的燃燒時間,減少不必要的煙道積灰和煙道阻力的增加;運(yùn)行調(diào)整過程中合理分配每臺鍋爐 2臺引風(fēng)機(jī)的負(fù)荷、避免出現(xiàn)“搶風(fēng)”現(xiàn)象,避免增減負(fù)荷時產(chǎn)生大的煙氣擾動。

      四、效果

      自2013年初確定改進(jìn)措施,很好的解決了鍋爐引風(fēng)機(jī)出力不足的問題。各鍋爐運(yùn)行后均未出現(xiàn)調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)擋板時電機(jī)超電流而爐膛負(fù)壓不足現(xiàn)象,引風(fēng)機(jī)擋板可隨鍋爐負(fù)荷的變化任意調(diào)整變換,每臺鍋爐的單臺引風(fēng)機(jī)均具有帶50%鍋爐額定負(fù)荷的能力,投運(yùn)效果顯著。

      [1]陳欣.電站風(fēng)機(jī)出力不足原因淺析[J].風(fēng)機(jī)技術(shù).2011,5.

      [2]尹君, 劉恩生, 尹民權(quán)等.鍋爐引風(fēng)機(jī)出力不足原因[J].發(fā)電設(shè)備. 2007(3):203-205.

      [3]王賀岑,白紅濤,許明峰等。鍋爐引風(fēng)機(jī)選型改造的可靠性分析[J].中國電力.2010.1(43):51-55.

      TK223.26

      :B

      :1671-0711(2014)10-0064-02

      2014-02-25)

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