張濤 劉春虎 張愛(ài)華
摘 要:對(duì)太鋼煉鋼二廠南區(qū)轉(zhuǎn)爐原活動(dòng)煙罩冷卻系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,直接從發(fā)電廠管網(wǎng)上接進(jìn)軟水,使其進(jìn)入75 m3水箱,通過(guò)冷卻泵送到活動(dòng)煙罩,經(jīng)過(guò)在活動(dòng)煙罩內(nèi)循環(huán)后直接返回水箱,完成強(qiáng)制循環(huán)。
關(guān)鍵詞:活動(dòng)煙罩;漏水;汽化冷卻;強(qiáng)制循環(huán)
中圖分類(lèi)號(hào):TF341 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):2095-6835(2014)01-0020-02
太鋼煉鋼二廠南區(qū)轉(zhuǎn)爐原活動(dòng)煙罩冷卻系統(tǒng)采用的是自然循環(huán)方式,由于循環(huán)效果不好,活動(dòng)煙罩經(jīng)常燒壞、漏水,影響煉鋼生產(chǎn),浪費(fèi)水資源。為了有效延長(zhǎng)活動(dòng)煙罩的使用壽命,減少檢修時(shí)間,提高不銹鋼的產(chǎn)量,增加企業(yè)效益,決定對(duì)1#爐活動(dòng)煙罩循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行必要的改造。
1 主要設(shè)備組成及工藝介紹
轉(zhuǎn)爐汽化冷卻系統(tǒng)主要由給水箱、給水泵、汽包、煙道、蓄熱器、活動(dòng)煙罩、一段、二段、三段、四段、末段組成。煙道直徑為2 100 mm,總長(zhǎng)約35 m,受熱面積225.2 m2。排管設(shè)計(jì)為
Ф38的無(wú)縫鋼管,汽包直徑為Ф2 100 mm,長(zhǎng)為10 542 mm,工作壓力為2.5 MPa,容積50 m3,蒸汽溫度225 ℃。蓄熱器直徑Ф3 000 mm,長(zhǎng)13 172 mm,工作壓力2.5 MPa,容積80 m3。各段為法蘭連接,在一段與二段、二段與三段之間沒(méi)有膨脹伸縮節(jié),用以減小由于轉(zhuǎn)爐內(nèi)鋼水或煤氣爆炸時(shí)對(duì)汽化冷卻煙道造成損壞,同時(shí)保證汽化冷卻煙道在運(yùn)行中自由膨脹。每一段都設(shè)置了下降管和回升管,汽包、下降管、下聯(lián)箱和上升管(即水冷壁)組成一個(gè)循環(huán)回路。由于上升管中的水在爐內(nèi)受熱產(chǎn)生了蒸汽,汽水混合物的重度小,而下降管在爐外不受熱,管中是水,其重度大,兩者重度差就產(chǎn)生推動(dòng)力。水沿下降管向下流動(dòng),而汽水混合物則沿上升管向上流動(dòng),進(jìn)入汽包,這樣就形成水的自然循環(huán)流動(dòng)。汽水混合物進(jìn)入汽包后進(jìn)行分離,未汽化的水與給水混合后繼續(xù)參加水循環(huán)從而進(jìn)行新的循環(huán)。具體情況如圖1所示。
圖1 轉(zhuǎn)爐汽化冷卻工藝圖
2 改造前狀況
活動(dòng)煙罩也采用自然循環(huán),使用中由于轉(zhuǎn)爐爐口處高溫,煙氣沖刷劇烈、結(jié)渣等原因,煙罩受熱管、集箱容易發(fā)生漏水。在2007年1#爐擴(kuò)容改造后,由于出鋼方式改為爐口出鋼,漏水問(wèn)題更加突出,幾乎每隔幾天就出現(xiàn)漏水,每月至少焊煙罩三四次,每次焊接需2~3 h。由于轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)時(shí)間在漏水情況下煉鋼,半年時(shí)間就更換了煙罩,但新煙罩仍頻繁漏水,漏水問(wèn)題已經(jīng)嚴(yán)重影響了不銹鋼線產(chǎn)能釋放和生產(chǎn)安全,也加重了檢修人員負(fù)擔(dān),到了必須解決的程度。為解決此問(wèn)題,嘗試了多種方案均未取得明顯效果。
3 技術(shù)改造方案及措施
通過(guò)分析認(rèn)為,造成活動(dòng)煙罩頻繁漏水可能有以下幾種原因:①循環(huán)水停滯和倒流。在循環(huán)回路內(nèi)成排的上升管中,由于管壁清潔情況和燃燒室溫度場(chǎng)的分布情況,各根管子會(huì)產(chǎn)生受熱偏差。在受熱少的上升管中,汽水混合物的重度大于受熱強(qiáng)的上升管中汽水混合物的重度。因此,在受熱少的管子中流動(dòng)壓頭就比較小,甚至不能保證足夠快的循環(huán)水流速。如果循環(huán)水流速接近于零,便成為循環(huán)水停滯。②汽水分層。在水平或傾斜度很小的上升管中,當(dāng)其中循環(huán)水流速很低,到0.4 m/s以下時(shí),因重力作用可能發(fā)生管子上部為蒸汽下部為水的“汽水分層”現(xiàn)象。這時(shí),上部管壁便會(huì)過(guò)熱,導(dǎo)致活動(dòng)煙罩出現(xiàn)漏水現(xiàn)象。③當(dāng)爐水從汽包進(jìn)入下降管上口時(shí),流動(dòng)截面突然縮小,發(fā)生加速流動(dòng),因而造成壓力損失。另一種情況是,下降管上部水面形成了漩渦,使一部分蒸汽被吸入下降管,也會(huì)形成“汽穴”,從而導(dǎo)致活動(dòng)煙罩出現(xiàn)漏水現(xiàn)象。
為了改善這種狀況,我們通過(guò)比照電爐水冷件原理增加活動(dòng)煙罩抵抗高溫的能力,從水循環(huán)的根本上改變運(yùn)行模式,即由汽化自然循環(huán)方式改為強(qiáng)制水冷方式,采用強(qiáng)制循環(huán)。這樣,循環(huán)水停滯和倒流、汽水分層、下降管帶汽的問(wèn)題就得到了徹底解決。
4 具體方案
從水泵房?jī)羲浣佑密浰?,使其通過(guò)軟水泵送到活動(dòng)煙罩,在活動(dòng)煙罩內(nèi)循環(huán)后直接返回凈水箱完成強(qiáng)制循環(huán)。具體做法是切除原活動(dòng)煙罩上升管、下降管,從水泵房?jī)羲浣佑密浰?,通過(guò)軟水泵實(shí)現(xiàn)對(duì)DN219管道供水210 m3/h,切除原煙罩上升管、下降管,接入循環(huán)軟水,完成循環(huán)。為了保證安全,接進(jìn)水回水溫度信號(hào)引入1#爐操作畫(huà)面,并與氧槍聯(lián)鎖。具體情況如圖2所示。
5 效果分析
6 轉(zhuǎn)爐活動(dòng)煙罩強(qiáng)制循環(huán)系統(tǒng)使用維護(hù)規(guī)程
6.1 1#爐活動(dòng)煙罩水冷系統(tǒng)構(gòu)成
二鋼廠1#爐活動(dòng)煙罩采用強(qiáng)制水冷循環(huán),與鍋爐系統(tǒng)分離,主要工作流程如圖3所示。
圖3 活動(dòng)煙罩強(qiáng)制循環(huán)流程圖
凈環(huán)水泵房?jī)羲渫ㄟ^(guò)水泵將軟水打入活動(dòng)煙罩,在活動(dòng)煙罩中升溫2~5 ℃后又返回凈水箱。
6.2 設(shè)備組成
設(shè)備組成:①凈水箱。與供轉(zhuǎn)爐氧槍口、溜槽冷卻水共用2個(gè)20 m3凈水箱。②2臺(tái)水泵。型號(hào):8sh-6,流量:234 m3/h,揚(yáng)程:9 m,電機(jī)功率:110 kW,額定電流:203 A。③管路。
流量計(jì)、溫度取樣、進(jìn)出口閥門(mén)、金屬軟管。④活動(dòng)煙罩。
6.3 聯(lián)鎖及控制
聯(lián)鎖及控制:①回水溫度高于60 ℃時(shí)報(bào)警,高于80 ℃時(shí)提槍?zhuān)虎谒梅?臺(tái)水泵同時(shí)停運(yùn)時(shí)提槍?zhuān)虎坜D(zhuǎn)爐操作室引入溫度、流量信號(hào),鍋爐操作室引入溫度信號(hào)進(jìn)行監(jiān)控。
6.4 運(yùn)行規(guī)程
系統(tǒng)安裝有溫度、流量信號(hào),1#轉(zhuǎn)爐操作室和鍋爐操作室負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)行中煙罩溫度、流量信號(hào)隨時(shí)監(jiān)視,出現(xiàn)異?;驁?bào)警及時(shí)聯(lián)系調(diào)整,具體規(guī)定:①當(dāng)煙罩回水溫度高于50 ℃時(shí),1#轉(zhuǎn)爐操作室和鍋爐操作室通知水泵房調(diào)整系統(tǒng)。②當(dāng)回水溫度高于60 ℃時(shí),轉(zhuǎn)爐操作室通知調(diào)度室,調(diào)度室通知設(shè)備科專(zhuān)業(yè)員,動(dòng)力車(chē)間主管現(xiàn)場(chǎng)組織檢查處理,對(duì)正在吹煉爐次加強(qiáng)監(jiān)視隨時(shí)做好停產(chǎn)準(zhǔn)備,吹煉完成后暫停裝爐,等到查明原因后方可生產(chǎn)。③當(dāng)動(dòng)力水泵房接回水溫度高于50 ℃時(shí)通知檢查系統(tǒng),及時(shí)調(diào)整回水進(jìn)入凈水箱和凈環(huán)冷卻水塔比例,加強(qiáng)補(bǔ)水,使系統(tǒng)溫度降低;如果回水溫度與儀表顯示不符,通知電氣車(chē)間對(duì)溫度取樣及傳輸進(jìn)行檢查校正。④動(dòng)力水泵房在運(yùn)行時(shí),隨時(shí)監(jiān)控電流表正常與否(正常運(yùn)行電流約190~210 A),巡檢水泵聲音正常,無(wú)發(fā)熱、漏水等異常,出口壓力穩(wěn)定(0.5~0.6 MPa)。發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)調(diào)整處理,同時(shí)對(duì)備用泵檢查維護(hù),保證隨時(shí)可以啟動(dòng)。⑤動(dòng)力鍋爐操作引入溫度信號(hào),監(jiān)盤(pán)人員對(duì)此信號(hào)隨時(shí)監(jiān)視,并與氧槍冷卻軟水溫度比對(duì),發(fā)現(xiàn)異常通知水泵房調(diào)整。
轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)前,操作工確認(rèn)煙罩進(jìn)回水溫度正常后,方可開(kāi)始生產(chǎn)。
2臺(tái)軟水泵與轉(zhuǎn)爐吹氧聯(lián)鎖,當(dāng)2臺(tái)泵全停時(shí),轉(zhuǎn)爐不能吹氧,爐前通知水泵房啟動(dòng)備用泵,水泵房啟動(dòng)備用泵并檢查正常運(yùn)行后與爐前聯(lián)系確認(rèn)恢復(fù)生產(chǎn)。
〔編輯:吳珍〕
摘 要:對(duì)太鋼煉鋼二廠南區(qū)轉(zhuǎn)爐原活動(dòng)煙罩冷卻系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,直接從發(fā)電廠管網(wǎng)上接進(jìn)軟水,使其進(jìn)入75 m3水箱,通過(guò)冷卻泵送到活動(dòng)煙罩,經(jīng)過(guò)在活動(dòng)煙罩內(nèi)循環(huán)后直接返回水箱,完成強(qiáng)制循環(huán)。
關(guān)鍵詞:活動(dòng)煙罩;漏水;汽化冷卻;強(qiáng)制循環(huán)
中圖分類(lèi)號(hào):TF341 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):2095-6835(2014)01-0020-02
太鋼煉鋼二廠南區(qū)轉(zhuǎn)爐原活動(dòng)煙罩冷卻系統(tǒng)采用的是自然循環(huán)方式,由于循環(huán)效果不好,活動(dòng)煙罩經(jīng)常燒壞、漏水,影響煉鋼生產(chǎn),浪費(fèi)水資源。為了有效延長(zhǎng)活動(dòng)煙罩的使用壽命,減少檢修時(shí)間,提高不銹鋼的產(chǎn)量,增加企業(yè)效益,決定對(duì)1#爐活動(dòng)煙罩循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行必要的改造。
1 主要設(shè)備組成及工藝介紹
轉(zhuǎn)爐汽化冷卻系統(tǒng)主要由給水箱、給水泵、汽包、煙道、蓄熱器、活動(dòng)煙罩、一段、二段、三段、四段、末段組成。煙道直徑為2 100 mm,總長(zhǎng)約35 m,受熱面積225.2 m2。排管設(shè)計(jì)為
Ф38的無(wú)縫鋼管,汽包直徑為Ф2 100 mm,長(zhǎng)為10 542 mm,工作壓力為2.5 MPa,容積50 m3,蒸汽溫度225 ℃。蓄熱器直徑Ф3 000 mm,長(zhǎng)13 172 mm,工作壓力2.5 MPa,容積80 m3。各段為法蘭連接,在一段與二段、二段與三段之間沒(méi)有膨脹伸縮節(jié),用以減小由于轉(zhuǎn)爐內(nèi)鋼水或煤氣爆炸時(shí)對(duì)汽化冷卻煙道造成損壞,同時(shí)保證汽化冷卻煙道在運(yùn)行中自由膨脹。每一段都設(shè)置了下降管和回升管,汽包、下降管、下聯(lián)箱和上升管(即水冷壁)組成一個(gè)循環(huán)回路。由于上升管中的水在爐內(nèi)受熱產(chǎn)生了蒸汽,汽水混合物的重度小,而下降管在爐外不受熱,管中是水,其重度大,兩者重度差就產(chǎn)生推動(dòng)力。水沿下降管向下流動(dòng),而汽水混合物則沿上升管向上流動(dòng),進(jìn)入汽包,這樣就形成水的自然循環(huán)流動(dòng)。汽水混合物進(jìn)入汽包后進(jìn)行分離,未汽化的水與給水混合后繼續(xù)參加水循環(huán)從而進(jìn)行新的循環(huán)。具體情況如圖1所示。
圖1 轉(zhuǎn)爐汽化冷卻工藝圖
2 改造前狀況
活動(dòng)煙罩也采用自然循環(huán),使用中由于轉(zhuǎn)爐爐口處高溫,煙氣沖刷劇烈、結(jié)渣等原因,煙罩受熱管、集箱容易發(fā)生漏水。在2007年1#爐擴(kuò)容改造后,由于出鋼方式改為爐口出鋼,漏水問(wèn)題更加突出,幾乎每隔幾天就出現(xiàn)漏水,每月至少焊煙罩三四次,每次焊接需2~3 h。由于轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)時(shí)間在漏水情況下煉鋼,半年時(shí)間就更換了煙罩,但新煙罩仍頻繁漏水,漏水問(wèn)題已經(jīng)嚴(yán)重影響了不銹鋼線產(chǎn)能釋放和生產(chǎn)安全,也加重了檢修人員負(fù)擔(dān),到了必須解決的程度。為解決此問(wèn)題,嘗試了多種方案均未取得明顯效果。
3 技術(shù)改造方案及措施
通過(guò)分析認(rèn)為,造成活動(dòng)煙罩頻繁漏水可能有以下幾種原因:①循環(huán)水停滯和倒流。在循環(huán)回路內(nèi)成排的上升管中,由于管壁清潔情況和燃燒室溫度場(chǎng)的分布情況,各根管子會(huì)產(chǎn)生受熱偏差。在受熱少的上升管中,汽水混合物的重度大于受熱強(qiáng)的上升管中汽水混合物的重度。因此,在受熱少的管子中流動(dòng)壓頭就比較小,甚至不能保證足夠快的循環(huán)水流速。如果循環(huán)水流速接近于零,便成為循環(huán)水停滯。②汽水分層。在水平或傾斜度很小的上升管中,當(dāng)其中循環(huán)水流速很低,到0.4 m/s以下時(shí),因重力作用可能發(fā)生管子上部為蒸汽下部為水的“汽水分層”現(xiàn)象。這時(shí),上部管壁便會(huì)過(guò)熱,導(dǎo)致活動(dòng)煙罩出現(xiàn)漏水現(xiàn)象。③當(dāng)爐水從汽包進(jìn)入下降管上口時(shí),流動(dòng)截面突然縮小,發(fā)生加速流動(dòng),因而造成壓力損失。另一種情況是,下降管上部水面形成了漩渦,使一部分蒸汽被吸入下降管,也會(huì)形成“汽穴”,從而導(dǎo)致活動(dòng)煙罩出現(xiàn)漏水現(xiàn)象。
為了改善這種狀況,我們通過(guò)比照電爐水冷件原理增加活動(dòng)煙罩抵抗高溫的能力,從水循環(huán)的根本上改變運(yùn)行模式,即由汽化自然循環(huán)方式改為強(qiáng)制水冷方式,采用強(qiáng)制循環(huán)。這樣,循環(huán)水停滯和倒流、汽水分層、下降管帶汽的問(wèn)題就得到了徹底解決。
4 具體方案
從水泵房?jī)羲浣佑密浰?,使其通過(guò)軟水泵送到活動(dòng)煙罩,在活動(dòng)煙罩內(nèi)循環(huán)后直接返回凈水箱完成強(qiáng)制循環(huán)。具體做法是切除原活動(dòng)煙罩上升管、下降管,從水泵房?jī)羲浣佑密浰ㄟ^(guò)軟水泵實(shí)現(xiàn)對(duì)DN219管道供水210 m3/h,切除原煙罩上升管、下降管,接入循環(huán)軟水,完成循環(huán)。為了保證安全,接進(jìn)水回水溫度信號(hào)引入1#爐操作畫(huà)面,并與氧槍聯(lián)鎖。具體情況如圖2所示。
5 效果分析
6 轉(zhuǎn)爐活動(dòng)煙罩強(qiáng)制循環(huán)系統(tǒng)使用維護(hù)規(guī)程
6.1 1#爐活動(dòng)煙罩水冷系統(tǒng)構(gòu)成
二鋼廠1#爐活動(dòng)煙罩采用強(qiáng)制水冷循環(huán),與鍋爐系統(tǒng)分離,主要工作流程如圖3所示。
圖3 活動(dòng)煙罩強(qiáng)制循環(huán)流程圖
凈環(huán)水泵房?jī)羲渫ㄟ^(guò)水泵將軟水打入活動(dòng)煙罩,在活動(dòng)煙罩中升溫2~5 ℃后又返回凈水箱。
6.2 設(shè)備組成
設(shè)備組成:①凈水箱。與供轉(zhuǎn)爐氧槍口、溜槽冷卻水共用2個(gè)20 m3凈水箱。②2臺(tái)水泵。型號(hào):8sh-6,流量:234 m3/h,揚(yáng)程:9 m,電機(jī)功率:110 kW,額定電流:203 A。③管路。
流量計(jì)、溫度取樣、進(jìn)出口閥門(mén)、金屬軟管。④活動(dòng)煙罩。
6.3 聯(lián)鎖及控制
聯(lián)鎖及控制:①回水溫度高于60 ℃時(shí)報(bào)警,高于80 ℃時(shí)提槍?zhuān)虎谒梅?臺(tái)水泵同時(shí)停運(yùn)時(shí)提槍?zhuān)虎坜D(zhuǎn)爐操作室引入溫度、流量信號(hào),鍋爐操作室引入溫度信號(hào)進(jìn)行監(jiān)控。
6.4 運(yùn)行規(guī)程
系統(tǒng)安裝有溫度、流量信號(hào),1#轉(zhuǎn)爐操作室和鍋爐操作室負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)行中煙罩溫度、流量信號(hào)隨時(shí)監(jiān)視,出現(xiàn)異?;驁?bào)警及時(shí)聯(lián)系調(diào)整,具體規(guī)定:①當(dāng)煙罩回水溫度高于50 ℃時(shí),1#轉(zhuǎn)爐操作室和鍋爐操作室通知水泵房調(diào)整系統(tǒng)。②當(dāng)回水溫度高于60 ℃時(shí),轉(zhuǎn)爐操作室通知調(diào)度室,調(diào)度室通知設(shè)備科專(zhuān)業(yè)員,動(dòng)力車(chē)間主管現(xiàn)場(chǎng)組織檢查處理,對(duì)正在吹煉爐次加強(qiáng)監(jiān)視隨時(shí)做好停產(chǎn)準(zhǔn)備,吹煉完成后暫停裝爐,等到查明原因后方可生產(chǎn)。③當(dāng)動(dòng)力水泵房接回水溫度高于50 ℃時(shí)通知檢查系統(tǒng),及時(shí)調(diào)整回水進(jìn)入凈水箱和凈環(huán)冷卻水塔比例,加強(qiáng)補(bǔ)水,使系統(tǒng)溫度降低;如果回水溫度與儀表顯示不符,通知電氣車(chē)間對(duì)溫度取樣及傳輸進(jìn)行檢查校正。④動(dòng)力水泵房在運(yùn)行時(shí),隨時(shí)監(jiān)控電流表正常與否(正常運(yùn)行電流約190~210 A),巡檢水泵聲音正常,無(wú)發(fā)熱、漏水等異常,出口壓力穩(wěn)定(0.5~0.6 MPa)。發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)調(diào)整處理,同時(shí)對(duì)備用泵檢查維護(hù),保證隨時(shí)可以啟動(dòng)。⑤動(dòng)力鍋爐操作引入溫度信號(hào),監(jiān)盤(pán)人員對(duì)此信號(hào)隨時(shí)監(jiān)視,并與氧槍冷卻軟水溫度比對(duì),發(fā)現(xiàn)異常通知水泵房調(diào)整。
轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)前,操作工確認(rèn)煙罩進(jìn)回水溫度正常后,方可開(kāi)始生產(chǎn)。
2臺(tái)軟水泵與轉(zhuǎn)爐吹氧聯(lián)鎖,當(dāng)2臺(tái)泵全停時(shí),轉(zhuǎn)爐不能吹氧,爐前通知水泵房啟動(dòng)備用泵,水泵房啟動(dòng)備用泵并檢查正常運(yùn)行后與爐前聯(lián)系確認(rèn)恢復(fù)生產(chǎn)。
〔編輯:吳珍〕
摘 要:對(duì)太鋼煉鋼二廠南區(qū)轉(zhuǎn)爐原活動(dòng)煙罩冷卻系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,直接從發(fā)電廠管網(wǎng)上接進(jìn)軟水,使其進(jìn)入75 m3水箱,通過(guò)冷卻泵送到活動(dòng)煙罩,經(jīng)過(guò)在活動(dòng)煙罩內(nèi)循環(huán)后直接返回水箱,完成強(qiáng)制循環(huán)。
關(guān)鍵詞:活動(dòng)煙罩;漏水;汽化冷卻;強(qiáng)制循環(huán)
中圖分類(lèi)號(hào):TF341 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):2095-6835(2014)01-0020-02
太鋼煉鋼二廠南區(qū)轉(zhuǎn)爐原活動(dòng)煙罩冷卻系統(tǒng)采用的是自然循環(huán)方式,由于循環(huán)效果不好,活動(dòng)煙罩經(jīng)常燒壞、漏水,影響煉鋼生產(chǎn),浪費(fèi)水資源。為了有效延長(zhǎng)活動(dòng)煙罩的使用壽命,減少檢修時(shí)間,提高不銹鋼的產(chǎn)量,增加企業(yè)效益,決定對(duì)1#爐活動(dòng)煙罩循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行必要的改造。
1 主要設(shè)備組成及工藝介紹
轉(zhuǎn)爐汽化冷卻系統(tǒng)主要由給水箱、給水泵、汽包、煙道、蓄熱器、活動(dòng)煙罩、一段、二段、三段、四段、末段組成。煙道直徑為2 100 mm,總長(zhǎng)約35 m,受熱面積225.2 m2。排管設(shè)計(jì)為
Ф38的無(wú)縫鋼管,汽包直徑為Ф2 100 mm,長(zhǎng)為10 542 mm,工作壓力為2.5 MPa,容積50 m3,蒸汽溫度225 ℃。蓄熱器直徑Ф3 000 mm,長(zhǎng)13 172 mm,工作壓力2.5 MPa,容積80 m3。各段為法蘭連接,在一段與二段、二段與三段之間沒(méi)有膨脹伸縮節(jié),用以減小由于轉(zhuǎn)爐內(nèi)鋼水或煤氣爆炸時(shí)對(duì)汽化冷卻煙道造成損壞,同時(shí)保證汽化冷卻煙道在運(yùn)行中自由膨脹。每一段都設(shè)置了下降管和回升管,汽包、下降管、下聯(lián)箱和上升管(即水冷壁)組成一個(gè)循環(huán)回路。由于上升管中的水在爐內(nèi)受熱產(chǎn)生了蒸汽,汽水混合物的重度小,而下降管在爐外不受熱,管中是水,其重度大,兩者重度差就產(chǎn)生推動(dòng)力。水沿下降管向下流動(dòng),而汽水混合物則沿上升管向上流動(dòng),進(jìn)入汽包,這樣就形成水的自然循環(huán)流動(dòng)。汽水混合物進(jìn)入汽包后進(jìn)行分離,未汽化的水與給水混合后繼續(xù)參加水循環(huán)從而進(jìn)行新的循環(huán)。具體情況如圖1所示。
圖1 轉(zhuǎn)爐汽化冷卻工藝圖
2 改造前狀況
活動(dòng)煙罩也采用自然循環(huán),使用中由于轉(zhuǎn)爐爐口處高溫,煙氣沖刷劇烈、結(jié)渣等原因,煙罩受熱管、集箱容易發(fā)生漏水。在2007年1#爐擴(kuò)容改造后,由于出鋼方式改為爐口出鋼,漏水問(wèn)題更加突出,幾乎每隔幾天就出現(xiàn)漏水,每月至少焊煙罩三四次,每次焊接需2~3 h。由于轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)時(shí)間在漏水情況下煉鋼,半年時(shí)間就更換了煙罩,但新煙罩仍頻繁漏水,漏水問(wèn)題已經(jīng)嚴(yán)重影響了不銹鋼線產(chǎn)能釋放和生產(chǎn)安全,也加重了檢修人員負(fù)擔(dān),到了必須解決的程度。為解決此問(wèn)題,嘗試了多種方案均未取得明顯效果。
3 技術(shù)改造方案及措施
通過(guò)分析認(rèn)為,造成活動(dòng)煙罩頻繁漏水可能有以下幾種原因:①循環(huán)水停滯和倒流。在循環(huán)回路內(nèi)成排的上升管中,由于管壁清潔情況和燃燒室溫度場(chǎng)的分布情況,各根管子會(huì)產(chǎn)生受熱偏差。在受熱少的上升管中,汽水混合物的重度大于受熱強(qiáng)的上升管中汽水混合物的重度。因此,在受熱少的管子中流動(dòng)壓頭就比較小,甚至不能保證足夠快的循環(huán)水流速。如果循環(huán)水流速接近于零,便成為循環(huán)水停滯。②汽水分層。在水平或傾斜度很小的上升管中,當(dāng)其中循環(huán)水流速很低,到0.4 m/s以下時(shí),因重力作用可能發(fā)生管子上部為蒸汽下部為水的“汽水分層”現(xiàn)象。這時(shí),上部管壁便會(huì)過(guò)熱,導(dǎo)致活動(dòng)煙罩出現(xiàn)漏水現(xiàn)象。③當(dāng)爐水從汽包進(jìn)入下降管上口時(shí),流動(dòng)截面突然縮小,發(fā)生加速流動(dòng),因而造成壓力損失。另一種情況是,下降管上部水面形成了漩渦,使一部分蒸汽被吸入下降管,也會(huì)形成“汽穴”,從而導(dǎo)致活動(dòng)煙罩出現(xiàn)漏水現(xiàn)象。
為了改善這種狀況,我們通過(guò)比照電爐水冷件原理增加活動(dòng)煙罩抵抗高溫的能力,從水循環(huán)的根本上改變運(yùn)行模式,即由汽化自然循環(huán)方式改為強(qiáng)制水冷方式,采用強(qiáng)制循環(huán)。這樣,循環(huán)水停滯和倒流、汽水分層、下降管帶汽的問(wèn)題就得到了徹底解決。
4 具體方案
從水泵房?jī)羲浣佑密浰?,使其通過(guò)軟水泵送到活動(dòng)煙罩,在活動(dòng)煙罩內(nèi)循環(huán)后直接返回凈水箱完成強(qiáng)制循環(huán)。具體做法是切除原活動(dòng)煙罩上升管、下降管,從水泵房?jī)羲浣佑密浰?,通過(guò)軟水泵實(shí)現(xiàn)對(duì)DN219管道供水210 m3/h,切除原煙罩上升管、下降管,接入循環(huán)軟水,完成循環(huán)。為了保證安全,接進(jìn)水回水溫度信號(hào)引入1#爐操作畫(huà)面,并與氧槍聯(lián)鎖。具體情況如圖2所示。
5 效果分析
6 轉(zhuǎn)爐活動(dòng)煙罩強(qiáng)制循環(huán)系統(tǒng)使用維護(hù)規(guī)程
6.1 1#爐活動(dòng)煙罩水冷系統(tǒng)構(gòu)成
二鋼廠1#爐活動(dòng)煙罩采用強(qiáng)制水冷循環(huán),與鍋爐系統(tǒng)分離,主要工作流程如圖3所示。
圖3 活動(dòng)煙罩強(qiáng)制循環(huán)流程圖
凈環(huán)水泵房?jī)羲渫ㄟ^(guò)水泵將軟水打入活動(dòng)煙罩,在活動(dòng)煙罩中升溫2~5 ℃后又返回凈水箱。
6.2 設(shè)備組成
設(shè)備組成:①凈水箱。與供轉(zhuǎn)爐氧槍口、溜槽冷卻水共用2個(gè)20 m3凈水箱。②2臺(tái)水泵。型號(hào):8sh-6,流量:234 m3/h,揚(yáng)程:9 m,電機(jī)功率:110 kW,額定電流:203 A。③管路。
流量計(jì)、溫度取樣、進(jìn)出口閥門(mén)、金屬軟管。④活動(dòng)煙罩。
6.3 聯(lián)鎖及控制
聯(lián)鎖及控制:①回水溫度高于60 ℃時(shí)報(bào)警,高于80 ℃時(shí)提槍?zhuān)虎谒梅?臺(tái)水泵同時(shí)停運(yùn)時(shí)提槍?zhuān)虎坜D(zhuǎn)爐操作室引入溫度、流量信號(hào),鍋爐操作室引入溫度信號(hào)進(jìn)行監(jiān)控。
6.4 運(yùn)行規(guī)程
系統(tǒng)安裝有溫度、流量信號(hào),1#轉(zhuǎn)爐操作室和鍋爐操作室負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)行中煙罩溫度、流量信號(hào)隨時(shí)監(jiān)視,出現(xiàn)異常或報(bào)警及時(shí)聯(lián)系調(diào)整,具體規(guī)定:①當(dāng)煙罩回水溫度高于50 ℃時(shí),1#轉(zhuǎn)爐操作室和鍋爐操作室通知水泵房調(diào)整系統(tǒng)。②當(dāng)回水溫度高于60 ℃時(shí),轉(zhuǎn)爐操作室通知調(diào)度室,調(diào)度室通知設(shè)備科專(zhuān)業(yè)員,動(dòng)力車(chē)間主管現(xiàn)場(chǎng)組織檢查處理,對(duì)正在吹煉爐次加強(qiáng)監(jiān)視隨時(shí)做好停產(chǎn)準(zhǔn)備,吹煉完成后暫停裝爐,等到查明原因后方可生產(chǎn)。③當(dāng)動(dòng)力水泵房接回水溫度高于50 ℃時(shí)通知檢查系統(tǒng),及時(shí)調(diào)整回水進(jìn)入凈水箱和凈環(huán)冷卻水塔比例,加強(qiáng)補(bǔ)水,使系統(tǒng)溫度降低;如果回水溫度與儀表顯示不符,通知電氣車(chē)間對(duì)溫度取樣及傳輸進(jìn)行檢查校正。④動(dòng)力水泵房在運(yùn)行時(shí),隨時(shí)監(jiān)控電流表正常與否(正常運(yùn)行電流約190~210 A),巡檢水泵聲音正常,無(wú)發(fā)熱、漏水等異常,出口壓力穩(wěn)定(0.5~0.6 MPa)。發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)調(diào)整處理,同時(shí)對(duì)備用泵檢查維護(hù),保證隨時(shí)可以啟動(dòng)。⑤動(dòng)力鍋爐操作引入溫度信號(hào),監(jiān)盤(pán)人員對(duì)此信號(hào)隨時(shí)監(jiān)視,并與氧槍冷卻軟水溫度比對(duì),發(fā)現(xiàn)異常通知水泵房調(diào)整。
轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)前,操作工確認(rèn)煙罩進(jìn)回水溫度正常后,方可開(kāi)始生產(chǎn)。
2臺(tái)軟水泵與轉(zhuǎn)爐吹氧聯(lián)鎖,當(dāng)2臺(tái)泵全停時(shí),轉(zhuǎn)爐不能吹氧,爐前通知水泵房啟動(dòng)備用泵,水泵房啟動(dòng)備用泵并檢查正常運(yùn)行后與爐前聯(lián)系確認(rèn)恢復(fù)生產(chǎn)。
〔編輯:吳珍〕