潘衛(wèi)東 高飛青
(蘭州石化公司計量部,蘭州 730060)
蘭州石化公司進出公司的管輸油品計量,采用了大量的流量計,原油一般采用容積式的刮板流量計,成品油采用質量流量計。為了對廠內部各裝置進行考核,各裝置也配備了大量的各種類型的流量計,流量計計量系統(tǒng)的準確度直接影響到公司的經濟效益和生產管理的正常進行,在流量計的應用過程中,積累了一些提高流量計系統(tǒng)準確度的措施。
根據(jù)GB/T 17167—2006《用能單位能源計量器具配備和管理通則》和GB/T 20901—2007《石油石化行業(yè)能源計量器具配備和管理要求》的要求,對進出公司油品,用于貿易結算的流量計,其準確度等級不低于0.2級;對廠際之間輸轉油品的流量計,其準確度等級不低于0.5級;對分廠內部裝置間管輸油品的流量計,準確度等級不低于1.0級。
雖然按照標準的要求,配備了滿足要求的流量計,但流量計系統(tǒng)的合成準確度的大小,應該引起交接計量雙方的足夠重視。
流量計系統(tǒng)由流量計和顯示儀表構成,如圖1所示。
圖1 流量計系統(tǒng)構成
從圖1可以看出,流量計系統(tǒng)是由安裝于現(xiàn)場的流量計本身和控制室的顯示儀表或DCS構成,現(xiàn)場流量計將流量信號轉變成為電信號遠傳至控制室,貿易交接雙方為了計量方便,普遍使用控制室的顯示儀表或DCS的數(shù)據(jù)進行交接計量。
雖然按照國家和行業(yè)標準配備了滿足準確度等級要求的流量計,但是由于數(shù)據(jù)傳輸造成信號衰減,加上顯示儀表或DCS本身的不確定度影響因素,使得顯示儀表或DCS的最終計量數(shù)據(jù)的準確度大為降低。
根據(jù)JJF 1059—1999《測量不確定度評定與表示》,當被測量為相互獨立的輸入量的線性函數(shù),且靈敏系數(shù)為1時,其計量系統(tǒng)的合成標準不確定度:
式中:uc為計量系統(tǒng)的合成不確定度;u1為流量計的不確定度;u2為信號傳輸系統(tǒng)的不確定度;u3為顯示儀表或DCS的不確定度。
可見,造成系統(tǒng)準確度降低的因素包括:流量計本身的不確定度,信號傳輸系統(tǒng)的不確定度,以及顯示儀表或DCS本身的不確定度等,這就要求我們從這三個方面入手,切實降低每個環(huán)節(jié)的誤差,提高每個環(huán)節(jié)的準確度,才能確保整個計量系統(tǒng)的準確度滿足貿易交接有關標準的規(guī)定。
通過理論分析和多年的實踐,摸索出提高流量計系統(tǒng)準確度的措施,歸納起來,有技術方案和管理手段。
2.1.1人為補償法
以實際案例入手,說明如何發(fā)現(xiàn)問題,并用人為補償法消除量差超出允許范圍的現(xiàn)象,從而提高計量準確度的方法。
從油品儲運廠輸往煉油廠550萬噸/年常減壓裝置,安裝愛默生DS600質量流量計3臺,準確度等級為0.2級,通過甘肅省大流量計量檢定站檢定合格,滿足計量的要求,現(xiàn)場配套安裝的1700變送器輸出4~20mA信號,遠傳至中央控制室的DCS顯示,公司的MES數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動從DCS中將數(shù)據(jù)采集上來,供交接計量和生產管理使用。
在投用一個月之后,發(fā)現(xiàn)裝置收率較高,同時,油品儲運廠出現(xiàn)虧量。在排除其它各種可能的影響因素后,對流量計系統(tǒng)的準確度提出質疑,通過聯(lián)系廠家,調出流量計的參數(shù)進行核對,沒有發(fā)現(xiàn)問題。對流量計進行重新標定零點處理之后,組織人員對儲運廠輸往煉油廠的原油儲罐進行檢尺,對1700變送器和DCS同時抄取讀數(shù),經過24h,再次檢尺,抄數(shù)據(jù),進行比對,連續(xù)比對三天,結果如表1所示。
表1 罐檢尺和流量計計量數(shù)據(jù)比對表
從表1中看出,儲罐檢尺和DCS數(shù)據(jù)之間的量差為1.06%,超出了公司規(guī)定的0.5%的量差要求,進一步從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看出,1700變送器和DCS之間的量差達到0.62%,是造成量差超出允許范圍的主要因素。使用Hart475手操器從1700變送器輸出端發(fā)送4~20mA信號給DCS,檢查DCS顯示與量程0~320t/h的匹配性,結果如表2所示。
表2 DCS顯示數(shù)據(jù)與輸入信號的比對表
可見,DCS接收mA模擬電流信號產生的誤差是系統(tǒng)準確度降低的主要原因,于是進行人為補償,修改DCS的量程范圍,320×(1+0.62%)=321.984t/h,即:將原來DCS的量程上限由320t/h修改為321.984t/h,再次使用Hart475手操器從1700變送器輸出端發(fā)送4~20mA信號給DCS,檢查DCS顯示與量程0~320t/h的匹配性,完全符合。
因此,根據(jù)實際數(shù)據(jù),人為修改量程,解決了量差較大的問題,經過與罐檢尺、1700變送器的數(shù)據(jù)比對,量差均在允許范圍內,經過2年多的運行,沒有出現(xiàn)計量糾紛,確保了對裝置物料消耗收率的考核,為優(yōu)化裝置運行的各項經濟指標提供了準確的數(shù)據(jù)。
2.1.2改變信號傳輸方式
石化公司的DCS一般普遍接收4~20mA的模擬電流輸入信號,通過與設定值比較,PID運算,輸出4~20mA模擬電流信號控制調節(jié)閥動作,從而實現(xiàn)裝置的自動控制。根據(jù)多年運行的實踐經驗,mA電流信號在傳輸過程中,以及DCS本身在信號轉換過程中,會產生較大的誤差。由于自動控制是趨勢控制,產生的誤差對自動化生產影響很小,可以忽略,但是,對準確度要求較高的交接計量領域,就難以滿足,并且不容忽視了。
通過改變信號傳輸方式,以脈沖或RS485協(xié)議信號進行傳輸,就可以消除mA信號傳輸和轉換帶來的誤差,提高傳輸和轉換系統(tǒng)的準確度,從而提高整個流量計系統(tǒng)的準確度。
在管輸西北銷售公司西固油庫的柴油質量流量計,選用CMF400型質量流量計,現(xiàn)場配備1700變送器,輸出采用脈沖信號至計量站操作室,操作室配備Micro Motion的3300顯示儀接收脈沖信號,對1700變送器和3300顯示儀進行了相同的設置(1000Hz對應400t/h),經過兩者之間一致性的比對,量差很小,為0.01%,幾乎可忽略不計。
在管輸西北銷售公司蘭成渝首站的汽柴油質量流量計,選用CMF400型質量流量計,現(xiàn)場配備RFT9739型變送器,輸出采用RS485協(xié)議信號至控制室,控制室配備DCS接收RS485協(xié)議信號,經過對兩者之間一致性的比對,完全一致,徹底消除了信號傳輸和信號轉換帶來的誤差,提高了計量交接準確度。
使用RS485進行傳輸,最大傳輸距離為1200m,超過此距離,信號會衰減,中間安裝中繼器就可解決。
在計量管理上,采用了以下措施提高流量計系統(tǒng)準確度。
1)在線檢定
在有條件的情況下,盡可能實現(xiàn)對流量計的在線檢定,可以消除離線檢定與現(xiàn)場條件不一致帶來的誤差,以及信號傳輸和轉換帶來的誤差。這是目前大宗物料交接計量的趨勢,在蘭成渝首站、西部管道原油末站、國儲庫都分別配套安裝了美國Smith公司的雙向體積管標準裝置,實現(xiàn)了流量計的在線檢定,計量交接準確度進一步提高。
2)進行自檢,系數(shù)法交接
按照計量法的要求和容積式流量計檢定規(guī)程,每半年由國家大流量計量檢定站,對刮板流量計進行檢定。為了進一步提高計量準確度,貿易交接雙方簽署交接計量協(xié)議,規(guī)定每20天由雙方共同進行自檢,使用MF系數(shù)法計算油量,進行交接計量。公司目前的原油進廠與西部管道公司就是以這種方式實現(xiàn)交接計量。
3)與罐比對,監(jiān)督計量數(shù)據(jù)
在使用流量計交接的同時,為了避免出現(xiàn)差錯,給貿易雙方造成糾紛,對儲罐進行檢尺計量,做好監(jiān)督比對工作。既能夠做到出現(xiàn)問題及時發(fā)現(xiàn)和處理,也能避免由于突然停電造成流量計數(shù)據(jù)丟失的現(xiàn)象。
通過以上方法和措施的實施,提高了公司的管輸油品交接計量準確度。近5年來,沒有發(fā)生一起管輸油品計量糾紛,產生了較好的經濟效益和社會效益。
[1]GB/T 17167—2006用能單位能源計量器具配備和管理通則
[2]JJF 1059—1999測量不確定度評定與表示
[3]陳曉芬,田宏梅.質量流量計在油品貿易計量中的應用.計量技術,2011(5)
[4]王在旗.提高智能儀表整機準確度的一種軟件校正方法.計量技術,2011(10)
[5]李玉柱.影響科里奧利質量流量計不確定度因素及修正.計量技術,2012(3)