張純亮
大慶油田采油三廠
運用混輸泵治理油井高回壓
張純亮
大慶油田采油三廠
為解決油井高回壓問題,選擇回油壓力較高,管理難度較大,地處偏遠的3個采油隊進行閥組間內(nèi)安裝混輸泵降油井回壓試驗。投用混輸泵后,高回壓井關(guān)井數(shù)量由投用前的52口減少到18口,問題井發(fā)生率與2012年同期相比減少了11口。油井平均回壓由試驗前的0.88MPa下降到0.49MPa,計量間分離器全部實現(xiàn)正常量油,回油管線穿孔次數(shù)相應減少。
減級布站;混輸泵;高回壓;集油工藝;改造
1.1 抽油機載荷隨回壓升高而變化
對抽油機井進行示功圖測試,隨著井口回壓的升高,抽油機井最大載荷逐漸增大,最小載荷逐漸下降。當回壓升高到2.0MPa時,抽油機上載荷增加30%,下載荷減小35%。隨著回壓升高,抽油泵下行阻力逐漸增大,該阻力造成抽油桿在油管內(nèi)產(chǎn)生螺旋彎曲,易導致偏磨或桿斷。
1.2 油井產(chǎn)液量隨回壓升高而降低
油井產(chǎn)液量隨著井口回壓升高而下降。當油井回壓超過1.2MPa時,井口產(chǎn)液量開始明顯下降。當回壓超過2.0MPa時,井口產(chǎn)液量下降40%?;貕好可?.0MPa,井口產(chǎn)液量下降約15%。
1.3 油井電流隨回壓變化而變化
由油井運行電流變化情況可以看出,抽油機井及螺桿泵井的電流隨回壓的升高而逐漸增大,電泵井隨回壓升高其電流降低。如北4—91—P62井,回壓由0.65MPa上升到1.4MPa時,電流由12 A上升到31 A;北3—1—P65電泵井,回壓由0.69MPa上升到2.4MPa時,電流由29 A下降到21 A,出現(xiàn)欠載停機現(xiàn)象。
綜合各項數(shù)據(jù)資料分析并結(jié)合生產(chǎn)實際,得出回油壓力小于0.65MPa時為油井最佳生產(chǎn)狀態(tài)。
為解決油井高回壓問題,選擇回油壓力較高,管理難度較大,地處偏遠的3個采油隊進行閥組間內(nèi)安裝混輸泵降油井回壓試驗。在工藝流程改造前,對混輸泵的排量效率與產(chǎn)能進行合理匹配,以確保降回壓效果。閥組間改造后的集油工藝流程見圖1。
圖1 閥組間工藝流程改造
投用混輸泵后,單井平均回壓由原來的0.88MPa下降到0.49MPa,計量間分離器全部實現(xiàn)正常量油,回油管線穿孔次數(shù)相應減少。減級布站前、后以及投用混輸泵后計量間回壓對比統(tǒng)計見表1。
表1 減級布站前后及投用混輸泵后計量間回壓對比
混輸泵投用后,高回壓井關(guān)井數(shù)量由投用前的52口減少到18口,問題井發(fā)生率與2012年同期相比減少了11口。
薩北油田北部過渡帶實行地面集油工藝流程減級布站后,油井平均回壓由減級布站前的0.35MPa上升到0.88MPa。高回壓造成管線穿孔頻繁,計量間分離器無法正常量油,泵況問題井發(fā)生率升高。投用混輸泵后,油井平均回壓由試驗前的0.88MPa下降到0.49MPa,有效解決了油井高回壓問題。
(欄目主持樊韶華)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.6.072