河南心連心化肥有限公司現(xiàn)采用無飽和塔的全低變工藝(系統(tǒng)壓力2.2 MPa),利用增濕器噴水進(jìn)行低變爐段間換熱并節(jié)約部分外加蒸汽。變換系統(tǒng)中熱水加熱器(與變換氣換熱后)出口的熱水,一部分用于低變二段、低變?nèi)卧鰸衿鲊娝?,通過噴水自調(diào)閥調(diào)節(jié)變換系統(tǒng)的用水量;另一部分送往熱電車間產(chǎn)蒸汽,上水總量由熱電車間控制。
隨著熱電車間工藝調(diào)整,用水量也不斷變化,從而影響熱水加熱器的回水溫度(在60~120 ℃波動(dòng))。2套變換系統(tǒng)長期運(yùn)行后,熱水加熱器均有不同程度的內(nèi)漏,故熱水加熱器回水先經(jīng)過貯水槽,釋放掉可能帶至水中的氣體,再由噴水泵抽送至低變二段、低變?nèi)卧鰸衿鳌?/p>
為了防止噴水泵發(fā)生氣縛,貯水槽水溫控制在90 ℃以下。當(dāng)回水溫度低于90 ℃時(shí),熱水加熱器回水直接流經(jīng)貯水槽由噴水泵抽至低變二段、低變?nèi)卧鰸衿?,熱水的能量被全部回收利用;?dāng)回水溫度超過90 ℃時(shí),需現(xiàn)場操作人員開啟涼水閥,向貯水槽補(bǔ)充部分涼水以降低進(jìn)入泵體的水溫,此時(shí)不但熱水能量不能全部回收利用,還增加了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,特別是在熱電車間工藝調(diào)整頻繁時(shí),為能將工藝指標(biāo)維持在規(guī)定范圍內(nèi)并最大限度地回收能量,現(xiàn)場操作人員需要頻繁調(diào)節(jié)。
系統(tǒng)運(yùn)行中存在的不足之處:①噴水走貯水槽近路時(shí),由于系統(tǒng)壓力波動(dòng)、熱水加熱器回水管壓力波動(dòng)等,噴水泵不打壓或跳車情況時(shí)有發(fā)生,長期如此極易導(dǎo)致變換爐進(jìn)水使催化劑粉化,或變換爐超溫造成催化劑活性降低;②噴水走貯水槽時(shí),不能最大限度地利用脫鹽水的能量,與有壓水直接進(jìn)入噴水泵時(shí)相比,電耗上升。
變換噴水泵電機(jī)為變頻調(diào)節(jié),提高噴水泵進(jìn)口水的壓力可減小泵的壓頭,從而減少噴水泵的耗電量。低變二段、低變?nèi)卧鰸衿鲊娝饕菫榱吮WC其出口氣體溫度(即變換二段、變換三段的進(jìn)口氣體溫度,噴水起段間換熱作用)。理論上,如果提高噴水溫度就可以增大噴水量,在保證相同出口氣體中CO含量的情況下,可降低外加蒸汽的消耗。貯水槽改為帶壓設(shè)備后,現(xiàn)有熱水加熱器的回水在最高溫度及該壓力下不會(huì)發(fā)生汽化,故不必再調(diào)節(jié)貯水槽的水溫,可減輕操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。
低變二段、低變?nèi)卧鰸衿鲊娝饕菫榱硕伍g換熱,降低下段進(jìn)口氣體的溫度,故隨著噴水溫度的變化,噴水流量也隨之變化;為維持系統(tǒng)出口氣體中CO含量,2#變換系統(tǒng)技改前、后噴水溫度分別為85 ℃和105 ℃;技改前總噴水流量為7 300 kg/h,經(jīng)有關(guān)計(jì)算,技改后總噴水流量比原來多217 kg/h,則理論上可節(jié)約外加蒸汽217 kg/h,蒸汽價(jià)格約100元/t,因此節(jié)約蒸汽費(fèi)用約520元/d。