張必安 張 亮
(江蘇戴夢特化工科技股份有限公司 江蘇洪澤223100)
江蘇戴夢特化工科技股份有限公司第一化肥廠(以下簡稱第一化肥廠)建廠于20世紀(jì)70年代,時間較長,并且部分設(shè)備、工藝比較落后。自2012年 12月以來,半水煤氣脫硫系統(tǒng)(以下簡稱半脫系統(tǒng))接連出現(xiàn)問題,脫硫后硫化氫含量居高不下,大幅高于指標(biāo)值,給后續(xù)工段,特別是精煉工段,帶來很大負(fù)面影響,多次被迫停車處理硫化氫含量超標(biāo)的問題,已經(jīng)嚴(yán)重制約生產(chǎn)。為此,2013年2月大修期間,第一化肥廠專門組織相關(guān)人員制定了半脫系統(tǒng)技改方案,對工藝指標(biāo)和重要設(shè)備進行了完善和改造,使半脫系統(tǒng)存在的問題基本得以解決。
(1)脫硫液中雜質(zhì)含量多。半水煤氣脫硫塔前設(shè)有1臺Φ3 000 mm×14 000 mm清洗塔,內(nèi)有2層螺旋大孔噴頭,每層9只噴嘴,每層用水量約80 m3/h,頂層有1塊除沫旋流板,利用造氣循環(huán)水以空塔噴淋方式對半水煤氣進行清洗。但由于造氣循環(huán)水中含雜質(zhì)較多,造成清洗效果差,大量粉塵和焦油進入脫硫液中。
(2)脫硫塔存在短板。該半水煤氣脫硫塔為填料塔(Φ3 200 mm×29 400 mm),內(nèi)置3層填料,每層高5 m,但頂部未裝液體分布器,導(dǎo)致液體分布不均勻,易造成偏流。填料層的填料選擇也有缺陷,使用的Φ50 mm鮑爾環(huán)填料無論從材質(zhì)及填料規(guī)格上都無法滿足生產(chǎn)需求。
(3)再生系統(tǒng)的問題。脫硫液吸收硫化氫后從脫硫塔直接進入再生槽,中間未設(shè)置富液槽,導(dǎo)致脫硫液中懸浮硫及副鹽含量高。
(4)脫硫催化劑的選擇問題。半脫系統(tǒng)先后使用過“888”催化劑、栲膠催化劑及DDS催化劑,種類繁多。由于管理不到位、操作人員對催化劑的認(rèn)識程度不夠、沒能真正掌握催化劑的正確使用方法,不僅影響了生產(chǎn),也增加了消耗。
(2)工藝指標(biāo)控制。主要是對工藝指標(biāo)的日常管控存在缺陷。操作人員對指標(biāo)操作隨意性較大,管理部門考核沒有跟上,細(xì)節(jié)管理沒有到位。
(1)第一化肥廠在大修期間,將變換系統(tǒng)由高低低工藝改為全低變工藝,將半脫后硫化氫質(zhì)量濃度由0.20~0.31 g/m3調(diào)整為0.11~0.15 g/m3;將再生溫度由35~45 ℃調(diào)整為38~42 ℃。
(2)將DDS催化劑更換為“888”催化劑。改用“888”催化劑初期,可適當(dāng)加大“888”催化劑用量,但必須加強催化劑的操作管理,嚴(yán)格按照“888”催化劑使用要求操作,通入空氣3~4 h,使其充分活化。活化完畢后,緩慢滴加入脫硫液中。
(3)加強堿源控制。改變以往錯誤的突擊式加堿方法,采取定時、定量分散補加,杜絕一次性補加,既不會對脫硫液系統(tǒng)組分有較大的影響,又對穩(wěn)定脫硫液中Na2CO3的含量、提高脫硫效率以及降低堿耗都有十分積極的作用。
(1)半脫系統(tǒng)原來有1臺Φ4 200 mm×12 800 mm 靜電除焦塔,布置在脫硫塔后。此次技改新增1臺Φ4 200 mm×12 800 mm靜電除焦塔,安裝在氣柜出口清洗塔與羅茨鼓風(fēng)機之間,加強對進脫硫塔前半水煤氣的凈化。
(2)在脫硫塔頂部進液處加裝排管式液體分布器(兩側(cè)共計14根Φ48 mm支管),選用聚丙烯材質(zhì)、Φ76 mm鮑爾環(huán)填料,且在每個填料層間安裝再分布器,保證液體分布均勻、氣液接觸充分。
(3)增設(shè)1臺Φ5 000 mm×6 500 mm富液槽。從脫硫塔出來的富液從底部進入富液槽,停留8~10 min,再通過富液泵打入再生槽。為防止富液在富液槽中被泵直接抽走而走短路,富液管進入富液槽后裝彎頭垂直向上延伸3 000 mm,保證富液在富液槽內(nèi)有足夠的停留時間。
(4)新增1臺Φ5 000 mm×7 000 mm冷卻槽。熔硫后的高溫液體進入冷卻槽,經(jīng)降溫、冷卻后返回系統(tǒng)。
(5)新增1臺LD35/1000-30U型板框式壓濾機。從冷卻槽來的脫硫液經(jīng)板框式壓濾機壓濾,除去大部分副鹽及其他雜質(zhì)。
技改后半脫系統(tǒng)工藝流程見圖1。硫化氫質(zhì)量濃度為0.7~1.0 g/m3的半水煤氣經(jīng)清洗塔、靜電除焦塔凈化后,經(jīng)羅茨鼓風(fēng)機、清洗塔后從底部進入脫硫塔,與頂部來的脫硫液逆流接觸,被吸收大部分硫化氫后的半水煤氣經(jīng)清洗塔、靜電除焦塔后送至壓縮工段。
圖1 技改后半脫系統(tǒng)工藝流程
吸收硫化氫后的富液從底部進入富液槽,停留8~10 min后由富液泵送至再生槽的10組噴射器內(nèi)。在再生槽內(nèi)完成再生、浮選后,液體經(jīng)再生槽液位調(diào)節(jié)器溢流至貧液槽,貧液由貧液泵送至脫硫塔循環(huán)使用。浮選出的硫泡沫溢流至硫泡沫槽,經(jīng)分層、分離后,硫泡沫由硫泡沫泵打入熔硫釜回收硫磺,分離的液體進入貧液槽。熔硫后的高溫液體進入冷卻槽,在盤管式冷卻裝置作用下降溫,然后經(jīng)板框式壓濾機壓濾,除去其中大部分鹽分及其他雜質(zhì)后,由泵送至貧液槽循環(huán)使用。
技改后,半脫系統(tǒng)實現(xiàn)了長周期穩(wěn)定運行,脫硫效率大幅度提高,脫硫液中各組分含量穩(wěn)定,脫硫后硫化氫含量一直穩(wěn)定在工藝指標(biāo)內(nèi)。技改前、后脫硫液組分參數(shù)比較和脫硫工藝參數(shù)比較分別見表1和表2。
表1 技改前、后脫硫液組分參數(shù)比較
表2 技改前、后脫硫工藝參數(shù)比較
(1)使用“888”催化劑與以前使用DDS催化劑相比,每天可降低費用在150元以上;且“888”催化劑在使用中不需要添加蒸汽,從而降低了蒸汽消耗,可節(jié)省0.6 MPa飽和蒸汽2 t/d左右,節(jié)約費用約400元/d。
(2)增加富液槽以后,脫硫液中副鹽、懸浮硫含量大幅度降低,降低了堿耗,平均月可節(jié)省費用8 000~10 000元。
(3)半脫系統(tǒng)脫硫效率大幅度提高以后,減輕了變換氣脫硫系統(tǒng)的壓力。技改后,撤銷了原先變換氣脫硫的活性炭脫硫設(shè)備,節(jié)省了因更換活性炭所產(chǎn)生的費用(活性炭更換周期為3~5個月,費用為25 000~30 000元/次)。
(4)第一化肥廠半脫系統(tǒng)實施技改方案后運行至今,沒有出現(xiàn)脫硫塔塔堵現(xiàn)象,以前每周至少沖洗1次脫硫塔的現(xiàn)象不復(fù)存在,不僅避免了生產(chǎn)波動,又減輕了環(huán)保壓力(沖洗脫硫塔后帶脫硫液的水需送到污水處理廠處理,不能直接外排),產(chǎn)生了不可估量的隱性經(jīng)濟效益,半脫系統(tǒng)存在的問題基本得以解決。