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      脫硫系統(tǒng)節(jié)能降耗改造

      2014-03-23 19:56:49劉源貴,馬希凱,宋強(qiáng)
      氮肥與合成氣 2014年3期
      關(guān)鍵詞:高硫煤水煤氣常壓

      寧夏豐友化工股份有限公司以無(wú)煙煤為原料生產(chǎn)尿素, 合成氨生產(chǎn)采用常壓固定層間歇式造氣爐制氣、常壓脫硫、加壓ADA變換脫硫、醇烷化精煉工藝,尿素生產(chǎn)采用水溶液全循環(huán)工藝。

      原脫硫系統(tǒng)進(jìn)口氣中H2S質(zhì)量濃度在0.7~1.0 g/m3,單塔運(yùn)行溶液循環(huán)量為1 100 m3/h,溶液在富液槽的停留時(shí)間為7 min。當(dāng)脫硫系統(tǒng)進(jìn)口氣中H2S含量稍高時(shí),出口氣中H2S質(zhì)量濃度維持在0.1 g/m3左右。但由于填料的因素,造成液體分布器和噴射器噴嘴堵塞嚴(yán)重,影響脫硫效果。為了適應(yīng)高硫煤制氣并降低生產(chǎn)成本,于2011年9月對(duì)脫硫系統(tǒng)進(jìn)行了擴(kuò)能改造:將半水煤氣脫硫系統(tǒng)改造為2臺(tái)脫硫塔串聯(lián),即利用原來(lái)的脫硫塔作為預(yù)脫硫塔,系統(tǒng)配有1臺(tái)含2層多孔板分布器、配置47支噴射器的再生槽,雙塔共用貧液泵和富液泵,半水煤氣脫硫采用“888”脫硫劑+栲膠法,處理氣量為7 500 m3/h(標(biāo)態(tài))左右。

      1 改造方案

      (1)將原脫硫塔空塔作為預(yù)脫硫塔處理,保留原有的進(jìn)液管和噴淋器。

      (2)新增脫硫塔上段裝填4層格柵填料,下段采用空塔噴射吸收。由填料段下降的脫硫液聚集于脫硫塔下段,對(duì)進(jìn)塔的半水煤氣進(jìn)行噴射預(yù)脫硫,可以脫除部分H2S和部分煤灰,防止填料堵塞,同時(shí)提高了脫硫效率。

      (3)在變脫塔下段空塔內(nèi)安裝10支高效霧化噴淋器。由于脫硫液對(duì)H2S的吸收為“氣膜控制”,而對(duì)CO2的吸收為“液膜控制”,前者吸收速度很快,后者吸收速度較慢。因此,采用高效霧化噴淋器有利于選擇吸收H2S,減少對(duì)CO2的吸收,有利于提高脫硫液pH,同時(shí)還可以防止硫堵現(xiàn)象。

      2 改造效果

      (1)改造前,常壓脫硫系統(tǒng)進(jìn)、出口氣體中H2S質(zhì)量濃度分別在544.3~593.9 mg/m3和148.4~163.6 mg/m3,脫硫效率為71.44%~75.01%;低變系統(tǒng)出口氣體中H2S質(zhì)量濃度在148.4~163.6 mg/m3,變脫系統(tǒng)出口氣體中H2S質(zhì)量濃度在59.4~65.0 mg/m3,變脫塔脫硫效率達(dá)到57.41%~61.80%,平均日副產(chǎn)硫磺600 kg。

      改造后,常壓脫硫系統(tǒng)(開(kāi)變脫泵)進(jìn)、出口氣體中的H2S質(zhì)量濃度分別在2 087.2~2 393.5 mg/m3和70.7~91.9 mg/m3,脫硫效率>96%;低變系統(tǒng)出口氣體中的H2S質(zhì)量濃度在124.4~162.6 mg/m3,變脫系統(tǒng)出口氣體中H2S質(zhì)量濃度在38.2~53.7 mg/m3,變脫塔脫硫效率在56.84%~76.51%,平均日副產(chǎn)硫磺2 100 kg。

      (2)改造后,脫硫系統(tǒng)的純堿量和“888” 脫硫劑消耗均為1.0 t/d,均比原來(lái)減少1.0 t/d;栲膠消耗50.0 kg/d,V2O5消耗減少12.5 kg/d;硫磺產(chǎn)量增加1.5 t/d。按硫磺1 500元/t計(jì),則年可增加效益22.5萬(wàn)元。

      (3)改造后的常壓脫硫系統(tǒng)投運(yùn)后,常壓脫硫系統(tǒng)出口氣體中H2S含量明顯降低。對(duì)后系統(tǒng)氣體壓縮來(lái)說(shuō),脫硫系統(tǒng)H22Ⅲ壓縮機(jī)單機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間由7 d/次延長(zhǎng)至24 d/次,大大降低了壓縮機(jī)的維修費(fèi)用。

      (4)脫硫系統(tǒng)改造后燒高硫煤,高硫煤的價(jià)格比低硫煤價(jià)格低,降低了噸氨的原料成本。

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