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      水煤氣壓縮機(jī)系統(tǒng)節(jié)能降耗優(yōu)化改進(jìn)小結(jié)

      2021-12-25 10:01:52張亞茹郭振華
      中氮肥 2021年2期
      關(guān)鍵詞:水煤氣凈化系統(tǒng)冷器

      張亞茹,郭振華

      (河南能源化工集團(tuán)安化公司,河南安陽 455133)

      0 引 言

      河南能源化工集團(tuán)安化公司(簡稱安化公司)擁有200kt/a煤制乙二醇生產(chǎn)能力,氣化系統(tǒng)以無煙塊煤為原料,采用常壓間歇式煤氣發(fā)生爐(UGI型)生產(chǎn)水煤氣,共有煤氣爐24臺(tái),含8臺(tái)φ2650mm煤氣爐和16臺(tái)φ2800mm煤氣爐。產(chǎn)出的煤氣經(jīng)常壓脫硫、二級(jí)電除塵、壓縮機(jī)加壓、CO變換、變換氣脫硫(變脫)、PSA一級(jí)(即PSA-CO2,脫除CO2)、PSA二級(jí)(即PSA-CO,提純CO)、PSA三級(jí)(即PSA-H2,提純H2)后送乙二醇裝置。2020年1月,在乙二醇裝置四機(jī)(意指4臺(tái)水煤氣壓縮機(jī)投運(yùn),下同)100%負(fù)荷運(yùn)行時(shí),外圍配套凈化系統(tǒng)水煤氣壓縮機(jī)運(yùn)行電流高達(dá)356A,增加了乙二醇裝置凈化系統(tǒng)用電量,導(dǎo)致乙二醇生產(chǎn)成本增加。

      為保證乙二醇裝置外圍配套凈化系統(tǒng)水煤氣壓縮機(jī)在良好的條件下運(yùn)行,達(dá)到經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、高產(chǎn)低耗的目的,安化公司通過對(duì)水煤氣壓縮機(jī)運(yùn)行中存在的問題進(jìn)行原因分析及排查,制定并落實(shí)了一系列的節(jié)能降耗改進(jìn)措施,最終使水煤氣壓縮機(jī)運(yùn)行電流降至了320A,系統(tǒng)用電量明顯下降,乙二醇的生產(chǎn)成本得到有效降低?,F(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下。

      1 水煤氣壓縮機(jī)簡況

      安化公司乙二醇分公司的乙二醇生產(chǎn)線由界區(qū)內(nèi)(安陽永金化工有限公司)、界區(qū)外(凈化系統(tǒng))兩大部分組成;其中,凈化系統(tǒng)配套5臺(tái)6M40水煤氣壓縮機(jī),為六列三級(jí)對(duì)稱平衡型活塞式壓縮機(jī),由3300kW 同步電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)。生產(chǎn)過程中,水煤氣壓縮機(jī)依靠活塞在氣缸內(nèi)的往復(fù)運(yùn)動(dòng)將氣體吸入和壓出,即通過膨脹、吸入、壓縮和排氣四個(gè)階段完成一個(gè)工作循環(huán),達(dá)到提高氣體壓力的目的。乙二醇裝置100%負(fù)荷運(yùn)行時(shí)水煤氣壓縮機(jī)四開一備,凈化系統(tǒng)動(dòng)力消耗中水煤氣壓縮機(jī)功耗占比高達(dá)52%,因此,水煤氣壓縮機(jī)運(yùn)行效能的好壞成為控制乙二醇生產(chǎn)成本的關(guān)鍵因素之一。

      1.1 水煤氣壓縮機(jī)系統(tǒng)氣相流程

      自常壓脫硫系統(tǒng)來的約19℃的水煤氣從靜電除塵器下部進(jìn)入,除塵后從靜電除塵器上部出來,經(jīng)水煤氣冷卻器管內(nèi)與循環(huán)冷卻水換熱至約13℃后進(jìn)入氣液分離器,分離水分后送至水煤氣壓縮機(jī)一入總管 (水煤氣壓力0.01~0.03 MPa、溫度≤40℃、O2含量≤0.5%),經(jīng)壓縮機(jī)一級(jí)進(jìn)口緩沖器后進(jìn)入一級(jí)氣缸;一級(jí)壓縮后的氣體經(jīng)一級(jí)出口緩沖器緩沖穩(wěn)壓后進(jìn)入一級(jí)冷卻器冷卻,之后進(jìn)入一級(jí)分離器分離掉水分,然后經(jīng)二級(jí)進(jìn)口緩沖器(壓力≤0.305MPa)進(jìn)入二級(jí)氣缸;二級(jí)壓縮后的氣體經(jīng)二級(jí)出口緩沖器緩沖穩(wěn)壓后進(jìn)入二級(jí)冷卻器冷卻,之后進(jìn)入二級(jí)分離器分離掉水分,然后經(jīng)三級(jí)進(jìn)口緩沖器(壓力≤0.72MPa)進(jìn)入三級(jí)氣缸壓縮至1.0 MPa;壓縮后的水煤氣經(jīng)三級(jí)出口緩沖器緩沖穩(wěn)壓后進(jìn)入三級(jí)冷卻器冷卻,之后進(jìn)入三級(jí)分離器分離掉水分,最后由三出總管送至煤氣油水分離器,分離掉油水后送至變換系統(tǒng)。

      1.2 水煤氣壓縮機(jī)系統(tǒng)冷卻水流程

      冷卻水(冷卻水溫度≤30℃、壓力≥0.2 MPa)引自供水總管,經(jīng)各支管進(jìn)入水煤氣壓縮機(jī)各級(jí)冷卻器及氣缸,在各設(shè)備中完成冷卻任務(wù)后去回水總管。

      2 水煤氣壓縮機(jī)主要運(yùn)行問題

      安化公司乙二醇裝置2012年12月投運(yùn),隨著系統(tǒng)負(fù)荷的逐步提升,最近幾年出現(xiàn)了水煤氣壓縮機(jī)運(yùn)行電流逐年升高的現(xiàn)象,2018年3月乙二醇裝置沖刺100%負(fù)荷時(shí)(凈化系統(tǒng)4臺(tái)水煤氣壓縮機(jī)運(yùn)行),水煤氣壓縮機(jī)運(yùn)行電流達(dá)319A;2020年1月水煤氣壓縮機(jī)運(yùn)行電流高達(dá)356A,單機(jī)實(shí)際功率約為額定功率的1.01倍,即出現(xiàn)了超電流的情況,致使水煤氣壓縮機(jī)耗電量增加、運(yùn)行效率降低,乙二醇生產(chǎn)成本增加。

      3 原因分析及優(yōu)化改進(jìn)措施

      3.1 回路調(diào)整量大,有效氣體重復(fù)壓縮

      3.1.1 原因分析

      乙二醇裝置100%負(fù)荷運(yùn)行時(shí),水煤氣壓縮機(jī)四機(jī)運(yùn)行,氣量84000m3/h,一入總管壓力19.9kPa,三級(jí)出口溫度≤110℃。由水煤氣壓縮機(jī)系統(tǒng)工藝流程(見圖1,虛線為回路)可知,由于設(shè)計(jì)方面的原因,壓縮機(jī)一級(jí)出口回一級(jí)入口回路(φ325mm×8mm管,簡稱一回一)上的閥(1)、二級(jí)出口回一級(jí)入口回路(φ159 mm×5mm管,簡稱二回一)上的閥(2)屬于手動(dòng)閥,三級(jí)出口回一級(jí)入口回路(φ159mm×5mm管,簡稱三回一)上的閥(3)屬于自調(diào)閥,正常生產(chǎn)過程中,因一入總管19.9kPa壓力下經(jīng)過壓縮機(jī)壓縮后的氣量高于乙二醇裝置的需求量,為保證乙二醇裝置的正常生產(chǎn)用氣量,須開回路,以減少去后工序的氣量——工藝操作采取開啟一回一手動(dòng)閥(1)約1扣、二回一手動(dòng)閥(2)約1扣,主要通過三回一自調(diào)閥(3)5%~15%的開度進(jìn)行氣量調(diào)整。這種通過開水煤氣壓縮機(jī)各級(jí)回路的操作方式,使得返回壓縮機(jī)一級(jí)入口后的這部分水煤氣被重復(fù)壓縮,特別是開啟三回一自調(diào)閥(3),使得已經(jīng)經(jīng)過了三級(jí)壓縮的水煤氣重新返回一級(jí),造成壓縮機(jī)功耗的極大浪費(fèi),導(dǎo)致水煤氣壓縮機(jī)電耗增加、運(yùn)行效率降低。

      圖1 水煤氣壓縮機(jī)系統(tǒng)工藝流程簡圖

      3.1.2 優(yōu)化改進(jìn)措施

      (1)經(jīng)核算,在保證常壓脫硫系統(tǒng)和水煤氣壓縮機(jī)安全穩(wěn)定運(yùn)行以及乙二醇裝置100%負(fù)荷需84000m3/h氣量要求的前提下,聯(lián)系氣化系統(tǒng)羅茨風(fēng)機(jī)崗位配合調(diào)整降低水煤氣壓縮機(jī)一入總管壓力至15.5kPa,以提高水煤氣壓縮機(jī)的做功效率。需要注意的是,壓縮機(jī)一入總管降壓操作后,一定要全面做好評(píng)估,保證常壓脫硫系統(tǒng)及水煤氣壓縮機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

      (2)降低水煤氣壓縮機(jī)一入總管壓力后,一入總管來的水煤氣量相應(yīng)減少,水煤氣壓縮機(jī)負(fù)荷減輕,各級(jí)間壓力降降低,回路氣量減少,操作中關(guān)注好各段出口溫度的情況下進(jìn)行如下調(diào)整:關(guān)閉三回一自調(diào)閥(3),即禁止啟動(dòng)自調(diào)閥(3);在一級(jí)出口溫度≤160℃、二級(jí)出口溫度≤155℃的工況下一回一、二回一關(guān)閉;如果一級(jí)出口溫度超過160℃,稍開一回一、關(guān)閉二回一;如果二級(jí)出口溫度超過155℃,稍開二回一、關(guān)閉一回一;如果一級(jí)、二級(jí)出口溫度分別超過160℃、155℃,稍開二回一和一回一。如此可避免回路氣體重復(fù)壓縮,提高水煤氣壓縮機(jī)的運(yùn)行效率。

      3.2 各級(jí)出口氣體溫度高

      在三級(jí)往復(fù)式壓縮機(jī)(水煤氣壓縮機(jī))運(yùn)行過程中,氣體被壓縮,壓力升高、溫度升高,為使整個(gè)壓縮過程接近于等溫壓縮,在每級(jí)壓縮之后設(shè)置有冷卻器和分離器,以冷卻分離壓縮后的高溫氣體。但實(shí)際運(yùn)行中,水煤氣壓縮機(jī)于2020年1月出現(xiàn)了一級(jí)出口氣體溫度達(dá)153℃(指標(biāo)為160℃以下)、二級(jí)出口氣體溫度達(dá)151℃(指標(biāo)為155℃以下)、三級(jí)出口氣體溫度達(dá)108℃(指標(biāo)為110℃以下)的現(xiàn)象,各級(jí)出口氣體溫度均接近控制指標(biāo),處于高限運(yùn)行。

      3.2.1 原因分析

      水煤氣壓縮機(jī)一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)分別設(shè)置有3個(gè)、2個(gè)、1個(gè)氣缸,5臺(tái)水煤氣壓縮機(jī)共有氣缸30個(gè),各級(jí)進(jìn)出口均設(shè)置有緩沖罐,以減少氣量波動(dòng)并除去冷凝液;水煤氣壓縮機(jī)各級(jí)氣體出口緩沖罐后均設(shè)置有水冷器,共有水冷器20臺(tái)(每臺(tái)壓縮機(jī)一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)水冷器分別為2臺(tái)、1臺(tái)、1臺(tái))。當(dāng)一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)冷卻器出口氣體溫度分別高于50℃、48℃、45℃時(shí),就需對(duì)在運(yùn)水冷器進(jìn)行反洗,每臺(tái)水冷器反洗頻率為1次/2月;同時(shí),據(jù)水冷器出口氣體溫度情況,會(huì)利用停車機(jī)會(huì)對(duì)冷卻效果差的水冷器進(jìn)行機(jī)械清洗,而在打開水冷器封頭、抽出內(nèi)件進(jìn)行機(jī)械清洗時(shí),發(fā)現(xiàn)水冷器管程及殼程存在堵塞。經(jīng)分析,由于水冷器長期服役,受循環(huán)水水質(zhì)及工藝氣中雜質(zhì)的影響,水冷器冷卻性能及冷卻效率下降,從而導(dǎo)致水煤氣壓縮機(jī)打氣量降低,進(jìn)而造成水煤氣壓縮機(jī)功耗增加。特別是5#水煤氣壓縮機(jī),其各級(jí)水冷器出口氣體頻繁超溫,判斷是因?yàn)?#水煤氣壓縮機(jī)位于循環(huán)水管線的最末端,循環(huán)水水質(zhì)較差,其管程、殼程堵塞最嚴(yán)重,對(duì)5#水煤氣壓縮機(jī)級(jí)間水冷器進(jìn)行清洗時(shí)看到的情況也證實(shí)了這一點(diǎn)。

      3.2.2 優(yōu)化改進(jìn)措施

      (1)通過與動(dòng)力廠的配合,提高循環(huán)水水質(zhì),確保循環(huán)水水質(zhì)達(dá)標(biāo)。

      (2)制定詳細(xì)的水冷器清洗計(jì)劃,將原來據(jù)水冷器出口氣溫度確定水冷器清洗與否變更為利用停車機(jī)會(huì)就對(duì)水冷器管程、殼程進(jìn)行清洗。

      (3)正常生產(chǎn)中,將水冷器反洗頻次由之前的1次/2月變更為按夏季、冬季分情況進(jìn)行:1?!?#水煤氣壓縮機(jī)水冷器反洗頻次夏季、冬季分別變更為1次/半月、1次/1月;鑒于5#水煤氣壓縮機(jī)處于循環(huán)水管線的最末端,其水冷器易堵塞,將水冷器反洗頻次夏季、冬季分別變更為1次/周、1次/半月。

      (4)對(duì)水煤氣壓縮機(jī)各級(jí)氣缸進(jìn)出口氣體溫度指標(biāo)進(jìn)行修訂,每級(jí)溫度均降低10℃控制(見表1),并更新操作規(guī)程,要求嚴(yán)格按照新修訂的工藝指標(biāo)進(jìn)行操作控制,并加強(qiáng)設(shè)備巡檢。

      表1 水煤氣壓縮機(jī)各級(jí)氣缸進(jìn)出口氣溫度指標(biāo) ℃

      3.3 緩沖罐污物產(chǎn)生阻力

      3.3.1 原因分析

      水煤氣壓縮機(jī)運(yùn)行過程中,依靠活塞在氣缸內(nèi)的往復(fù)運(yùn)動(dòng)將氣體吸入和壓出,通過注油器向氣缸內(nèi)以約30滴/min的速度注油,避免活塞環(huán)與氣缸壁之間的摩擦。由于氣體流速較快,水煤氣壓縮機(jī)各級(jí)分離器中的冷凝水未完全被排出,直接被帶入下一級(jí)緩沖罐;而由于注油器內(nèi)漏,油漏至氣缸,在有液態(tài)水的情況下,氣缸內(nèi)的油污連同氣體成分中的雜質(zhì)部分附著于緩沖罐內(nèi)壁(緩沖罐的清洗情況證實(shí)了這一點(diǎn)),污物產(chǎn)生阻力,致使壓縮機(jī)功耗增加。

      3.3.2 優(yōu)化改進(jìn)措施

      (1)因水具有不可壓縮性,為減少水煤氣中水分對(duì)壓縮機(jī)功耗的影響,按時(shí)打開水煤氣壓縮機(jī)各級(jí)水冷器和分離器的導(dǎo)淋,以排放水煤氣中攜帶的油水,油水較多時(shí)需增加排放頻次。

      (2)擯棄固有操作思路,創(chuàng)新操作方法,打破了只對(duì)水冷器管程、殼程進(jìn)行清洗的做法,增加對(duì)水煤氣壓縮機(jī)一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)緩沖罐的清洗,以清除緩沖罐內(nèi)的污物,減少緩沖罐污物所產(chǎn)生的阻力,利于水煤氣壓縮機(jī)的有效做功。

      3.4 零部件故障率高

      3.4.1 原因分析

      各級(jí)出口氣體溫度高會(huì)導(dǎo)致氣缸潤滑油粘度降低,潤滑油在高溫下還會(huì)分解出膠質(zhì)物質(zhì),在閥片等重要部位積聚,嚴(yán)重影響閥片的正常工作,并可能造成氣閥彈簧或閥片損壞,以及控制氣閥伸展和收縮的彈簧片損壞等;或者氣體中的雜質(zhì)對(duì)水煤氣壓縮機(jī)的氣閥、排油閥等零部件造成影響;另外,水煤氣壓縮機(jī)檢修過程中,可能存在密封面裝配不好引起密封性能下降,或者氣閥片清潔不夠?qū)е職忾y上粘有雜物并與氣缸長時(shí)間碰撞和摩擦而損壞等問題。上述零部件故障問題均會(huì)導(dǎo)致水煤氣壓縮機(jī)的功耗增加。

      3.4.2 優(yōu)化改進(jìn)措施

      (1)崗位人員詳細(xì)了解水煤氣壓縮機(jī)的操作步驟、操作注意事項(xiàng),以及常見故障的處理及保養(yǎng)技巧,全面掌握水煤氣壓縮機(jī)操作要領(lǐng)、異常處理及維護(hù)保養(yǎng)等技能。

      (2)加強(qiáng)與前工序氣化系統(tǒng)的聯(lián)系,減少水煤氣中無效氣體的帶入量。

      (3)設(shè)備檢修和安裝時(shí),嚴(yán)格按照檢修及安裝操作規(guī)程作業(yè),氣閥更換時(shí)同步更換所有的彈簧,以保證彈簧彈力的一致;確保各部件安裝準(zhǔn)確到位,提高設(shè)備檢修質(zhì)量,減少設(shè)備故障率。

      (4)建立定期檢修制度,在大、中、小修竣工后全面進(jìn)行檢查、驗(yàn)收,提高設(shè)備檢修質(zhì)量,減少設(shè)備故障率。

      3.5 變換系統(tǒng)阻力高

      3.5.1 原因分析

      水煤氣壓縮機(jī)三級(jí)出口水煤氣夾帶油水去變換系統(tǒng)油分離過濾器(直徑為3600mm、高為7910mm),通過導(dǎo)淋排放分離過濾下來的油水,但隨著乙二醇裝置的不斷提產(chǎn),變換系統(tǒng)油分離過濾器的過濾能力并未提升,油水不能及時(shí)分離排出,水煤氣氣質(zhì)變差,導(dǎo)致油分離過濾器阻力增加(其過濾網(wǎng)每年均需更換),油水隨水煤氣進(jìn)入變換系統(tǒng),附著于變換系統(tǒng)的管線、彎頭、閥門及變換催化劑等處(帶來諸多危害),造成水煤氣入變換系統(tǒng)壓力在1.050MPa,水煤氣壓縮機(jī)背壓高,影響其高效運(yùn)行。

      3.5.2 優(yōu)化改進(jìn)措施

      (1)結(jié)合現(xiàn)場情況,在水煤氣壓縮機(jī)三級(jí)出口處增設(shè)1臺(tái)油水分離器(直徑1200mm、高4300mm),與原油分離過濾器串聯(lián),使水煤氣中的油水在油水分離器內(nèi)分離掉一部分后再進(jìn)入油分離過濾器,以減小油分離過濾器的阻力,提升水煤氣的清潔度,減少油水帶入變換系統(tǒng)。

      (2)油分離過濾器入口管線(DN500)進(jìn)口閥原始設(shè)計(jì)為自調(diào)閥及前后切斷閥,實(shí)際生產(chǎn)中多次出現(xiàn)自調(diào)閥誤動(dòng)作或誤關(guān)閉的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響裝置的高負(fù)荷、穩(wěn)定運(yùn)行。為此,在油分離過濾器入口管線自調(diào)閥段及前后切斷閥處增設(shè)DN450副線,正常生產(chǎn)時(shí)新增DN450副線閥全開,以降低變換系統(tǒng)的阻力,使水煤氣入變換系統(tǒng)壓力降至1.045MPa,減少對(duì)水煤氣壓縮機(jī)背壓的影響,提高水煤氣壓縮機(jī)的運(yùn)行效率。

      (3)變換系統(tǒng)調(diào)整要平穩(wěn),及時(shí)排油水,控制合理的水氣比,做好變換催化劑的保護(hù),減少對(duì)水煤氣壓縮機(jī)背壓的影響。

      4 優(yōu)化改進(jìn)效果

      通過以上對(duì)水煤氣壓縮機(jī)操作方法的改進(jìn)及固化,同時(shí)加大各級(jí)水冷器及緩沖罐的清洗頻次后,水煤氣壓縮機(jī)的運(yùn)行情況明顯好轉(zhuǎn),單機(jī)檢修頻次由原來的1次/周延長至1次/半月,2#水煤氣壓縮機(jī)甚至出現(xiàn)過連續(xù)30d穩(wěn)定運(yùn)行的記錄。優(yōu)化改進(jìn)前后水煤氣壓縮機(jī)主要運(yùn)行數(shù)據(jù)的對(duì)比見表2。

      表2 優(yōu)化改進(jìn)前后水煤氣壓縮機(jī)主要運(yùn)行數(shù)據(jù)的對(duì)比

      (1)在滿足乙二醇裝置需用氣量的前提下,通過一入總管降壓操作(一入總管壓力由改進(jìn)前的19.9kPa降至15.5kPa),水煤氣壓縮機(jī)各段回路由改進(jìn)前的一回一、二回一手動(dòng)閥均開啟及三回一自調(diào)閥開度在10.3%左右,優(yōu)化為三回一關(guān)閉、一回一稍開甚至關(guān)閉、二回一關(guān)閉,由此減少了回路氣量,避免了氣體重復(fù)壓縮。

      (2)通過對(duì)水煤氣壓縮機(jī)水冷器管程、殼程進(jìn)行清洗以及加大反洗頻次,水冷器冷卻效果明顯好轉(zhuǎn),各級(jí)氣缸出口氣體溫度均有所下降——一級(jí)出口氣體溫度降低13~14℃、二級(jí)出口氣體溫度降低約10℃、三級(jí)出口氣體溫度降低8℃,水煤氣壓縮機(jī)各段氣缸溫差減小,其打氣量得以提高。

      (3)通過對(duì)各級(jí)緩沖罐進(jìn)行清洗,減少了雜質(zhì)在緩沖罐內(nèi)壁的附著,系統(tǒng)阻力減小,水煤氣壓縮機(jī)有效做功得以增加。

      (4)增設(shè)油水分離器與原油分離過濾器串聯(lián),且增設(shè)油分離過濾器副線后,水煤氣壓縮機(jī)三級(jí)出口壓力由改進(jìn)前的1.050MPa降至改進(jìn)后的1.045MPa,水煤氣壓縮機(jī)背壓減小5kPa。

      經(jīng)過上述優(yōu)化改進(jìn)并固化操作后,水煤氣壓縮機(jī)運(yùn)行電流由改進(jìn)前的356A降至改進(jìn)后的320A,單機(jī)實(shí)際功率約為電機(jī)額定功率的0.91倍,水煤氣壓縮機(jī)實(shí)現(xiàn)安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行,凈化系統(tǒng)的耗電量明顯下降,乙二醇生產(chǎn)成本得以有效降低。

      5 經(jīng)濟(jì)效益分析

      (1)水煤氣壓縮機(jī)系統(tǒng)優(yōu)化改進(jìn)前(2020年1月),乙二醇裝置100%負(fù)荷運(yùn)行(水煤氣壓縮機(jī)四機(jī)運(yùn)行)時(shí),凈化系統(tǒng)日均耗電量在707000kW·h,實(shí)施一系列優(yōu)化改進(jìn)措施后,同等負(fù)荷下凈化系統(tǒng)日均耗電量降至了685000 kW·h,日耗電量節(jié)約22000kW·h,電價(jià)以0.741元/(kW·h)(含稅)計(jì),日節(jié)約用電成本=0.741×22000÷10000 =1.63萬元,節(jié)能降耗效果顯著。

      (2)在保證乙二醇裝置用氣量的前提下,水煤氣壓縮機(jī)一入總管降壓操作后,氣化系統(tǒng)羅茨風(fēng)機(jī)的用電量降低,生產(chǎn)成本有效降低。

      (3)工藝、設(shè)備、檢修等多方面質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)后,水煤氣壓縮機(jī)故障率明顯降低,節(jié)約了檢修維保費(fèi)用,有效保證了系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

      6 結(jié)束語

      安化公司針對(duì)2020年1月煤制乙二醇裝置100%負(fù)荷運(yùn)行(外圍配套凈化系統(tǒng)4臺(tái)水煤氣壓縮機(jī)運(yùn)行)時(shí)水煤氣壓縮機(jī)電耗高的問題,通過實(shí)施水煤氣壓縮機(jī)一入降壓操作、減少回路調(diào)整、增加水冷器清洗頻次、創(chuàng)新清洗緩沖罐、規(guī)范檢維修、工藝變更等一系列優(yōu)化改進(jìn)后,水煤氣壓縮機(jī)運(yùn)行工況得以優(yōu)化,運(yùn)行效率得以提高,凈化系統(tǒng)日減少用電量22000kW·h,節(jié)能降耗效果明顯,有效降低了乙二醇的生產(chǎn)成本。下一步,安化公司將繼續(xù)深入探索既能保障水煤氣壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)安全又能提升其運(yùn)行效率的更多優(yōu)化改進(jìn)措施及操作方法,以進(jìn)一步降低系統(tǒng)能耗、提升企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營效益。

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