李 軍,李睿肸
(遼寧省水文水資源勘測局撫順分局,遼寧 撫順 113015)
撫順熱電廠年平均取用新鮮水861.7萬m3,生活用水采自自來水供應。循環(huán)給水系統(tǒng)由循環(huán)泵供給各生產(chǎn)設備冷卻用水,工藝流程為經(jīng)冷卻塔冷卻后的水到循環(huán)水泵前池,經(jīng)循環(huán)水泵加壓后送入凝汽器、空氣冷卻器、冷油器,加熱過的循環(huán)水,利用余壓沿管道輸送至冷卻塔進行冷卻,從而進行下一次的再循環(huán)。
該電廠主要的用水工藝可以分為水化車間水處理用水、循環(huán)水補水和生活用水三部分:
1)水化車間水處理用水。水化車間水處理后提供鍋爐產(chǎn)生蒸汽和生產(chǎn)裝置用的除氧水和除鹽水,所用新鮮水量7908 m3/d,約占全公司日總取水量的36.1%。
2)循環(huán)水補水。循環(huán)水在為生產(chǎn)裝置進行冷卻的過程中換得熱量,溫度升高損失一部分水量,在冷卻水塔降溫的過程中由于蒸發(fā)、飛散等又損失一部分水量,這兩部分損失的水量要用新鮮水及時補充,循環(huán)水系統(tǒng)補新鮮水13181 m3/d,約占日總取水量的60.0%。
3)生活用水。主要是車間生活、辦公室、綠化、食堂、浴室、廁所等用水,約占日取總水量的3.9%。
測試前調查了解全廠用水節(jié)水的基本情況,深入各工段、車間、班組,了解工藝流程和用水、用汽工藝情況;了解各種污水排放情況;了解蒸汽冷凝水回收、回用情況以及用水控制計量情況等,摸清整個企業(yè)用水的來龍去脈,并為每一套裝置畫出用水工藝流程圖。根據(jù)調查情況,布設測試斷面,確定測試方法制定測試方案。
測試方案包括如下內容:
1)確定測試方法和內容。測試方法包括:水表計量法、容積法、超聲波流量計法、流速法。
2)確定測試控制斷面。共布設水量監(jiān)測斷面87處,其中超聲波流量計計量法測試點73處,調查分析12處,其他2處。
3)確定測試時間和測次要求。
4)確定測試人員和任務分配。測試分4個小組,其中兩個小組使用日本富士FLC型超聲波流量計測試,其他兩個小組使用索尼卡FV型超聲波流量計測試。
5)確定測試精度要求。監(jiān)測讀數(shù)讀至0.1 m3,時間記至分鐘。
6)確定原始資料初審與收集要求。
測試時間要有連續(xù)性,基本上控制供排水的周期變化過程,保證測試結果具有較好的代表性。
測試資料整理分析和計算引用的技術標準是:《企業(yè)水平衡與測試通則》、《評價企業(yè)合理用水技術通則》、《污水綜合排放標準》、《工業(yè)企業(yè)水平衡測試、計算、分析》等。
測試結果如下:
日取水量:21966 m3;
年取水量:803.96萬m3;
日用水量:590430 m3;
年用水量:21609.7萬m3;
間接冷卻水循環(huán)量:542352 m3/d;
間接冷卻水循環(huán)率:97.6%;
萬元產(chǎn)值取水量:23.68 m3/(kW·h);
萬元產(chǎn)值用水量:636.4 m3/(kW·h);
重復利用率:98.1%;
人均生活日新水量:0.81 m3/d。
企業(yè)水平衡測試統(tǒng)計表見附表1,企業(yè)用水分析見表2。
1)現(xiàn)狀用水、排水平衡分析。測試結果表明,企業(yè)取新鮮水量21966 m3/d,循環(huán)水總量568464 m3/d,總用水量 590430 m3/d,排水量 5750 m3/d,耗水量16215 m3/d。
公司循環(huán)水主要消耗于風吹飛散、蒸發(fā)損失、無組織排放和主要用于維持水質的有組織排放,日取新鮮水量15070 m3/d。
冷卻塔循環(huán)水有少量溢出,其量甚微。
廢污水主要有:一是未被污染的潔凈廢水,這部分廢水主要是辦公樓或職工衛(wèi)生用水,排出的廢水經(jīng)生活污水處理站處理后回收再利用。二是主要生產(chǎn)廢水為水溫略有升高的冷卻水,無毒無害,少量含油廢水經(jīng)處理后回收。
2)用水水平評價。通過計算,單位產(chǎn)品取水為2.21 m3/(MW·h),低于《遼寧省行業(yè)用水定額》中電力行業(yè)單位產(chǎn)品取水量3.20 m3/(MW·h)的用水定額,用水水平較高。
重復利用率為98.1%,高于行業(yè)標準96.0%重復利用率。
職工人均日生活取水量0.81 m3/(人·d),高于國家相關規(guī)定電力行業(yè)職工人均日生活取水量0.15~0.24 m3/(人·d),超出用水定額。
1)主廠內的工業(yè)冷卻水除少量損失外,其余全部回收至循環(huán)水系統(tǒng)。降溫池的疏水回收到水塔(夏季)和熱網(wǎng)除氧器(冬季)進行重復利用,每天減少新鮮水補水量100 m3,每年可節(jié)約水量87.6萬m3,降低了公司生產(chǎn)成本,全廠重復用水率提高0.2%。
2)對燃料暖氣系統(tǒng)改造,通過優(yōu)化系統(tǒng),實現(xiàn)減少兩個疏水箱和4臺疏水泵的目標,同時實現(xiàn)燃料汽暖疏水全部回收;對鍋爐零米暖氣和渣倉暖氣改造,疏水經(jīng)降溫池后全部回收至熱網(wǎng)補水系統(tǒng),年節(jié)約一級除鹽水量5.7萬m3。
3)做好供水管及現(xiàn)場管路系統(tǒng)的運行維護和缺陷處理的及時性,減少各種汽水損失。
4)食堂、浴池供水管網(wǎng),現(xiàn)有水龍頭為閘閥控制,職工在洗浴和洗刷餐具過程中,經(jīng)常出現(xiàn)長流水現(xiàn)象。對食堂、浴池供水管線進行改造,將水龍頭由閘閥式更換成感應式。