(嘉陵江亭子口水利水電開發(fā)有限公司,四川 蒼溪,628400)
亭子口水利樞紐工程從2013年8月9日首臺機(jī)組投入商運(yùn),到2014年5月1日凌晨,4號機(jī)組順利通過72h試運(yùn)行,提前4個(gè)月投產(chǎn)發(fā)電。至此,經(jīng)過3年多的建設(shè),亭子口水利樞紐4臺機(jī)組全部投產(chǎn)發(fā)電,順利實(shí)現(xiàn)110萬kW的設(shè)計(jì)發(fā)電能力,完成了除航運(yùn)工程外的全部工程建設(shè)任務(wù)。亭子口水電站工程建設(shè)4×27.5MW的混流式水輪機(jī)、半傘式結(jié)構(gòu)型式發(fā)電機(jī)組,發(fā)電機(jī)出口設(shè)斷路器,發(fā)電機(jī)與主變壓器采用離相封閉母線相連接。主變高壓側(cè)通過油氣套管連接至500kV氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備(以下簡稱GIS),組成的戶內(nèi)型開關(guān)站,通過此開關(guān)站向電網(wǎng)輸送電能。因此,GIS設(shè)備的安全運(yùn)行,對電站安全、經(jīng)濟(jì)效益以及電網(wǎng)的穩(wěn)定性都至關(guān)重要。
GIS設(shè)備,因占地面積和空間體積小,不受環(huán)境影響,運(yùn)行安全可靠,且采用優(yōu)良滅弧性能和高絕緣強(qiáng)度的SF6氣體作為滅弧和絕緣介質(zhì),被廣泛用于110kV及以上電壓等級的變電站中。從GIS設(shè)備運(yùn)行維護(hù)情況來看,盡管采取了各種檢漏手段和密封工藝,SF6漏氣仍是一個(gè)主要缺陷,而且漏氣處理起來十分麻煩:停電范圍大,部分漏氣處理需單母線停電或雙母線全停;處理時(shí)間長,打開氣室處理需要幾個(gè)工作日;作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)大,當(dāng)被處理氣室需抽真空時(shí),隔斷相鄰氣室的盆式絕緣子,需一面受正壓,另一面受負(fù)壓,對盆式絕緣子質(zhì)量是一個(gè)嚴(yán)峻考驗(yàn);對環(huán)保不利,作業(yè)現(xiàn)場對檢修人員健康可能有害。因此,反復(fù)進(jìn)行漏氣處理,勢必會(huì)影響GIS設(shè)備的安全可靠和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
自亭子口500kV GIS設(shè)備安裝并投運(yùn)后,運(yùn)行人員就在定期巡視檢查中發(fā)現(xiàn),500kV GIS口達(dá)線乙開關(guān)5002至T區(qū)聯(lián)絡(luò)開關(guān)5003C相母線壓力有緩慢下降的趨勢,由于生產(chǎn)需要,從投產(chǎn)后一直沒能停下機(jī)組進(jìn)行處理,僅對數(shù)據(jù)進(jìn)行了觀察記錄。經(jīng)與廠方專家人員聯(lián)系后,建議先進(jìn)行補(bǔ)氣,以免產(chǎn)生設(shè)備安全事故。
從2013年8月9日首臺機(jī)組投入商運(yùn)到2014年5月1日,期間共進(jìn)行了3次補(bǔ)氣,分別是:(1)2013年8月2日,補(bǔ)氣20kg,此次補(bǔ)氣是在正式投入商業(yè)運(yùn)行前;(2)2014年1月26日,補(bǔ)氣25kg,此次補(bǔ)氣是在線補(bǔ)氣;(3)2014年2月14日,補(bǔ)氣20kg,此次補(bǔ)氣也是在線補(bǔ)氣。
經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意經(jīng)多方配合,對GIS設(shè)備進(jìn)行在線檢漏。由于SF6泄露量較微小,我們最初用肥皂泡法檢漏,沒有取得想要的效果。后來改用局部包扎法檢漏,將被檢氣隔的所有密封和連接環(huán)節(jié)逐個(gè)用塑料布包扎嚴(yán)實(shí),放置一段時(shí)間,將塑料布上端開個(gè)小孔,將SF6氣體檢漏儀(型號:TIFXP-1A)伸進(jìn)塑料布底部進(jìn)行檢測。經(jīng)檢測發(fā)現(xiàn),500kV GIS口達(dá)線乙開關(guān)5002至T區(qū)聯(lián)絡(luò)開關(guān)5003C相母線有兩處漏點(diǎn),分別為:水平段支撐絕緣子的法蘭面和局部放電探頭裝置殼體。以上兩個(gè)漏點(diǎn)造成該段母線氣室SF6氣體泄漏,從而導(dǎo)致氣室壓力緩慢下降。
因設(shè)備還在保修期內(nèi),經(jīng)與廠方溝通,由廠方派出技術(shù)人員現(xiàn)場配合亭子口電站檢修人員,更換新的密封圈和新的GIS設(shè)備局部放電探頭裝置。
3.2.1 準(zhǔn)備工作
2014年5月10日,電廠向電網(wǎng)調(diào)度申請線路停電,對亭子口水電站500kV口達(dá)線線路進(jìn)行檢修,更換出線場內(nèi)玻璃絕緣子為陶瓷絕緣子。借此機(jī)會(huì),設(shè)備部提出申請?zhí)幚?00kV GIS口達(dá)線乙開關(guān)5002至T區(qū)聯(lián)絡(luò)開關(guān)5003C相母線漏氣故障,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施該項(xiàng)工作。5月11日,檢修人員提交了工作票,并由運(yùn)行人員做好所有關(guān)聯(lián)的安全措施(由于措施較多,故不在此贅述)。
3.2.2 處理過程
確定泄漏位置后,廠家技術(shù)人員使用氣體回收裝置,對亭子口水電站500kV GIS口達(dá)線乙開關(guān)5002至T區(qū)聯(lián)絡(luò)開關(guān)5003C相母線氣室進(jìn)行SF6氣體回收。在對母線氣室抽真空前,亭子口水電站檢修專業(yè)人員根據(jù)設(shè)備現(xiàn)場情況,考慮到在對500kV GIS口達(dá)線乙開關(guān)5002至T區(qū)聯(lián)絡(luò)開關(guān)5003C相母線泄漏氣室抽真空過程中,可能因泄漏氣室與相鄰氣室之間壓力差,將導(dǎo)致加在兩氣室之間的盆式絕緣子承受較大的壓力,而造成盆式絕緣子爆裂事故。為安全起見,檢修人員堅(jiān)持要求廠家人員將相鄰氣室SF6氣體回收至0.3MPa,達(dá)到緩沖的目的,從而降低對盆式絕緣子的壓力差。實(shí)際證明,采取該方案有效地保證了盆式絕緣子的安全。
泄漏氣室打開后,亭子口水電站檢修專業(yè)人員配合廠方技術(shù)人員,對母線水平段支撐絕緣子的法蘭面密封圈和GIS設(shè)備局部放電探頭整體進(jìn)行更換。為防止發(fā)生再次泄漏,更換過程中嚴(yán)格按照檢修工藝,將蓋板上的毛刺進(jìn)行清除和打磨,用酒精清洗密封圈和密封面,涂抹高性能硅脂,一次性將密封圈壓到位,確保以后該蓋板不發(fā)生泄漏。由于氣室敞開時(shí)間較長,故對該段母線所有的吸附劑進(jìn)行了更換,全部換成新的吸附劑。因吸附劑在空氣中的暴露時(shí)間有要求,更換時(shí)幾組人員同時(shí)進(jìn)行,更換完成后立即對氣室抽真空。通過抽真空后,將SF6氣體充至額定壓力值,靜置24h,微水試驗(yàn)合格,再次進(jìn)行檢漏,未發(fā)現(xiàn)亭子口水電站500kV GIS口達(dá)線乙開關(guān)5002至T區(qū)聯(lián)絡(luò)開關(guān)5003C相母線有滲漏現(xiàn)象。至此,該缺陷圓滿處理完成。
GIS設(shè)備中SF6氣體泄漏的原因主要有以下5個(gè)方面:(1)工廠制造精度不夠,設(shè)備外殼有砂眼、密封質(zhì)量不過關(guān)、設(shè)備裝配不當(dāng)?shù)龋?2)SF6設(shè)備現(xiàn)場安裝不當(dāng),或大修大拆后密封面處理不到位;(3)SF6設(shè)備運(yùn)行過程中產(chǎn)生振動(dòng),如開關(guān)分合等;(4)密封材料老化造成泄漏;(5)設(shè)備在補(bǔ)齊、測量微水等操作后,閥門閉合不嚴(yán),設(shè)備閥門中波紋管開裂。
通過我們現(xiàn)場檢查和討論分析,最終得出,亭子口水電站GIS的SF6氣體泄漏是由于兩個(gè)原因?qū)е拢?1)水平段支撐絕緣子法蘭面的漏點(diǎn),是由于裝配不當(dāng)所致,主要是密封面裝配不當(dāng);(2)局部放電探頭裝置的漏點(diǎn),是由于裝置殼體存在砂眼,工廠制造工藝精度不夠,才導(dǎo)致在安裝后運(yùn)行不久,就顯現(xiàn)出泄漏隱患,發(fā)生SF6氣體泄漏。
經(jīng)過對500kV GIS口達(dá)線乙開關(guān)5002至T區(qū)聯(lián)絡(luò)開關(guān)5003C相母線兩處漏點(diǎn)部位的處理,在近兩個(gè)月的觀察過程中,未發(fā)現(xiàn)該氣室壓力有明顯下降,現(xiàn)GIS設(shè)備已處于健康穩(wěn)定運(yùn)行的狀態(tài),保證了電站的生產(chǎn)運(yùn)行安全。
通過此次漏點(diǎn)缺陷的處理,我們認(rèn)真總結(jié)并提出了一些改進(jìn)措施:(1)今后要進(jìn)一步改進(jìn)檢漏方法,提高檢漏的準(zhǔn)確性和效率性,對于泄漏量較小的漏點(diǎn),應(yīng)直接采用局部包扎法檢漏,選用精度高的SF6氣體檢漏儀進(jìn)行檢漏;(2)運(yùn)行和生產(chǎn)人員要加大巡視力度,每次巡視都要做好壓力數(shù)據(jù)記錄,認(rèn)真比對前后數(shù)據(jù),爭取在氣室泄漏萌芽時(shí)期就能及時(shí)發(fā)現(xiàn),以便更好更早地做好處理的計(jì)劃和準(zhǔn)備;(3)在兄弟單位進(jìn)行GIS設(shè)備安裝時(shí),積極提醒并建議嚴(yán)格把好設(shè)備出廠驗(yàn)收和現(xiàn)場安裝質(zhì)量關(guān),保證設(shè)備本身的制造工藝沒有任何瑕疵,保證現(xiàn)場裝配方法和密封面裝配工藝嚴(yán)格按照安裝說明書操作。只有嚴(yán)格認(rèn)真做好以上幾點(diǎn),才能在最大程度上保證GIS設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行,為電站的正常發(fā)電做好充分準(zhǔn)備。
亭子口電站檢修專業(yè)人員首次在廠家技術(shù)人員配合下,成功處理GIS設(shè)備SF6氣體泄漏缺陷,為以后處理該類缺陷積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。通過對500kV GIS口達(dá)線乙開關(guān)5002至T區(qū)聯(lián)絡(luò)開關(guān)5003C相母線滲漏的處理,保證了GIS設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行,為工作人員提供了良好的工作環(huán)境及可靠的安全保護(hù),為亭子口水電站創(chuàng)造了很好的經(jīng)濟(jì)效益。
〔1〕郭 程.GIS運(yùn)行中的SF6氣體管理與泄漏處理[J].電氣時(shí)代,2008,(1):98~101.