何華 唐順歡 余毅|文
本文簡述了原有的余熱回收系統(tǒng)及其裝置因工程前期調研、論證、設計等的不合理,造成生產運行中故障停機頻繁,維修量過多,能源浪費嚴重等諸多問題。通過對其余熱回收系統(tǒng)及其裝置優(yōu)化和改造,經(jīng)過多年使用,達到了預期的效果,并取得了良好的經(jīng)濟效益。
云南冶金集團下屬某公司是一個集鉛、鋅冶煉為一體的有色金屬企業(yè),整個冶煉重要過程均采用DCS自動控制技術,實現(xiàn)了重要過程的自動監(jiān)測及其控制。為了充分利用冶煉過程中冶金爐產生的高溫煙氣余熱,企業(yè)配置了四臺余熱鍋爐和一臺飽和蒸汽發(fā)電機組,每年可利用余熱發(fā)電達5600萬千瓦時。發(fā)電機組及其相關附屬裝置技術參數(shù)見表1。
表1
與發(fā)電機組相連的兩臺凝汽器(560平方米),換熱管束為銅管脹接結構,殼體、管板、隔板、進汽室等均為碳鋼結構件;通過的介質為含氨、氮較高的低壓蒸汽和凝結水,冷凝介質為經(jīng)過加藥處理過的堿性生產循環(huán)水;投運僅一年,凝汽器在以上不同介質侵蝕,發(fā)電機組頻繁甩負荷的振動應力等因素的綜合作用下,導致凝汽器內部管板、隔板等碳鋼結構件腐蝕嚴重,先后發(fā)生了25根28個銅制管口斷裂泄漏的事件,使得通過凝汽器蒸汽凝結水與生產循環(huán)水混合,頻繁泄漏使得蒸汽凝結水受生產循環(huán)水污染,不符合鍋爐用水水質要求,一直外排且無法回收使用,經(jīng)常采用堵管方式對斷裂泄漏銅制管束的凝汽器進行修復,帶來的是凝汽器有效冷卻面積減小,效率降低。
表2 銅管換熱系數(shù)
表3 不銹鋼螺紋管換熱系數(shù)
與兩臺凝汽器相連的兩臺熱水井,因設計時每臺容積僅0.3立方米,在發(fā)電機組投入運行過程中,容積較小的熱水井不適應余熱鍋爐蒸汽總量變化需求,導致熱水井水位無法控制,連鎖保護經(jīng)常動作,致使發(fā)電機組頻繁停機,水位變化較大時,每班發(fā)生多達7次甩負荷,導致蒸汽排空浪費能源,嚴重威脅到發(fā)電機組安全運行,并給崗位人員作業(yè)帶來很大難度。與熱水井相連的凝結水泵,密封型式為填料密封,連續(xù)運行中極易造成填料泄漏,造成凝汽器真空度減小,冷卻效率降低,也直接影響熱水井水位控制,致使發(fā)電機組頻繁甩負荷。
可有效消除含氨、氮較高的低壓蒸汽和凝結水對凝汽器管束的侵蝕,降低發(fā)電機組頻繁甩負荷的振動應力,消除碳鋼結構件的抗腐蝕差等綜合因素,最大限度地降低因凝汽器管束損壞造成的凝結水與生產循環(huán)水混合污染,每天能有效回收再使用近1000立方米左右蒸汽冷凝水,直接經(jīng)除氧器供四臺余熱鍋爐使用。
使熱水井水位得到有效控制,提高發(fā)電機組適應蒸汽總量變化能力,大大降低發(fā)電機組因水位連鎖甩負荷的機率,提高發(fā)電機組的安全性和崗位人員的可操作性,增加機組發(fā)電量。通過對凝結水泵的改造,杜絕密封泄漏,確保凝汽器真空度,有效提高凝汽器冷卻效率,預防發(fā)電機組頻繁甩負荷。
(1)凝汽器光管與螺紋管換熱管束理論分析
凝汽器管束外蒸汽凝結為膜狀凝結,膜狀凝結的熱阻主要存在于管壁的水膜中,其大小與水膜的厚度及水膜內水的紊流度有關。采用螺旋管,內側的螺紋凸起,增強了管內流體的擾動,使其紊流程度增加,邊界層減薄,熱阻減??;管外凹槽使液膜內的水向內聚集,使凸起部分液膜減薄,使得部分換熱由膜狀凝結變?yōu)橹闋钅Y,熱阻減??;而光管與螺紋管的水垢熱阻、殼程垢阻和管壁導熱熱阻均視為不變。因此,采用不銹鋼螺紋管后,水阻增加,傳熱系數(shù)增大,有效換熱面積增加。
(2)銅管與不銹鋼螺紋管換熱管換熱分析
原銅管規(guī)格為:2042根Ф20×1,改為不銹鋼管螺紋管為:2042根Ф20×1 材質:316L。兩者對比見表2、表3。
通過分析,在不考慮水垢熱阻和殼程垢阻的影響下,可知在保持循環(huán)水量不變的情況下,采用不銹鋼螺紋管其傳熱系數(shù)比銅管提高約40%,傳熱溫差減小2℃左右,真空度提高約為8%。不銹鋼螺紋管比銅管的換熱效率大大提高,即在管子規(guī)格、數(shù)量不變的條件下,換熱面積增大。
(3)通過詳細的熱力計算,確定凝汽器改造方案
將原換熱面積為560平方米碳鋼銅制管束凝汽器改為同規(guī)格且主要部件為不銹鋼的凝汽器(管板、隔板、進室汽等為304L不銹鋼結構,換熱管束為316L不銹鋼高效強化螺紋管結構),換熱效果遠遠滿足發(fā)電機組配置要求,其管束與管板采用先脹后焊且增設分隔支撐板,在滿足換熱效果及提高抗振性能的前提下,有效地防止含氨、氮較高的低壓蒸汽和凝結水的侵蝕、發(fā)電機組頻繁甩負荷的振動應力影響等綜合因素,極大提高了凝汽器使用壽命和凝結水回收率(每天約回收1000立方米左右冷凝水),為發(fā)電機組的安全高效運行提供良好的物質保證。
通過對進入發(fā)電機組蒸汽總量的波動(30噸/小時左右)導致熱水井水位難以控制情況,確定熱水井由Φ600毫米碳鋼結構改為Φ1000毫米不銹鋼結構,儲水量增大3倍(0.3立方米增至0.9立方米),消除含氨、氮較高凝結水的腐蝕,可有效解決因余熱鍋爐負荷不穩(wěn)定,熱水井水位難有效控制的問題,提高發(fā)電系統(tǒng)的穩(wěn)定性,提高發(fā)電機組的安全性和崗位人員的可操作性,增加機組發(fā)電量。通過對泵使用條件及密封材料的分析研究,將容易發(fā)生泄漏的填料密封泵改為機械密封泵,可解決在同等使用條件下發(fā)生泵的泄漏,確保凝汽器真空度,有效提高凝汽器冷卻效率,有效預防了發(fā)電機組頻繁甩負荷,延長發(fā)電機組的運行周期時間。
凝汽器改造后,設備的結構強度、抗腐蝕性、換熱效果大大提高,有效消除因凝汽器銅制管束泄漏造成的凝結水不合格全部排放問題,大大節(jié)約了能源,年回收凝結水25萬噸左右,為公司創(chuàng)效達:25萬噸/年×20噸/元=500萬元;熱水井改造完成后,有效消除了發(fā)電機組因生產工藝波動頻繁甩負荷,機組甩負荷情況從改造前的平均3~4次/天,降低為1次/3月;凝結水泵改造后,基本消除了泵的填料密封泄漏造成的停機損失,降低維修成本。綜上所述,通過對余熱發(fā)電附屬裝置的優(yōu)化和改造,確保了發(fā)電機組的安全且長周期運行,提高了蒸汽的利用率,在節(jié)約能源的同時也為公司帶來較大的經(jīng)濟效益。