呂永平,趙 卿
(甘肅土木工程科學(xué)研究院,蘭州 730020)
某氧化鋁廠第五種分槽場地位于鄭州市上街區(qū),1978年5月由沈陽鋁鎂設(shè)計院設(shè)計,1989年建成投產(chǎn)。第五種分槽為雙排9個桶槽,每組桶槽座于同一鋼筋混凝土伐板基礎(chǔ)之上,鋼筋混凝土伐板基礎(chǔ)厚度1.8 m。桶槽下部為鋼筋混凝土圈槽,上部12 mm厚鋼板桶。圈槽高度8.44 m,鋼板桶槽直徑10.5 m,桶槽總高度為32 m,由于種分槽在生產(chǎn)使用中,工藝要求使地面受水量較大,致使基礎(chǔ)周邊環(huán)境受水嚴重。當(dāng)?shù)鼗两?,產(chǎn)生濕陷變形或使壓縮變形增加,地基產(chǎn)生下沉,導(dǎo)致桶槽傾斜。該構(gòu)筑物最大傾斜率達到20.7‰,傾斜值為694 mm。沉降觀測結(jié)果表明,直到加固前沉降尚未完全穩(wěn)定,為此,我們采用靜壓樁加固技術(shù)對該構(gòu)筑物地基進行加固,以提高伐板基礎(chǔ)承載力,使基礎(chǔ)沉降變形穩(wěn)定,滿足種分槽正常使用要求。
根據(jù)提供的勘察資料,在勘察揭示深度范圍內(nèi),場地土自上而下依次為:
1)填土層:多含建筑垃圾、煤渣等,固結(jié)性較差,層厚 3.6~4.5 m。
2)黃土狀粉土層:黃褐色,可塑~軟塑,大孔隙,局部為中細砂層,在地基上部有堿液浸入,該層檢測厚度為25 m。
場地內(nèi)地下水為潛水,地下水埋深-12.0~-12.6 m,根據(jù)水質(zhì)分析報告,該場地地下水對混凝土結(jié)構(gòu)具有中等腐蝕性。
通過原位測試及室內(nèi)土工試驗,地基承載力標準值綜合評定為200 kPa,土的壓縮系數(shù)為0.25~0.45。
根據(jù)檢測結(jié)果,引起該構(gòu)筑物不均勻沉降的原因主要是在生產(chǎn)過程中,工藝要求使地面受水量較大,致使基礎(chǔ)周邊環(huán)境浸水嚴重,當(dāng)?shù)鼗两?,產(chǎn)生濕陷變形或使土體壓縮變形增加,導(dǎo)致地基產(chǎn)生不均勻沉降。
加固方案的選擇目的是控制原構(gòu)筑物的不均勻沉降及減少地基土所承擔(dān)的荷載,根據(jù)該場地的工程地質(zhì)條件和構(gòu)筑物的結(jié)構(gòu)特征,以及環(huán)境條件、設(shè)計、施工及其處理效果等各方面因素綜合考慮,經(jīng)多種方案的比較,靜壓樁施工設(shè)備簡單,在場地狹窄處也可施工,其施工質(zhì)量易于控制,壓樁力反映直觀,施工速度快,工期能夠得到保證,成本較低,所以最終確定采用靜壓樁技術(shù)。
靜壓樁加固原理就是以建筑物自重作為反力,在伐板基礎(chǔ)下用壓樁設(shè)備將樁分段逐節(jié)壓入地基土,樁與樁之間的連接采用焊接,使樁端進入至可靠的持力層,使建筑物部分荷載轉(zhuǎn)移到靜壓樁上,并使樁土達到共同作用,減少地基土所承擔(dān)的荷載,達到加固目的。
1)由于構(gòu)筑物地基的不均勻沉降,致使上部結(jié)構(gòu)重心偏移,因此布樁時在1#~5#桶槽一側(cè)多增加一排樁,同時不同部位樁的壓樁力也可做一些調(diào)整。
2)靜壓樁持力層設(shè)計在黃土狀粉土層上,不形成端承樁,從而達到樁土共同作用的目的,自行調(diào)整建筑物的不均勻沉降。
靜壓樁截面尺寸為220×220 mm或 200×200 mm,樁身混凝土強度等級為C30,配4φ16鋼筋,根據(jù)現(xiàn)場條件確定樁的分段預(yù)制長度為1.2 m,并預(yù)制少量的0.4~0.8 m的短樁。第一節(jié)樁尖做成錐形,其余樁段的兩端均預(yù)埋10 mm厚的鋼板,和樁的主筋焊接。單樁設(shè)計承載力為450~600 kN,壓樁力為675~800 kN,現(xiàn)場施工托換力為300~350 kN,分級焊接成樁,壓樁樁長根據(jù)壓樁力和進入持力層深度雙控制,以壓樁力控制為主。
1)在加固前布置沉降點,該構(gòu)筑物由于不均勻沉降嚴重,傾斜量較大,需要布置20個測點,在壓樁過程中隨時進行沉降觀測,監(jiān)測施工時對構(gòu)筑物沉降的影響,易于掌握壓樁順序,用于指導(dǎo)施工。
2)由于該構(gòu)筑物的1#~5#桶槽一側(cè)傾斜較大,浸水比較嚴重,地基土質(zhì)較差,在靜壓樁施工時,也應(yīng)考慮到靜壓樁的擠土效應(yīng),土體的抗剪強度容易降低,如果大面積同時壓樁或樁間距較小時壓樁,必然會引起構(gòu)筑物的附加下沉,所以在具體施工時,在該側(cè)間隔壓樁,才能保證在原沉降量大的一側(cè)不至于產(chǎn)生過大的附加下沉。
3)具體施工時首先沿伐板基礎(chǔ)邊緣開挖平面尺寸0.9×1.2 m,深度3.6 m導(dǎo)坑。然后向基礎(chǔ)底部水平開挖寬1.6~2.5 m的工作面,開始壓樁,樁段就位要保持垂直,使千斤頂與樁段軸線保持在同一條垂直線上,壓樁時,樁頂墊一定厚度的鋼板,防止樁頭壓壞。
4)先在基坑內(nèi)放入第一節(jié)樁,并在樁頂上安置千斤頂,再驅(qū)動千斤頂壓樁,當(dāng)樁進入一定深度后進行接樁,接樁時應(yīng)清除鋼板表面鐵銹,上、下樁節(jié)之間的空隙用鐵片填實焊牢,焊縫應(yīng)連續(xù)飽滿,確保焊接質(zhì)量,樁身周圍用瀝青進行防腐處理。
5)樁位平面偏差不得大于20 mm,樁節(jié)垂直度偏差應(yīng)小于1%的樁節(jié)長。
6)樁尖應(yīng)達到設(shè)計持力層深度、且壓樁力達到國家現(xiàn)行標準《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》規(guī)定的單樁豎向承載力標準值的1.5倍,且持續(xù)時間不應(yīng)少于5 min。
7)當(dāng)樁壓入設(shè)計深度后即可取出千斤頂,托換鋼管采用Φ159無縫鋼管,鋼管內(nèi)用混凝土充填,用微膨脹早強混凝土將樁與原基礎(chǔ)澆注成整體。
8)壓樁采用人工與機械結(jié)合方式進行,千斤頂均經(jīng)過萬能試驗機率定?;靥钣?∶7灰土夯實,自基礎(chǔ)下50 cm左右,用干混凝土搗實。
1)為了檢驗靜壓樁加固效果,對該構(gòu)筑物基礎(chǔ)周圍加密設(shè)置了18個沉降觀測點,沉降觀測結(jié)果見下表。施工結(jié)束后,在經(jīng)過一年的觀測,各測點的沉降量已減少,并趨于穩(wěn)定,達到了預(yù)期的效果。
2)在加固施工過程中,隨時記錄壓入每節(jié)樁的壓樁力和深度,根據(jù)記錄結(jié)果繪制典型的壓樁力與深度的關(guān)系曲線。由圖可以看出,在靜壓樁施工過程中,當(dāng)樁尖進入浸水后的軟弱土層中時,壓樁力隨深度增大的幅度較小,當(dāng)樁尖進入較硬的黃土狀粉土層中粉細砂夾層時,壓樁力隨深度的增加而顯著增大
1)本工程根據(jù)建筑物的結(jié)構(gòu)特點、環(huán)境條件和地質(zhì)條件,采用靜壓樁加固地基,取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益,既節(jié)約了投資,又滿足了使用功能的要求,使正常生產(chǎn)得到了保證。
2)本次加固按原設(shè)計方案達到了加固目的,壓樁力均高于原設(shè)計方案壓樁力的要求。終止壓力最小達到設(shè)計荷載的1.5倍,最大達到設(shè)計荷載的2.2倍。
3)該工程采用靜壓樁加固技術(shù),設(shè)計合理,技術(shù)先進。具有施工設(shè)備輕便靈活、操作方便、作業(yè)面小,無噪音、無污染等優(yōu)點,施工質(zhì)量易于控制。施工既不影響正常生產(chǎn),又解決了生產(chǎn)中的實際問題。
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