劉勁松,陳廷偉,馮長林
目前,國內(nèi)大多數(shù)水泥生產(chǎn)線都是在2005年之前設(shè)計的,這些生產(chǎn)線設(shè)計之初大多是建立在使用較好煤質(zhì)的情況下,如使用揮發(fā)分較高的高熱值煙煤。燒成系統(tǒng)整體設(shè)計上大多也都局限于此,故而燒成系統(tǒng)對于煤質(zhì)波動的適應(yīng)性較弱?,F(xiàn)在,由于燃料供應(yīng)變化或出于降低燃料成本的目的,越來越多的水泥生產(chǎn)企業(yè)開始使用煤質(zhì)較差的無煙煤,也稱低品質(zhì)煤,以降低生產(chǎn)成本。這種燃煤揮發(fā)分較低,不易燃燒,燃燒時間大大延長,導(dǎo)致燒成系統(tǒng)窯尾分解爐內(nèi)存在著后燃燒現(xiàn)象,預(yù)熱器系統(tǒng)一級出口溫度明顯升高,從而使得整個燒成系統(tǒng)熱耗增加。由于煤粉后燃,容易形成結(jié)皮、結(jié)焦,導(dǎo)致整個窯尾燒成系統(tǒng)的通風(fēng)面積變小,系統(tǒng)阻力增大,從而增加整個窯尾預(yù)熱器系統(tǒng)的電耗。水泥生產(chǎn)企業(yè)要解決上述問題,對窯尾預(yù)熱器系統(tǒng)進(jìn)行改造是十分必要的。
針對目前廣泛使用的窯尾預(yù)熱器系統(tǒng),主要通過增加分解爐爐容來增加燃料在分解爐內(nèi)燃燒的時間及物料在分解爐內(nèi)的停留時間,以利于煤粉的燃燒和生料的分解。
根據(jù)預(yù)熱器具體布置形式,以下三種方案可以實施:
(1)在分解爐兩缽爐體的基礎(chǔ)上再增加一缽,即通過增加爐體的方式來增加分解爐爐容。
圖1 方案一改造示意圖
圖2 方案二改造示意圖
圖3 方案三改造示意圖
(2)在分解爐與C5旋風(fēng)筒之間增加延伸管道,以增加分解爐爐容。
(3)在分解爐旁增加懸浮爐,通過管道將分解爐與懸浮爐連接,以此來增加分解爐爐容。
目前,由中材裝備集團(tuán)有限公司熱工分公司實施的窯尾改造項目達(dá)幾十個,并取得了非常好的效果。不但成功提高了整個燒成系統(tǒng)對煤質(zhì)波動的適應(yīng)性,降低了整個燒成系統(tǒng)的煤耗和電耗,同時也為整個系統(tǒng)的提產(chǎn)奠定了一個良好的基礎(chǔ)。
廣西華潤紅水河水泥有限公司有一條由原天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司設(shè)計的2500t/d預(yù)分解窯新型干法水泥生產(chǎn)線,由于窯尾系統(tǒng)對煤質(zhì)的適應(yīng)性較差,煅燒較差的燃煤時,預(yù)熱器出口溫度較高,系統(tǒng)煤耗較高。為了節(jié)能降耗及使用無煙煤的需要,華潤紅水河公司委托中材裝備集團(tuán)有限公司對該生產(chǎn)線窯尾系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn),改造方案如下:
(1)將原撒料盒更換成由中材裝備集團(tuán)有限公司研制的新型撒料盒,提高了物料在風(fēng)管中的撒料效果,從而加強了風(fēng)管中氣固的換熱效果,降低了預(yù)熱器出口溫度。
(2)縮小并加長C1旋風(fēng)筒內(nèi)筒,進(jìn)一步提高其分離效率。對C2~C5旋風(fēng)筒的內(nèi)筒也進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整,以提高整個窯尾預(yù)熱器系統(tǒng)的換熱效果。
(3)在原有窯尾塔架旁新增一臺帶流化床的懸浮預(yù)燃爐,通過上升管道與現(xiàn)有的TDF型分解爐連接組合,大大延長了氣體停留時間,增強了分解爐對煤質(zhì)的適應(yīng)性。
與改造前相比,系統(tǒng)改造完成后,不僅在使用低品質(zhì)的無煙煤的情況下能夠順利進(jìn)行生產(chǎn),而且標(biāo)煤耗降低9kg/t熟料,電耗降低6kWh/t,熟料強度也有所提高。
中材亨達(dá)水泥有限公司一線是由原天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司設(shè)計的5000t/d預(yù)分解窯新型干法水泥生產(chǎn)線,由于這條生產(chǎn)線運行時間較長,很多設(shè)備出現(xiàn)了不同程度的老化、破損、運轉(zhuǎn)不靈等問題,導(dǎo)致該生產(chǎn)線煤耗、電耗偏高。為了降低煤耗和電耗,使系統(tǒng)運行正常,中材亨達(dá)水泥有限公司委托中材裝備集團(tuán)有限公司熱工分公司對該生產(chǎn)線窯尾系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn),改造方案如下:
(1)將原撒料盒更換成由中材裝備集團(tuán)有限公司研制的新型撒料盒,提高了物料在風(fēng)管中的撒料效果,從而加強了風(fēng)管中氣固的換熱效果,降低了預(yù)熱器出口溫度。
(2)增大喂料室通風(fēng)口。增加C1~C5旋風(fēng)筒進(jìn)風(fēng)面積,增加預(yù)熱器系統(tǒng)整體的通風(fēng)面積,使系統(tǒng)阻力整體降低。
(3)在原兩缽分解爐的基礎(chǔ)上,增加一缽,加大分解爐爐容。
與改造前相比,系統(tǒng)改造完成后,產(chǎn)量不僅大大提高,由原來不足5000t/d,提高到5500t/d以上,而且標(biāo)煤耗降低5kg/t熟料,電耗降低2kWh/t,熟料質(zhì)量也有所提高。