尹世耀
摘?要:本文根據(jù)PLC的先進(jìn)性、穩(wěn)定可靠性、可操作性的優(yōu)點,對現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行自動化改造。著眼于降低人員的勞動量和對物料良品率的提高兩大方向進(jìn)行可行性分析,并分析了國內(nèi)外工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的趨勢,對于提升整體工業(yè)技術(shù)自動化科技水平和競爭力有著十分重要的意義。PLC將計算機(jī)技術(shù)、自動控制技術(shù)和通訊技術(shù)融為一體,成為實現(xiàn)單機(jī)、車間、工廠自動化的核心設(shè)備,其具有可靠性高、抗干擾能力強(qiáng)、組合靈活、編程簡單、維修方便等諸多優(yōu)點。隨著技術(shù)的進(jìn)步,其控制功能由簡單的邏輯控制、順序控制發(fā)展為復(fù)雜的連續(xù)控制和過程控制,成為自動化領(lǐng)域的三大技術(shù)支柱。
關(guān)鍵詞:可編程控制器;PLC?工業(yè)自動化
前言
隨著消費水平不斷提高,勞動力的價格也在不斷上漲,如何科學(xué)、合理的使用勞動力減少生產(chǎn)成本也是企業(yè)所面臨的重要問題。充分把握這一巨大市場需求,自主創(chuàng)新研制出全自動收料設(shè)備。
一直以來,可編程序控制器簡稱PLC在工業(yè)自動化控制方面發(fā)揮著巨大作用,為各種各樣的自動化控制設(shè)備提供了廣泛、可靠的控制應(yīng)用。PLC主要能夠為自動化控制應(yīng)用提供安個可靠和比較完善的解決方案,適合當(dāng)前自動化工業(yè)企業(yè)的需要。隨著計算機(jī)技術(shù)和通信技術(shù)的發(fā)展,工業(yè)控制領(lǐng)域有了翻天覆地的變化,而PLC不斷地采用新技術(shù)以及增強(qiáng)系統(tǒng)的開放性,在工業(yè)自動化領(lǐng)域中的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大。
1.系統(tǒng)構(gòu)成
工業(yè)自動化生產(chǎn)線的首要目標(biāo)是保證產(chǎn)品質(zhì)量,生產(chǎn)過程不可能進(jìn)行過多的人工干預(yù),產(chǎn)品質(zhì)量的保證只能依賴在線質(zhì)量檢測設(shè)備和儀器,監(jiān)視產(chǎn)品質(zhì)量參數(shù),為控制器提供準(zhǔn)確的測量值和檢測狀態(tài)。長期以來PLC始終處于工業(yè)自動化控制領(lǐng)域的主戰(zhàn)場,為各種各樣的自動化控制設(shè)備提供了非??煽康目刂茟?yīng)用。其主要原因在于它能夠為自動化控制應(yīng)用提供安全可靠和比較完善的解決方案,適合于當(dāng)前工業(yè)企業(yè)對自動化的需要。
1.1現(xiàn)有生產(chǎn)方式介紹
現(xiàn)狀:在切斷機(jī)的收料部分,采用人工收集的方法,當(dāng)物料在切斷機(jī)切斷部位被切斷后,從排出口排出,通過物料自重自由滑落至桌面,呈散亂狀態(tài),然后由人工整理碼放整齊。
缺點:①在物料滑落過程中,增加了物料與桌面的摩擦,物料表面劃傷的概率大大增加,降低了良品率。②由人工手動收集物料,增加了員工的勞動量,同時物料收集的過程中,由于手動收集的緣故,造成物料彎曲變形,從而不良品增加,良品率降低。
1.2機(jī)械動作方案設(shè)計分析
現(xiàn)有切斷機(jī)的物料傳送工作機(jī)能是由兩臺三菱的伺服電機(jī)HF-SP7024和伺服控制器?MR-J3-700B4組成,其送進(jìn)速度200000mm/min,考慮到切斷設(shè)備的高速運行,不影響其動作節(jié)拍的前提下,設(shè)計方案仍然使用物料自重的控制方式。這樣既可以保證切斷機(jī)本體的高速運行,同時在后部收集作業(yè)時也減少了物料傳送裝置,節(jié)約了設(shè)備成本。
由于物料在實際工作時,其傳輸速度特別高,所以必須考慮到生產(chǎn)設(shè)備及操作人員的安全。首先,在機(jī)械方面,采取了一系列的措施,在兩側(cè)設(shè)立了防護(hù)帶,以防操作人員誤入。其次,除在控制箱上設(shè)立急停按鈕外,還在機(jī)架的4個角安裝了急停按鈕,以便發(fā)生誤操作時緊急停車,在編寫軟件時,通過梯形網(wǎng)程序?qū)υO(shè)備參數(shù)進(jìn)行判斷,使其產(chǎn)生相應(yīng)的急停指令。
該設(shè)計方案利用物料在切斷機(jī)上是一顆接一顆的直線連續(xù)傳送原理,在切斷機(jī)的排出口增設(shè)一臺自動收料設(shè)備,使直線傳送的物料在達(dá)到排出口后,靠自身重量和慣性落入收集槽,由于收集槽內(nèi)的狹小空間約束住物料,使其碼放整齊,同時收集槽內(nèi)下部的起托舉作用的步進(jìn)電動機(jī),托舉住物料并按設(shè)定步長值1.8mm,逐步下降。這樣就使物料與收集槽內(nèi)物料上表面保持同一高度避免了物料的表面損傷。當(dāng)收集槽內(nèi)的物料數(shù)量達(dá)到設(shè)定值后,托舉步進(jìn)電動機(jī)快速下降至下限位置,這時物料推出機(jī)構(gòu)動作,把碼放整齊的物料推出至軌道上。完成物料推出動作循環(huán)后,托舉步進(jìn)電動機(jī)上升至上限位置,為下一次的循環(huán)做準(zhǔn)備。
1.3收料機(jī)構(gòu)控制流程解
該PLC控制系統(tǒng)的上位機(jī)是KEYENCE的VT系列VT3-S10,所以利用切斷機(jī)設(shè)備的人機(jī)交互設(shè)備進(jìn)行自動收集的手動控制畫面設(shè)計,這樣就大大節(jié)約了設(shè)備投資成本,?根據(jù)機(jī)械的動作過程,我們首先畫出機(jī)械機(jī)構(gòu)動作畫面,使人機(jī)交互畫面具有親和力,簡單易學(xué)。
該自動收料機(jī)一臺設(shè)備具備兩條線同時收集的功能,現(xiàn)在以一條線的動作來說明控制流程。
物料在切斷設(shè)備送進(jìn)電機(jī)的帶動下,有序落入收集槽,當(dāng)收集槽內(nèi)的物料數(shù)量達(dá)到設(shè)定值D1時,電動缸上升信號YC2輸出,使固態(tài)繼電器得電導(dǎo)通,接料電動缸上升至上限位置XAD,接料托盤氣缸返控制信號YC7條件滿足,導(dǎo)通固態(tài)繼電器SSRYC7,?接料托盤返回;這樣物料就會落在接料電動缸的托盤上;電動缸到達(dá)上限位置后,收集槽內(nèi)每下落一個物料,接料電動缸也會隨之下降1.8mm,這樣保證了物料的下降高度,當(dāng)收集槽內(nèi)的物料數(shù)量達(dá)到設(shè)定值D2時,電動缸快速下降至下限位XAC導(dǎo)通,同時在下降的過程中,接料保護(hù)傳感器XA3檢測到無物料時,XA3變?yōu)镺FF;接料托盤氣缸控制信號YC6導(dǎo)通,導(dǎo)通固態(tài)繼電器SSRYC6,接料氣缸帶動接料托盤彈出接住物料;電動缸下降至下限XAC導(dǎo)通后,推料板把物料推出接料槽,推出物料后推料板返)收料機(jī)部件選型:
由于同一種物料的厚度是一樣的,所以其下降的步距也是一樣的。該設(shè)計選擇了東方馬達(dá)的ELC系列的電動缸,ELC系列是搭載了EZ-Drive的電動缸。活塞桿采用鋁質(zhì)材料,實現(xiàn)了小型化、輕量化的電動缸。兼顧了高推力和低成本的電動缸,可設(shè)定較高的加速,通過較高的加速度設(shè)定,實現(xiàn)了短時間定位,可以滿足該設(shè)計方案的快速下降動作。
2.結(jié)語
自動收料機(jī)的應(yīng)用,即改善了勞動條件,減輕了工人勞動強(qiáng)度,又可確保生產(chǎn)安全,提高勞動生產(chǎn)率和產(chǎn)品質(zhì)量,節(jié)省輔助加工時間,降低產(chǎn)品成本。隨著生產(chǎn)線的制作、調(diào)試周期逐步縮短,回報周期短。
參考文獻(xiàn):
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