雷勝
摘要:分析熱水循環(huán)泵產(chǎn)生故障的原因以及進(jìn)行的相關(guān)技術(shù)改進(jìn)。
關(guān)鍵詞:熱水循環(huán)泵;熱膨脹;間隙;機(jī)械密封
前言
在冶煉分公司澳斯麥特爐試生產(chǎn)過程中,關(guān)鍵設(shè)備1#、2#熱水循環(huán)泵相繼出現(xiàn)了故障,嚴(yán)重影響了生產(chǎn),主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面,一是葉輪密封環(huán)和泵體密封環(huán)在運(yùn)行中經(jīng)常產(chǎn)生摩擦而抱死,使電機(jī)不能正常啟動(dòng)。二是機(jī)械密封裝置經(jīng)常發(fā)生失效而產(chǎn)生漏氣。為了保證試生產(chǎn)的順利進(jìn)行,避免設(shè)備事故的發(fā)生給經(jīng)濟(jì)帶來的極大損失,認(rèn)真細(xì)致的分析了熱水循環(huán)泵產(chǎn)生故障的原因,及時(shí)組織人員進(jìn)行技術(shù)改正,通過技術(shù)改造后取得了良好效果。
1.設(shè)備的基本概況
2.葉輪密封環(huán)和泵體密封環(huán)在運(yùn)行中經(jīng)常產(chǎn)生摩擦而抱死,使電機(jī)不能正常啟動(dòng)
葉輪密封環(huán)和泵體密封環(huán)之間存在一個(gè)間隙(俗稱口環(huán)間隙),間隙值設(shè)定合理,不僅可以使盤車輕松,還可以確保運(yùn)行時(shí)正常的流量和壓力。由于這臺(tái)泵工作溫度達(dá)225℃,這就要求口環(huán)間隙值要比常溫下要大得多,而廠家設(shè)計(jì)的口環(huán)間隙值為0.5~0.66mm之間,經(jīng)常造成泵在運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生抱死的現(xiàn)象。因此要重新計(jì)算設(shè)定口環(huán)間隙值。
2.1 間隙值的計(jì)算
影響泵間隙值的設(shè)定包括軸的軸的靜撓度、轉(zhuǎn)子的晃動(dòng)量、安全余量、溫升導(dǎo)致的熱膨脹量,熱膨脹量主要由材質(zhì)、溫升、口環(huán)直徑三個(gè)因素決定。
計(jì)算公式:間隙值≈軸的靜撓度+轉(zhuǎn)子的晃動(dòng)量+安全余量+膨脹量
(1)軸的撓度一般在0.2mm~0.3mm之間,按最不利因素考慮取0.3mm。
(2)轉(zhuǎn)子的晃動(dòng)量一般控制在0.08~0.12mm之間,按最不利因素取0.15mm。
(3)安全余量一般控制在0.10~0.15之間,按最不利因素取0.15mm。
(4)膨脹量=DΔt1a
D—葉輪密封環(huán)外徑 D=265.5mm
Δt1—高壓熱水循環(huán)泵最高工作溫度和室溫的差值。室內(nèi)平均溫度約為25℃,最高工作溫度為225℃。則Δt1=225-25=200℃
a—葉輪密封環(huán)線膨脹系數(shù)。a=11×10-6 1/℃
熱膨脹量=DΔt1a=265. 5×200×11×10-6=0.58mm
可以看出:影響口環(huán)間隙值得最大因素就是熱膨脹量。
因此:口環(huán)間隙值=①+②+③+④=0.3+0.12+0.15+0.58≈1.15mm
2.2解決的措施
(1)將廠家提供的備件葉輪密封環(huán)外徑粗車,尺寸控制在270mm。
(2)為了保證同心度,將粗車好的葉輪密封環(huán)裝配到葉輪上,在結(jié)合面上打眼攻牙,然后用4顆M8×15的螺絲擰緊。
(3)精車,將葉輪密封環(huán)外徑車至264.85mm。保證間隙最小值基本控制在1.15mm的范圍內(nèi)。
2.3效果
方案實(shí)施后,有效的解決了泵在運(yùn)行過程中抱死的現(xiàn)象,使口環(huán)不發(fā)生偏磨,延長(zhǎng)了口環(huán)的使用壽命,泵也能在正常的流量和壓力范圍內(nèi)。
3.機(jī)械密封失效而產(chǎn)生漏氣的原因分析
要分析機(jī)械密封失效的原因,首先要知道機(jī)械密封工作原理 ,即機(jī)械密封工作時(shí),由密封流體的壓力和彈性元件的彈力等引起的軸向力使動(dòng)環(huán)和靜環(huán)互相貼合并相對(duì)運(yùn)動(dòng),由于兩個(gè)密封端面的緊密配合,使密封端面之間的交界(密封界面)形成一微小間隙,當(dāng)有壓介質(zhì)通過此間隙時(shí),形成極薄的液膜,產(chǎn)生阻力,阻止介質(zhì)泄漏,同時(shí)液膜又使得端面得以潤(rùn)滑,獲得長(zhǎng)期密封效果。
3.1機(jī)械密封失效的原因
常見的有:腐蝕失效;熱裂紋失效;磨損失效;操作和安裝不當(dāng)引起的機(jī)械密封失效等。這臺(tái)熱水循環(huán)泵機(jī)械密封失效的主要原因總結(jié)歸納起來還是由于安裝和操作不當(dāng)引起的。
3.1.1安裝不當(dāng)主要有以下幾個(gè)方面:
①?gòu)椈蓧嚎s量過大,致使摩擦副加劇磨損,失去調(diào)節(jié)動(dòng)環(huán)端面的能力;
②動(dòng)環(huán),靜環(huán)密封圈壓得過緊。動(dòng)環(huán)密封圈過緊加劇了密封圈與軸套間的磨損,使動(dòng)環(huán)密封圈變形;靜環(huán)密封圈處于靜止?fàn)顟B(tài),相對(duì)緊一些密封效果會(huì)好一些,但是過緊容易使靜密封環(huán)過度變形,靜環(huán)的材質(zhì)基本上是石墨的,較脆,過緊容易脆裂;③故障判斷失誤。一旦出現(xiàn)機(jī)械密封泄漏修理人員便忙于拆開檢修,實(shí)際上密封并沒有損壞,只需適當(dāng)調(diào)整就可消除泄漏。
3.1.2操作中常見的失誤
①頻繁開停車;②密封水中斷或流量不足;③介質(zhì)波動(dòng)大,超出規(guī)定的壓力范圍。
只要操作得當(dāng),采取相應(yīng)的維護(hù)和保養(yǎng)措施,讓機(jī)械密封處于比較良好的運(yùn)行環(huán)境,就能延長(zhǎng)機(jī)械密封的使用壽命。
4.結(jié)束語
通過技術(shù)改進(jìn),減少操作失誤,提高安裝質(zhì)量后,設(shè)備的運(yùn)行狀況一直良好,效果顯著。主要體現(xiàn)在:①設(shè)備故障大大減少,故障率下降80%。②技術(shù)改進(jìn)后基本沒有影響設(shè)備的性能,流量、揚(yáng)程、壓力等都在規(guī)定的范圍內(nèi),能滿足生產(chǎn)。
參考文獻(xiàn):
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