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      淺析空分塔主冷箱基礎(chǔ)結(jié)霜現(xiàn)象

      2014-05-03 09:46:16石鈺龍
      山東工業(yè)技術(shù) 2014年12期
      關(guān)鍵詞:冷箱分餾塔結(jié)霜

      石鈺龍

      (陜西省榆林市神木縣神木富油能源科技有限公司,陜西 榆林 719319)

      淺析空分塔主冷箱基礎(chǔ)結(jié)霜現(xiàn)象

      石鈺龍

      (陜西省榆林市神木縣神木富油能源科技有限公司,陜西 榆林 719319)

      簡(jiǎn)介3200Nm3/h空分設(shè)備保冷箱基礎(chǔ)出現(xiàn)結(jié)霜現(xiàn)象,并對(duì)結(jié)霜部位、結(jié)霜成因、結(jié)霜現(xiàn)象發(fā)生時(shí)應(yīng)采取措施以及從中獲得的經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)等方面進(jìn)行簡(jiǎn)要闡述。

      空分設(shè)備;冷箱;結(jié)霜;措施

      神木富油能源科技有限公司制氫車間空分崗位自2010年10月投產(chǎn)運(yùn)行以來(lái),運(yùn)行狀況相對(duì)良好。期間,因外界電網(wǎng)電力供應(yīng)不穩(wěn)定等因素,導(dǎo)致空分緊急停車,系統(tǒng)開(kāi)停車多次頻繁。2011年8月,隨著外界環(huán)境溫度的逐漸降低,發(fā)現(xiàn)空分分餾塔過(guò)冷器下部基礎(chǔ)表面溫度緩慢下降,并且冷箱南側(cè)、北側(cè)有結(jié)霜現(xiàn)象,且日漸嚴(yán)重。

      空分塔保冷箱結(jié)霜現(xiàn)象,在深冷空分行業(yè)中是不多見(jiàn)的,在我廠是是第一次發(fā)生,為此,我們對(duì)這一現(xiàn)象進(jìn)行了分析、研究,并相應(yīng)采取了一些相應(yīng)措施。

      1 結(jié)霜部位分析

      結(jié)霜部位主要有兩處:一為空分塔保冷箱北側(cè)距基礎(chǔ)0.2米處,寬度約為0.4m,長(zhǎng)度為0.9m,霜層最厚可達(dá)2cm。二為空分塔保冷箱南側(cè)距基礎(chǔ)0.4米處,寬度約為0.2米,長(zhǎng)1.2米,霜層厚度可達(dá)1cm,并且兩處沿空分塔呈現(xiàn)對(duì)稱狀態(tài)。另外,在基礎(chǔ)結(jié)霜嚴(yán)重時(shí),空分塔保冷箱底部東西兩側(cè)四條通風(fēng)管內(nèi)部出現(xiàn)部分結(jié)霜現(xiàn)象,更嚴(yán)重的通風(fēng)管直接被堵死。

      空分系統(tǒng)在正常運(yùn)行時(shí),有許多造成冷損的原因,出主板式換熱器熱端溫差急劇增大、保冷材料受潮結(jié)塊、塔內(nèi)出現(xiàn)砂眼、閥門(mén)連接處發(fā)生微,都將成為空分分餾塔塔內(nèi)冷損現(xiàn)象,而最為直觀的表現(xiàn)就是塔體保冷箱外側(cè)發(fā)生結(jié)霜現(xiàn)象。目前雖不能影響空分分餾塔的正常運(yùn)行,但長(zhǎng)期的泄露將會(huì)導(dǎo)致泄露孔隙增大,泄露量增大,導(dǎo)致冷量損失過(guò)多,空分無(wú)法保證正常液氧液面而被迫停車處理。

      2 結(jié)霜原因分析

      因本廠結(jié)霜部位是發(fā)生在空分塔保冷箱的基礎(chǔ)表面以上,而在空分塔保冷箱下部有多個(gè)液體排放管線和吹除管線,如下塔液空、上塔液氧、液氮排放管線,液空去上塔管線、過(guò)冷器進(jìn)出口管線等等,因此,我們通過(guò)從冷箱內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖、管道布置圖、近年來(lái)主冷箱內(nèi)部基礎(chǔ)表面溫度變化趨勢(shì)、以及在空分液氧中碳?xì)浠衔锏群科?,進(jìn)行排放液氧、液氮時(shí),基礎(chǔ)表面溫度變化狀態(tài)等四方面分析,從而徹底排除了各個(gè)液體管泄露的可能性。當(dāng)時(shí),空分塔保冷箱內(nèi)基礎(chǔ)溫度參數(shù)見(jiàn)表一:

      表一 空分塔保冷箱基礎(chǔ)溫度參數(shù)表

      雖然排除了液體管泄露的可能性,但是分餾塔內(nèi)液氧排放管閥門(mén)于2012年11月,因閥門(mén)內(nèi)漏,液氧液面持續(xù)下降,采取閥后加裝盲板運(yùn)行。對(duì)主冷箱內(nèi)部基礎(chǔ)表面溫度的影響也徹底排除,但這依然是空分裝置正常運(yùn)行的安全隱患。

      最后,我們將研究重點(diǎn)放在了過(guò)冷器或附近管道上,根據(jù)冷箱內(nèi)平面布置圖,可發(fā)現(xiàn),冷箱外壁結(jié)霜點(diǎn)依過(guò)冷器下部基礎(chǔ)呈對(duì)稱分布,在過(guò)冷器下部基礎(chǔ)南、北兩側(cè),各有一條冷箱加溫氮?dú)?,并且氮?dú)馔ㄈ肟诤徒Y(jié)霜位置與過(guò)冷器在一條南北貫穿直線上,加之在2011年8月至2012年5月,經(jīng)過(guò)幾次空壓機(jī)晃電,在開(kāi)車過(guò)程中注意到,每次停車以后,過(guò)冷器基礎(chǔ)表面溫度有回升趨勢(shì),且停車時(shí)間越長(zhǎng),回溫速率越快,從而可以粗略確定為過(guò)冷器頂部或出口管道出現(xiàn)砂眼泄漏。

      3 應(yīng)對(duì)措施

      針對(duì)以上問(wèn)題,我們進(jìn)行了深入的分析,討論,目前我們根據(jù)空分分餾塔工藝負(fù)荷情況以及塔低各基礎(chǔ)表面溫度波動(dòng),采取如下措施:

      3.1 將液氧排放吹除空氣重新配管至通風(fēng)管

      為充分解決冷箱基礎(chǔ)內(nèi)部通風(fēng)管道內(nèi)部結(jié)霜堵塞現(xiàn)象,利用停車檢修機(jī)會(huì),在液氧排放空氣閥前增加DN25管線,并配管至四條通風(fēng)口,將自然通風(fēng)更改為強(qiáng)制通風(fēng),有效解決過(guò)冷器基礎(chǔ)表面溫度繼續(xù)下降趨勢(shì)。

      3.2 根據(jù)結(jié)霜程度,分次調(diào)整密封污氮?dú)鈿饬?/p>

      為能夠科學(xué)有效的減少泄露產(chǎn)生冷量在分餾塔保冷箱基礎(chǔ)表面的積聚,采取對(duì)分餾塔保冷箱密封氣分次調(diào)整,首先將氣體關(guān)至閥門(mén)開(kāi)度50%,并消除主冷箱底部霜凍部位,觀察48小時(shí),記錄霜凍面積,而后加大閥門(mén)開(kāi)度,消除主冷箱霜凍部位,并繼續(xù)觀察48小時(shí),經(jīng)多試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),在閥門(mén)開(kāi)度為75%時(shí),能夠有效控制霜凍部位的增加趨勢(shì)。

      3.3 加強(qiáng)崗位巡檢,定期記錄溫度變化曲線

      為正真、切實(shí)掌握塔內(nèi)基礎(chǔ)表面溫度變化趨勢(shì),要求車間技術(shù)人員每天定點(diǎn)核查基礎(chǔ)表面溫度變化,并對(duì)變化趨勢(shì)記錄,通過(guò)對(duì)溫度趨勢(shì)變化、塔內(nèi)負(fù)荷調(diào)整等方面總結(jié),正真掌握塔內(nèi)泄露隨塔負(fù)荷、外界溫度、通風(fēng)孔通風(fēng)量的變化。

      過(guò)冷器基礎(chǔ)表面溫度急劇下降直接影響空分裝置安全平穩(wěn)運(yùn)行,甚至?xí)a(chǎn)生“砂爆”,雖然經(jīng)車間人員的共同努力,有效掌握塔內(nèi)變化狀態(tài),保證分餾塔保冷箱安全,但既然已經(jīng)發(fā)現(xiàn)存在泄露,監(jiān)控只能作為暫時(shí)應(yīng)對(duì)對(duì)策,及早解決漏點(diǎn)將是安全生產(chǎn)的必經(jīng)之路。

      石鈺龍(1988-),男,甘肅隴西人,助理工程師,研究方向:化工工藝操作。

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