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      第Ⅲ套常減壓蒸餾裝置電脫鹽改造及運(yùn)行效果

      2014-05-05 06:20:08劉標(biāo)銘
      石油化工腐蝕與防護(hù) 2014年2期
      關(guān)鍵詞:鹽罐減壓蒸餾乳化液

      劉標(biāo)銘

      (中國石油化工股份有限公司廣州分公司,廣東廣州510726)

      中國石油化工股份有限公司廣州分公司(以下簡稱廣州分公司)第Ⅲ套常減壓蒸餾裝置設(shè)計(jì)加工能力為8 Mt/a,以加工中東高硫原油為主,于2006年4月一次投產(chǎn)。其電脫鹽系統(tǒng)設(shè)計(jì)采用高速電脫鹽和交直流電脫鹽兩級串聯(lián)操作脫鹽方案,即一級采用一臺φ4 200 mm×27 244 mm的高速電脫鹽罐,二級采用一臺φ5 600 mm×27 968 mm的交直流電脫鹽罐。裝置開工以來,電脫鹽系統(tǒng)基本維持正常操作,但隨著加工原油的重質(zhì)化、劣質(zhì)化,電脫鹽出現(xiàn)了操作波動、排水帶油、二級脫后鹽含量時(shí)有超標(biāo)等現(xiàn)象,不能很好地保證脫鹽效果。因此,第Ⅲ套常減壓蒸餾裝置在2013年大修中對一級脫鹽罐進(jìn)行了加工重(劣)質(zhì)油的適應(yīng)性技術(shù)改造,改造后的電脫鹽裝置隨同常減壓蒸餾裝置于6月一同開車,并于2013年9月25日至27日對電脫鹽改造后的效果進(jìn)行標(biāo)定考核。

      1 第Ⅲ套常減壓蒸餾裝置電脫鹽分析

      對第Ⅲ套常減壓蒸餾裝置在加工劣質(zhì)原油時(shí)出現(xiàn)電脫鹽異常的原因進(jìn)行分析,除受原油性質(zhì)變化的影響外,主要還包括電脫鹽罐結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、操作溫度、注水量、混合強(qiáng)度等因素。

      1.1 電脫鹽罐結(jié)構(gòu)

      第Ⅲ套常減壓蒸餾裝置一級脫鹽罐為高速電脫鹽罐,其進(jìn)油方式為經(jīng)高速噴嘴從油相進(jìn)油,油水混合物料直接進(jìn)入強(qiáng)電場區(qū)域,不能很好適應(yīng)原油性質(zhì)的變化。該類型電脫鹽技術(shù)只能適合一定密度范圍內(nèi)的原油,對重、劣質(zhì)原油油水分離效果不佳。

      1.2 操作溫度

      1.3 注水量

      第Ⅲ套常減壓蒸餾裝置電脫鹽一級回注水量為4.4%,二級注水量為4.1%,為了達(dá)到原油深度脫鹽,每級最佳注水量為4% ~10%,在達(dá)到6%左右之前,增加注水量能顯著提高脫鹽率。

      1.4 混合閥壓力差

      兩級電脫鹽罐的混合閥壓力差需要進(jìn)一步優(yōu)化,應(yīng)該保證電脫鹽罐的油水混合效果,尤其是加強(qiáng)二級罐的油水混合強(qiáng)度,提高二級洗鹽效果。

      2 電脫鹽裝置改造

      根據(jù)第Ⅲ套常減壓蒸餾裝置電脫鹽的操作情況及運(yùn)行狀況,結(jié)合相關(guān)參考資料,對一級脫鹽罐的內(nèi)構(gòu)件進(jìn)行了改造。

      2.1 原一級電脫鹽設(shè)備特點(diǎn)

      高效的電脫鹽設(shè)備是保證原油脫鹽脫水效果最重要的因素,由于第Ⅲ套常減壓蒸餾裝置一級電脫鹽采用高速電脫鹽設(shè)備,而此類設(shè)備應(yīng)用的局限性,是導(dǎo)致第Ⅲ套常減壓蒸餾裝置電脫鹽出現(xiàn)操作異常最主要的原因。其進(jìn)油方式為油相進(jìn)油,由水平進(jìn)油分配器將油水乳化液均勻噴至電極板間的電場中。高速電脫鹽設(shè)備進(jìn)油方式及電場分布如圖1所示[2]。從進(jìn)油分布器的設(shè)計(jì)原理看,原油的輕重對分布效果會產(chǎn)生影響,尤其當(dāng)原油較重時(shí),原油進(jìn)入電脫鹽罐后分布效果會變差,原油不能以薄片狀向四周分布。另外,對于鹽含量高的原油,需要增大注水量以及提高混合強(qiáng)度以提高脫鹽率,但這樣會形成水滴分散度較大、油水乳化較嚴(yán)重的油水乳化液,經(jīng)進(jìn)油分布器直接進(jìn)入電場空間后,原油中的小水滴容易形成水簾,而造成電壓降低,電場強(qiáng)度無法保證。高速電脫鹽技術(shù)對于密度大、水含量高、油水乳化嚴(yán)重劣質(zhì)油適應(yīng)性差,因此當(dāng)?shù)冖筇壮p壓蒸餾裝置加工原油性質(zhì)變差或原油切換頻繁時(shí),就會出現(xiàn)運(yùn)行工況不穩(wěn)定,電脫鹽后原料油容易夾帶乳化液等現(xiàn)象。

      圖1 高速電脫鹽進(jìn)油方式及電場分布示意Fig.1 Oil inlet and electric field distribution of high-speed electric desalter

      2.2 裝置改造

      針對第Ⅲ套常減壓蒸餾裝置電脫鹽出現(xiàn)的問題,對電極板形狀及位置、進(jìn)油方式等進(jìn)行了改造。

      2.2.1 豎掛式電極板

      將一級脫鹽罐內(nèi)的水平式電極板改造為豎掛式電極板,極板高度為300 mm,極板間距減小至154 mm,每兩塊電極板間形成強(qiáng)電場,電場強(qiáng)度最高可達(dá)1 500 V/cm。根據(jù)斯托克斯公式,在其它條件相同的情況下,原油中含鹽水滴的沉降速度與水滴直徑的平方成正比,也就是說,沉降水滴的直徑在很大程度上決定了原油的脫水速度,從而決定了原油的脫水率。在電脫鹽過程中,通過高壓電場促進(jìn)小水滴聚結(jié)是加快油水分離最有效的方法,原油中同樣大小球形水滴之間的聚結(jié)力與電場強(qiáng)度的平方成正比,因此,電場強(qiáng)度的提高充分發(fā)揮了強(qiáng)電場的電聚結(jié)作用,可以使水滴間的聚結(jié)力急劇增大,從而保證水滴的快速聚結(jié),提高脫水效率。

      2.2.2 合理布置電極板

      讓學(xué)生毛遂自薦,對于有想法的學(xué)生,我會肯定他們的想法,并給他們表現(xiàn)能力的機(jī)會,充分地肯定他們的態(tài)度,當(dāng)然為了避免出現(xiàn)學(xué)生任職不任責(zé)的情況,往往我會丑話說在前頭,倘若工作過程中,不盡責(zé),或表現(xiàn)不良的班干部,我會批評的更兇,甚至選擇其他人選。相信給予他們一定的壓力,才能更好的助力成長。

      一級脫鹽罐內(nèi)原有的水平電極板位于罐體中心線稍偏上位置,此次改造將豎掛式極板向上移,設(shè)置于脫鹽罐內(nèi)較上方部位,增大油水界面與電極板間的空間,使油水界位更易于控制。另外,當(dāng)原油中鹽、固體含量較高時(shí),只有將洗滌水與原油充分混合才能有效地萃取出其中所含的鹽類,同時(shí)也可使原油中的固體不溶性鹽得到潤濕而被脫除,即注入水被分散成直徑約為30 μm的小水珠時(shí),可以取得較好的脫鹽效果。油水充分混合的過程可能會生成一定量的乳化液,適當(dāng)增大電極板與油水界面之間的空間,可以延長乳化液在弱電場的停留時(shí)間,使乳化液在進(jìn)入強(qiáng)電場之前被破壞,從而維持強(qiáng)電場的穩(wěn)定性。

      目前,國內(nèi)電脫鹽罐內(nèi)的電極板通常采用格柵形式,此次改造用整塊鋼板制造豎掛式電極板,使極板間電場空間全部充滿,電場強(qiáng)度分布更加均勻、更加有效。

      2.2.3 水相進(jìn)油

      油水混合料通過位于電脫鹽罐底部水相中的進(jìn)油分配器進(jìn)入脫鹽罐,并迅速上升通過油水界面進(jìn)入弱電場區(qū),先通過弱電場脫除部分水后再進(jìn)入強(qiáng)電場使更加微小的水滴聚結(jié)、沉降。弱電場脫去部分水可以防止原油中因形成水簾而使電極板間產(chǎn)生短路,或因含水原油電導(dǎo)率過高而使裝置電耗過大[3]。由于是水相進(jìn)油,因此在處理密度大、鹽含量高的原油時(shí),可適當(dāng)增大注水量以保證脫鹽效果,對油水乳化液的含水量以及原油電導(dǎo)率適應(yīng)范圍較大。

      3 電脫鹽裝置改造后標(biāo)定結(jié)果

      3.1 原料

      改造后的電脫鹽罐2013年9月25日開始標(biāo)定,25日0∶00全部煉制101號罐沙輕、奎都混合油,26日13∶00改煉103號罐阿曼、卡斯蒂利亞混合油,27日13∶30摻煉109號罐阿曼、卡斯蒂利亞混合油,28日1∶00全部煉制103號罐。原料基本性質(zhì)見表1。

      表1 原油罐區(qū)采樣分析數(shù)據(jù)Table 1 Properties of crude oils from tank area

      3.2 操作參數(shù)

      標(biāo)定期間使用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為5~6 μg/g的EC 2452A油溶性破乳劑。電脫鹽罐注水使用脫硫凈化水,首先注入二級脫鹽罐,二級罐排水回注至一級脫鹽罐。由于脫鹽罐電流在標(biāo)定期間一直維持較高,在操作上采取了降低注水比例的方式,平均注水比例為3.51%。裝置其它運(yùn)行參數(shù)見表2。

      表2 標(biāo)定期間脫鹽罐操作參數(shù)(2013年)Table 2 Operation parameters of the desalting during calibration

      3.3 標(biāo)定結(jié)果

      3.3.1 脫鹽結(jié)果

      標(biāo)定期間原油脫鹽結(jié)果見表3,二級脫后鹽的質(zhì)量濃度全部合格,均控制在3 mg/L以下,如25日脫前鹽的質(zhì)量濃度高達(dá)177.9 mg/L時(shí)最低脫至1.9 mg/L,脫鹽率高達(dá)98.9%。并且在變壓器電壓檔調(diào)至最低(12kV)和注水比例減至3.51%的情況下,脫鹽效果仍比較理想。但是,一級脫后鹽的質(zhì)量濃度較高,平均在7.89 mg/L,一級脫后鹽含量高的原因主要與一級脫后含水高有關(guān)。由于原油中的鹽主要溶解在水中,因此電脫鹽后原油含水量高往往使鹽含量升高。

      表3 原油脫鹽前后鹽含量對比Table 3 Results of the salt content after desalting mg/L

      3.3.2 脫水效果

      電脫鹽二級脫后原油水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)均小于0.1%(見表4),達(dá)到了所要求的技術(shù)指標(biāo)。但是,一級脫后水含量較高,這也導(dǎo)致了一級脫后鹽含量較高。在操作上,隨著一級罐界位的降低,一級罐脫后水含量也隨之降低,呈明顯的正比關(guān)系。若要繼續(xù)降低一級罐脫后水含量,則需繼續(xù)降低一級罐界位,但界位過低可能會造成排水帶油,在操作上需慎重。

      3.3.3 排水情況

      電脫鹽裝置的排水中油的質(zhì)量濃度均在150 mg/L以下,小于所要求的技術(shù)指標(biāo)200 mg/L。

      3.3.4 非標(biāo)定期間運(yùn)行情況

      除了連續(xù)72 h的標(biāo)定外,還對標(biāo)定當(dāng)月的全月運(yùn)行情況進(jìn)行觀察,全月平均二級脫后含鹽量和含水量均達(dá)到技術(shù)指標(biāo),見表5,總脫鹽率達(dá)到95.2%。

      表4 原油脫后水含量Table 4 Water content in desalted crude oil w,%

      表5 9月電脫鹽裝置平均運(yùn)行結(jié)果Table 5 Average operating results of the desalter in September

      4 結(jié)論

      (1)廣州分公司第Ⅲ套常減壓蒸餾裝置電脫鹽裝置脫鹽效果變差的原因主要包括:原油性質(zhì)的劣質(zhì)化、一級脫鹽罐適應(yīng)性差、操作參數(shù)需進(jìn)一步優(yōu)化等。

      (2)一級高速電脫鹽電極板改造為豎掛式極板,進(jìn)油方式改為水相進(jìn)油,以及優(yōu)化操作參數(shù),可以使電脫鹽后鹽的質(zhì)量濃度小于3 mg/L,總脫鹽率達(dá)到95%以上。

      (3)通過72 h的連續(xù)標(biāo)定表明,改造后的電脫鹽裝置在93%以上加工負(fù)荷率下工作正常,工況良好,達(dá)到要求的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)。

      [1] 賈鵬林,婁世松,楚喜麗.原油電脫鹽脫水技術(shù)[M].北京:中國石化出版社,2010:23-24.

      [2] 劉建春,蔣榮興 ,杜建榮,等.原油高速電脫鹽、電脫水設(shè)備:中國,01201754.X[P].2001-12-26.

      [3] 張佩甫.國內(nèi)原油電脫鹽裝置的罐內(nèi)結(jié)構(gòu)與技術(shù)分析[J].煉油技術(shù)與工程,2003,33(3):54-57.

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